車紅江,樊敏鋒,杜濤,薛增斌
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某重型卡車車門關閉力分析優化
車紅江,樊敏鋒,杜濤,薛增斌
(陜西重型汽車有限公司汽車工程研究院,陜西 西安 710200)
隨著重型卡車的發展,駕駛室舒適性越來越受到用戶的關注,車門是駕駛室重要的開閉件,車門關閉力成為用戶關注的重要性能。文章分析了影響車門關閉力的因素,通過試驗測量,確定了影響車門關閉力的主要因素,提出了改進某重型卡車車門關閉力的措施,經驗證,效果良好。
車門關閉力;影響因素;改進措施
隨著重型卡車的發展,車門的關閉力越來越受到用戶關注。某重型卡車在試制階段出現了車門關閉力大的問題,為了分析車門關閉力的原因,確保車輛上市后不影響客戶使用,文章從影響車門關閉力的因素方面進行了分析優化和驗證。
車門關閉過程中,要克服車門鉸鏈和限位器的摩擦阻力、車門區域掃過的空氣阻力、駕駛室內部的空氣阻力、密封條的反彈力和車門鎖的阻力等。鉸鏈軸線的傾斜角度也會對車門關閉力產生影響,但因軸線的變更會牽扯周邊很多零件變更,所以在試制階段不考慮對此處進行優化。另外零部件的制造精度和裝配等也會對車門關閉力產生影響。
首先測量鉸鏈及限位器的摩擦阻力,經測量其摩擦阻力與競品車型相對,且滿足指標要求。表1是某重卡限位器關閉檔位力矩與實際測量結果對比。
表1 限位器關閉檔位力矩與測量結果對比表

其次對門鎖的阻力進行分析,車門鎖的阻力與鎖舌的彈簧力和鎖體與鎖扣Y向距離有關。鎖舌彈簧力過大會影響車門關閉力,在試制階段通過微調彈簧鋼絲直徑來降低門鎖的阻力,通過駕駛室碰撞試驗,驗證門鎖的慣性載荷是否滿足要求,某重型卡車鎖舌彈簧力減小后,車門關閉力有改善,駕駛室碰撞試驗完成后,從駕駛室外面可以打開車門,慣性載荷滿足要求。同時,經測量鎖體與鎖扣的Y向距離滿足要求。
最后對駕駛室的空氣阻力及密封條阻力進行測量,以分析其對車門關閉力的影響。為了量化各因素對車門關閉力影響,提供優化改進方向,我們進行了試驗驗證,下面以測量左車門關閉力為例說明測量方法和工況。
測量前要對駕駛室總成進行檢查,確保駕駛室各零部件裝配正確,間隙面差符合設計要求,整車15分鐘淋雨試驗和駕駛室氣密性試驗通過;車門能夠正常開啟和關閉,車門可開啟最大角度,鎖扣位置準確,門鎖二檔能夠正常鎖止。測量方法如下:將壓力傳感器可靠地固定在車門外把手中間位置,車門開啟到最大角度,然后用氣動加載裝置施加慣性力,讓車門繞著鉸鏈軸線旋轉,若車門能夠完全關閉,則記錄該慣性力曲線的最大值,多次試驗后取算數平均值(至少3次),依次調低氣壓至車門不能完全關閉時結束試驗,則車門關閉力為氣壓最小且能完全關閉時對應的慣性力值。
測量工況如下:
a)駕駛室內部空氣阻力的影響:右車門及車窗玻璃處于關閉狀態,左車門開啟到最大角度;右車門處于打開狀態,左車門開啟到最大角度。
b)密封條的影響:右車門及車窗玻璃處于關閉狀態,左側不裝密封條,左車門開啟到最大角度。
c)排氣閥的影響:右車門及車窗玻璃處于關閉狀態,排氣閥拆卸,左車門開啟到最大角度。
試驗測量結果,車門最小關閉力見表2。
表2 車門最小關閉力測量結果

