高愛華 張函 李冬梅 孫紅 林功
一、選題依據(jù)
1、選題理由。油田生產(chǎn)現(xiàn)場各類閥門應(yīng)用廣泛,控制著工藝流程的不同的狀態(tài),滿足了油田生產(chǎn)的需求。油田生產(chǎn)中的經(jīng)常出現(xiàn)截止閥代替調(diào)節(jié)閥應(yīng)用的情況,也基本滿足了生產(chǎn)的需求,但是也帶來了一些問題,如降低了截止閥的使用壽命,生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)參數(shù)的波動、工藝流程的振動和噪音等。
低壓流量調(diào)節(jié)都是用截止閥代替,由于截止閥和調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)、工作原理存在差異,油井套管連續(xù)加藥中,用截止閥代替調(diào)節(jié)閥控制加藥量,會導(dǎo)致調(diào)節(jié)過程中流量的波動大,增加了工作難度。
2、活動計劃。為有效開展此次活動,小組成員根據(jù)PDCA循環(huán)制定了詳細的活動計劃表。
二、現(xiàn)狀調(diào)查
隨著油田四化建設(shè)的不斷推進,生產(chǎn)工藝流程也進行了升級改造,提高了采油現(xiàn)場的生產(chǎn)運行效率,方便了生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作,同時也對稠油井的管理提出了更高的要求。油井套管連續(xù)加藥裝置,具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低、降粘效果好的特點,在采油六區(qū)應(yīng)用非常廣泛,但在應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn),由于沒有合適的調(diào)節(jié)閥,加藥量難以準(zhǔn)確控制,增加了一線工人的工作量。
小組成員對套管加藥油井進行了調(diào)查,全管理區(qū)有加藥井50口,日加藥量5公斤到10公斤不等。23X535計劃加藥量為8公斤,對23X535井進行了日加藥量統(tǒng)計。通過分析,23X535井計劃日加藥量為8公斤,實際加藥量最高時達到14公斤每天,最少時加藥量為3公斤每天,最大波動率為75%。
三、制定目標(biāo)
1、確定目標(biāo)。降低油井套管加藥量波動率。
2、目標(biāo)值。從23X535井進行了日加藥量統(tǒng)計表中顯示,加藥量最大波動率為75%,超過了采油管理六區(qū)套管加藥管理辦法規(guī)定的20%。研制小流量調(diào)節(jié)裝置,實現(xiàn)油井連續(xù)加藥量的準(zhǔn)確控制,將加藥量波動率控制在管理區(qū)套管加藥管理辦法規(guī)定的20%以內(nèi)。
3、可行性分析。
(1)小組成員經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查和討論分析,發(fā)現(xiàn)采油生產(chǎn)現(xiàn)場控制加藥量的調(diào)節(jié)閥,手輪只能在幾度的范圍內(nèi)調(diào)節(jié),旋轉(zhuǎn)角度稍大流量就失去控制,只要解決了旋轉(zhuǎn)角度的問題,目標(biāo)就能實現(xiàn)。
(2)目標(biāo)值是建立在采油管理六區(qū)套管加藥管理辦法規(guī)定的基礎(chǔ)上。管理區(qū)的管理辦法就是注采站的工作標(biāo)準(zhǔn),無論采取什么措施都必須實現(xiàn)。
基于以上兩點,本小組完全有能力有信心完成目標(biāo)值。
四、原因分析與要因驗證
針對油井套管加藥過程中存在的問題,我們經(jīng)過認真分析討論,找出了造成套管連續(xù)加藥量波動大的原因,本小組成員集思廣益,采用“頭腦風(fēng)暴法”,繪制出了影響因素關(guān)聯(lián)圖。
因素一:操作方法不正確。進行套管加藥時,要控制好截止閥的開啟程度,讓加藥量均勻流出。由于操作時角度不能過大,加藥量不穩(wěn)定是調(diào)整角度太小的原因,并不是操作不當(dāng)造成的,我們將其確定非要因。
