謝 輝,陳育豪
(深圳能源資源綜合開發有限公司,廣東 深圳 518101)
UBF反應器又被稱為厭氧復合床,是加拿大Guiot于1984年在UASB和AF的基礎上成功開發的新型復合式厭氧反應器[1]。UBF主要由布水器、污泥層和填料層構成,整合了上流式厭氧污泥床(UASB)與厭氧濾池(AF)的技術優點,相當于在UASB裝置上部增設AF裝置,將濾床置于污泥床的中上部,由底部進水,于上部出水并集氣。
某垃圾滲漏液處理項目設計處理量為1745 m3/d,采用“UBF中溫厭氧+MBR+納濾+反滲透+反滲透濃縮液蒸發結晶”的處理工藝。設計方案中,對于厭氧罐鋼結構罐體,單罐有效水深為15.3 m,直徑為16.8 m,每座反應器的有效容積為3389 m3,反應器下層為上流式污泥床,占反應器總容積的15%~20%,中層為厭氧濾床,裝有軟性填料,占總容積的35%。滲濾液經厭氧進水泵輸送進入反應器內,然后通過布水系統進行均勻分布。罐體上層為澄清區,部分出水回流,用以稀釋進水COD濃度,同時緩沖系統內的pH值。
厭氧罐自2012年投入使用,經過5年運行,為檢查布水管堵塞、填料結垢、底部積泥等情況,同時對厭氧罐進行優化改造,決定選取一個厭氧罐進行清空檢查改造,于2017年12月開始對4#厭氧罐進行隔離清空,并進行全面檢查及優化改造。
厭氧罐原布水裝置采用頂部配水,配水總管位于厭氧罐頂部,設有1個布水罐及6根DN65不銹鋼布水干管。每根布水干管分為3根DN40不銹鋼布水支管,并伸至厭氧罐底部1 m處,增強對底部污泥床層的攪拌作用,使污泥床層內的微生物同進水基質得以充分接觸,從而達到更好的處理效果并促進顆粒污泥的形成。但是,滲漏液屬于高鹽高濃度廢水,極易在管道內壁形成污垢,導致管道堵塞,最終造成布水裝置的短流及布水不均勻[2]。
以4#厭氧罐近一年疏通情況為例,每運行2~3個月均需要對厭氧罐布水管及循環管進行一次清理,每次清理完后通量能恢復至120 m3/h左右,但是會逐步下降,每次清理時間為10~20 d,耗費大量人力物力,其間厭氧罐需停運,影響系統的處理能力。清罐檢查中發現,布水管內部結垢厚度為5~10 mm,原DN40管徑實際剩余25 mm左右的通徑(見圖1),已發生嚴重堵塞,造成堵塞的主要成分為可溶解性固體,利用鹽酸浸泡可去除,但在不清罐條件下無法拆卸布水管,無法進行清理,隨著運行時間增加,管道堵塞會越來越嚴重。

圖1 布水管堵塞情況
項目設計的UBF厭氧反應器采用軟性帶狀膜條填料,填料表面可以生長微生物膜,而且填料空隙能夠截留懸浮微生物[3]。填料輕靈密實,膜條堅固,膜條間設有防伸縮塑料帶,增強膜條的穩定性,并確保其固定長度,比表面積設計為100 m2/m3的生物量生長表面,生物膜生長快,脫膜容易。在此次清罐檢查中,發現填料結垢嚴重,結垢厚度5~10 mm,填料形成板片狀,比表面積下降嚴重,因填料面積大,且已發生老化,無法進行清理,因此需進行填料的更換。
UBF反應器底部為高濃度污泥區,雖然設有13根排泥管道,并且采用底部進水方式進行攪動,由于布水管道的部分堵塞及排泥死區的存在,厭氧罐底部存在一定的積泥情況,部分為難以去除的硬泥。由于該部分污泥的存在,厭氧反應器的有效運行空間會逐漸減少。在清罐后對底部污泥進行測量,結果發現,厭氧罐底部存在一定厚度的硬泥及稀泥,硬泥的厚度由罐體外側往內側遞減,稀泥厚度約為硬泥之上700 mm,具體情況如圖2所示。

圖2 厭氧罐底部積泥情況
針對UBF厭氧反應器運行過程存在的問題及清罐檢查過程發現的問題,筆者提出了厭氧反應器的優化方案。
改進后的布水裝置仍由布水罐、6根布水干管、18根布水支管組成,具體改造示意圖如圖3所示。布水罐進水方式由原先罐子頂部進水,改為側面切向進水,利用自身水力旋轉,對布水罐內工藝流體進行攪拌,避免污泥在布水罐內的沉積。將原不銹鋼循環管改為PE鋼網復合管,較不銹鋼管而言更加耐腐蝕,利于后續的循環管酸洗,同時管自身強度也得到保證;增加管道法蘭,便于分段拆卸清洗。
將DN65不銹鋼布水干管改為DN80PE鋼網復合管,將厭氧罐頂部布水管套管由DN65擴孔至DN150,并內外加裝加強板,以增加罐頂承重強度,套管改為DN150UPVC管。同時,將原18根DN40不銹鋼布水支管改為DN65鋼絲軟管,套裝至DN150UPVC管內,軟管底部加裝長度為50 cm不銹鋼鋼管配重,后續維護時可從罐頂直接取出鋼絲軟管進行清理或更換,降低以往厭氧罐疏通維護時的工作強度。
取消循環布水支管(DN65)所有蝶閥,僅保留布水罐出口6支布水干管(DN80)總閥,減少閥門處的結垢堵塞。因布水支管改為DN65管道,較原先通徑更大,每次只需運行3根布水干管,檢修時切換至備用管路即可。

圖3 布水裝置改造示意圖
填料結垢后易相互板結,此次優化主要為更換填料懸掛方式,懸掛密度較原本減少三分之一。懸掛寬度為需要懸掛填料格柵架長度三分之一,懸掛起點距離格柵板依次為格柵板長度的1/6、不懸掛、1/2,如此循環間隔懸掛,每支懸掛填料下方加配重,配重采用鋼筋并加以防腐。
厭氧罐內部原有13根排泥管,其中6根距離罐壁5.5 m,6根距離罐壁2.5 m,1根距離罐壁8.4 m位于罐子正中,檢查發現厭氧罐底部積泥厚度由罐壁往中心處遞減,證明罐壁處排泥較為困難,因此將所有距離罐壁2.5 m長短管切短至距離罐壁1 m。
優化改造后,改造厭氧罐進水COD為54335 mg/L,出水COD為12474 mg/L,去除率為77%,同期未改造厭氧罐去除效率分別為78.4%、76.8%,證明改造厭氧罐與未改造厭氧罐處理效果及能力相當。在填料面積減少后,厭氧處理效率未因濾床面積減少而降低。優化布水裝置后,因布水干管直徑由DN65改為DN80,布水支管直徑由DN40改為DN65,將原本6根布水干管均投入運行改為對稱運行3根布水干管,循環流量達到150 m3/h,流量下降趨勢與原先類似,依然存在結垢現象,因流量較改造前大,需檢修周期相對延長一倍,減少檢修頻率。在進行管道疏通時,只需將布水干管切換到備用管道,即可將結垢管道取出進行除垢,厭氧罐能保持正常運行,避免停運影響生產。將厭氧排泥管道從內部截短后,有利于對罐壁處剩余污泥的排出,使底部污泥排放更加均勻,避免厭氧罐底部形成污泥死區和厭氧罐有效容積的減少。