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彩色相紙生產(chǎn)涂布表觀剮蹭條道問題排查與措施

2018-09-07 06:06:20王志剛廖洪浩李洪濤
信息記錄材料 2018年10期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)

王志剛,廖洪浩,李洪濤

(樂凱膠片股份有限公司 河北 保定 071054)

1 引言

彩色相紙涂布生產(chǎn)中,有一種弊病稱為條道,包括縱條道和剮蹭條道??v條道是沿涂布方向上的,引起橫向密度變化的表觀弊病。比拉絲寬,透視時有明顯厚度變化,或能直接看到較直的條道;而剮蹭條道是在不退嘴涂布過接頭時,沿著涂布方向,由于片頭的微量抖動導致的某一區(qū)域內(nèi)涂布彎月面不穩(wěn)定,從而引起橫向密度變化的表觀弊病。

本文重點分析的是不退嘴生產(chǎn)狀態(tài)下,剮蹭條道產(chǎn)生的原因與控制措施。前期主要從設備方面入手,通過對接片片頭刀縫間隙、軋花點位置、接片錫箔紙鋪展改進、供片夾緊輥壓痕均勻性條件摸索和調(diào)偏速度與基材張力匹配等;后期主要對涂布CO張力穩(wěn)定片路運行狀態(tài)、冷凝段負壓和涂布間隙等工藝條件進行排查優(yōu)化。通過一系列檢測數(shù)據(jù)分析,找出了最為合適的控制參數(shù)與條件,從而有效控制涂布頭片路運行狀態(tài),達到消除涂布表觀剮蹭條道的目的。

2 彩色相紙生產(chǎn)中精密擠壓涂布剮蹭條道成因分析與措施

2002年,樂凱公司與柯達公司合作,對涂布系統(tǒng)進行改造,為適應高車速、大流量穩(wěn)定生產(chǎn)的市場要求,采用了柯達涂布系統(tǒng),改進后的涂布嘴為液滴腔階梯結(jié)構(gòu)涂布嘴,涂布表觀質(zhì)量大幅提升。2011年自行設計了軋花機實現(xiàn)了過接頭不退嘴涂布生產(chǎn),平均每軸減少因退嘴涂布抽高負壓過程發(fā)花問題所帶來的成品相紙損失16米。近幾年來,隨著市場對放大相紙需求的擴增,對成品質(zhì)量又有了更高的要求,從銷售部門信息反饋得知,2016年因樂凱相紙剮蹭條道問題客戶投訴量增多,引起了我們的高度重視。從現(xiàn)場觀察來看,剮蹭條道主要發(fā)生在涂布寬片左側(cè)距片邊200~300mm位置,之后又突發(fā)右側(cè)200mm固定位置剮蹭條道,涉及多批次多軸數(shù),有的甚至涉及整軸成品寬片,給公司造成極大的損失,最為嚴重的是2017年19、20兩個周期生產(chǎn)被迫采用退嘴涂布方式生產(chǎn)。針對此問題,我們自備片接片到涂布軸、涂布站區(qū)間裝備、工藝條件種種因素的摸索排查分析,制定了改進方案與措施,經(jīng)生產(chǎn)驗證有效的控制了彩色相紙不退嘴涂布生產(chǎn)中剮蹭條道問題的出現(xiàn)。

2.1 涂布表觀剮蹭條道成因分析

根據(jù)我們對生產(chǎn)現(xiàn)場的分析,在過接頭不退嘴涂布的狀態(tài)下,出現(xiàn)這個現(xiàn)象的原因可能有以下幾個方面:其一是接片刀縫左右寬窄不一,有搭接現(xiàn)象。其二是接片軋花不清晰,不退嘴涂布過接頭時不能有效消除表觀弊病點。其三是接片機錫箔膠紙存在起褶、氣泡等高點,導致該位置基材厚度不一,接頭過嘴時影響彎月面穩(wěn)定,產(chǎn)生剮蹭條道。其四是接片片邊不齊,過接頭涂布時,調(diào)偏速度過快導致片路扭動,產(chǎn)生剮蹭條道。其五是接片備片時,張力鋪展不均勻,接片供片夾緊輥兩側(cè)夾緊力不一致,過接頭時片路張力發(fā)生變化,產(chǎn)生剮蹭條道。其六是涂布間隙設定過小,彎月面形成效果較差,產(chǎn)生剮蹭條道。根據(jù)這六點分析結(jié)果,我們進行了工作安排,以解決這個問題。

