李妍
摘要:隨著火驅井注空氣井注入量逐年增加,油井尾氣排量也逐年增大,套壓升高,大大影響脫硫塔脫硫能力,增加了脫硫系統藥劑成本。本文通過大量理論研究與現場實踐,對脫硫系統進行不同現場管控規律摸索,分析了系統溫度、壓力等,通過對脫硫系統進行改造、優化脫硫系統運行方式,逐步使脫硫系統完善增強了脫硫能力,保障了火驅開發效果。
關鍵詞:火驅井;脫硫;管控方法
引言
火驅井尾氣處理系統是火驅開發的重點之一。隨著火驅開發調整注空氣量的大幅度提高,日處理尾氣量呈現逐年上升趨勢,套壓升高、大大影響脫硫塔的脫硫能力,也增加了脫硫系統藥劑成本,成為油田近年來穩產增油、降低成本的問題之一。尾氣脫硫系統存在的問題也日益凸顯,易發生冒頂、凍堵、排放氣超標,不僅影響油井的正常生產,也對目前嚴峻的安全環保形勢產生了重大隱患。
1 脫硫技術
1.1流程
規模實施脫硫流程:來氣→分離器→空冷器→脫硫塔→脫硫塔→高空排放
先導試驗脫硫流程:來氣→分離器→空冷器→分離器→脫硫塔→脫硫塔→高空排放
1.2 脫硫系統工作原理
脫硫塔藥劑反應原理:在脫硫過程中,脫硫劑的顏色有原來的黃褐色逐漸變成黑色。
2 主要問題分析
因規模實施脫硫系流程與先導試驗對比少一級分離,導致脫硫系統除濕能力不足,導致如下問題:
(1)高空煙筒冒頂,環保壓力大
由于除濕效果差產生的過量積液,導致系統壓力升高,高到一定程度,勢必會造成積液污物由煙筒噴出,自主脫硫系統的兩處高空排放煙筒處于饒陽河旁,安全環保壓力巨大。
(2)藥劑受潮失效超標排放,安全風險高
隨著尾氣量的日益增加,原本氣體在管道及罐內的穩流狀態會轉變為湍流狀態,濕氣通過分離器、空冷器的速度過快,氣液分離不充分,致使脫硫塔內藥劑受潮失效。
進塔氣體質量差,溫度高,濕度大,形成其他化學反應造成脫硫劑孔隙堵塞形成塔阻力上升。脫硫吸收和析硫反應,塔內析出的硫,不能及時隨排污帶出塔外,極容易粘結在脫硫劑表面,導致氣體偏流,時間久了形成堵塔。
(3)冬季凍堵憋壓,日常管理難度大
冬季室外氣溫低造成脫硫塔內藥劑結冰憋壓,導致大量的尾氣不能順利被脫硫系統處理排空,使油井套壓升高,蒸汽車解堵5井次,嚴重憋壓會影響油井產液能力。
(4)部分區域脫硫能力不足
杜66火驅區塊尾氣平面分布不均,造成一部分高尾氣區域的脫硫系統處理能力不足,破壞系統壓力平衡,脫硫不充分也給環保安全帶來巨大壓力。
3 主要對策及實驗效果研究
3.1.提高脫硫系統除濕能力
(1)監控系統溫度,控制新下泵井抽活、尾氣大套溫高油井進塔
由飽和水蒸氣與氣溫的關系曲線可知:氣體濕度隨溫度升高而升高。抽活的新下泵井和尾氣大、套溫高油井的尾氣溫度與尾氣量均明顯高于普通生產井,這樣大量的高溫高濕度尾氣是造成脫硫系統除濕能力不足、氣大憋壓的主要因素。
由于脫硫塔設計的進入溫度為40℃,我區制定系統溫度的管理制度為夏季不超過40℃,由于冬季室外氣溫低,對系統溫度嚴格要求設定為不超過30℃。在此制度的約束下,脫硫系統保持著平穩正常的工作狀態。各中心站管控溫度后各脫硫塔基本實現壓力平穩。
對氣大油井控氣,控制進系統溫度,防止脫硫塔憋壓堵塞,以幾口冬季尾氣大、易凍堵憋壓油井做對比實驗,經試驗實施后,4口油井尾氣日排放量共減少10101標方,日產液增加38.3t/d。
(2)對高尾氣區域優化運行方式,提高設備利用率
①脫硫系統串聯運行流程:來氣→分離器→空冷器→脫硫塔→脫硫塔→高空排放
②脫硫系統并聯運行流程:來氣→兩組分離器→兩組空冷器→脫硫塔→高空排放
串聯運行:優點是脫硫效果好,缺點是氣量大氣液分離效果差,適用于低尾氣量區域。
并聯運行:優點是分離效果好,缺點是脫硫效果略差,適用于尾氣量大的區域。我們選用硫化氫含量較低的三個自主脫硫系統32#、37#、54#進行并聯運行改造,改善了尾氣量大時的除濕效果,延長脫硫塔藥劑的使用壽命,使脫硫系統工作能力明顯提升。
(3)加除濕緩沖罐和分離器
2017年3月,53#自主脫硫系統發現煙筒冒頂,及時倒流程進行處理,阻止了繼續冒頂,但效果仍不太理想,分析主要原因為該系統前段除濕能力不足,積液進入放空流程,積累一定程度后導致冒頂,針對該情況,作業區在53#脫硫系統匯管位置加裝了臥式緩沖罐,這樣一來,濕度較大的尾氣先通過臥式緩沖罐進行氣液分離,再流入分離器、空冷器,就會增加除濕效果。
2017年11月,作業區在34#脫硫系統干線位置加裝了分離器,這樣使系統由原來的兩級除濕變成了三級除濕,減少了系統積液,降低了系統壓力,杜絕了冒頂發生。
3.2增強脫硫能力
(1)合理控制單井尾排量
對于高尾氣區域的尾氣排放量規定不超過1萬標方,合理控氣保證脫硫系統的處理量。
(2)脫硫塔增容改造
56#脫硫系統額定處理尾氣量為5-6萬標方,現在需進入該系統的尾氣量已達到10萬標方,為解決此問題,我區已對56#脫硫系統進行增容,在已有的單塔后串聯建立兩個新脫硫塔,達到增強脫硫效果的目的。
4結論
(1)隨著火驅開發的不斷深入,為解決脫硫系統除濕能力不足的問題,通過對系統溫度的控制、對油井尾氣參數的監控以及增加前置除濕裝置等措施,脫硫系統的除濕能力得到有效改善。
(2)結合現場生產實際情況,合理控氣,對高尾氣區域脫硫塔進行增容,使脫硫效果明顯增強。
參考文獻:
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