(安徽國禎生態科技有限公司,安徽 阜陽 236000)
生物質能是重要的可再生能源,具有綠色、低碳、清潔、可再生等特點,加快生物質能開發利用,是改善環境質量、發展循環經濟的重要任務。據《生物質能發展“十三五”規劃》,到2020年我國生物質成型燃料年利用量約3 000萬t[1]。芬蘭生物質熱電聯產已有20多年的歷史,生物質在2001年占到可再生能源的85%,2007年,熱電聯產發電量已占到國內總發電量的29%。生物質熱電聯產技術在瑞典也得到了充分的利用,Kristianstad生物質熱電廠采用循環流化床,以木材為燃料,額定發電量為13.5 MW,額定供熱量為35 MW[2]。目前生物質供熱發電占瑞典全國能源消費總量的16.5%,占供熱能源消費總量的68.5%。丹麥BWE公司的48 t/h、75 t/h及130 t/h水冷振動爐排爐技術是國際上領先的生物質燃燒發電技術,在世界范圍內得到推廣應用。丹麥熱電聯產發電量占到其年發電量的70%,在供電、供熱方面占有重要的份額[3]。我國生物質鍋爐的研發起步于上世紀80年代末,其中,哈爾濱工業大學循環流化床課題組在上世紀90年代初在國內率先研究生物質流化床鍋爐,先后成功開發了2 t/h、4 t/h、6 t/h、10 t/h、12.5 t/h、14 t/h、15 t/h、20 t/h、30 t/h、35 t/h、50 t/h、75 t/h、90 t/h、130 t/h燃稻谷殼、廢木與木屑、甘蔗渣、玉米秸稈、酒糟、糠醛渣及棕櫚空果穗、煙梗等生物質流化床鍋爐60多臺[4-5],其中出口國外的有21臺。2005年后開發的生物質發電鍋爐20余臺,容量為:10 t/h、20 t/h、30 t/h、35 t/h、75 t/h、90 t/h及130 t/h。近幾年,國內一些小型工業鍋爐廠生產往復爐排生物質成型顆粒的工業鍋爐,鍋爐出力為2~10 t/h(1.4~7 MW)為主[6-9]。
在35 t/h以下鍋爐全面禁煤形勢下,生物質鍋爐以運行成本相對較低,采用布袋除塵器后煙塵及SO2排放濃度自然滿足環保排放標準而受到用戶青睞,尤其是循環流化床生物質鍋爐[10],采用分級燃燒NOx排放濃度小于200 mg/m3,自然滿足國家環保排放標準,因此是生物質用戶的首選。我公司采購一臺20 t/h差速循環流化床鍋爐,由哈爾濱工業大學循環流化床課題組研發,安徽博瑞特熱能設備有限公司制造,于2017年12月投入使用,效果良好,下面介紹該爐結構及運行情況。
現有的生物質鍋爐有爐排爐(鏈條爐,往復爐排爐)和循環流化床鍋爐。選擇爐排爐還是循環流化床,需要從多個方面進行比較。由于農業秸稈灰熔點低至1 000℃左右,采用鏈條爐和往復爐排容易在爐排上結渣,所以,丹麥BWE公司采用水冷振動爐排,解決爐排上結渣,同時一旦有渣塊可以通過振動爐排清除,而水冷振動爐排技術國內還不太成熟,并且造價昂貴。其次從熱效率來考慮,爐排爐飛灰及爐渣含碳量高,與循環流化床相比,熱效率低3%~5%。此外,爐排爐NOx排放濃度高達350~450 mg/m3,需要配合SNCR脫硝才能勉強達到200 mg/m3,而循環流化床一般低于200 mg/m3,能夠自然滿足環保排放標準,因此,在環保要求較高的當下,選擇循環流化床成為必然。常規循環流化床給料點是正壓,要通過引風機將爐膛出口負壓拉至-800~-600 Pa,從而將給料點維持在-50 Pa左右才能保證給料點不向外冒煙,實際運行過程中經常出現給料點向外冒煙現象。差速循環流化床具有給料點是負壓,不會向外冒煙,而且爐膛出口負壓為-150 Pa左右,相比常規循環流化床,引風機節能效果顯著;此外,由于生物質與床料密度相差較大,導致常規循環流化床密相區床料與生物質混合效果較差,而差速循環床底部高速床與低速床之間會形成內循環,將高密度的床料與低密度的生物質均勻混合,有利于燃盡。鑒于此,本爐選擇差速循環流化床生物質鍋爐。
差速循環流化床由高速床和低速床組成,高速床與低速床之間具有高差,高速床的流化速度一般是低速床的2倍,高速床不布置埋管,因此不存在埋管磨損;低速床布置埋管,由于大顆粒主要分布在主床內,細顆粒主要在低速床內,使得低速床流化速度在1.5~2 m/s條件下就能良好流化,從而使得低速床內的埋管磨損大幅降低(原因有兩個:一是顆粒平均粒徑小,二是流化速度低),所以,低速床內埋管防磨時間超過3萬t,4年才需要大修一次。低速床內布置埋管,有利于控制密相區溫度在750~850℃,很好地解決了生物質燃燒結渣問題。圖1是20 t/h差速循環流化床總圖。
鍋爐出力D=20 t/h,壓力:1.25 MPa,給水溫度:104℃,過熱蒸汽溫度:300℃,排煙溫度150℃,設計熱效率:88%,燃料:各種生物質散料,元素分析如表1所示。
表1生物質元素分析

CarHarOarNarSarMarAarQar.net28.32%2.80%24.43%0.49%0.05%35.0%8.91%2 202
鍋爐沿深度方向K1K2距離:4 460 mm,K2K3距離:3 100 mm,K3K4距離:2 500 mm,鍋爐沿寬度方向K5K6中心距離:4 300 mm,鍋筒中心線標高:20 616 mm。
(1)高速床與低速床組合,形成內循環,解決床料與生物質均勻混合;
(2)負壓給料,解決給料口冒煙難題;
(3)采用膜式壁,解決爐膛漏風問題;
(4)立式水冷旋風分離器,防止分離器結焦;
(5)采用螺紋煙管省煤器,減少受熱面積灰,提高傳熱效率;
(6)空氣預熱器低溫段采用ND鋼,解決空預器腐蝕難題。
采用分級燃燒控制NOx排放,一次風通過高速床進入爐內參與燃燒,二次風一部分通過低速床進入低速床參與燃燒,另一部分通過三次風管噴入埋管上方稀相區燃燒。一次風量∶二次風量∶三次風量=45∶25∶30,自2017年12月投入運行以來,NOx排放濃度低于150 mg/m3。
由于燃料中含硫量很低,所以SO2排放濃度低于100 mg/m3。本爐在空氣預熱器后布置布袋除塵器,煙塵排放濃度低于30 mg/m3。
鍋爐在滿負荷工況下,排煙溫度為140℃,鍋爐熱效率達到88.5%。
20t/h差速循環流化床的運行結果表明,鍋爐出力充足,額定工況下達到設計熱效率,污染物排放濃度滿足國家環保排放標準,可以直接燃燒生物質散料,具有燃燒效率高,運行成本低,值得大力推廣。