2.2 關(guān)于涂布寬片左側(cè)剮蹭條道弊病處理措施

圖1 寬片左側(cè)剮蹭條道位置記錄Fig.1 The location record of rub road on the left side of wide paper

2.2.1 接片刀縫左右寬窄不一 我們首先解決第一條,接片刀縫左右寬窄不一,有搭接現(xiàn)象。從現(xiàn)場判斷,這個現(xiàn)象確實存在,那么想要解決這個問題我們采取了兩方面措施,第一是更換接片刀無桿氣缸,調(diào)整壓縮空氣壓力,提高跟刀架運行速度。成功由改造前進回刀時間2分鐘,提高到改進后進回刀時間1分鐘,檢驗接片刀縫均勻無毛茬,保障接片質(zhì)量。第二是修磨接片X刀導軌,減小運行阻力。調(diào)整X刀角度,保障接片片縫2mm均勻間隙,無搭接,無毛茬。

經(jīng)過改進,達到了刀縫均勻、無搭接、無毛茬目標要求。經(jīng)反復生產(chǎn)驗證刀縫均勻2mm涂布表觀剮蹭條道出現(xiàn)幾率最低,因此我們將接片刀縫均勻、寬度2mm定為接片刀更換的驗收標準。

2.2.2 接片軋花不清晰

圖2 改進后軋花點清晰有效Fig.2 The improved goffered point is clear and effective.

軋花機是我們當初自己設計制作的一個小工具,研制軋花機是為了將接片錫箔膠帶片頭軋花,實現(xiàn)過接頭不退嘴涂布生產(chǎn)。使用時,將接頭變化產(chǎn)生的氣泡消除在軋花點30毫米位置,從而解決了過接頭退嘴生產(chǎn)平均16米/軸寬片的損失,提高了涂布表觀A級品率,消除了因負壓波動導致的發(fā)花問題。但是經(jīng)過一段時間的使用后,發(fā)現(xiàn)軋花位置變得越來越不清楚,同時存在有時錫箔紙膠帶夠不到軋花位置的問題。為了改進這個問題,我們調(diào)整了軋花機導向板位置,將軋花點位置下移10mm,保障接片后錫箔膠帶上方六行軋花點均勻清晰,同時有效的將氣泡等過接頭表觀因素消除在軋花位置。

2.2.3 接片機錫箔膠帶紙存在起褶、氣泡膠帶脫落問題

圖3 錫箔膠帶起褶、氣泡問題記錄Fig.2 The problem record of tuck and bubble on foil tape

三號機接片機方式為:S輥真空吸附錫箔膠帶、自動對接、無膠帶折邊形式。接片過程中因S輥真空能力不足,曾多次發(fā)生錫箔膠帶脫落、起褶、氣泡問題,嚴重影響到涂布表觀質(zhì)量,導致不退嘴涂布時的剮蹭條道問題明顯增多。

為了解決這一問題,我們決定對接片S輥負壓系統(tǒng)進行改造:從現(xiàn)場情況來看,S輥的最大真空度為-1.8Kpa,真空度較小,這可能就是造成膠帶脫落、接片氣泡、起褶問題頻出的根本原因。而臨近的1FR負壓風機最大負壓量為-400mmAQ≈-3.9Kpa(1Kpa=102mmAQ)而1FR自控閥門開度僅有35%,也就是說1FR抽負壓能力遠大于獨立的接片負壓風機,而且1、2FR拉片輥負壓風機有足夠的能力余量滿足接片S輥負壓的需求。因此我們決定將1、2FR接入S輥真空系統(tǒng),以改造S輥真空系統(tǒng)。改造后,S輥真空度明顯提升,最大值可達-3Kpa。但此時的負壓過大,反而不利于接片,經(jīng)過我們的摸索,當S輥真空度為-2.5 Kpa時,接片效果最為穩(wěn)定。在未采買設備前提下根治了膠紙脫落、起褶、氣泡問題。

