陸曉
(中國船舶重工集團公司第七一三研究所,河南 鄭州 450015)
電磁閥是利用電磁力做功的工業控制器件,是現代工業控制系統中,普遍使用的用來控制流體的自動化基礎執行器件。主要控制介質的流量、流向、速度等參數。通過控制電磁閥內電磁線圈電流的導通、斷開,就可以控制閥芯的動作,從而實現預期的動作。一般的電磁閥按照動作原理分為:直動式、分步直動式和先導式等;按照閥體結構分有:膜片結構型和活塞結構型;按照使用功能分有:氣體電磁閥、液體電磁閥、高壓電磁閥、空調電磁閥、防爆電磁閥、低溫電磁閥等。電磁閥在選型時,主要遵循安全可靠、經濟適用的原則。根據設計的管道參數、流體參數、壓力參數、動作方式、特殊需求等具體參數進行選擇。
電磁閥電氣參數與電源的選擇,要注意這幾點:(1)根據供電方式不同,選擇用交流電磁閥,還是直流電磁閥。(2)盡可能選擇電壓為AC220V,DC24V 規格的常用電磁閥。(3)電源容量選擇要留有足夠的余量。(4)電源電壓波動范圍,應能滿足電磁閥的工作要求:①交流:+10%,-15%;②直流:±10%.如果,電源不能保證電磁閥正常穩定工作,應采取穩壓措施。
電磁閥常見故障原因及排除:
(1)電磁閥閥體的密封件損壞(更換密封件);(2)電磁閥閥體連接件松動(擰緊松動處的螺絲)。
(1)電磁閥閥體連接件間松動(擰緊固定螺絲);(2)電源電壓波動范圍過大(增加穩壓設施);(3)電源電壓過低(檢查電源或者增加穩壓設備);(4)電磁閥閥體鐵芯有雜質或者變形(清洗或更換)。
(1)電磁閥導線接觸不良,或者電連接器松動(重新接線或重新插牢電連接器);(2)電磁閥電源斷線(重新接線);(3)供電電壓過低,遠遠低于其正常工作電壓,無法啟動(增加穩壓設備);(4)電磁線圈脫焊(按電氣焊接工藝要求重新焊接);(5)電磁線圈短路(排除造成短路原因后,更換);(6)電磁線圈燒斷(排除造成燒斷原因后,更換);(7)電磁閥的額定電壓與電源電壓不符合(更換適合的電磁閥);(8)電磁閥閥芯卡死(拆開清洗或更換);(9)電磁閥型號不符合介質要求(按介質要求選選擇電磁閥型號,更換)。
(1)電磁閥閥芯密封件損壞(更換密封件);(2)電磁閥閥芯被雜質卡住(拆開清洗);(3)電磁閥閥芯復位彈簧變形或折斷(更換新的復位彈簧);(4)電磁閥閥體內孔堵塞(拆開清洗)。熟悉電磁閥的原理、常見故障原因及排除方法,對處理電磁閥故障意義重大。 現場仔細觀察問題閥組,電磁方面是由兩個電氣參數相同的電磁線圈組成。通過控制線圈得電和失電,實現預先設計的動作。兩個線圈的工作狀態,分別由兩個與之對應的指示燈顯示。
結合實物和簡單的資料分析,得出信息有:(1)問題電磁閥組的動作指令,由控制柜內控制器集中控制。(2)控制柜內只有3 根導線與該閥組的動作有關。(3)以上這3根導線,由控制柜上電連接器的電纜引出,經過中間控制箱轉接到該電磁閥。
打開控制柜,內部接線柱均能看到,找到相應的接線柱。在確認現場安全情況下,接通控制柜電源。操作控制柜上面板鍵盤,發出相應指令,觀察執行機構的動作及反饋是否符合設計要求。確認故障現象。
第一步,發出指令‘a’后,控制柜監控顯示器上,顯示‘a’指令圖標閃爍,說明‘a’指令已經發出。觀察該電磁閥沒有任何動作響應,‘a’指示燈點亮,‘b’指示燈不亮。
第二步,發出指令‘b’后,控制柜監控顯示器上,顯示‘b’指令圖標閃爍,說明‘b’指令已經發出。觀察該電磁閥組沒有任何動作響應,指示燈‘a’‘b’均不亮。
故障復現完畢。斷開控制柜電源!(確保人身安全!)將萬用表調至電阻檔,分別測量控制該電磁閥3 根導線的接線柱。測量數據為203Ω、219Ω、15.8Ω。其中一組阻值很小,判斷是電磁線圈局部燒壞短路。再次了解現場情況,有沒有聽到異響?或者聞到類似燒橡膠的氣味?經過確認都沒有。“難道是我判斷錯了?”
