程嗣輝 譚玉潔 項瑤
1. 引言
隨著織造設備和技術的不斷創新和發展,許多紡織品種得到開發并推廣應用,其中,織邊品種就是一個典型代表。以往,布邊起到保持織物邊部平整,防止邊部經紗脫散的作用,如今,為適應新形勢和滿足客戶需求,通過安裝織邊提花機,配合劍桿、噴氣織機,開發出織字布邊的織邊品種,將客戶要求的品牌商標、客戶名稱、原料組成等內容織造到面料指定位置。織字布邊不僅可以實現布邊的基本要求,還可以達到發揮品牌效應、提高面料品質、防止假冒偽劣、滿足個性需求的效果,正是因其高檔的品質和獨特的布面效果,使得產品供不應求,需求增長較快,擁有良好的市場前景。然而,使用提花機織制織字布邊存在著布面效果不佳的問題,包括織邊花型不清晰、織邊與布身松緊不一、織邊部分織疵嚴重等。因此,織邊品種的織造工藝是目前急需研究的問題。
2. 生產難點分析
2.1織邊花型不清晰
花型不清晰是指花型在布面呈現的效果不達標,視覺上給人一種模糊的感覺。織邊品種花型不清晰造成原因主要是織邊與布身的組織差異大、提字部分浮長線較長、交織次數偏少,使得織字布邊的經向織縮率小于地組織的經向織縮率、織邊紗松弛,導致花型不清晰。
2.2織邊品種褶皺
織邊品種褶皺問題的主要原因是織邊紗與地組織經紗張力差異較大,使得邊部與布身松緊不一致,并且邊部厚度大于布身厚度,使壓布輥被抬起、懸空,起不到壓布、擴布的效果,導致靠近織邊部分的布身起皺,卷布輥上的坯布成形不好,影響整理加工。
2.3織邊部分織疵嚴重
布面出現幾根紗不規律、不定位、織不進布面的情況,主因是提花機與織機開口機構不同步、開口量的大小不一樣,造成提綜不良、開口不清、部分經紗交織錯亂,形成星跳、跳紗等織疵。
3. 織造工藝研究
3.1花型清晰工藝研究
清晰的織邊花型不僅可以美化裝飾織物,而且能在一定程度上起到提高產品檔次的作用,為此,分別從織物組織和上機工藝兩方面進行調整。
3.1.1根據不同地組織選用合適的織邊組織
織邊組織與地組織的配合欠妥,使得織字部分平均浮長大于地經部分的平均浮長,交織次數偏少,織邊紗與地經紗的屈曲波高和織縮率差異大,是造成花型不清晰的一個重要原因。經過長時間探索,總結出與地組織相匹配的織邊組織規律,根據地組織選用合適的織邊組織,有效提高花型清晰度。具體規律如表1所示。
3.1.2改變筘入數
織邊厚度的調整通過改變筘入數的方式實現,目前使用的邊部提花工藝穿法為4入單穿,現分別用2入單穿和3入單穿做織邊花紋清晰度試驗,4入與2入效果對比圖如圖1所示,4入與3入效果對比圖如圖2所示。
從圖1、圖2效果對比可知,筘入數為4時邊字清晰度佳,筘入數為3時清晰度良好,筘入數為2時花型清晰度差,不能達到客戶要求。
此外,筘入數的改變對織邊厚度、織邊紗張力、花型清晰度也有影響。筘入數為4,織邊紗張力適中,但織邊厚、緊度大,緊邊情況嚴重;筘入數為2,織邊緊度合適,可以有效解決厚度差異問題,但由于織邊紗經紗張力不足,停經片掉落嚴重,影響開車和效率;筘入數為3,織邊厚度適中,織邊紗張力滿足正常開車要求,保證運轉效率。
綜上,3入穿法相較原工藝4入穿法,在花型清晰度、織邊紗張力方面效果相近,同時可以有效改善織邊品種褶皺問題。
3.2織邊品種褶皺研究
褶皺問題影響著織邊品種的品質,解決褶皺問題主要從織邊紗張力控制、織邊厚度調整入手,此外,針對打卷、卷布困難,對壓布輥做出適當改造。
3.2.1改雙織軸織造
織邊紗與地經紗共用同一織軸時,織邊紗頭份少,容易出現張力不勻和邊絞頭,導致褶皺產生,且織邊紗織縮率小于地經紗織縮率,對織邊花型清晰度也造成影響。由此提出改雙織軸織造的方案:通過在經軸左右各加一片軸盤,織邊紗線經過單紗上漿,做成整經軸,配備織布車間研究的軸頭連接件,形成織邊小軸,由單織改為雙織。
這種單織改為雙織的方式使織邊部分與地組織部分紗線分離,控制織邊紗張力一致,改善布面因經紗張力不同造成的厚度變化,降低了邊絞頭,并在織邊經紗與地經紗顏色差異大時,防飛花效果明顯,可謂一舉兩得。
3.2.2織邊紗張力控制
織邊緊度過大時,會出現硬布邊、翹布邊;緊度過小時,會出現軟布邊、凹布邊,織邊與布身的松緊不一造成了織邊品種出現褶皺,解決松緊不一問題,控制布邊紗與地組織經紗張力差異是關鍵。
根據地組織和布身張力控制織邊張力,使織邊與布身松緊不一問題得到改善,減少織邊褶皺現象的發生。
3.3織邊部分織疵研究
織邊部分和布身分別由提花機、織機兩個系統完成,容易造成開口機構不同步、提綜不良、開口不清等問題,進而產生織疵,因此,重點對提花機開口量進行研究。
3.3.1提花機開口量試驗
通過改變提花機開口量,可以有效解決星跳、跳紗等織疵問題。調節提花機開口量的大小,根據地組織開口量的大小和上機經驗分別選取70mm、80mm、100mm的開口量進行試驗,測試三個開口量對織造效果的影響。提花機開口位置在70mm時,開口小,經紗易被劍頭撞斷,經停增加;開口位置在100mm時,停經片易下落造成誤停;開口位置在80mm時,織邊紗開口量略大于地經紗開口量,提綜情況良好,開口清晰,織邊部分織疵問題明顯減少,可以采用。
3.3.2提花機提綜桿約束網孔改造
改變提綜桿約束網孔的排列,由長方形網孔改變成正方形網孔,從而改變提綜桿的排列,有效降低提綜不良出現的頻次。
對比網孔改造前后,改前平均出現提綜不良4.6次/萬米,改后0.4次/萬米,極大程度的減少了出現的頻次。結合工藝上的改進措施,邊部提花疵點出現的整體概率下降,品質提升效果明顯。
3.4 織造效果
根據設備現狀,選擇在品種適應性強的劍桿織機(OPTIMAX)上進行織造,對比改進前后的生產能力和效率,具體織造效果如表1所示。
由表1可見,對織邊品種的織造工藝調整是行之有效的。運轉率提升4.21%,車速提高23轉/min,停臺次數明顯減少,織疵率降低0.12%,新技術改進和新生產工藝的效果得到充分體現。
4. 結束語
為了搶占市場先機,企業要積極推進產品創新和技術創新,在這期間難免會遇到設備、技術限制的問題。為解決問題,除了要考慮升級新設備,更要充分發揮現有設備的可用能力,在掌握及精通現有設備的基礎上,探索現有設備改造與工藝創新相結合的可能性,不斷突破創新,有效的將現有資源和創新工藝相結合,也有利于構建差異化、特色化、高附加值的產品結構,從而擴大市場占有率,增強企業競爭力。