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YZ-250/A液壓系統故障分析與排除

2018-11-20 09:28:58王樹生
機電信息 2018年33期
關鍵詞:故障系統

王樹生

(江西六國化工有限責任公司,江西鷹潭335424)

1 YZ-250/A液壓站的工作原理

YZ-250/A液壓站采用JK-25系列集成塊,共由四塊閥塊組成(圖1),采用雙泵(一開一備)轉換工作制,壓力油從油泵出來后通過各自的單向閥I-25B匯合到油路中,由22D-10B電磁閥、Y-25B溢流閥組成調壓卸荷回路,由24D2-25B三位四通電磁閥和QI-25B單向調速閥組成調速換向回路,Y-60壓力表顯示壓力,壓力油經油泵、單向閥、溢流閥、電磁卸荷閥、電磁換向閥進入油缸;當液壓油不斷注入左油腔時,右油腔回油,左右油腔壓力差推動活塞,連桿向右運動,在連桿運動到“進給”行程設置位置時,右限位開關動作,電信號使電磁換向閥動作向右油腔不斷注入液壓油,同時左油腔回油,連桿向左運動,當連桿運動到“后退”行程設置位置時,左限位開關動作,電信號使電磁卸荷閥動作而卸荷,這樣連桿帶動爐排完成一次往復運動。爐排往復運動使燃煤得以輸送,煤渣得以排泄。

圖1 YZ-250/A液壓站工作原理示意圖

2 故障原因分析及對策研究

基于近年來系統故障維修經驗,液壓系統故障維修流程如圖2所示。

故障類型及對策具體分析如下:

2.1 液壓系統無力

2.1.1 油泵電機不轉

當出現油泵電機不轉故障時,維修人員應對油站電路和電機進行檢查,當確認油站電路出現故障時,維修人員應采取排查措施消除故障;當油泵電機出現故障時,可通過更換電機的方式加以解決。

2.1.2 油泵不供油

圖2 液壓系統故障維修流程

當出現油泵不供油問題時,維修人員應對電機進行相應檢查。如電機不轉或反轉,維修人員應檢查線路使按要求方向運轉;如電機缺相運轉率不夠,不能帶動油泵產生額定壓力,應檢查線路并恢復供電,使電機正常運轉;如油箱油位不夠,則應加注液壓油至規定油位;如過濾器堵塞導致油泵不供油,維修人員應清洗或更換過濾器,并將液壓油全部過濾或更換,清洗管道和其他液壓件;當電機故障排除后,油泵仍不供油,維修人員應檢查油泵葉片、電機與油泵聯軸器,確認葉片是否磨損過于嚴重,并視情況進行更換,如聯軸器損壞,應及時更換。此外,維修人員還應對濾油器網進行檢查,確認是否符合規格要求,并更換濾油精度0.1~0.2 mm的過濾器。

2.2 液壓系統壓力不穩定

壓力不穩定的表現形式有很多,其原因也較為復雜,主要表現為:壓力不足、壓力無法建立、壓力升高后無法降低和壓力波動大等。一般來說,壓力系統壓力不正常、不穩定往往與液壓泵、壓力閥故障關系較為密切。另外,液壓系統長周期運行一段時間后,元器件磨損也是造成壓力不穩的重要原因。故障原因及維修對策如下:

2.2.1 液壓泵故障

液壓泵內的零件間隙超過技術規范的要求,特別是組成密封工作腔的零件之間配合間隙過大,必然引起泵出口壓力脈動增大,則壓力上升不到設定值。間隙過大大多數情況下是油被污染產生不正常的磨損造成的,維修人員應及時更換油泵及徹底清洗液壓系統,更換清潔液壓油。

2.2.2 壓力泵密封性不嚴

壓力泵的結合面密封不嚴,致使空氣進入泵內破壞了液體的連續性流動,這不但會使泵產生振動和噪音,更重要的是導致泵的出口流量不穩定,出口壓力波動也很大,因此正確選用密封件,保證泵的結合密封性能,是防止空氣進入的重要措施。對液壓泵要定期清洗過濾器,改善吸油條件,保證液壓泵的吸油口到油箱液面距離不大于500 mm,使泵的吸油阻力盡量降到最低。

2.2.3 溢流閥調壓失靈

在使用過程中出現的溢流閥調壓失靈主要有兩種情況:(1)調節手輪壓力建立不起來或不到設定值;(2)調節調壓手輪壓力不下降或出現上升現象。造成溢流閥故障的原因主要為主閥芯徑向卡緊或被異物卡住。若溢流閥的主閥芯卡死于開口位置,系統壓力就上不來;若主閥芯卡死于關閉位置,系統壓力就下不來,此時調節手輪已無作用。當該問題發生時,維修人員應及時更換溢流閥或將溢流閥拆檢合格后回裝。

2.2.4 電磁卸荷閥不動

由于電磁卸荷閥線圈燒壞導致卸荷閥不能正常工作,處于常閉狀態,系統長期處于負荷狀態,很容易損壞油管及其他液壓元件,維修人員應立即將泵停下,更換已壞的電磁閥線圈,恢復卸荷閥的正常工作。

2.3 系統工作機構速度不穩定

2.3.1 調速閥失靈

調速閥是由減壓閥和節流閥串聯起來的組合閥,使油路的進油量在油泵流量25 L/min以下進行無極變速。若發現調速失靈,必須檢查其部件是否嚴重磨損,如配合間隙過大,應更換新閥。

2.3.2 液壓油缸泄漏

液壓缸是液壓系統工作的執行機構,但由于液壓缸筒活塞及其密封件磨損、拉毛等缺陷,高低壓腔不同程度互通,而引起液壓油由高壓腔向低壓腔泄漏,液壓油外滲甚至滴油,導致液壓缸運動速度降低或不穩,一旦出現此類現象,應及時更換油缸或更換油缸內活塞及密封件,并及時補油。

3 典型故障排除案例

在一次故障中,液壓系統壓力表顯示油壓只有1.5 MPa且油缸不能動作,順時針旋溢流閥的調節手柄后,系統壓力不能上升,當關閉卸荷閥時,壓力也不能上升,經技術人員分析研究,認為油液有泄漏問題,可能出現在該泵的單向閥上。經過檢查發現,該單向閥的彈簧折斷(一小節不見),導致無法頂住彈珠,從而引起液壓油回流問題。維修人員對單向閥進行更換,并拆下、清洗各閥體,使用壓縮空氣吹掃各油管和組合閥體,最后確定故障原因是溢流閥的主閥芯被彈簧卡在開口位置,致使壓力上不去。針對該問題,維修人員更換了溢流閥,并將拆下液壓元件重新安裝、試車、排除空氣,最終系統壓力恢復正常,故障排除。

另一起故障案例,液壓系統壓力表顯示為4 MPa,處于正常壓力范圍,但爐排前進困難甚至停止。維修人員對溢流閥進行調整,使系統壓力大于8 MPa后,爐排正常工作。運行一段時間后,油缸右進油管爆裂,維修人員經檢查確定原因是爐排阻力過大,部分爐排南北向的輻板變形大,爐排軌道因磨損變形呈拋物狀,經大修更換已損件,故障排除。

4 結語

本液壓系統是車間生產的動力來源,如發生故障,將對日常生產產生較大影響。在日常維修過程中,維修人員應結合液壓系統故障表現情況分析其原因,采取排除法逐步確定故障位置,并采取相應的措施加以解決,以確保液壓系統穩定運行,提高企業生產經濟效益。

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