朱桂瑤
(蘇州軌道交通有限公司運營分公司車輛中心,江蘇 蘇州 215000)
2017年7月16日檢修作業時發現0408車TC1電壓表示數為85V(低于標準電壓110V)。車下查看蓄電池箱體外部有液體附著。拆解蓄電池后,蓄電池箱體內部被腐蝕掉漆并有燒灼痕跡。蓄電池單體有4節底部有燒損痕跡,且電壓偏低。
蓄電池底部燒蝕,引起燒蝕的現象可能由兩個原因引起,即電解液干涸和電解液泄漏。
(1)電解液干涸。我們對拆下的電池打開,除了燒穿電池電解液干涸以外,其它電池均有電解液,故排除電池液干涸引起的電池燒壞。
(2)電解液泄漏。
①電解液泄漏對電池箱體油漆的損壞。由于電池箱的油漆不耐堿,而堿液對油漆有較強的腐蝕性,因此電解液泄漏后會對電池箱體的油漆腐蝕,造成油漆脫落。
②電解液泄漏對電池外殼的損壞。電解液泄漏后會沉積在電池的底部,當電池箱體的油漆被腐蝕后電池與箱體之間不形成絕緣,產生漏電流,電池底部發熱,使電池外殼被燒蝕,而形成電池外殼燒穿,使電解液大量泄漏。
③電解液泄漏對電池箱體的影響。當電解液大量泄漏,把電池箱體的油漆腐蝕,絕緣漆已起不到絕緣作用,箱體與電池殼之間無絕緣層,在燒壞的電池與電池箱體形成一個放電回路。由于電池為84支串聯,放電電流比較大,電池對電池箱體形成電弧現象,而燒穿電池箱體。雖然我們發現有單支電池燒壞,但沒有燒穿電池箱體,主要是因為燒壞電池發現早,而沒有使故障擴大,如故障電池沒有及時發現,將會燒穿電池箱體。
觀察故障電池有共同的特征,電池外殼有電解液的流掛現象,觀察電池外觀,沒有裂紋,排除外殼開裂引起的泄漏。用酚酞檢驗流掛痕跡,判斷故障電池的泄漏點。
(1)泄漏痕跡檢驗。測試方法:測試泄漏電解液的通道,電池在正立位置時,用棉簽滴上酚酞,從寬面下部開始往上不斷測試,直至頂面,觀察是否變色。測試故障電池有明顯的堿性電解液流掛痕跡,說明氣塞密封墊處發生了滲漏。
(2)分析殼體泄漏的可能性。
①電池清洗后外觀,硼酸清洗后再滴酚酞,看泄漏點(圖1)底部有燒焦痕跡,但不是泄漏點。泄漏點在紅色的位置(紅色由于酚酞顯色)。從燒蝕痕跡看,是由外部向內發展。用放大鏡觀察,外觀無裂紋,說明不是電池殼機械強度問題。

圖1
②其他故障電池觀察,用放大鏡觀察均沒有發現殼體開裂,也沒有發現細小的裂紋,電池殼的機械強度沒有問題。
③泄漏點分析,除外殼滲漏外,電池上共有5處泄漏點,如圖2。
為了進一步驗證泄漏點的來源,制定了相關試驗方案。方案主要包含以下內容。

圖2
(1)第一步主要目的為不同厚度(5.5mm、6.0mm、6.3mm)氣塞密封墊的密封效果。
(2)具體內容包含不同厚度氣塞密封墊的充放電、氣密性、倒置試驗。
(3)試驗結果如下(圖3)。

圖3
該故障原因為蓄電池氣塞密封墊失效,導致電解液從氣塞墊處漏出延殼體形成流掛,流至箱體底部腐蝕箱體內部漆面,蓄電池對無絕緣漆面的箱體進行放電產生高熱電火花,最終導致個別放電蓄電池單體電壓低。
完成所有列車蓄電池氣塞(包含密封墊)更換,同時對蓄電池狀態深入普查(單節蓄電池拆解后外殼有無漏液和結晶及絕緣電阻等),如發現有漏液情況,徹底清潔箱體并更換全部箱體內部蓄電池。
試驗數據說明厚度5.5mm的密封墊存在密封失效的問題,厚度6.0mm與6.3mm的密封墊密封性能合格。圖4為厚度5.5mm氣塞密封墊的蓄電池經過充放電試驗后漏液狀態。

圖4