從測量結果可以看出,駕駛室空氣阻力為89N,門框密封條的反彈力為58N,單向排氣閥貢獻阻力24N。圖1為影響因素占比示意圖。
從測量結果可以看出,影響車門關閉力的主要因素是門框密封條和駕駛室內部空氣,因此,在試制階段,通過降低密封條的反彈力和駕駛室內部空氣阻力是優化車門關閉力的主要途徑。
通過優化密封條斷面結構和參數來改善車門關閉力。
a)測量實車密封間隙是否滿足設計15±1.8mm的要求,密封間隙過大會導致車門密封、降噪失效,密封間隙過小,會增加車門關閉力。經測量車門密封間隙滿足設計要求。
b)驗證密封條壓縮負荷是否滿足設計要求。密封條的壓縮負荷與密封條的斷面結構、膠料的實密度緊密相關。經CAE仿真分析發現原密封條斷面在壓縮變形過程中存在不合理的現象。圖3為某重卡的密封條壓縮過程,圖4為CAE分析發現的密封條問題。需對密封條截面形狀及局部壁厚進行調整,以改善壓縮過程中的形變特性。

圖2 密封條壓縮過程

圖3 密封條斷面結構問題
同時在試驗及仿真過程中發現密封條排氣阻力過大。需適當增大密封條排氣孔的孔徑和減小排氣孔的間距來降低密封條的壓縮負荷。
根據上面提到的方案對密封條進行優化,圖4為某重型卡車門框密封條斷面結構優化設計對比。

圖4 密封條斷面結構優化對比
經過CAE仿真分析對比,新方案密封條的壓縮負荷明顯降低,圖5為改進前后密封條壓縮對比示意圖,圖6為改進前后密封條壓縮負荷曲線,壓縮負荷相比較原方案降低了31%。

圖5 密封條壓縮對比示意圖

圖6 密封條壓縮負荷曲線
空氣阻力是由于駕駛室內部空氣受到擠壓對車門的氣壓阻力。因此在車門關閉過程中,加快駕駛室內部空氣的排除,減小車門關閉時駕駛室內部的空氣壓力,從而降低車門關閉阻力。

圖7 排氣裝置
通常在駕駛室后圍上裝有2個單向排氣閥,見圖7,它的作用是當駕駛室內部空氣受到壓縮時,排除駕駛室內部的空氣,可適當增大單向排氣閥的排氣面積或者更改排氣閥葉片的布置形式來降低空氣阻力。此處主要是通過將1個葉片改為4個葉片來降低打開其所需的排氣壓力。圖8為排氣閥葉片優化后的結果。

圖8 排氣閥葉片更改前后對比圖
為了驗證改進后的效果,需要做試驗驗證,包括關閉力對比試驗、整車淋雨試驗和駕駛室氣密性試驗。把改進前后的密封條和排氣閥裝在同一輛整車上,在相同的工況下用同樣的方法測量,經試驗測量,車門關閉力由244N降低到165。通過對10輛份整車15分鐘淋雨試驗驗證,左右車門沒有發現漏水現象,效果良好。改進后樣件可以使車門的關閉力降低79N,改善明顯。
車門關閉力與整車造型、鉸鏈、限位器和密封條等零件有關,在整車詳細開發階段就要考慮車門關閉力的問題。在開發驗證階段出現車門關閉力大的問題,主要通過改善密封條的壓縮特性,調整單向排氣閥的結構以及改變鎖體彈簧力等措施來體現,同時也需要借用CAE進行仿真分析。本文是對某重型卡車車門關閉力優化措施的經驗總結,對其他車型關門力解決有一定的指導作用。
Analysis and Optimize on Door Close Force of a Heavy-duty Truck
Che Hongjiang, Fan Minfeng, Du Tao, Xue Zengbin
( Shaanxi Heavy Automobile Co., Ltd.. Automotive Engineering Research Institute, Shaanxi Xi'an 710200 )
With the Heavy-duty Truck development, the driver pay close attention to Cabin comfort, the door is very impor -tant movement part, so the door close force is very important performance for driver.This article analysis influencing factors of door close force and make sure the main factors of door close force by test and measure, Proposed improvement measure, the test result is good.
door close force; influencing factors;improvement measure
B
1671-7988(2018)18-57-03
U463.83+4
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1671-7988(2018)18-57-03
CLC NO.: U463.83+4
車紅江,就職于陜西重型汽車有限公司。
10.16638/j.cnki.1671-7988.2018.18.021