摘 要:長嶺分公司各裝置輕污油、不合格輕質油自由排放進五垅罐區,突顯運行安全風險,通過罐區輕污油系統改造、優化操作和完善操作規程,降低了輕污油系統運行安全風險,確保輕污油系統長周期安全平穩運行。
關鍵詞:輕污油系統; 緩沖罐; 鋼制浮盤; 操作
1輕污油系統運行現狀
長嶺分公司煉油裝置分為北區裝置和南區裝置,南、北裝置輕污油均排放至五垅罐區。每年輕污油緩沖罐收油、付油操作440罐次,平均0.83天操作1次,頻次高,容易出現操作差錯。2012年12月511#罐在收油作業時,操作人員巡檢過程發現有大量氣體溢出現象,檢測發現H2S含量嚴重超標,采取防護措施后經檢查發現浮盤上部積液并沉盤。浮盤沉盤造成大量的H2S溢出,罐區H2S濃度達到29mg/l,給崗位操作人員人身安全造成極大的危害,且沉盤也極大地影響了正常生產,嚴重污染了環境。
2提高罐區輕污油系統安全環保平穩運行的整體思路和技術方案
2.1整體思路
分析不利于輕污油平穩運行的因素:
(1)五垅罐區輕污油系統生產能力設計條件為500萬噸/年原油加工量,2012年分公司原油加工能力提升至800萬噸/年,裝置排放輕污油量明顯增大,進入罐區輕污油氣、液分離能力不夠,緩沖罐容積偏小,易夾帶氣相進入儲罐,易夾液相進入低壓火炬系統;
(2)輕污油儲罐內浮盤及密封件整體密封效果差,引起罐區空氣惡臭,破壞環保,傷害人員健康;
(3)裝置自由排放輕污油,不利于罐區輕污油平穩操作。改變罐區輕污油被動收油為主動控制收油有利于安全平穩運行;
(4)罐區簡單的生產操作方案不能滿足輕污油系統平穩運行。
2.2技術方案
從工藝、設備、安全環保、優化操作等方面入手,通過優化操作和技術攻關克服不利因素,提高罐區輕污油系統平穩運行。
(1)解決緩沖罐罐容小的問題;
(2)解決儲罐結構不能滿足生產工狀的問題;
(3)優化生產操作,裝置排放變為受控排放;
(4)組織攻關,實施氣相夾帶液體進入低壓火炬氣系統的臨測與自動控制。
3具體措施
通過技術改造和優化操作,結合裝置與罐區輕污油運行實際情況采取多項措施,降低輕污油系統運行的操作與設備安全風險,確保該系統安全平穩運行。
3.1擴大緩沖罐容量,達到輕污油氣液相充分分離。
2015年3月,五垅罐區增設1臺200 m3輕污油緩沖罐技術改造項目動工,該罐為立式密封金屬罐,罐直徑5m,罐總高17m,凈高13m。6月投用成功。改造后,增加緩沖罐容量,增加了輕污油在緩沖罐內氣、液相分離時間,減少硫化氫等氣相帶入輕污油罐;同時,減少壓油操作次數;新增518#罐與515#罐能同時使用或一備一用,滿足特殊情況下的清罐和檢修要求。
3.2輕污油儲罐淺盤式鋁制內浮盤改造為船艙式鋼制浮盤。
3.2.1船艙式鋼制浮盤安裝
根據《中石化輕質油儲罐安全運行指導意見(試行)》要求,并結合實際情況,選用船艙式鋼制內浮盤,并選用相應合適的密封,511#罐發生沉盤事故后,選擇船艙式內浮頂。船艙式內浮頂其結構主要由拱蓋、蓋板、立板、底板、隔板等組成。是目前應用較廣泛的內浮頂結構。
3.2.2浮盤密封選擇與安裝
填料式密封有時容易卡住浮盤,但密封效果較好。舌形密封不存在浮盤卡住問題,但密封部分下存在一定的蒸發空間,蒸發損耗比較大。而充液密封一定程度上避免了卡盤現象,且降低了油氣的蒸發損耗。
