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汽車線束接插件進水故障分析與改進

2021-09-09 02:15:18吳懷偉
汽車實用技術 2021年16期
關鍵詞:汽車故障

吳懷偉

(合肥江淮汽車有限公司,安徽 合肥 230022)

前言

汽車線束連接著汽車上的各個電子電器部件,起到電源分配和信號傳遞的作用,是汽車的神經系統。汽車線束接插件的質量,對汽車的安全駕駛至關重要。線束接插件進水是汽車線束常見的一種故障模式。因此分析與改進汽車線束接插件進水故障,提高線束接插件的防水性能,提高汽車的安全性,是當前整車及其零部件供應商迫切需要攻關解決的課題。

1 汽車線束接插件進水故障分析與改進

在某車型汽車線束市場故障報單中,線束接插件進水故障占比高達47%,故障部位主要集中在氮氧傳感器。線束接插件進水是該車型線束故障模式中的TOP1故障。下面以“該車型氮氧傳感器線束接插件進水故障的分析與改進過程”作為案例來進行詳細闡述。

接到項目任務后,公司立即組建項目組,由公司領導掛牌開展項目攻關。項目組成員由整車及其線束零部件供應商從事技術研發、工藝、質量、生產制造等跨領域工作的人員組成。在項目攻關過程中,項目組成員走訪了江浙等市場,實地調研了車主用車工況,現場察看故障現象,發現進水位置集中在氮氧傳感器部位。項目組成員和當地維修服務站的維修師傅一起圍繞著故障車現場、現時、現物發現問題、分析問題、解決問題,最終形成產品優化改進方案并且實施。改進后的產品經過大量的試驗驗證和整車跑路試測試,最終消除了線束接插件進水故障,實物如期切換,項目圓滿完成。在項目開展過程中,項目組成員以問題為導向,以消除氮氧傳感器線束接插件進水故障為目標,聚焦氮氧傳感器線束,對照產品圖紙和技術要求,運用故障樹分析法,從人、機、料、法、環、測等方面系統進行研討分析,由表及里、層層深入地查找造成“氮氧傳感器線束接插件進水故障”的原因。通過充分研討分析,識別出可能原因有三個:

(1)線束接插件、防水栓、盲堵、端子的工藝選型問題;

(2)防水栓破損、缺失;

(3)接插件的設計問題。

進一步分析,識別出造成“線束接插件、防水栓、盲堵、端子的工藝選型問題”的可能原因有兩個:一是線束接插件、防水栓、盲堵、端子匹配問題;二是防水栓插入狀態問題。識別出造成“防水栓破損、缺失”的可能原因有兩個:一是員工標準作業問題;二是防水栓在流轉過程中損壞。識別出造成“接插件的設計問題”的可能原因有兩個:一是接插件選型問題;二是接插件裝配位置問題。

綜上所述,通過FTA分析,共識別出六個可能導致“氮氧傳感器線束接插件進水”的潛在因子,分別是:線束接插件、防水栓、盲堵、端子匹配問題,防水栓插入狀態問題,員工標準作業問題,防水栓在流轉過程中損壞,接插件選型問題,接插件裝配位置問題。具體故障樹如下圖所示(圖1):

圖1 汽車氮氧傳感器線束接插件進水故障樹

1.1 線束接插件、防水栓、盲堵、端子匹配問題

項目組對氮氧傳感器部位的線束接插件、防水栓、盲堵、線束端子的型號、線徑進行檢測。在生產現場隨機各抽取50個產品實物進行檢測,其中接插件、防水栓、盲堵、線束端子均為整車廠指定件,其尺寸和型號均符合技術圖紙要求,線束接插件、防水栓、盲堵、端子對插匹配良好。對氮氧傳感器護套、防水栓、盲堵等按照QC/T 417.1—2001第1部分 定義,試驗方法和一般性能要求(汽車部分)中4.9防水性能要求進行氣密試驗和水密防水試驗,觀察試驗過程中無氣流產生,接插件內部無可見水跡,試驗結果證明產品實物符合QC/T 417.1—2001第1部分 定義,試驗方法和一般性能要求(汽車部分)中4.9防水性能的技術要求[1]。

因此“線束接插件、防水栓、盲堵、端子匹配問題”不是影響氮氧傳感器線束接插件進水的關鍵因子。

1.2 防水栓插入狀態問題

項目組組織設計、工藝、質量等相關人員共同對生產制造現場進行工藝紀律檢查,生產制造現場壓接工位、防水栓裝配工位及插值工位作業標準齊全有效。操作工操作全自動下線壓接設備壓接端子,半自動防水栓設備穿插防水栓。生產設備運行狀態良好穩定,現場設備維護保養記錄齊全。現場檢測100個防水栓的插入狀態,防水栓的穿插位置穩定,防水栓穿插后的質量符合技術標準要求。

