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牙買加alpart氧化鋁廠礦山驅(qū)動(dòng)站主減速機(jī)、庫(kù)珀輪大修方案研討

2018-12-05 06:48:34賈小武
現(xiàn)代鹽化工 2018年5期

賈小武

(酒鋼alpart氧化鋁廠,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)

1 現(xiàn)狀

借助“一帶一路”倡議,酒鋼集團(tuán)2016年收購(gòu)俄鋁集團(tuán)在牙買加的阿爾帕特氧化鋁廠,但該廠已停產(chǎn)9年之久,故公司決定實(shí)施為期半年的復(fù)產(chǎn)工程。作為該廠的核心設(shè)備之一,驅(qū)動(dòng)站主減速機(jī)及庫(kù)珀輪是礦山皮帶輸送機(jī)的唯一動(dòng)力裝置,是礦山設(shè)備的心臟,它的正常運(yùn)轉(zhuǎn)對(duì)礦山設(shè)備具有決定性的意義。目前,驅(qū)動(dòng)站主減速機(jī)、庫(kù)珀輪因停運(yùn)時(shí)間長(zhǎng),其中庫(kù)珀輪、減速機(jī)1軸軸承、4軸大齒、3軸大齒磨損嚴(yán)重。

2 選題意義

該大修項(xiàng)目是此次復(fù)產(chǎn)工程的核心工程之一,設(shè)備本身也是核心設(shè)備,因此重要性不言而喻。作為海外項(xiàng)目,在施工上有一些創(chuàng)新的、獨(dú)特的方法值得我們借鑒總結(jié)。減速機(jī)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜、特殊,屬于4軸、多齒輪、多軸承、雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)、雙軸輸出結(jié)構(gòu)形式,值得總結(jié)研討。

3 大修方案主要內(nèi)容及措施

3.1 主鋼絲繩的拉松、固定

本項(xiàng)目施工的第一個(gè)難點(diǎn)在于,主鋼絲繩如何拉松、如何固定。由于主鋼絲繩全長(zhǎng)56.7 km,直徑達(dá)50.8 mm,全部鋼絲繩質(zhì)量達(dá)到600 t。鋼絲繩的自重及張力都非常大,如何有效拉動(dòng)鋼絲繩、如何選擇合適的固定點(diǎn)都顯得尤為重要。為此,我們制定了專門的方案,確定了鋼絲繩的固定點(diǎn),并對(duì)固定點(diǎn)周圍的鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行逐一的檢查加固焊接。

另一方面,確定除了用3臺(tái)20 t倒鏈固定外,使用鋼絲繩、卸扣、繩夾設(shè)置2個(gè)鋼絲繩固定點(diǎn)作為另一保護(hù)方案,形成雙保險(xiǎn)。同時(shí)在掛點(diǎn)2處正前方20 m位置處再增設(shè)一臺(tái)20 t倒鏈同時(shí)拉動(dòng)主鋼絲繩,增加鋼絲繩拉力。

如圖1所示,掛點(diǎn)2、3作為主鋼絲繩的2個(gè)固定點(diǎn),鎖死鋼絲繩防止移動(dòng);掛點(diǎn)1則是使用2臺(tái)20 t倒鏈將鋼絲繩(平行的2根鋼絲繩,掛點(diǎn)平行,用2臺(tái)倒鏈同時(shí)拉)朝驅(qū)動(dòng)站方向拉動(dòng),使得鋼絲繩與庫(kù)珀盤松動(dòng)脫開,然后再將掛點(diǎn)1處鋼絲繩鎖死。另外固定點(diǎn)4、5則是在鋼絲繩與庫(kù)珀盤松動(dòng)脫開后,保證鋼絲繩固定不動(dòng)的保護(hù)措施。在皮帶返回框架另一側(cè)支座上,使用繩夾、鋼絲繩(在掛點(diǎn)1附近)連接支座和主鋼絲繩,作為主鋼絲繩的第4個(gè)固定點(diǎn)。在掛點(diǎn)2處再拉設(shè)鋼絲繩、繩夾(主鋼絲繩的第5個(gè)固定點(diǎn)),固定鎖死主鋼絲繩。