從船艙式內浮頂結構可以看出,拱蓋與油面之間有一定的氣體空間,輕污油中的大部分油氣會集中到該空間內,罐壁周圍只有極少部分氣體會聚集在罐壁與浮盤之間的軟密封處,一座3000m3油罐的環艙式內浮頂立板高僅為600mm 左右,浮盤密封一般高出油面300 mm 左右,即使聚集在軟密封處的油氣因壓力高而沖出,但帶出油液的可能性也比較小。配套使用充液密封,不僅有效地避免了卡盤現象發生,而且減少了含有H2S油氣的蒸發溢出罐外,污染罐區空氣,影響操作人員身體健康。
3.3 優化生產操作,裝置排放受控,制訂輕污油作業指導書。
為了嚴格落實長嶺分公司調度處《關于加強輕污油排放管理的通告》,原油車間制定五垅罐區輕污油收油作業指導書,主要內容如下。
⑴罐區增大輕污油氣液分離容積,達到分離充分。
⑵裝置排放輕污油必須經罐區輕污油緩沖罐氣液分離,再進入輕污油罐;
⑶裝置排放輕污油嚴禁攜帶大量輕烴及瓦斯組份進入輕污油系統;
⑷裝置排放輕污油或不合格油交輕污油必須調度同意,并聯系罐區,重點控制好輕污油排放的起始與結束點;
⑸罐區接受輕污油要有調度指令,裝置聯系,做到聯系好開啟閥門收油,裝置排放結束關閉閥門。
4取得的效果
2015年通過實施一系列技術措施,大幅提高了分公司輕污油系統運行安全性和平穩性。
4.1輕污油操作安全、平穩性對比。
同樣以罐區輕污油年周轉33000噸進行對比,實際庫容8100 m3,改造后實際緩沖容積301 m3,經計算可知:每年輕污油緩沖罐收油、付油操作166罐次,平均2.2天操作1次,大幅度減少了操作次數,降低了出現操作差錯概率,提高了操作平穩率。有效增大了裝置輕污油進罐區氣液分離容積和延長分離時間,輕污油得到了充分氣液分離:改造前,由于緩沖罐容積小,裝置排放量大,氣相分離不充分甚至來不及分離,引起緩沖罐頂部氣相壓力迅速升高,最高達到8 .5Kpa。根據低壓火炬氣系統的特點,當壓力大于3.6 Kpa時,氣相進入低壓火炬氣系統回收,當壓力繼續增大,大于5 Kpa時,氣相夾帶液相進入低壓火炬氣系統,形成液阻堵塞低壓火炬氣線,影響裝置的正常排放甚至憋停裝置,改造后,由于緩沖罐容積增加1.5倍,滿足裝置排放量,氣相分離充分,緩沖罐頂部氣相壓力最高降為了4.2 Kpa,緩沖罐始終保持氣液分離正常運行。
4.2 儲罐浮盤結構改造效果
儲罐浮盤結構改造后,五垅509~512#罐均安裝了船艙式內浮盤,浮盤使用運行情況良好,未發現沉盤現象,罐區未發現H2S異常報警等現象,現場操作環境得到很大的改善,一定程度上確保了人身安全和安全生產。
緩沖罐擴容改造后罐區H2S危害得到徹底治理。
4.3 輕污油系統作業指導書發揮的作用
通過執行《輕污油系統作業指導書》,裝置排放輕污油得到了較好的控制:裝置排放起始時間和結束時間,以及排放量均得到記錄(以前是沒有各裝置輕污油量記錄的),強化了裝置與五垅罐區的聯系與對量,能夠及時發現生產異常情況并迅速處理完好。
5 結束語
通過分析,查找出分公司輕污油系統運行存在風險與操作不可靠性,實施技術措施改造,將輕污油系統運行各環節風險降低至最低程度,大大增強了輕污油系統運行平穩性。遺留下來的攻關項目《實施氣相夾帶液體進入低壓火炬氣系統的臨測與自動控制》已申報,實施后效果明顯。
參考文獻:
[1] 史倬輪 內浮頂罐技術及發展,石化技術,1996,3(1),16~20
[2] 汪東紅 煉油基礎知識,石油煉制,2009.6第1版
作者簡介:
樂文清,男,儲運工程師,生于1968年9月2日,本科,中國石化長嶺分公司儲運部,湖南省岳陽市云溪區長嶺分公司,從事煉油裝置中間原料油罐區管理。