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煤礦運輸巷刮板機過擋風墻的自動擋風裝置研究

2019-02-19 13:01:32靳曉波
煤炭工程 2019年1期
關鍵詞:檢測

靳曉波

(山西機電職業技術學院,山西 長治 046011)

有效的通風是煤礦安全生產的最基本保證。目前我國井下自燃、瓦斯等災害事故發生比例依然較高,主要原因是通風問題,根據國家煤監局公布相關數據,2016年全國共發生煤礦事故249起,死亡538人,其中瓦斯事故13起,比例為5.22%,而死亡170人,占31.54%[1]。減少通風系統的漏風量,能提高有效風量,減少煤礦生產的安全隱患[2]。

煤炭的運輸通常采用輸送帶或刮板輸送設備,由于刮板機穿過擋風墻時斷面橫截面積小、漏風相對小,所以在巷道中一般采用刮板機來運輸,刮板機通過擋風墻時,需在墻上開鑿一個方形洞,這就導致在運煤時存在漏風現象。針對這種情況,目前一般的解決方法是在方形洞上掛一塊擋風簾,用來減小漏風,但效果不佳。為了減小漏風量,需要設計一種裝置能夠改善刮板機穿過擋風墻的漏風狀況,進而增加工作面的有效風量,提升風機消耗電能的利用率,降低生產成本。

1 自動擋風裝置設計

裝置采用氣動驅動、用MCU進行控制,當刮板機工作時該裝置的擋風板自動開啟,刮板機停止工作時裝置的擋風板自動關閉。擋風板上采用雙層密封,這樣可以在刮板機不工作時擋住大量的風通過,減少漏風,提高了生產的安全性。擋風裝置在擋風墻處的安裝方法如圖1所示。

1—擋風墻;2—風門;3—擋風板驅動裝置;4—刮板機運輸孔;5—擋風板;6—刮板機;7—過風墻密閉箱體;8—牽引機構;9—擋風板位置傳感器圖1 擋風裝置安裝示意圖

自動擋風裝置包含機械機構、氣動驅動系統、傳感檢測系統、自動控制系統,整體結構如圖2所示。

圖2 自動擋風裝置的整體結構圖

1.1 機械結構設計

擋風裝置的機械機構如圖3所示,機構分為:上擋風板、下擋板、動作軸、固定件、動作機構、牽引機構、軌道幾部分。上下擋板在動作機構的作用下可以分別沿Y軸移動,其中上擋板只能上下移動,下擋板除了可以上下移動外,還可以在動作軸上沿Z軸運動(在滑輪機構和軟鋼絲繩作用下)。擋風板下方和側面安裝抗靜電、抗阻燃密封膠條,保證在滿載和空載時都有良好的漏風保護。

圖3 擋風機構的機械結構示意圖

上下擋板采用氣缸驅動,能夠沿著導軌裝置精確、快速的上下動作;在導軌裝置內裝有位移傳感器,保證門上下運動的準確性,同時保證不漏風。此外裝置還有操作簡便、省力的手動提升機構,保證在斷電或自動控制系統出現故障時,能夠開啟或關閉風門。

1.2 電氣系統設計

自動擋風裝置的電氣系統主要是由控制器、開停傳感器、稱重傳感器、觸控式傳感器、速度傳感器、位移傳感器、風速傳感器、顯示裝置、通信裝置構成,擋風裝置的電氣系統結構如圖4所示。

根據井下工作環境的特點,用觸控式傳感器檢測煤的高度,用速度傳感器檢測刮板機的運輸速度,使用位移傳感器檢測擋風裝置的位移量,控制器通過計算傳感器的數據來控制擋風板的運動狀態,擋風板的運動控制過程滿足下式。

式中,H為擋風裝置應開啟高度,m;h1…hn為不同時間的煤高度,m;h為當前擋風裝置開啟高度,m;V1為擋風板運動速度,m/s;V2為運輸裝置速度,m/s;S為觸控式傳感器與擋風墻間的距離,m;t為運動時間,s。