2.2.4 接片片邊不齊 在接片時,我們發(fā)現(xiàn)兩個片邊經(jīng)常出現(xiàn)對不齊的狀況,這一狀況會造成3調(diào)偏的快速調(diào)整,對片路的穩(wěn)定產(chǎn)生影響,或產(chǎn)生張力線等現(xiàn)象,這就會造成明顯的剮蹭條道,為了解決這一問題,我們決定改進供片調(diào)偏安裝方式,拆除一組執(zhí)行器固定支架;另一組支架端蓋加平墊使執(zhí)行器保留一定調(diào)整自由度。執(zhí)行器端面位置安裝調(diào)心拉耳,測量拉耳孔徑加工兩側(cè)帶絲扣的柱銷釘,相應底板位置攻絲套扣安裝柱銷。柱銷頂部雙螺母被緊,保障一定的自由度。供片調(diào)偏連接件由H型連接方式改進為U型連接方式,消除軸向竄動偏差。

校正A、B調(diào)偏中心位置一致,電控中心參數(shù)128,執(zhí)行器推桿伸出量70mm,保障備片、接片片邊對齊。接片臺標注備片位置,規(guī)范工藝操作方法——開車前工藝員需將調(diào)偏檢測氣嘴調(diào)整至同一刻度位置,避免因檢測偏差導致的片路蛇形。摸索自供片至涂布嘴片路調(diào)偏控制參數(shù),1調(diào)偏全程動作25秒,2調(diào)偏全程動作10秒,涂布前3調(diào)偏動作速度最為關(guān)鍵,將其動作時間控制在15秒,觀察接片片頭在涂布軸位置位移變化效果最佳。

除以上工作外,備片時張力鋪展不均勻夾緊輥兩側(cè)夾緊力不一致也會造成片邊不齊,目前的備片操作是這樣的:備片操作時,操作工首先測量軸徑并引出片頭,然后垂到接片臺前面,目測確認供片軸的片基與接片臺的片、紙基要求刻度是否一致,如果不一致要通過接片臺上的“右調(diào)芯”、“左調(diào)芯”按鈕來移動片基直到一致為止;按住片頭使之與接片臺垂直并按下吸片“開”按鈕,片頭上部被吸住。按動接片臺上的兩個“吸片開”按鈕,接片臺上、下部的片基被吸住,按接片臺上的切刀“向左”按鈕,切刀自動沿刀槽的南側(cè)劃向北側(cè)切斷片基,并按下吸片“關(guān)”,片頭落下,手持軋花機將備片片頭軋花,軋花點均勻清晰;按下備片“完成”鈕,接片臺移動到待機位置。操作規(guī)程中片基中心位置調(diào)整要求片基展平保證片頭兩側(cè)張力一致,軋花是保障接片質(zhì)量避免接頭在涂布頭位置扭動的關(guān)鍵操作步驟。供片夾緊輥壓痕檢測確保膠輥夾緊片基兩側(cè)力矩一致,消除接片片基兩側(cè)張力不一致的重要措施,匯總壓痕檢測方法如下:(1)打開氣缸夾緊輥,做鋼輥和膠輥輥面衛(wèi)生。(2)分別在膠輥兩側(cè)150毫米有效區(qū)處,粘放壓痕條。導輥長度2000毫米以上的可選膠輥兩側(cè)250毫米有效區(qū)域。(3)夾緊膠輥持續(xù)60秒。(4)打開膠輥取下兩側(cè)壓痕條,測量兩側(cè)的壓痕寬度。(5)將金屬輥翻轉(zhuǎn)90度,重復上步驟測得兩側(cè)壓痕寬度。(6)根據(jù)兩側(cè)檢測壓痕寬度值取平均值。(7)對應壓痕平均值,調(diào)整氣缸壓緊力或行程,確保夾緊輥兩端壓痕量一致。通過測試我們將供片夾緊輥兩側(cè)有效壓痕調(diào)整至2.5mm效果最佳。(8)定期復測。

圖4 供片夾緊輥壓痕檢測Fig.4 Indentation test of clamp roller for supply sheet

2.2.5 涂布間隙設定偏小 結(jié)合崗位操作法開啟風機后我們對涂布站各項參數(shù)進行調(diào)整,摸索生產(chǎn)控制條件。最終得出負壓腔后負壓擋板間隙650μm;負壓腔半月板間隙500μm;涂布嘴溫度42度;涂布張力115N;涂布負壓-10mmAQ;間隙涂布間隙380μm為最佳生產(chǎn)控制條件。見表1。