圖1 20 t倒鏈及固定點(diǎn)布置

3.2 4軸及庫(kù)珀輪的裝配

4軸及庫(kù)珀輪整體重16 t,其中庫(kù)珀輪直徑為4.05 m,整體形狀不規(guī)則,庫(kù)珀輪裝配結(jié)構(gòu)復(fù)雜,庫(kù)珀輪及其4軸、軸承的裝配難度較大,原來(lái)俄鋁施工過(guò)程中這幾點(diǎn)經(jīng)常出現(xiàn)問(wèn)題,導(dǎo)致工期拖延。為解決此問(wèn)題,技術(shù)人員與牙方人員先后溝通多次,研究裝配方案,最終確定了4軸軸承外圈(與大齒軸)采用冷裝法,而庫(kù)珀輪、4軸軸承內(nèi)圈回裝則采用熱裝法,庫(kù)珀輪回裝時(shí),必須將大齒軸垂直豎立,便于回裝。事實(shí)證明裝配方案切實(shí)可行,總結(jié)如下。

(1)庫(kù)珀輪回裝則采用熱裝法,使用兩套氣焊同時(shí)加熱庫(kù)珀輪內(nèi)孔,待庫(kù)珀輪內(nèi)孔升溫到50 ℃以上時(shí),將庫(kù)珀輪回裝到4軸大齒軸(大齒軸垂直豎立放置)上。庫(kù)珀輪與大齒軸為間隙配合,間隙為0.51 mm。

(2)4軸軸承外圈采用干冰冷卻法,冷卻溫度為-18 ℃。同時(shí)使用氣焊將4軸大齒軸裝配位置加熱到50 ℃以上。使用天車、專用吊具將軸承外圈直接裝入大齒軸(大齒軸垂直豎立放置)內(nèi)。4軸軸承外圈與大齒軸為過(guò)盈配合,過(guò)盈量為0.08 mm。

(3)4軸軸承內(nèi)圈與4軸裝配采用軸承內(nèi)圈加熱法,將軸承加熱至100 ℃,垂直放置后,將4軸直接垂直裝入。4軸軸承內(nèi)圈與4軸為過(guò)盈配合,過(guò)盈量為0.03 mm。

(4)4軸軸向定位尺寸:4軸伸出庫(kù)珀輪第一段軸長(zhǎng)35 mm。

3.3 庫(kù)珀輪、1軸、2軸、3軸、4軸軸承及齒輪的檢查調(diào)整

2軸、3軸、4軸軸承及齒輪的檢查調(diào)整。在檢測(cè)方法上,美國(guó)指導(dǎo)專家并沒(méi)有提出測(cè)量4軸齒輪嚙合,但鑒于4軸大齒磨損嚴(yán)重,必須對(duì)其齒輪嚙合情況進(jìn)行檢測(cè)。經(jīng)過(guò)溝通,專家同意我們用涂色法檢測(cè)記錄北側(cè)4軸齒輪嚙合情況,經(jīng)檢測(cè)接觸斑點(diǎn)百分率僅為50%,表明4軸大齒必須更換,最終確定更換4軸大齒(新4軸大齒上線后測(cè)量接觸斑點(diǎn)百分率為70% ,符合標(biāo)準(zhǔn)要求),有效地消除了設(shè)備隱患。

驅(qū)動(dòng)站主電機(jī)測(cè)量找正過(guò)程中,空間狹小,無(wú)法使用激光關(guān)對(duì)中儀,為此制作專用支架,使用百分表進(jìn)行測(cè)量的方案,效果良好。

具體檢測(cè)情況如下。

3.3.1 檢測(cè)2軸軸承

型號(hào):43034H,測(cè)得軸承游隙:0.038 mm。型號(hào):23060R,測(cè)得軸承游隙:0.203 mm。兩盤軸承保持完好。

3.3.2 檢測(cè)3軸插接齒輪

插接齒輪軸承座(兩側(cè))配合間隙保證為:0.02~0.05 mm。

測(cè)得間隙為0.10 mm,因此拆除插接齒輪軸承座重新堆焊加工,加工后間隙為0.03 mm,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.3.3 4軸南北兩側(cè)大齒輪平行度測(cè)量調(diào)整

測(cè)量?jī)蓚€(gè)大齒輪間間距,2個(gè)間距偏差數(shù)值最大不得超過(guò)0.127 mm,保證二者平行度達(dá)標(biāo)。

檢查過(guò)程中,在北側(cè)庫(kù)珀輪軸瓦座上加0.25 mm墊片,最終測(cè)得間距偏差數(shù)值為0.120 mm,平行度符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