稱重傳感器檢測運輸載荷狀態,開停傳感器檢測裝置的開停狀態,控制器對傳感器的數據進行綜合處理,從而控制裝置的工作狀態;風速傳感器檢測漏風情況,控制器對數據處理并實時顯示;當系統出現故障時,能顯示故障原因并發出警報。

系統根據各傳感器的數據判斷出煤的高度,控制擋風裝置下降或提升到恰當的高度,保證在運輸裝置滿載、空載或停止時都能減小擋風墻處的風量損失;并且能通過RS485總線與其他系統進行聯網。

1.3 擋風機構的工作狀態

當擋風裝置處于正常狀態時,上下擋板稍稍分開且相對位置固定,根據檢測刮板機上運輸的煤炭高度,系統控制上下擋板沿導軌動作,使擋板開啟適當高度,保證煤炭通過出口。煤炭高度超過出口的開啟高度時,下擋板還可以沿Z軸向外運動一定的角度,防止裝置受損。系統根據需要控制出口的大小,改善刮板機在運輸過程中的漏風狀況。

運輸裝置停運時,此時上擋板回到預設位置,下擋板先提升一定高度,在牽引機構作用下向外運動到與上擋板垂直的位置,然后再向下運動到預設高度,牽引機構放下擋板,防止運輸裝置上的煤炭在開機時,損壞裝置。擋風板的位置狀態如圖5所示。

運輸裝置空載時,此時上下擋板同時下移,上擋板和下擋板位置稍微重疊,在上擋板和密封條的作用下,下擋板不能前后移動,使擋風墻的出口幾乎完全封閉。在這種情形下,擋風裝置比擋風簾的擋風效果好,能極大地減小漏風量。

圖5 上下擋板的位置示意圖

當擋風裝置斷電時,裝置在氣動系統作用下回到預設位置,下擋板此時可以沿Z軸自由向外運動,不影響刮板機的正常工作。

2 裝置實地運行效果

長平礦井下四盤區配備風量最大,出煤系統中通過的通風橫川較多,造成的漏風也較多,該裝置在長平礦四盤區43061巷正對橫川出煤刮板機地點進行了安裝試驗。系統的動力氣源壓力為0.6~1.0MPa,管路的規格為8mm,氣缸行程為800~1000mm,傳感器的工作電壓為DC0~24V,傳感器檢測距離為0~900mm,動作時間4.61s,系統工作正常且運行穩定,滿足設計要求,參數符合國家安全標準。系統在擋風墻處漏風測試數據見表1。

表1 系統在擋風墻處漏風測試數據表

從測量數據可以看出,刮板機停運時擋風裝置比擋風簾的漏風量降低了33.82%,刮板機空載時擋風裝置比擋風簾的漏風量降低了39.41%,刮板機正常工作時擋風裝置比擋風簾的漏風量降低了21.5%。通過對比證實本裝置整體的擋風性能比擋風簾好,能有效改善刮板機通過擋風墻時的漏風現象。

3 結果討論和改進措施

該裝置能根據刮板機的工作狀態自動調節擋風板的開啟狀態,降低了刮板機過擋風墻的漏風量,提高了有效風量,但也存在一些問題需要改進。

1)煤炭高度的檢測精度不高。由于采掘工作面特殊的工作環境,煤炭高度檢測不適宜采用紅外等傳感器,在設計時采用數字式觸控式傳感器導致檢測不夠精確。改進思路:改進觸控式傳感器測量方式,可由測量的角度轉換為對應的高度。

2)擋風板開啟高度不夠精確。由于觸控傳感器測量精度不高,所以在控制擋風板開啟高度時留有一定的富裕度,造成實際漏風量比理論值高。改進思路:對控制系統的檢測裝置進行改進,并對控制程序的算法進行修正。

3)擋風板開閉的時間。擋風板的動作時間為相對較長。改進思路:對驅動機構進行改進,減小擋風板運動所需工作時間。

4 結 語

對刮板機通過擋風墻的漏風現象分析,結合采掘運輸巷道的實際工作情況,設計了自動擋風裝置,能有效改善刮板機穿過擋風墻處的漏風狀況。系統在現場進行了安裝試驗,漏風量小,運行穩定,具有一定的推廣意義。

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