2.2.6 生產(chǎn)驗證 通過上面所述的幾項工作,涂布寬片左側(cè)距片邊200~300mm位置剮蹭條道問題消除,對2017年一至十五周期SA6彩紙生產(chǎn)跟蹤觀察,未再發(fā)現(xiàn)這一表觀弊病,達到了提高彩色相紙表觀質(zhì)量的目標值。

表1 最佳涂布間隙與控制參數(shù)Table.1 Optimal coating clearance and control parameters

2.3 涂布寬片右側(cè)片邊位置剮蹭條道成因分析與措施

2.3.1 剮蹭條道故障狀況記錄 2017年十六周期生產(chǎn)突發(fā)寬片右側(cè)剮蹭條道,在重復2.1排查過程后無明顯效果,條道發(fā)生幾率頻繁?,F(xiàn)象為片頭北側(cè)200mm固定位置剮蹭條道,涂液線呈鋸齒狀典型對應關(guān)系。每個生產(chǎn)班都有涉及,部分軸號采用退嘴生產(chǎn)方式,上嘴涂液面齊整,涂布間隙直線度穩(wěn)定,涂布負壓上調(diào)至-12mmAQ下調(diào)至-6mmAQ無明顯改善。

2.3.2 針對新出剮蹭條道問題進行初步排查

根據(jù)現(xiàn)場狀況分析,我們初步采取了以下措施:

2.3.2.1 適當提高2調(diào)偏速度,降低3調(diào)偏速度至13″,接片S輥真空度調(diào)整至2.8Kpa,校正1、2、3、主拖動拉片輥真空度和設備水平平行精度無效果。

2.3.2.2 更換接片X刀,刀縫保持在均勻的2mm。

2.3.2.3 軋花點位置保障6行清晰。

2.3.2.4 夾緊輥纏裹膠布保障接片片頭南北兩側(cè)有效壓緊。

2.3.2.5 校正1、2、3調(diào)偏速度,2調(diào)偏速度適當,3調(diào)偏速度略降,降低片頭在涂布軸位置大幅調(diào)整因素。

實施上述措施后涂布寬片右側(cè)剮蹭條道問題并沒有有效控制,生產(chǎn)至十九周期問題集中爆發(fā),二十周期被迫采取了退嘴涂布方式生產(chǎn)。另外退嘴生產(chǎn)物料會在負壓腔聚集,導致?lián)Q濾芯軸數(shù)間隔縮短,每周期增加1次換濾芯過程,物料損失增加2萬元,影響工時進度3小時,因此表觀剮蹭條道問題是我們急需解決的重點問題。

2.3.3 跟蹤生產(chǎn)條道弊病現(xiàn)場狀況分析 因剮蹭條道問題二十周期彩紙生產(chǎn)采取退嘴涂布方式,現(xiàn)場檢查涂布頭片路運行狀況,發(fā)現(xiàn)爬坡輥右側(cè)位置片路抖動較為嚴重,且左右片路松緊不一致。到中控室檢查涂布參數(shù)控制冷凝段一冷正壓設定為3mmAQ、二冷正壓設定為6mmAQ,一冷、負壓設定為-20mmAQ,實際負壓為-12mmAQ,有產(chǎn)生劃傷和生產(chǎn)線張力波動隱患。查閱2015年《彩色相紙生產(chǎn)改進涂布負壓腔解決表觀發(fā)花弊病》論文資料時,發(fā)現(xiàn)當時生產(chǎn)條件為冷凝段負壓實際值為-20mmAQ,現(xiàn)生產(chǎn)條件與參數(shù)控制超差較大。之后在噴墨打印紙生產(chǎn)前白燈試車時發(fā)現(xiàn),冷凝段負壓-12mmAQ跑車條件下,涂布CO張力波動達到±10;爬坡輥位置片路抖動;進一步明確了冷凝段正負壓匹配失衡導致CO張力波動,初步判定冷凝段負壓偏低是導致片路抖動的主因。因為片路抖動是可能導致寬片剮蹭條道的主因之一,所以將這一因素作為主要排查對象。因此我們需從工藝參數(shù)上調(diào)控,摸索冷凝段正負壓匹配關(guān)系上穩(wěn)定涂布CO張力控制,以穩(wěn)定片路抖動。

