李文秀
(安徽華電宿州發(fā)電有限公司,安徽 宿州 234101)
某電廠#1機(jī)組為600 MW超臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,分散控制系統(tǒng)(DCS)采用Emerson公司的Ovation系統(tǒng),汽輪機(jī)組為N600-24.2/566/566型超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸、四排汽凝汽式汽輪機(jī)組[1]。汽輪機(jī)數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH)隨汽輪機(jī)生產(chǎn)廠家一起供貨、組態(tài),設(shè)計(jì)為嵌入至單元機(jī)組DCS,控制器號(hào)分別為CTRL42/43。該機(jī)組設(shè)計(jì)有2個(gè)主蒸汽閥(TV)、4個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥(GV)、4個(gè)中壓調(diào)節(jié)閥(IV),上述閥門(mén)閥位(VP)卡提供了一個(gè)DEH控制器與伺服閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的接口[2]。
2014年10月14日,#1機(jī)組#3 GV晃動(dòng),檢查發(fā)現(xiàn)線(xiàn)性位移差動(dòng)變送器(LVDT)橫桿螺母松動(dòng),緊固后正常。
2016年11月27日,#1機(jī)組#3 GV晃動(dòng),緊固接線(xiàn)端子,重新整定LVDT參數(shù)后正常。
2016年11月27日,#1機(jī)組#4 GV晃動(dòng),重新整定LVDT參數(shù)后正常。
2017年11月13日,#1機(jī)組負(fù)荷大幅波動(dòng),一次調(diào)頻動(dòng)作,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)解除,軟光字牌報(bào)汽機(jī)大頻差報(bào)警。查詢(xún)DCS歷史曲線(xiàn)發(fā)現(xiàn),#1機(jī)組GV3反饋動(dòng)作頻發(fā),就地檢查發(fā)現(xiàn)GV3 LVDT損壞,更換新的LVDT后,試驗(yàn)GV3開(kāi)關(guān)正常。
DEH作為600 MW 機(jī)組中汽輪機(jī)的核心控制系統(tǒng),其重要性和可靠性不言而喻,是汽輪機(jī)安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的前提和保障。LVDT作為DEH中的重要一環(huán),直接參與了閥門(mén)的閉環(huán)調(diào)節(jié),是DEH的前哨,其能否安全、可靠運(yùn)行,直接關(guān)乎機(jī)組安全[3-5]。由歷史缺陷統(tǒng)計(jì)可以看出,#1機(jī)組DEH閥位反饋故障頻發(fā),此類(lèi)缺陷處理困難,嚴(yán)重的將導(dǎo)致機(jī)組停運(yùn),給機(jī)組安全運(yùn)行造成很大的潛在隱患。鑒于國(guó)內(nèi)同類(lèi)型機(jī)組大多配備雙LVDT,因此,決定對(duì)#1機(jī)組DEH閥位反饋LVDT進(jìn)行冗余升級(jí)改造。
此次冗余改造的是2個(gè)TV和4個(gè)GV,分別用原來(lái)的6塊老版G01 VP做TV1,TV2,GV2的冗余VP,GV1,GV3和GV4用新版G01做冗余VP控制。G01 VP卡的部件號(hào)為EM:1C31194G01 /PM:1C31197G01。
(1)在旁邊的機(jī)柜內(nèi)增加1個(gè)電源和I/O轉(zhuǎn)接板(ROP),同時(shí)Drop 42增加2列branch即branch 5和branch 6作為冗余VP卡的安裝位置。原系統(tǒng)中的VP卡位置保持不變,各個(gè)VP卡的最終位置見(jiàn)表1。
(2)新版G01和老版G01的冗余通信線(xiàn)纜的接線(xiàn)方式不一樣(分別見(jiàn)表2、表3)。
(3)現(xiàn)場(chǎng)增加LVDT,每個(gè)油動(dòng)機(jī)增加1套LVDT作為冗余VP卡的反饋信號(hào),將線(xiàn)連接到對(duì)應(yīng)的VP卡。
(4)伺服線(xiàn)圈的2組指令線(xiàn)圈分別接到冗余VP卡的B14和C14端子。
(5)連接新增ROP的GP接線(xiàn)、電源線(xiàn)纜、信號(hào)電纜。