因此“防水栓插入狀態問題”不是影響氮氧傳感器線束接插件進水的關鍵因子。

1.3 員工標準作業問題

在生產制造現場,線束端子采用專用模具進行壓接。模具定期維護保養,狀態良好穩定。線束端子壓接高度、拉拔力等尺寸、性能符合技術標準要求,端子壓接狀態良好。抽查車間巡檢員過程檢驗記錄,檢查發現:某日巡檢員抽檢120根氮氧傳感器線束,盲栓漏裝8根,處理措施:返工。仔細察看巡檢員過程檢驗記錄表,記錄表上顯示每月都有不同數量的氮氧傳感器盲栓漏裝。為進一步查明盲栓漏裝原因,項目組來到車間模板插植工位進行調查。模板插植工位上有作業標準指導書,作業標準指導書上明確規定要裝配盲栓。檢查中發現,模板插植工位上有多名操作工同時插值,但是裝配盲栓人員不固定,操作工各自自行安裝,容易發生盲栓漏裝現象。

因此“員工標準作業問題”是影響氮氧傳感器線束接插件進水的關鍵因子。

改進措施:為了防止員工漏裝盲栓,項目組優化工藝,將盲栓裝配由模板插植工位調整至其前道工序:配料工位。即配料人員將盲栓裝配好后,再將產品流入下道工序:模板插植工位,由插植人員對前道工序的盲栓安裝到位情況進行檢查確認。這樣上下道工序相互之間進行自檢、互檢,防止盲栓漏裝。項目組及時將優化后的工藝固化到FMEA、作業標準指導書等相關技術文件中,并且組織對相關員工進行應知應會培訓、測評,員工測評合格后上崗。工藝優化以后,項目組成員跟蹤生產制造現場的氮氧傳感器線束質量,沒有發現盲栓漏裝現象,對車間過程檢驗員的檢驗記錄跟蹤檢查一個月,也沒有發現盲栓漏裝現象,工藝改進成效明顯。

1.4 防水栓在流轉過程中損壞

在生產制造現場,壓接后的線束端子配有塑料保護杯進行防護,端子防護效果良好。線束掛在專用工位器具小車上在車間內部流轉,流轉過程中沒有發現氮氧傳感器防水栓有損壞、缺失。

因此“防水栓在流轉過程中損壞”不是影響氮氧傳感器線束接插件進水的關鍵因子。

1.5 接插件選型問題

該車型氮氧傳感器線束接插件有兩種型號,分別是A件和B件。梳理市場故障報單,發現發生故障的接插件型號均為A件,而裝配B件的車輛,市場上沒有發生接插件進水現象。為了進一步查明原因,項目組對故障件進行了解剖,發現導線氧化方向是從接插件往線束分支方向,再挑出端子,發現氧化是從端子頭部往導線方向。這些現象表明水是從兩插件之間進入的。再將A件和B件兩種接插件(圖2)進行對比分析,發現A件端子裸露在外部無防護;而B件有限制件將端子完全覆蓋,密封性更好,防水效果更高。

圖2 兩種接插件對比

因此“接插件選型問題”是影響氮氧傳感器線束接插件進水的關鍵因子。

改進措施:將接插件B件進行水密防水試驗,試驗結果合格,符合QC/T417.1-2001第1部分 定義,試驗方法和一般性能要求(汽車部分)中4.9防水性能的技術要求[1]。項目組優化產品設計,將氮氧傳感器線束端接插件由A件切換為B件,同時修改FMEA、產品圖紙及其技術標準等相關技術文件,并且組織對相關員工進行培訓,形成組織記憶力,防止同類設計選型問題再次發生。

1.6 接插件裝配位置問題

項目組成員對市場退回的10個氮氧傳感器線束接插件進行氣密防水試驗,試驗驗證結果均合格,符合QC/T 417.1—2001第1部分定義,試驗方法和一般性能要求(汽車部分)中4.9防水性能的技術要求[1]。將接插件放在整車系統中進行分析,氮氧傳感器裝配位置在油箱及排氣管上方,此處裝配位置較低,車輛在行駛時此處溫度較高,下雨天此處水壓沖擊力大,線束接插件防水等級無法滿足車輛布置環境要求,水氣會沿著傳感器線束少量進入傳感器內部,造成氮氧傳感器損壞。

因此“接插件裝配位置問題”是影響氮氧傳感器線束接插件進水的關鍵因子。

改進措施:調整氮氧傳感器在車輛上的裝配位置,由原來的油箱及排氣管位置調整至汽車底盤大梁內側位置,同時增加滴水點,避免高溫高壓造成氮氧傳感器線束接插件積水。按照改進方案試裝五臺車輛跑路試測試,沒有發生氮氧傳感器線束接插件進水現象,改進措施有效。項目組修改產品圖紙、技術標準、技術要求及其相關工藝文件和作業標準指導書,并及時組織培訓,形成組織記憶力,防止同類設計問題再次發生。

2 結論

綜上所述,通過故障樹分析,識別出造成氮氧傳感器線束接插件進水的三個關鍵因子分別是:員工標準作業問題,接插件選型問題和接插件裝配位置問題。針對這三個關鍵因子研討提出產品改進方案并且實施改進,改進后的車輛沒有發生氮氧傳感器線束接插件進水現象。項目組及時將產品改進成果進行固化、標準化,形成組織記憶力。通過項目攻關,消除了氮氧傳感器線束接插件進水故障,提高了汽車的安全性,滿足了用戶安全駕駛的美好生活需要,同時為后期車型的開發提供參考,為同類故障的分析與改進提供借鑒。

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