另外,第一,在生產(chǎn)運行過程中,參數(shù)需實現(xiàn)標準化,以生產(chǎn)中檢測點各項數(shù)據(jù)為依據(jù),建立基準線,不能因某個參數(shù)問題不易解決而調(diào)整正常參數(shù)去迎合生產(chǎn),這樣易出現(xiàn)偏離生產(chǎn)基準的更大的問題。第二,涂布系統(tǒng)涉及面廣,知識種類繁多,人員操作不規(guī)范,需要大家要多學習,多到現(xiàn)場,在工作中要擅于去發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正操作錯誤和不規(guī)范行為。發(fā)生問題第一時間去現(xiàn)場指導并處理。

2.3.4 根據(jù)現(xiàn)場狀況,采取相關(guān)措施

2.3.4.1 解決片路左右松緊不一致問題 針對生產(chǎn)運行中片路左右松緊不一致問題,我們已經(jīng)有很多經(jīng)驗,相對好解決,我們進行了三點調(diào)整:第一、調(diào)整1、2、3調(diào)偏檢測嘴位置,保證其在在同一調(diào)偏位置,保證涂液前,片路不出現(xiàn)蛇形扭動;第二、校正涂布軸、爬坡輥前后各導輥水平跳動情況;第三、校正氣墊轉(zhuǎn)向張力傳感器張力。

將以上三點進行調(diào)整之后,片路左右松緊不一致的問題即得到了解決。這也是我們解決刮蹭條道的一個基礎工作。

2.3.4.2 解決片路抖動的問題 為了解決片路抖動的問題,我們決定利用噴墨打印紙開白燈生產(chǎn)的機會,進行調(diào)試,在生產(chǎn)前的跑車試車時校正冷凝段正負壓,調(diào)整好之后,在生產(chǎn)過程中進行生產(chǎn)驗證。

首先是試車調(diào)整,在現(xiàn)有的參數(shù)條件下(一冷一正壓3mmAQ,負壓-20mmAQ,二冷正壓6mmAQ),CO張力波動±8,片路抖動。然后,調(diào)整冷凝段正負壓,一冷一正壓調(diào)整為4mmAQ、負壓調(diào)整為-20mmAQ,二冷正壓調(diào)整為8mmAQ。調(diào)整之后,CO張力變得較為穩(wěn)定,波動值±2之間,爬坡輥片路穩(wěn)定,不再出現(xiàn)抖動。48寸紙85m/min跑車片路較為穩(wěn)定,爬坡輥位置片路無抖動現(xiàn)象。

由于試車片路穩(wěn)定,于是跑車結(jié)束后,我們決定采用該條件生產(chǎn)噴墨打印紙,生產(chǎn)過程中,我們對片路進行了監(jiān)控,表現(xiàn)穩(wěn)定,生產(chǎn)出的噴墨打印紙經(jīng)過檢查,表觀狀況正常。

在48寸噴墨紙生產(chǎn)結(jié)束后,我們將控制參數(shù)調(diào)整為:涂布CO張力120N;一冷一正壓3mmAQ,一冷一負壓-20mmAQ,二冷正壓6mmAQ;涂布間隙400μm;負壓腔CT負壓-9mmAQ;后負壓擋板間隙650μm。進行參數(shù)調(diào)整之后,我們采用42寸片基進行了試車,試車效果良好。在試車良好的基礎上,彩色相紙繼續(xù)生產(chǎn)二十一、二十二周期,生產(chǎn)觀察涂布CO張力波動±2,爬坡輥右側(cè)片路微抖動,生產(chǎn)表觀未出現(xiàn)右側(cè)剮蹭條道問題。

通過這兩次調(diào)整、試車、生產(chǎn)驗證的過程,證明我們找到了問題點,同時也找對了調(diào)整的方向,下一點就是對這個問題進行持續(xù)關(guān)注,摸索最佳控制參數(shù)。