因素二: 操作環(huán)境。油井處于野外,分布分散,井距較遠,進行油井套管加藥量控制時,需要多次重復(fù)并且定時到現(xiàn)場進行計量調(diào)節(jié),受到井位井距的限制,我們必須克服困難加密巡井。因為井距遠是不能改變的,所以我們將其確定為非要因。
因素三:員工技術(shù)水平有差異。油井套管連續(xù)加藥劑工作,要求加的藥量必須準(zhǔn)確、穩(wěn)定,員工對操作要平穩(wěn),工作中的技術(shù)要求可通過技能培訓(xùn)解決,所以人員素質(zhì)差異的問題,我們確認為非要因。
因素四:設(shè)備因素影響。油井套管連續(xù)加藥劑工作,要求加的藥量必須準(zhǔn)確、穩(wěn)定,員工對操作要平穩(wěn)或責(zé)任心要強,但是工作中的技術(shù)要求并不高,人員素質(zhì)差異的問題,我們確認為非要因。
目前現(xiàn)場使用的藥量調(diào)節(jié)閥,存在調(diào)節(jié)難度大,影響套管連續(xù)加藥量的控制。從提高工作效率的角度出發(fā),我們認為對套管連續(xù)加藥調(diào)節(jié)閥進行必要的改造,使之能方便于現(xiàn)場員工的操作控制,便可降低油井套管連續(xù)加藥量的波動率,所以我們確定設(shè)備因素是本次QC活動的要因。
五、制定對策
針對現(xiàn)場油井套管連續(xù)加藥的操作過程中存在的問題,小組成員決定加工制作油井套管連續(xù)加藥量制作裝置,來降低套管加藥量的波動率。根據(jù)確認的要因,QC小組結(jié)合檢測實際進行分析,并制定對策計劃表。
六、實施對策
1、設(shè)計思路。通過分析油井套管連續(xù)加藥的調(diào)節(jié)過程發(fā)現(xiàn),若以實現(xiàn)相同開度的情況下,增加調(diào)節(jié)閥旋轉(zhuǎn)的角度,即可降低調(diào)節(jié)的難度;在同樣的旋轉(zhuǎn)角度下,減小閥門的開度,也能降低調(diào)節(jié)的難度。根據(jù)這一思路我們設(shè)計了小螺距小角度的調(diào)節(jié)閥,減小了套管連續(xù)加藥量調(diào)節(jié)的難度,降低了油井套管連續(xù)加藥的波動率。
2、工具設(shè)計。經(jīng)過討論與思考,我們設(shè)計了油井套管連續(xù)加藥調(diào)節(jié)控制裝置。整體結(jié)構(gòu)為角式,進口與出口呈900分布。
3、工具加工。工具設(shè)計定型后,加工制作了套管加藥量調(diào)節(jié)裝閥。
4、現(xiàn)場試驗。調(diào)節(jié)閥設(shè)計加工以后,我們進行了現(xiàn)場試驗。
5、工具的改進。在套管連續(xù)加藥調(diào)節(jié)裝置的現(xiàn)場應(yīng)用中我們發(fā)現(xiàn),當(dāng)套管壓力升高后會出現(xiàn)摻水倒流到藥劑桶中的問題,針對這一問題我們又設(shè)計加工了帶有單流閥的調(diào)節(jié)控制裝置。
通過實施對策,減小了油井套管連續(xù)加藥控制調(diào)節(jié)的難度,降低了油井套管連續(xù)加藥量的波動率。
6、現(xiàn)場應(yīng)用。自油井套管連續(xù)加藥調(diào)節(jié)裝置加工成型以后,我們進行了現(xiàn)場應(yīng)用。21XNB23井計劃日加藥量為15公斤,實際加藥量最高時達到18公斤每天,波動率為20%。最少時加藥量為13公斤每天,波動率為13%。
七、實施效果
一是通過油井套管連續(xù)加藥控制裝置的應(yīng)用,降低了油井套管加藥的調(diào)節(jié)控制難度,降低了套管連續(xù)加藥量的波動率,實現(xiàn)了預(yù)定的目標(biāo)。
二是工具實施后,改變了套管加藥調(diào)節(jié)控制時的調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)角度小,加藥量調(diào)節(jié)困難的問題,實現(xiàn)了套管連續(xù)穩(wěn)定加藥,降低了油井套管連續(xù)加藥量波動率高的難題,改善并穩(wěn)定了油井液流狀態(tài),降低了職工的勞動強度,為油井穩(wěn)產(chǎn)提供了堅強的保障。