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汽車后背門鎖扣仿真分析及優化

2019-01-20 02:42:13王頌湯博韜程云祺
中國新技術新產品 2019年23期
關鍵詞:結構優化

王頌 湯博韜 程云祺

摘? 要:汽車門鎖系統是保障車內人員生命和財產安全的重要裝備。國家標準對于汽車門鎖靜態載荷性能試驗有明確規定。由于鎖扣結構等原因,后背門鎖扣在標準規定的載荷3方向上經常出現變形過大的問題,導致試驗失敗。該文對某車型后背門鎖扣進行了有限元分析。將分析結果與試驗結果進行對比,驗證了分析的準確性。以分析結果為依據,對該鎖扣結構進行優化設計,經優化后的鎖扣,其載荷3方向剛度得到了顯著提高。

關鍵詞:門鎖系統;有限元分析;剛度;結構優化

中圖分類號:U463? ? ? ? ? ? ? 文獻標志碼:A

0 引言

汽車門鎖系統主要是由門鎖和鎖扣2個部分組成的,二者分別與車門和車身相連。汽車門鎖系統是保障車內人員生命安全的重要裝備。汽車門鎖的技術狀況是否良好,直接關系到汽車的行車安全,同時門鎖系統還需要具備良好的防盜性能,以保證人員的財產安全。車門在正常關閉過程中,通過門鎖卡板與鎖扣的嚙合,實現車門的鎖緊功能。當車門受到外力沖擊時,作用在門板上的載荷最終傳遞到鎖扣,進而傳遞到車身。鎖扣作為汽車車門鎖緊機構的主要承載結構,其性能直接影響到車內人員的生命安全。我國國家標準規定對于汽車側門門鎖系統要進行2個方向的靜態載荷試驗,對于垂直方向開門的后門門鎖系統,要進行3個相互正交方向的靜態載荷試驗。出于成本等因素的考量,大部分廠家后背門鎖扣與側門鎖扣形式相似,并沒有針對標準要求進行特殊設計,一旦發生追尾事故,其后背門鎖扣有可能因變形量過大造成后背門意外打開,威脅車內人員人身安全。該文對某車型后背門鎖扣進行有限元分析,將分析結果與試驗實測值之間進行了對比,并對該鎖扣進行了優化設計。

1 國家標準對門鎖性能的要求

GTR NO.1《關于門鎖和車門保持件的全球法規》是第一項正式出臺的全球統一的汽車技術法規項目,我國作為WTO成員國,在汽車門鎖性能方面的要求,與GTR NO.1保持一致。GB 15086—2013《汽車門鎖及車門保持件的性能要求和試驗方法》中有明確規定。1)對于1個門鎖系統,在鎖體和鎖扣總成之間,在與鎖體面垂直的方向施加11 000 N的載荷(載荷1)時,二者不應脫開。2)對于一個門鎖系統,在鎖體和鎖扣總成之間,在與鎖體面平行且在卡板開啟的方向施加9 000 N的載荷(載荷2)時,二者不應脫開。3)對于一個垂直方向開門的后門門鎖系統,在鎖體和鎖扣總成之間,在與載荷1和載荷2相互正交的方向施加9 000 N的載荷(載荷3)時,二者不應脫開。

GB 15086—2013《汽車門鎖及車門保持件的性能要求和試驗方法》對門鎖系統性能試驗施加的靜態載荷方向。目前常見的鎖扣在載荷1和載荷2方向有較好的剛度,對于后背門來說,鎖扣在載荷3方向的剛度較小,在試驗過程中會經常會產生明顯的變形,導致卡板與鎖扣脫離,是導致門鎖系統性能試驗失敗的重要原因。

2 后背門鎖扣仿真分析

該文對某車型后背門鎖扣進行分析,其結構如圖1所示,鎖扣上部圓柱直徑為6 mm,底板厚度為3 mm。該鎖扣的材料為高強度合金結構鋼35CrMo,其屈服強度高達835 MPa。約束鎖扣螺栓孔處平動自由度,釋放所有轉動自由度,在鎖扣上部分別施加載荷1方向11 000 N的力、載荷2和載荷3方向9 000 N的力。該鎖扣在載荷1和載荷2的作用下,最大變形量分別為2.94 mm和2.79 mm,對試驗結果影響較小。在載荷3的作用下,該鎖扣有明顯變形,出現了剛度不足的情況,最大變形量達到了32.40 mm,鎖扣在載荷3方向變形情況如圖1(b)所示。

該車型后背門試驗后鎖扣變形情況如圖1(a)所示,由于鎖扣變形過大,導致卡板與鎖扣脫離,造成試驗失敗。從圖1中可以看出,鎖扣在實際試驗中的變形情況與模擬情況基本一致,最大變形出現在鎖扣上部與門鎖卡板接觸一側。表1展示了鎖扣最大變形點實測與模擬的各個方向的變形量,從表1中可以看出,二者最大相對誤差不超過10%,從而證實了模擬方法的準確性。

3 后背門鎖扣結構優化及分析

由上一章模擬分析及試驗情況可知,該鎖扣存在載荷3方向剛度不足的問題,這也是導致其未能通過試驗的直接原因。為了提高其在載荷3方向的剛度,對該鎖扣結構進行優化設計。考慮加工裝配及零部件成型需求,將鎖扣上部直徑增加為7 mm。由于在各工況下,底板背面應力均較小,從控制成本的角度出發,考慮減輕底板厚度,以減小整個鎖扣的質量。

優化之后的鎖扣結構以及其在各個工況下的變形量如圖1(c)所示。優化之后,該鎖扣質量為97.22 g,相比原有結構減輕了3.36 g。另外,優化后的鎖扣在載荷1方向的剛度相比原有結構,減小了36.7 %,但位移仍然僅有4.02 mm。而在載荷2和載荷3方向,該鎖扣剛度分別增大了31.9%和40.8%。尤其是在載荷3方向,優化后的鎖扣最大變形量減小為19.17 mm,如圖1(d)所示,極大地提高了該車型后背門鎖總成通過門鎖系統性能試驗的可能性。

4 結論

對某車型后背門鎖扣進行了仿真分析,得到了其在載荷1、載荷2和載荷3作用下應力和位移的分布情況。

對比該鎖扣在載荷3作用下試驗和仿真計算變形情況和最大變形點各個方向變形量,二者最大相對誤差為9.3%,結果證實了模擬計算方法的準確性和有效性。

根據模擬分析結果,對該鎖扣結構進行優化,分析表明,優化后的鎖扣結構,在重量略有減輕的情況下,將鎖扣在載荷2和載荷3方向的剛度分別提升了31.9%和40.8%,有效減少了該鎖扣在試驗過程中的變形量,極大地提高了試驗通過的可能性。

參考文獻

[1]張曉光.基于CAD/CAM 技術的汽車車門鎖扣模具的設計與仿真加工[J].制造業自動化,2012,34(23):20-22.

[2]秦濤,李斌,蔡元初.汽車車門鎖扣結構強度試驗研究[J].汽車零部件,2019(3):43-45.

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[4]黃中琦.車用門鎖機構強度淺析[J].汽車工程學報,2000,11(6):43-45.

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