王 凱
(山西省晉煤集團寺河煤礦,山西 晉城 048205)
寺河煤礦副斜井井口安裝1臺2KJ-2.5/20A型雙滾筒單繩纏繞式提升機,承擔著全礦井下的矸石、設備、人員以及輔助材料的運輸工作。該提升機的電控系統使用串電阻式調速方式,故障頻繁發生,因此必須對電控及液壓系統進行改造。
在改造方案中提出采用變頻調速控制電控方式,更換原有電機和電控裝置,保留原設備的機械部分,不但能解決提升機電控經常出現故障的問題,還能收回更換整機增加的成本。
本次電控系統改造后的控制方式由串電阻式改造為變頻式,結合礦井提升機現有電源現狀,選中煤礦供電電壓等級660V為電機電壓等級,考慮到變頻控制增加的電機功率富裕系數,確定電機功率為250kW較為合適。
目前工業使用較為成熟的變頻調速系統,結合礦井提升機配套電機的選擇,使用交直交型變頻調速較為合適,作為煤礦提升設備其必須具備提升重物、下發重物、空載運行等各種運行模式,故變頻調速需具備四象限工作模式,并且具備較好的節能效果。本方案調速系統選擇AB公司ACS800系列的全數字交直交DTC控制變頻器。柜體式安裝的ACS800配置有源供電單元,適用于能源可再生的傳動場合。
在改造設計中,選用2套西門子S7-300系列PLC,1套形成主控PLC,1套作為從屬保護,利用PROFIBUS總線形成主從控制模式。在設計時各PLC分站均采用PROFFIBUS總線連接方式,有效地降低故障點,提高電控系統的安全可靠性。本套提升機電控系統采用現場總線控制系統,使用兩套可編程控制器、操作臺遠程I/O,上位工控機通過現場總線構成整個提升系統的網絡控制系統。
速度和位置傳感器采用德國進口的高精度軸編碼器,進行速度反饋和位置測量。整個系統共安裝3只軸編碼器,其中主軸安裝2只,進行兩套PLC位置測量并相互監測,方便對提升機進行全行程的速度、位置檢測和保護;高速軸安裝1只,進行速度反饋。
井筒開關傳感器安裝在井筒內,過卷開關是結構簡單、動作可靠的無工作電源的開關。
本系統中,KXT7礦用多功能提升信號裝置采用PLC控制,主信號、備用信號相互獨立,備用信號滿足應急開車條件。信號系統與提升機主控系統的安全閉鎖關系如下:
(1)井底與井口閉鎖功能:井底不發信號,井口發不出信號。
(2)井口與車房閉鎖功能:井口不發信號,車房收不到信號。
(3)水平之間的閉鎖功能:一個水平發出信號后,其他水平不能發出。
(4)信號指令之間閉鎖功能:某一信號指令發出后,其他信號指令不能發出,急停信號、停止信號除外。
(5)信號與開車回路的閉鎖功能:信號不發到車房,絞車不能啟動。
(6)急停信號與絞車安全回路閉鎖功能:按下急停按鈕,斷開絞車安全回路。
(7)水平安全設施與信號的閉鎖功能:跑車防護裝置等井口安全設施不到位,信號不能發出。
高壓電源配置:副斜井配置4臺高壓柜,單母線接線,負責整個提升系統的雙回路高壓供電及保護(型號:KGS1型)。數量:進線柜2臺,測量保護柜1臺,出線柜1臺。高壓配電系統為10kV雙回路進線,一路工作,一路備用,故障后手動切換。其二次回路的聯鎖和控制接點輸入到電控PLC控制系統進行操作控制。高壓配電柜選用直流操作,配38AH直流屏一套。開關柜具有微機綜保裝置,兼備控制、計量、數據采集、通信及繼電保護功能。
低壓電源配置:副斜井提升輔助設AC380/220V、50Hz低壓電源,采用二回路供電,二回路互為備用,當一回路電源故障時另一回路能進行切換。低壓配電系統采用單母線不分段結線形式,為全系統提供控制、操作電源。進線柜內設雙電源投切裝置。低壓電源設計一臺低壓配電柜。低壓電源柜含雙回路進線開關,多路空開為液壓站、潤滑站、信號系統、PLC、井筒開關、風機、機房照明、其他機房設備供電,設有設備檢修時的檢修用電源回路,含直流電源為PLC模板供電,含2kV·A進口品牌UPS為PLC及工控機供電,設有電源電壓顯示儀表。
原液壓站運行中故障率過高,本方案為電控系統配置一套先進的型號為TH112A1低壓液壓站,更換現有的液壓站。主要參數如下:最大工作油壓6.3MPa,最大供油量9~14L/min,工作油溫≤70℃,油箱儲油量殘壓≤1MP,二級制動延時時間比例0~10s,閥允許最大輸入電流800mA,進口原裝比例閥信號0~10VDC。
本次電控改造包含提升機電機的更換,故機械設備的拆除、安裝與電氣及電控設備的安裝應同時進行。設備安裝完成后,在提升低速(小于0.5m/s)空罐的情況下試車,實時關注電流速度曲線趨勢圖,配合施工單位檢查罐道安裝情況,然后逐步提速1m/s、2m/s到3m/s。期間重點檢查等速段、減速段保護等速度保護功能可靠性。最后在閘控系統的配合下,加載運行,主要完成半載全速、全載全速的緊急制動試驗。根據要求分別就提物半載的下放與提升、提物全載的下放與提升進行了試驗,整體運行效果良好,速度保護功能可靠。
寺河煤礦副斜井提升機經電控系統的改造設計后,運行效果良好,連續運行三個月內,電控系統沒有出現任何故障。提升機在改造后,采用了變頻調速,節電率在25%~40%,且控制質量有了很大的提升,實現了無級變速,提升機實現了軟停、軟啟,消除了對電網的沖擊。