鄔昌平, 趙 亮, 謝 妤
(1.上海江南長興造船有限責任公司, 上海201913; 2. 滬東中華造船(集團)有限公司, 上海200129)
液化天然氣(Liquefied Natural Gas, LNG)船是國際公認的高技術、高難度和高附加值的“三高”船舶,其液貨圍護系統、液貨駁運系統和特殊的動力推進系統構成了LNG船的3大特點,其中液貨圍護系統是整個LNG船最特殊的區域,必須確保運輸的-163 ℃液化天然氣不會在液貨艙內大量揮發,設計與建造難度極大。
上海江南長興造船有限責任公司(以下簡稱公司)承建的No.96薄膜型LNG船設有4個液貨艙,液貨艙鋼結構通過結構性驗收后開始建造液貨艙絕緣層,液貨艙絕緣層由次絕緣層(次絕緣箱+次層殷瓦)和主絕緣層(主絕緣箱+主層殷瓦)組成(見圖1),次絕緣層和主絕緣層對于每一個10面體的液貨艙來說均是能夠承受一定壓力的密封層。
殷瓦卡舌折邊機主要用于將殷瓦舌板預制成L形(見圖2),并將其穿入上述次絕緣箱表面開設的T形槽內。液貨艙軸線方向的L形卡舌長度約為43 m,橫向每相隔500 mm就會放置這種L形卡舌,直至布滿液貨艙的10個面,卡舌左右兩側安裝了厚度為0.7 mm的等長于舌板的殷瓦列板,液貨艙前后方向的殷瓦卡舌和列板安裝完成后,殷瓦縫焊機對卡舌與左右兩側的殷瓦列板做縫焊,形成液貨艙的次絕緣層。

圖2 折彎前后的舌板材料
殷瓦卡舌折邊機是建造LNG船液貨圍護系統的關鍵設備之一,公司自2005年從法國ERI公司引進,至今已完成近20條該類型船舶的建造。然而,在液貨圍護系統的建造過程中,該設備暴露出穩定性差、舌板成形缺陷和質量不佳、伺服控制器損壞嚴重等諸多問題,嚴重影響現場生產。
殷瓦卡舌折邊機主要由伺服控制箱、卡舌折邊機機頭和控制盒組成,卡舌折邊機機頭(見圖3)主要由伺服控制器、伺服電機、減速機、成形輪、輸送導向臂組成,是典型的機電一體化產品,由法國ERI公司生產,通過法國GTT(Gaztransport & Technigaz)公司認可,適用于No.96-2(標準)的LNG船建造,在日本、韓國及法國大西洋等船廠中均有使用。
設備功能是將殷瓦舌板材料放置在料盤內,通過30°、60°、90°壓輪,連續滾壓成L形殷瓦舌板,并根據法國GTT公司的要求,插入次絕緣箱的T形槽內。
(1) 機械參數。速度:0~n可調;額定速度:n=3 000 mm/min;最大速度:nmax=4 100 mm/min。
(2) 供電及控制。伺服控制供電:DC 48 V;直流無刷電機控制:帶換相監測霍爾傳感器的三相變頻伺服控制;配電箱供電:單相230 V,50 Hz。
現場調研和跟蹤考察發現,法國ERI公司殷瓦卡舌折邊機存在如下問題:
(1) 穩定性較差。設備無法長時間穩定工作,大多數設備通常在折彎5~10條長約43 m的舌板后,便會出現停止運行的現象,嚴重影響現場的連續生產。
(2) 存在失控現象。在實船建造過程中,為縮短操作盒電纜的長度,通常將伺服控制箱布置在液貨艙中部位置(距離卡舌折邊機機頭約22 m處)。當設備在使用過程中出現控制盒失控現象時,須按下伺服控制箱上的緊急停止按鈕方可使設備停止工作。在操作人員跑向伺服控制箱的這段時間里,L形舌板前端在次絕緣箱卡舌槽內被頂死,卡舌折邊機又繼續以設定的速度輸出,使得設備尾端的L形舌板隆起,導致卡舌報廢。
(3) 伺服控制器損壞嚴重。該進口設備在連續使用后會出現機械運行走走停停的現象,甚至發生控制器、電路板損毀的現象,不但影響生產而且增加維修成本。
(4) 機械設計存在缺陷。該設備幾乎所有的伺服電機與齒輪箱均會產生松動現象,甚至在卡舌折邊機工作期間發生伺服電機與齒輪箱脫落的情況。
卡舌折邊機運行機構(見圖4)主要由伺服控制器、伺服電機、齒輪箱組成。伺服電機連續做功導致溫升及發熱,而該設備的伺服控制器散熱面積過小,對伺服控制器造成嚴重影響,具體分析如下。

