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某型發(fā)動機(jī)噴口控制泵漏油量超標(biāo)故障分析及改進(jìn)措施

2018-09-10 12:59:32楊立波王磊
航空維修與工程 2018年8期
關(guān)鍵詞:改進(jìn)

楊立波 王磊

摘要:對某型發(fā)動機(jī)噴口控制泵漏油量超標(biāo)故障進(jìn)行綜合分析,確定了故障原因,并制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施,達(dá)到預(yù)防此類故障再次發(fā)生的目的。

關(guān)鍵詞:航空發(fā)動機(jī);噴口控制泵;漏油;改進(jìn)

1.故障描述

外場使用中檢查滑油箱油位,發(fā)現(xiàn)滑油消耗量大?;拖溆土坎蛔?,將導(dǎo)致噴口控制系統(tǒng)不能正常工作,進(jìn)而影響發(fā)動機(jī)的正常工作。

經(jīng)過分析、排查,發(fā)現(xiàn)噴口控制泵(見圖1)漏油量超標(biāo)。技術(shù)要求噴口控制泵的漏油量不允許超過lOml/h。因此對此故障情況進(jìn)行分析研究。

2.原因分析

2.1故障機(jī)理

噴口控制泵漏油量超標(biāo)故障是由于噴口控制泵泵蓋中密封組件不密封造成的,密封結(jié)構(gòu)見圖2。漏油密封分為兩種形式,一種為石墨端面密封,石墨密封環(huán)與高速旋轉(zhuǎn)的尾軸套筒之間建立油膜面隔斷油流,使內(nèi)部的滑油不向外流;另一種為O型密封圈的軸向密封,該組件中共有5個密封圈,使滑油不向外流出。

2.2故障樹

根據(jù)產(chǎn)品的原理、結(jié)構(gòu),分析影響故障發(fā)生的因素,列出漏油原因故障樹,如圖3所示。

2.3故障分析

通過故障樹分析,明確了產(chǎn)生故障的影響因素,逐個進(jìn)行分析排查,具體分析如下。

1)工作介質(zhì)污染度不符合要求

如果工作介質(zhì)的污染度不符合要求,會加劇產(chǎn)品內(nèi)部零件的磨損,產(chǎn)品在長時間的工作中,油液中的雜質(zhì)和產(chǎn)品內(nèi)部磨損的雜質(zhì)會破壞石墨密封面,進(jìn)而打破油膜的平衡,導(dǎo)致產(chǎn)品漏油量超標(biāo)。雜質(zhì)也可能滲入O型密封圈的邊緣,影響其密封性,導(dǎo)致漏油。

2)彈簧彈力衰減

彈簧的作用是使石墨密封組件與尾軸套筒的密封面緊密貼合,保證石墨端面的密封性。但產(chǎn)品長時間工作后,可能出現(xiàn)彈簧性能的衰減,導(dǎo)致石墨密封組件與尾軸套筒貼合不嚴(yán),使密封失效,造成漏油量超標(biāo)。分別對3臺漏油量超標(biāo)的噴口控制泵彈簧進(jìn)行計量,計量結(jié)果基本合格,彈力最大衰減1.22N,此彈簧力的略微降低不會導(dǎo)致產(chǎn)品漏油。

3)石墨材料性能差

石墨密封環(huán)為碳石墨材料,其材料的性能對石墨材料性能起到至關(guān)重要的作用。如果材料性能較差,磨損后會出現(xiàn)掉快、磨損不均勻等現(xiàn)象,造成漏油。通過對外購的石墨材料進(jìn)行檢測,性能滿足驗收指標(biāo)要求。

4)石墨浸漬性能差

噴口控制泵的工作轉(zhuǎn)速為3680r/min,在高速運(yùn)轉(zhuǎn)下,對石墨的耐磨性提出了很高的要求。如果石墨的耐磨差,磨損后脫落的材料會覆蓋在油膜層上,導(dǎo)致漏油量超標(biāo)。