同時(shí)用條式水平儀測(cè)得4軸水平度達(dá)標(biāo)。

3.3.4 電機(jī)找正

電機(jī)找正一側(cè)同軸度要求:0.254 mm。

南側(cè)電機(jī):上下同軸度偏差為0.07 mm;左右同軸度偏差為0.08 mm。

北側(cè)電機(jī):上下同軸度偏差為0.12 mm,左右同軸度偏差為0.05 mm。

3.3.5 使用涂色法檢測(cè)記錄北側(cè)4軸齒輪嚙合情況

在3軸齒輪上相鄰3個(gè)齒涂上紅丹粉,手動(dòng)盤車轉(zhuǎn)動(dòng)齒輪副,檢查嚙合情況,記錄斷面上轉(zhuǎn)動(dòng)后的齒面上接觸亮痕跡的所有接觸斑點(diǎn),在齒面展開圖上計(jì)算得百分?jǐn)?shù)為70%,符合標(biāo)準(zhǔn)要求[標(biāo)準(zhǔn)為:接觸斑點(diǎn)百分率(%)沿齒長(zhǎng)為60%~80%]。

3.3.6 齒輪嚙合間隙檢測(cè)

齒側(cè)間隙的檢測(cè),將百分表置于箱體上,表針接觸到3軸小齒輪的齒頂部,將4軸大齒輪固定,手動(dòng)盤動(dòng)小齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),測(cè)量齒側(cè)間隙。固定大齒輪的方法:兩根長(zhǎng)2 m工字鋼,分別從大齒輪輪轂的圓孔中穿過(guò),盤動(dòng)大齒輪使北側(cè)工字鋼受力頂死,在使用千斤頂將南側(cè)工字鋼頂死。

使用壓鉛法檢測(cè)齒輪的嚙合間隙:測(cè)量時(shí)將軟鉛絲或保險(xiǎn)絲用油脂粘在齒輪上,鉛絲長(zhǎng)度不應(yīng)短于5個(gè)齒距,然后使齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),經(jīng)擠壓后的軟鉛絲變扁,其厚度即為實(shí)際的頂間隙和側(cè)間隙值,此值可用千分尺或游標(biāo)尺測(cè)量,選擇3個(gè)測(cè)量值取平均值并記錄。

以上測(cè)量數(shù)據(jù)均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

4 方案創(chuàng)新優(yōu)化

(1)針對(duì)倒鏈鎖緊鋼絲繩過(guò)程中存在滑鏈的風(fēng)險(xiǎn),我們?cè)O(shè)置掛點(diǎn)4、5作為主鋼絲繩的2個(gè)固定點(diǎn),拉設(shè)專用鋼絲繩、繩夾,固定鎖死主鋼絲繩。同時(shí)考慮到兩臺(tái)20 t倒鏈依然可能無(wú)法拉動(dòng)主鋼絲繩,因此增加備用方案,在掛點(diǎn)2處正前方20 m位置處再增設(shè)一臺(tái)20 t倒鏈同時(shí)拉動(dòng)主鋼絲繩,實(shí)際操作中備用方案得到應(yīng)用,效果明顯。

(2)庫(kù)珀輪回裝、4軸軸承內(nèi)圈與4軸裝配采用熱裝法,4軸軸承外圈采用干冰冷卻法。按照外方原有方案,庫(kù)珀輪與4軸配合間隙較大,外方打算常溫裝配,但此方法經(jīng)常存在失敗問(wèn)題,需要反復(fù)裝配幾次才能成功,費(fèi)時(shí)費(fèi)力;最后采用熱裝,事實(shí)證明熱裝過(guò)程省時(shí)省力。

(3)而4軸軸承外圈與4齒軸套的配合為過(guò)盈配合,過(guò)盈量為0.08 mm,按照常規(guī)方法即為加熱4齒軸套即可,但此方法經(jīng)常無(wú)法成功,軸套的最大熱膨脹量經(jīng)計(jì)算為0.08 mm,這樣回裝成功率較低,需要反復(fù)裝配幾次,效率低下;最后優(yōu)化為對(duì)4軸軸承進(jìn)行冷卻回裝,同時(shí)要考慮4軸軸承與4軸裝配(熱裝),因此提出將4軸軸承內(nèi)圈外圈分離,軸承內(nèi)圈加熱與4軸裝配、軸承外圈干冰冷卻與4齒軸套裝配,這一軸承分離裝配的思路有效解決了4軸的裝配難題,裝配過(guò)程是一次成功,效率很高。

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