2.3.4.3 摸索控制參數(shù)并進行生產(chǎn)驗證 二十一、二十二周期驗證了我們的調(diào)整方向之后,我們決定通過二十三周期SA6的生產(chǎn)進行控制參數(shù)的摸索,生產(chǎn)條件設定為:CO張力120N;涂布間隙410微米;后負壓擋板間隙600微米;負壓腔CT負壓-9mmAQ;一冷一正壓3mmAQ、一冷一負壓-20mmAQ、二冷正壓6mmAQ、二冷負壓-20mmAQ;涂液黏度10cps;CO張力圍繞±2波動。在生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)一軸剮蹭條道,位置右側(cè)距片邊190mm,與前期故障點位置相同,接片、軋花、錫箔紙鋪展、刀縫等相關(guān)點確認正常,說明參數(shù)仍然有需要調(diào)整的地方。于是我們設定冷凝段負壓-25mmAQ。此時檢查對比CO波動趨勢,有較為明顯好轉(zhuǎn)。但是此時事實上一冷一負壓自控開度已達到最大,但仍不能滿足設定值-25mmAQ,顯示為一冷一實際負壓-22.8mmAQ,100%控制開度;二冷一負壓-24.7mmAQ,90%控制開度。二十三周期生產(chǎn)結(jié)束后,我們到現(xiàn)場,從機械方面調(diào)整冷凝段風閥開度,使其最終滿足了冷凝段正壓3mmAQ、一冷一和一冷二負壓-25mmAQ實驗條件,從此之后生產(chǎn)至今未再發(fā)生寬片剮蹭條道問題,印證了我們的調(diào)整。

通過以上的調(diào)整和驗證來看,提高冷凝段負壓,設定為-25mmAQ,CO張力波動明顯好轉(zhuǎn),爬坡輥片路消除抖動現(xiàn)象,解決了寬片右側(cè)剮蹭條道問題。

圖5 提高冷凝段負壓后CO張力波動對比Fig.5 Contrast of co tension after increase negative pressure of condensation

3 穩(wěn)定彩色相紙生產(chǎn)操作法完善總結(jié)

關(guān)于彩色相紙生產(chǎn)剮蹭條道問題生產(chǎn)總結(jié),合格片頭需具備以下條件:接片片邊對齊、接片刀縫均勻2mm,軋花點清晰有效、供片夾緊輥壓痕均勻一致、接片錫箔紙無起褶氣泡問題、片頭涂液線呈穩(wěn)定的線性關(guān)系。周期生產(chǎn)前從裝備保障、工藝操作和參數(shù)控制上滿足下述條件,歸納完善后補充到涂布崗位操作法中。

3.1 設備因素控制

3.1.1 接片X刀刀縫均勻無搭邊毛茬,刀縫2mm。

3.1.2 供片夾緊輥兩側(cè)壓痕一致(2.5mm),有效壓緊。

3.1.3 供片調(diào)偏A、B軸中心位置一致,兩個動作速度一致,動作均勻。

3.1.4 接片機錫箔紙鋪展均勻無氣泡起褶問題,S輥真空度負壓2.6~2.8Kpa。

3.1.5 第1調(diào)偏微動左右全程動作時間25秒;第2調(diào)偏左右全程動作時間10秒;第3調(diào)偏速度控制15秒。

3.1.6 保障涂布輥水平趨勢與爬坡輥趨勢一致。

3.1.7 升降腔密封膠條與單腔有效接觸。

3.1.8 周期生產(chǎn)前修磨涂布嘴條縫、嘴面和嘴唇。

3.1.9 不適用PTR和電暈片路(電暈被動輥負載大影響涂布CO張力的穩(wěn)定性)。

表2 冷凝段風壓控制參數(shù)Table.2 Wind pressure control parameters of condensation section

3.2 工藝參數(shù)控制

3.2.1 試車確保CO張力無波動,片路在涂布軸位置無抖動現(xiàn)象。

3.2.2 CO張力設定120N,一冷一正壓3mmAQ、一冷一、一冷二負壓-25mmAQ,二冷正壓6mmAQ.,該條件CO張力波動±1以內(nèi)。

3.2.3 負壓腔后負壓擋板間隙600~650μm均勻一致。

3.2.4 單腔、升降腔半月板間隙500μm均勻一致。

3.2.5 涂布嘴負壓腔負壓-8mmAQ至-10mmAQ兩側(cè)真空表顯示一致。

3.2.6 涂布間隙380~400微米均勻一致。

表3 涂布站工藝控制參數(shù)Table.3 Process control parameters of coating station

3.3 操作因素控制

3.3.1 接片片邊對齊,規(guī)范接片板鋪展片頭方法,保證片頭兩側(cè)張力一致。

3.3.2 有效軋花保證接片錫箔膠帶上方位置6條軋花點。

3.3.3 接片后如果片頭對接偏差>15mm立即通知涂布嘴退嘴涂布。

4 刮蹭條道問題的總結(jié)