因漏油量超標(biāo)故障返廠的噴口控制泵大部分的工作時間為300~500h,分解了數(shù)臺故障泵后發(fā)現(xiàn),確實存在異常磨損現(xiàn)象,通過更換或返修石墨密封環(huán)解決了此故障。為此,對漏油超標(biāo)泵中的石墨材料進(jìn)行金相檢查(見圖4、圖5)。結(jié)果表明,國產(chǎn)石墨材料表面的浸銅成片狀,且所占表面面積較高,而英國產(chǎn)石墨材料的浸銅成絮狀,其在表面分布均勻。這是國產(chǎn)材料與英產(chǎn)材料的一個重要區(qū)別。浸銅不均勻就會造成石墨密封面不耐磨、易磨損,從而導(dǎo)致石墨端面密封處密封不嚴(yán),漏油量超標(biāo)。

5)石墨組件、尾軸套筒零件問題

石墨密封組件、尾軸套筒的密封面設(shè)計要求有嚴(yán)格的形位公差、平面度和光潔度。石墨組件與尾軸套筒在工作時是動密封,如果石墨密封組件和尾軸套筒零件在形位公差、平面度和光潔度上達(dá)不到圖紙要求,工作中易導(dǎo)致密封面漏油,從而使噴口控制泵的漏油量超標(biāo)。

6)密封圈壓縮率偏小

噴口控制泵中有五種密封圈進(jìn)行密封,其中任一種密封圈的壓縮量小,就有可能導(dǎo)致密封不良,造成泄漏,使產(chǎn)品漏油量超標(biāo)。

通過計算,有兩種密封圈的壓縮量為8.3%,而設(shè)計資料要求的靜密封最小壓縮量在11%以上。在漏油超標(biāo)排故試驗中,對兩臺產(chǎn)品的石墨環(huán)、尾軸套筒、O型密封圈等零件進(jìn)行清洗后,漏油量仍超標(biāo),更換密封圈后,故障排除。

7)密封圈老化

產(chǎn)品長時間工作后,可能引起密封圈老化、彈力減弱,導(dǎo)致密封失效,引起漏油。

密封圈工作溫度為40℃~150℃,此材料在另一成熟型發(fā)動機(jī)上應(yīng)用較多,因此排除密封圈老化導(dǎo)致漏油的可能。

3原因確定

經(jīng)過上述分析,噴口控制泵漏油量超標(biāo)故障的主要原因有四個方面。

1)國產(chǎn)石墨材料的浸漬性差,使石墨材料耐磨性差,導(dǎo)致噴口控制泵在外場使用一段時間后出現(xiàn)漏油量超標(biāo)故障。

2)密封圈壓縮量偏小,造成密封失效。

3)油液污染度不符合要求,產(chǎn)品內(nèi)部雜質(zhì)進(jìn)入石墨密封處,破壞了油膜的平衡,導(dǎo)致密封性能降低,使漏油量超標(biāo)。

4)石墨組件、尾軸套筒的平面度和光潔度達(dá)不到設(shè)計要求,導(dǎo)致漏油量超標(biāo)。

4改進(jìn)措施

1)改用英國產(chǎn)石墨材料MY3DA

將國產(chǎn)石墨材料改為英國產(chǎn)石墨材料,解決了石墨耐磨性差問題。對此,制造廠開展了對MY3DA石墨材料的考核驗證工作,分別進(jìn)行了廠內(nèi)質(zhì)量驗證試驗和隨發(fā)動機(jī)考核試車,最終,MY3DA材料通過了試驗考核和材料評審,應(yīng)用于噴口控制泵中。

2)改進(jìn)密封圈壓縮量

由于產(chǎn)品有兩種密封圈的最小壓縮量偏小,為此縮小密封圈槽尺寸,從而增大了密封圈的壓縮量。兩種密封圈的最小壓縮量由原來的8.3%增大到11%。

3)修理中對油液污染度進(jìn)行控制

在噴口控制泵的修理中,嚴(yán)格按照規(guī)定控制油液污染度。

4)提高密封零件修理要求

為了提高密封組件的可靠性,將尾軸套筒密封面的平面度提高到0.003mm,將石墨密封環(huán)的平面度提高到0.002mm,石墨密封組件外圓的表面粗糙度應(yīng)為Ra0.2μm,如圖6所示。

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