表1 改造后VP卡的位置

表2 新版G01 VP卡冗余控制方式通信線(xiàn)纜接線(xiàn)方式
注:每塊卡自身的A2和A3短接。

表3 老版G01 VP卡冗余控制方式通信線(xiàn)纜接線(xiàn)方式
(1)添加新RVP卡。在I/O Device的Branch 5的slot 1,2,3,Branch 6的slot 2,3,4處插入1C31194G01/1C31197G01,設(shè)置I/O time out時(shí)間為250 ms。取消simulate I/O,勾選ignore shutdown input,新建對(duì)應(yīng)的module point。
(2)新建冗余RVP卡對(duì)應(yīng)的4,5,6,8,11,12通道的點(diǎn)和增加原RVP未建的點(diǎn)(channel 8,11,12),設(shè)置好對(duì)應(yīng)點(diǎn)的量程。
(3)新增加task 5任務(wù)區(qū),在此任務(wù)區(qū)內(nèi)創(chuàng)建如下邏輯:校驗(yàn)畫(huà)面密碼輸入的邏輯;VP卡件狀態(tài)和校驗(yàn)命令的讀寫(xiě)邏輯。在原主邏輯所在的task 3任務(wù)區(qū)內(nèi)創(chuàng)建如下邏輯:VP卡指令輸出邏輯;邏輯運(yùn)算或畫(huà)面顯示LVDT的選擇邏輯。
(4)修改邏輯。
1)修改對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)閥指令輸出的MASTATION算法塊中的Interface Card Type為SOFT,并增加M/A MODE算法塊的ARE引腳,輸入退出密碼DEH1-ARE-REJ,目的是清除密碼后使MASTATION算法投入自動(dòng)。增加MASTATION算法塊輸出的點(diǎn)并將此點(diǎn)傳遞給對(duì)應(yīng)VP卡指令輸出邏輯的輸入。
2)修改TV1,TV2,GV1,GV2,GV3,GV4的 LVDT反饋信號(hào),用于邏輯和主畫(huà)面顯示。
3)刪除原RVPSTATION邏輯,并將卡件的硬件地址填寫(xiě)到新添加的RVPSTATION算法塊中。
(5)調(diào)整邏輯的執(zhí)行順序,將VP卡的輸出指令邏輯移到對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)閥原VP卡輸出指令后面。
(6)導(dǎo)入調(diào)卡畫(huà)面。導(dǎo)入畫(huà)面宏MACRO4001,導(dǎo)入調(diào)卡畫(huà)面4009.src,彈出子畫(huà)面7952.src和7953.src,并修改引用的點(diǎn),確保編譯不報(bào)錯(cuò)。
(7)由于IV(IV 1~4)沒(méi)有修改,用的是老版G01 VP卡,將此部分的VP卡控制優(yōu)化為高級(jí)控制方式。
(8)Load Drop 42/92,將畫(huà)面Download到各個(gè)工作站。
調(diào)節(jié)閥整定:冗余VP卡整定需要一個(gè)一個(gè)整定,整定的時(shí)候?qū)溆肰P卡拔掉,兩塊都整定完畢后再將其都安裝上。整定時(shí)先點(diǎn)擊Calibration Zero,完畢后upload參數(shù),再點(diǎn)擊Calibration Hundred,完畢后upload參數(shù),最后再點(diǎn)擊Full calibration,完畢后upload參數(shù)。
(1)插拔VP主卡,仿真VP卡故障,試驗(yàn)閥門(mén)指令30%時(shí),主輔VP卡切換過(guò)程中閥門(mén)最大變化2.5%,閥門(mén)控制快速穩(wěn)定,冗余切換正常,滿(mǎn)足要求。
(2)VP主卡的指令線(xiàn)圈拆線(xiàn),仿真指令線(xiàn)圈故障,試驗(yàn)閥門(mén)指令30%時(shí),主輔VP卡切換過(guò)程中閥門(mén)最大變化1.8%,閥門(mén)控制快速穩(wěn)定,冗余切換正常,滿(mǎn)足要求。
(3)VP主卡的LVDT反饋拆線(xiàn),仿真LVDT故障,試驗(yàn)閥門(mén)指令30%時(shí),主輔VP卡切換過(guò)程中閥門(mén)最大變化1.8%,閥門(mén)控制快速穩(wěn)定,冗余切換正常,滿(mǎn)足要求。
由試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以得出結(jié)論,#1機(jī)組DEH冗余VP卡改造后,冗余切換試驗(yàn)滿(mǎn)足要求。
某電廠#1機(jī)組DEH冗余VP卡改造后,實(shí)現(xiàn)了閥門(mén)控制冗余切換功能,即在單側(cè)LVDT故障、接線(xiàn)松動(dòng)、VP卡件故障等情況下,實(shí)現(xiàn)閥門(mén)無(wú)擾切換。閥門(mén)控制度保持和改造前一致,控制可靠性得到很大提高,為機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。