4.1 產(chǎn)生原因

其實通過我們的總結(jié),刮蹭條道的產(chǎn)生原因主要有以下幾種:

4.1.1 擠壓嘴腔體內(nèi)、唇口、出口間隙內(nèi)有異物;

4.1.2 坡流面有異物被涂液覆蓋;

4.1.3 涂布嘴間隙太大而漏料;

4.1.4 負壓太大;

4.1.5 液橋上有料珠;

4.1.6 干燥道送風不均勻;

4.1.7 涂布液溫度與粘度的變化;

4.1.8 涂布液中含易分層物質(zhì)(銀沉或混合不好);

4.1.9 涂布嘴間隙內(nèi)有氣泡;

4.1.10 涂布嘴表面鋪展不好;

4.1.11 片(紙)基本身底層嚴重豎條道;

4.1.12 涂布張力不穩(wěn)定片路抖動;

4.1.13 不退嘴涂布片頭搭接、軋花點偏差、接片錫箔紙起褶與氣泡;

4.1.14 接片片邊不齊與接片鋪展張力不一致;

4.1.15 涂液前調(diào)偏速度過快等。

以上所說的15項條道產(chǎn)生因素中,前9項條道產(chǎn)生的因素是針對過接頭退嘴狀態(tài)下的分析與研究,我們已經(jīng)能夠很好的控制,也有相關(guān)論文對其進行了詳述,本篇論文所討論的則是后面的這6項因素。

4.2 解決方法

既然我們已經(jīng)總結(jié)出了產(chǎn)生原因,那么想要消除它,自然就有了對應的方法,常規(guī)方法有以下幾種:

4.2.1 查看坡流面后對癥清理:用插片劃腔體、紗布擦唇口及坡流面對應位置、對嘴子徹底清洗來消除異物(現(xiàn)在我們采用周期生產(chǎn)前使用2000號金象砂紙修磨涂布嘴嘴唇、條縫間隙和坡流面措施);

4.2.2 校正涂布間隙及涂布負壓;

4.2.3 消除液橋上的料珠;

4.2.4 消除干燥道不均勻送風;

4.2.5 控制好物料的溫度和粘度;

4.2.6 調(diào)整涂布配方構(gòu)成保證物料均勻不分層;

4.2.7 消除氣泡;

4.2.8 調(diào)整涂布液表張保證層間鋪展;

4.2.9 更換無條道片(紙)基;

4.2.10 校正片路張力,保證片路穩(wěn)定;

4.2.11 接片保證均勻整齊,接縫均勻。

通過以上這些方法的應用,我相信刮蹭條道這個問題是一定能夠解決的。

5 結(jié)語

本篇論文歷時一年,屬于持續(xù)性改進項目:通過更換無桿氣缸,提高了接片刀運行速度滿足了均勻條縫2mm接片條件;接片機S輥真空度提升改造解決了接片起褶、氣泡和膠條脫落問題;夾緊輥壓痕方法的規(guī)范解決了接片片頭兩側(cè)張力不均勻問題;有效軋花滿足不退嘴生產(chǎn)條件。通過這些措施的實施,行之有效的解決了涂布寬片左側(cè)剮蹭條道問題;通過對冷凝段風壓調(diào)控;涂布CO張力穩(wěn)定性檢驗和涂布站控制參數(shù)的修正解決了涂布寬片右側(cè)剮蹭涂布問題。兩項工作的實施,實現(xiàn)了解決彩紙生產(chǎn)過程中剮蹭條道弊病的目標值,減少了成品浪費,降低了異常停車次數(shù),節(jié)約了生產(chǎn)成本。提升彩色相紙表觀品質(zhì)達到了滿足客戶需求的最終目標。

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