李玉德,譚振軍,朱國強,李冰,徐博,齊志宇
(鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)
轉爐冶煉采用的輕燒鎂球具有含MgO高、用量少、護爐效果好、溫降小、利于提高廢鋼比、縮短轉爐冶煉周期等優點,可實現轉爐少渣冶煉,提高轉爐生產效率,降低煉鋼生產成本,但其缺點是轉爐冶煉操作難度大。轉爐采用輕燒鎂球冶煉時,爐渣堿度、轉爐出鋼溫度、終點氧值和返干時間均對脫磷效果影響顯著。本文跟蹤了鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠260 t復吹轉爐采用輕燒鎂球搭配白灰的冶煉過程,分析了上述因素對脫磷效果的影響,從而制定合理的工藝參數,以減少磷高質量事故的發生,實現轉爐輕燒鎂球冶煉的穩定控制。
鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠共有3座260 t頂底復吹轉爐,技術參數見表1。5孔拉瓦爾氧槍噴頭的技術參數見表2。輕燒鎂球理化指標、造渣物料類型、用量及鐵水條件見表3。

表1 轉爐技術參數

表2 氧槍噴頭的技術參數

表3 輕燒鎂球理化指標、造渣物料類型、用量及鐵水條件
堿度控制在2.8~3.2時(堿度在此范圍內對脫磷率影響不大,可以不用考慮堿度對脫磷的影響),輕燒鎂球加入量與爐渣中MgO含量的關系見圖1所示,爐渣中MgO含量與轉爐終點磷含量的關系見圖2所示。

圖1 輕燒鎂球加入量與爐渣中MgO含量的關系

圖2 爐渣中MgO含量與終點磷含量的關系
由圖1、2可知,隨著輕燒鎂球加入量的增加,爐渣中MgO含量逐漸增加,對轉爐終點磷含量影響不大(磷最低為0.013 2%,最高為0.013 9%,相差不到0.001 0%),MgO含量在8%~10%之間時,轉爐脫磷效果最好。從現場實際跟蹤結果看,MgO含量在8%~10%時,轉爐終渣粘度適中,護爐效果較好。所以輕燒鎂球加入量控制在8~12 kg/t,既能保證脫磷率又能起到良好的護爐效果。
爐渣堿度是影響脫磷率的重要因素之一,根據不同鋼種,制定合理的爐渣堿度可提高轉爐脫磷效率和轉爐終點成分合格率,降低白灰消耗。對Q235B鋼種進行現場試驗,選取出鋼溫度1 660 ℃±5℃,終點氧值(0.05±0.005)%,轉爐操作平穩,返干時間控制在2 min以內的罐次,研究了爐渣堿度與終點磷含量之間的關系,如圖3所示。

圖3 爐渣堿度與終點磷含量的關系
由圖3可以看出,堿度小于2.5時,脫磷率明顯較低;隨著堿度的提高,脫磷率顯著提高;堿度大于3.3后,脫磷效果基本達到飽和;堿度再有提高,轉爐脫磷率無明顯增加。所以,生產磷≤0.03%的鋼種,堿度應控制在2.5~2.8;生產磷≤0.02%的鋼種,堿度應控制在2.8~3.0;生產磷≤0.012%的鋼種,堿度應控制在3.0~3.3。合理控制堿度可滿足鋼種磷含量的要求并降低白灰消耗。
轉爐終渣FeO一方面可以提供脫磷所必須的氧化性條件,提高脫磷效率,另一方面可以促進白灰熔化,提高石灰活度,增加參與脫磷反應的石灰利用率,提高脫磷效果。
采用輕燒鎂球進行轉爐冶煉,開吹時渣中FeO最高。隨著吹煉的進行,吹煉5 min時硅錳基本被反應完,隨著溫度升高和爐渣活性的增加,脫碳速度逐漸加快,渣中FeO迅速降低。吹煉至9 min,渣中FeO降至最低水平,此時如果不加入化渣物料或不采取高槍位操作,爐渣極易“返干”。吹煉至12 min以后,鋼液中C的質量分數降低,脫碳速度降低,渣中FeO逐步升高,后期脫磷加快。轉爐終點氧值與爐渣中FeO含量的關系見圖4,與終點磷含量的關系見圖5。

