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提高重油催化裂化裝置液收的措施

2018-10-21 12:27:55艾明
科技信息·中旬刊 2018年9期
關(guān)鍵詞:催化裂化

艾明

摘要:近期玉煉催化裂化裝置總液收持續(xù)偏低,本文從原料性質(zhì)、裝置加工量、催化劑性質(zhì)等方面綜合分析,提出了對應(yīng)的解決措施,以期進一步提高裝置總液收。

關(guān)鍵詞:催化裂化;液收;原料性質(zhì)

1、前言

玉門催化裂化裝置1994年建成投產(chǎn),原設(shè)計能力50萬噸/年,2004年裝置完成80萬噸/年重油催化裂化擴能改造。

2013年裝置采用華東院設(shè)計的稀相管強化燒焦技術(shù),在燒焦罐內(nèi)增加外循環(huán)催化劑分配器、待生催化劑分配器、外取熱器返回催化劑分配器;燒焦罐內(nèi)增加兩層格柵并將燒焦罐底主風分布管更換主風分布板,同時將二密處大孔分布板改為稀相管,原湍流床改為二密相環(huán)形床,由原來的PST-250立管式三級旋風分離器更換為BSX型三級旋風分離器。

目前裝置采用兩段提升管、VQS快分技術(shù)、催化劑分布器、前置燒焦罐加稀相管催化劑再生、中壓鍋爐、背壓式氣壓機、BSX型三級旋風分離器、JWGS煙氣除塵脫硫等多項技術(shù)和設(shè)施。即便是采用了以上先進的工藝,并且在催化原料性質(zhì)大幅改善的背景下,裝置總液收沒有明顯提高,也不能達標(2018年車間液收指標為≮85%),影響了總廠經(jīng)濟效益。

2、總液收偏低原因分析

玉門催化裂化裝置2004年大改造時采用的中國石油大學(xué)的專利兩段提升管技術(shù),其具有催化劑接力、分段反應(yīng)、短反應(yīng)時間和大劑油比的特點。當時裝置處理的是摻煉25%的減壓渣油,原料性重,兩段提升管分段反應(yīng)有明顯優(yōu)勢,能在一定程度上提高裝置的總液收,并保持產(chǎn)品的合理分布。2014年玉門煉化總廠重油焦化車間擴能改造項目50萬噸/年建成投產(chǎn),預(yù)示著常減壓蒸餾裝置減壓渣油全部由重油焦化車間處理。2018年上半年催化車間摻煉減壓渣油為1.56%,原料裂化性質(zhì)變好,回煉油及油漿量大幅降低,造成二提進料量嚴重不足,反應(yīng)時間增加,操作環(huán)境惡化,造成總液收偏低。下面進行具體分析:

2.1兩段提升管結(jié)構(gòu)形式不適應(yīng)原料性質(zhì)

2004年裝置改造之初是處理的摻煉減壓渣油25%的重質(zhì)原油,目前逐步降低至1.56%,原料性質(zhì)大幅改善,裂化性能持續(xù)向好,另一方面也造成回煉比下降,二提回煉量降低。圖一為歷年摻煉減壓渣油的比例與二提進料量變化趨勢。

從圖一可以明顯看出,隨著裝置摻煉減壓渣油比例逐漸降低,二提回煉量隨之降低,目前只有改造初的55%。這就使得二提線速與設(shè)計值差別很大,重質(zhì)回煉油與油漿在二提中停留時間變長,裂化反應(yīng)過深,使得焦炭產(chǎn)率過高,裝置總液收下降。

3應(yīng)對措施

催化裂化在石油煉制占有重要的地位,其原因之一是催化劑裂化工藝可以將重質(zhì)或劣質(zhì)油品變廢為寶,并且液體收率可以達到80%以上,經(jīng)濟效益非常可觀。為了提高本裝置總液體收率,完成總廠的指標要求,提高全廠的經(jīng)濟效益,根據(jù)以上總液收偏低的原因分析,我們可以從以下幾個方面努力:

3.1將兩段提升管改為單提升管

隨著總廠焦化裝置處理量由原來的30萬噸/年擴大到50萬噸/年,進入催化的原料性質(zhì)大為改善,原油裂化性能變好,二提回煉量顯著下降,二提線速下降導(dǎo)致反應(yīng)時間過長,原設(shè)計的二提反應(yīng)時間為1.7s,目前已經(jīng)增加至3.1s。雖然采取了增加二提霧化蒸汽量、新鮮原料進一提等措施,但是還是不能彌補二提進料量偏少帶來的缺陷。以目前的原料性質(zhì)和處理量,建議將兩段提升管改成單段提升管,這樣有利于控制反應(yīng)過程,實現(xiàn)高液收的目標。

3.2提高催化劑的活性

我們可以從兩個方面來提高催化劑的性質(zhì):一方面通過適當增加系統(tǒng)內(nèi)催化劑的置換率來提高催化劑的活性,即增加新鮮催化劑的加入量,并將部分活性降低的催化劑卸出系統(tǒng)。由于本裝置建于上世紀,自動化程度不高,目前催化劑加入工作還是依靠純?nèi)斯げ僮鳎尤肓咳拷?jīng)驗。這樣不免使得每天加入量有偏差,而且也還是間歇性加入,這會造成系統(tǒng)內(nèi)催化劑活性很難穩(wěn)定,存在一定的波動。現(xiàn)在全國各催化裝置基本都是利用自動小型加料設(shè)備進行加劑工作,這樣不僅節(jié)省人力,而且能確保準確連續(xù)地加入新鮮催化劑,穩(wěn)定催化劑活性。如果本裝置也能和其他煉廠接軌,新配置一套自動小型加料,就能確保加入催化劑的量更加準確和均勻,保證了催化劑活性的穩(wěn)定性。另一方面應(yīng)該按時足量連續(xù)加入金屬鈍化劑,以降低原料中金屬對催化劑性質(zhì)的影響。目前裝置在用的加注金屬鈍化的罐體容積偏小,其附帶的玻璃板液位計年久失修已無法使用,這樣每天的加注量不精確,時多時少,已無法滿足裝置生產(chǎn)需求。如果以后的技改中能新建容積更大且附帶磁翻板液位計的立式罐,就能使加入量更加均勻,更加準確,保證鈍化劑使用效果和催化劑的性質(zhì)的穩(wěn)定。

3.3平穩(wěn)兩器操作,減少油漿外排

近一年來裝置都受困于催化劑跑損問題,為此裝置操作進行了優(yōu)化,并且兩器部分進行了改造,現(xiàn)在跑損問題得到了很大程度的解決,但是催化劑跑損還是比較嚴重。催化劑跑損的得原因是多方面的,可歸納為兩個方面:一是兩器中旋風分離器料腿堵塞或穿孔、翼閥磨損亦或是入口線速不合適導(dǎo)致分離效果不佳;二是主風分布板(或分布管)噴嘴磨損,使得主風或流化風產(chǎn)生了偏流,擾亂了兩器內(nèi)催化劑流動,影響了旋風分離器的正常工作。在暫時不能檢修檢查兩器內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好的前提下,我們應(yīng)該從改善工藝參數(shù)方面著手解決。為此我們應(yīng)該在平穩(wěn)操作的前提下,控制旋風分離器的入口線速和兩器床高,特別是沉降器床層高度,確保沉降器中旋風分離器料腿下料順暢。如果能有效降低催化劑跑損量,油漿固含就會順利降低,油漿外排就可以減少,甚至停用油漿外排。

4.總結(jié)

為充分發(fā)揮催化裂化的經(jīng)濟效益,本文針對裝置近期總液收偏低的現(xiàn)狀,依據(jù)實際生產(chǎn)情況,綜合分析了造成這一現(xiàn)狀的原因,并提出了對應(yīng)的解決措施,爭取早日解決裝置總液收偏低的困境,增加全廠的經(jīng)濟效益。

參考文獻:

[1] 陳俊武.催化裂化工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2005:400~402

[2] 陳俊武.催化裂化工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2005:302~332

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