圖4 卡舌折邊機運行機構結構圖
滾壓L形殷瓦卡舌成形需約200 W功率,采用48 V、230 W瑞典產直流無刷伺服電機(見圖5)作為驅動電機,連續運行1個工作日,電機溫度可達70~80 ℃,這一溫度致使放置在電機內用以監測位置的傳感器非常敏感,甚至會出錯,這是造成機械運行不穩定的因素之一。

圖5 直流無刷伺服電機
從圖5所示的直流無刷伺服電機圖可以看出:該電機沒有設置散熱裝置,在工作負載暫載率≤40%的工況下,沒有任何問題;若工作負載暫載率為100%,則會出現溫度隨時間不斷升高的問題,導致電機過熱,影響機構穩定性。
在電機表面無散熱材料的工況下,根據傅里葉定律,熱阻方程式為
(1)
式中:R為熱阻,°C/W;q為熱流或功率,W;T1為電機溫度,℃;T2為電機散熱器溫度,℃;ΔT為2個不同表面的溫度差,℃。
根據上述方程式,當電機沒有設置散熱器時ΔT=T1,當其他條件相同時,熱阻最大。
對于過大的熱阻所引起的電機過熱,可以通過增加電機的散熱器予以解決,如圖6所示。

圖6 電機安裝的散熱器
電機加裝散熱器后,增加了散熱面積,設定散熱器允許溫度T2為50 ℃,如圖7所示。

圖7 散熱器安裝
將電機表面溫度T1=80 ℃,q=200 W,散熱器表面溫度T2=50 ℃,代入式(1),得出
(1) 電機沒有設置散熱器時的熱阻為
(2) 電機設置散熱器時的熱阻為
由式(2)和式(3)可以得出:電機設置散熱器后的熱阻是沒有設置散熱器熱阻的37.5%,該結論得到法國ERI公司認可,改造后的卡舌折邊機用于實船生產效果顯著,能連續工作而不停頓,提高了工作效率,降低了設備使用成本。
該設備使用的伺服控制器用于直流無刷電機的伺服控制,俗稱直流變頻器。在連續工作的工況下,隨著時間的推移,伺服控制器及控制器內部的功率器件的溫度會不斷升高,導致伺服控制器工作不穩定,嚴重時會出現損壞,故伺服控制器的散熱非常重要,為此對其進行重新設計。下面以三維實體模型展現設計,并且對照法國ERI公司的伺服控制器的散熱設計,比較發現其散熱的特性遠勝于法國ERI公司的設計,已通過1條船次層液貨艙的施工驗證該設計是高效合理的,如圖8~圖10所示。

圖8 表面積為3 709 mm2的法國ERI公司伺服控制器散熱器

圖9 表面積為9 254 mm2的滬東型電機/伺服控制器散熱器

圖10 表面積為9 254 mm2的滬東型電機/伺服控制器散熱器總成圖
法國ERI公司殷瓦卡舌折邊機的傳動機構(減速機、伺服電機、伺服控制器)設計存在懸臂過大(206.3 mm)的問題,另外在折邊過程中存在振動現象,導致減速機與伺服電機的連接螺栓松動與脫落的現象時有發生,如圖11和圖12所示。

圖11 減速機與伺服電機結合部

圖12 減速機與伺服電機連接齒輪
盡管對連接螺栓采取了放松措施,減速機與伺服電機松動與脫落現象依舊。為此,在重新設計伺服驅動器、散熱器時,通過上、下散熱器的裝配(見圖13和圖14),使得伺服電機與減速機連成一體,防止減速器與電機松動與脫落,通過實船使用,驗證了該設計方案的有效性。

圖13 減速機與伺服電機上散熱器的連接設計

圖14 減速機與伺服電機下散熱器的連接設計
對法國ERI公司最新一批5臺殷瓦卡舌折邊機進行改造(見圖15),順利解決了上述設備存在的穩定性差、舌板成形缺陷和質量不佳、伺服控制器損壞嚴重等問題。在目前的實船生產中,該設備始終處于穩定狀態,生產效率大幅提升,整體改造取得了良好的使用效果,受到了使用部門的認可。

圖15 滬東中華改進后的法國ERI公司 次層殷瓦卡舌折邊機