圖4 轉爐終點氧值與爐渣中FeO含量的關系

圖5 轉爐終點氧值與終點磷含量的關系
結合圖4、5可知,爐渣中的FeO含量隨著轉爐終點氧值的增加而增加,兩者呈線性關系。氧值小于0.04%時,爐渣中FeO含量在18%以下,轉爐終點磷含量較高,易出現磷高質量事故;終點氧值控制在0.04%以上,終渣FeO含量可控制在20%以上,脫磷效率較高;氧值繼續增加,脫磷效果有所提高,但脫磷效率提升不大。所以出鋼氧值控制在≥0.04%即可滿足脫磷所需的氧化性條件,氧值過高,不利于質量控制。
脫磷是放熱反應,從熱力學角度看,轉爐鋼水溫度高,不利于脫磷反應進行;從動力學角度看,鋼水溫度高,有利于加快碳氧反應,提高爐渣的流動性及攪拌強度,有利于脫磷反應進行。但轉爐鋼水溫度低,不利于石灰熔化,降低爐渣堿度,同樣影響轉爐脫磷效率,所以過低的溫度也不利于脫磷。選取操作平穩,堿度在2.5~3.0,終點氧值在0.05%~0.06%的Q235B鋼種數據作為研究對象,研究出鋼溫度與終點磷含量之間的關系,見圖6。

圖6 出鋼溫度與終點磷含量的關系
由圖6可以看出,隨著出鋼溫度的升高,爐渣脫磷效率降低,尤其是出鋼溫度超過1 680℃后,終點磷含量較高,脫磷率降低較明顯。實踐證明,采用輕燒鎂球進行轉爐冶煉,終點磷含量對出鋼溫度較敏感,高溫脫磷率較差。出鋼溫度小于1 680℃時,對脫磷效率影響不大,出鋼溫度對脫磷的影響不如爐渣堿度和FeO的影響顯著;當出鋼溫度高于1 680℃時,對脫磷率影響較大,出現磷高的質量事故較多,出鋼溫度對脫磷的影響比爐渣堿度和爐渣FeO的影響顯著。因此,針對出鋼溫度要求不高的走LF爐的鋼種,轉爐出鋼溫度應控制在1 680℃以下;出鋼溫度要求在1 700℃左右的高溫IF鋼,應適當提高堿度和氧值,縮短返干時間,以提高脫磷率。
選爐役中期復吹效果較好時,出鋼溫度控制在1 695~1 705℃,堿度在2.5~3.3生產的低磷IF鋼種,研究返干時機和返干時間對終點磷含量的影響,如圖7~10所示。

圖7 全程不返干與終點磷含量的關系

圖8 返干1 min與終點磷含量的關系

圖9 返干2min與終點磷含量的關系

圖10 返干大于2 min與終點磷含量的關系
由圖7~10可以看出,在保證堿度和溫度不高的情況下,全程不返干,終點磷含量平均達0.010%。返干時間1 min,終點磷含量平均達0.012 4%;返干時間2 min,終點含量磷平均達0.013 6%;返干時間2 min以上時,終點磷含量波動較大,終點磷含量不易穩定控制。所以,在生產磷≤0.010%的低磷IF鋼時,吹氧過程應盡量控制爐渣不出現返干現象,終點磷含量會得到穩定控制;生產磷≤0.012%的IF鋼,返干時間應控制在1 min以內;生產磷≤0.015%的IF鋼,返干時間應控制在2 min以內;返干時間超過2 min,終點磷含量會不穩定,可根據實際情況等樣或點吹出鋼。
低硅鐵水(Si<0.3%)返干時間較長,可在吹煉前期配加硅鐵,縮短返干時間;高溫低磷IF鋼可適當提高爐渣堿度、終點氧值、渣量和過程槍位,提高轉爐脫磷效率。
現場實際操作中,IF鋼轉爐吹氧時間一般控制為 14.5~15.0 min,過程測試氧累為 9 500~10 000 m3,返干開始的時機在吹氧12 min左右。所以,冶煉成品磷≤0.012%的低磷IF鋼時,返干時間應控制在吹氧11 min以后;磷≤0.015%的IF鋼,返干時機應控制在吹氧10 min以后,可實現終點磷含量的穩定控制。
260 t復吹轉爐采用輕燒鎂球冶煉時,輕燒鎂球加入量應控制在8~12 kg/t,終渣MgO含量應控制在8%~10%,爐渣堿度應控制在2.5~3.3,轉爐出鋼氧值應≥0.04%,出鋼溫度應控制在1 680℃以下;高溫出鋼的鋼種需提高爐渣堿度、終點氧值、渣量和過程槍位以提高脫磷率;成品磷含量≤0.012%的高溫低磷鋼種,返干時間應控制在1 min 以內;低硅鐵水(Si<0.3%),可在吹煉前期配加硅鐵,縮短返干時間,以提高脫磷率。