決定拆開電磁閥組看看。首先拆開接線盒,直觀檢查:①導線均為白顏色,并且沒有線號;②有兩個端子是用專用短接片連接;③其中一根導線接在非工作端子上;④分別測量工作端子電阻:15.8Ω、15.8Ω、31.6Ω。根據①③分析確定,該電磁閥組有可能被拆卸過。又一次了解情況,得到證實。確實是因為其他原因,換了個新的電磁閥組。沒有如實告知。該閥組是新的。此刻故障原因已經確定:是在更換新電磁閥閥組的過程中,沒有按照正確方法操作,導致線號丟失,并造成接線錯誤。是人為故障。既然故障原因找到了,排除就不是太難了。
首先,將接錯位置的導線,重新接到正常位置。然后再次測量控制柜內的相應接線端子電阻:31.6Ω、15.8Ω、15.8Ω,電阻值正常。可以通電試機。
確認現場安全,無異常。接通控制柜電源,再次試機。①發出‘a’指令,監控顯示器顯示正常,電磁閥組上‘a’指示燈點亮,但是電磁閥組無任何動作反饋;②發出‘b’指令,監控顯示器顯示正常,電磁閥組上,‘a’‘b’兩個指示燈同時點亮,但是電磁閥組沒有任何動作響應。奇怪,為什么會發生兩個指示燈同時亮?
試機結論:①指示燈亮,說明線路基本正常;②既然指示燈亮,電磁閥反而沒有動作,應該是接線順序有問題。沒有線號,不能確定具體是哪根導線接錯位置了。為了節省時間,采取“直接斷電調線、上電試機”的方法。經過兩次調線,試機后,指示燈點亮正常,電磁閥組動作正常,反饋正常。完全符合設計要求。問題終于得到解決。
事后分析這次故障排查過程,總結有幾點:①在排查故障前,要盡可能地熟悉圖紙;②現場情況問的越詳細,對解決問題越有幫助;③兩個指示燈同時點亮原因是,公共點接錯位,使得兩個電磁線圈串聯。指示燈在啟動電流很小的情況下,被點亮。例如LED 指示燈在3V、20mA 的工況下,就能正常工作。有些LED 甚至在更低的電壓、電流工況下,也能被點亮。差別只是亮度不一樣,白天不易察覺。④該故障是,完全可以避免的人為故障。
其實,在我們平時的工作中,也經常會發生一些類似的人為故障。那么,我們平時如何才能減少或者避免,因為拆卸更換電動部件,而造成的人為故障呢?當然了,最簡單的方法,就是請專業人員來完成拆卸、更換、安裝、接線的工作。
當遇到這種急需要更換電動部件時,無論你本身是不是專業人員,只要能夠嚴格地按照以下幾步正確操作,完全可以避免,因拆卸更換電動部件,所造成的人為故障。
在動手拆卸之前,先準備好工作記錄本、筆、粘膠帶、拆卸工具等。
第一步,斷電!斷電!斷電!(重要的事情講三遍)這一步非常重要。
第二步,拆開電氣接線盒。
第三步,記錄接線盒內的接線情況,或者繪制簡單的接線圖。主要記錄導線的線號、顏色以及導線對應接線端子的位置、進出線的位置。要求:簡單、完整、詳細、容易看懂。
第四步,將導線從接線端子上依次拆下。
第五步,將導線端頭回折。
第六步,用粘膠帶將拆下的導線,從頭開始包成一把完整的線束。
第七步,在粘膠帶上寫明所拆器件的名稱或者電纜號。
第八步,松開固定電纜的填料函。
第九步,抽出已處理好導線頭的電纜。
第十步,將抽出來的電纜,就近找個不礙事的地方固定住。
第十一步,最后,妥善保管好工作記錄本。
我們在需要拆卸或者更換電氣部件時侯,認認真真地按照以上步驟去操作,可以杜絕這種由于人為因素造成的故障發生。