馮濤,馬浩騰,趙偉成,姜斯崎,王海峰,袁學(xué)軍
(中國石油上海潤滑油銷售分公司,上海 200122)
隨著近來環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格,對船舶發(fā)動機的排放要求也越加嚴(yán)格,由此所導(dǎo)致的發(fā)動機技術(shù)更新也越加明顯。而發(fā)動機技術(shù)的更新,則同時對其潤滑系統(tǒng)提出了全新的要求。曼恩公司的32/44CR型機型,便是具有代表性的低燃料油耗,高單缸功率的典型機型。通過應(yīng)用共軌技術(shù),成功通過美國環(huán)保局(EPA)Tier Ⅱ第三類發(fā)動機排放要求。
而我國近年來對海洋排放的要求也日益嚴(yán)格,按排放物的分類,國內(nèi)環(huán)保部門分別對船舶燃料中硫含量及排放物中的NOx及HC含量做了不同的要求。交通運輸部提出了指導(dǎo)性意見,而江蘇省海局則于2015年提出了國內(nèi)的排放法規(guī)要求,對船舶燃料的硫含量提出了三個不同階段,使我國長三角區(qū)域、環(huán)渤海區(qū)域及珠三角區(qū)域內(nèi)的船舶排放達(dá)到合理范圍,具體要求見表1。

表1 長三角船舶燃料硫含量階段控制
而對NOx及HC排放的控制,則多依賴于發(fā)動機制造商在發(fā)動機技術(shù)上進(jìn)行更新,主要體現(xiàn)在使用機內(nèi)凈化技術(shù)及機外處理技術(shù)[1],而不論哪種技術(shù),均會對潤滑油的功能提出新的要求。通過重新設(shè)計的發(fā)動機,在單缸功率、燃油噴射及燃燒方式上,均會與傳統(tǒng)無排放要求的發(fā)動機有著明顯的差異。而新式發(fā)動機由于單缸功率加大,將會帶來更高的燃燒室溫度與壓力,而高壓共軌燃油的噴射,會導(dǎo)致更高的燃燒溫度與爆發(fā)壓力。這就對潤滑油的抗氧化性能及抗磨損性能提出了新的要求。
為滿足這一新式要求,中國石油潤滑油公司針對性的對船用油配方進(jìn)行了調(diào)整,引入了具有更好清凈分散性能的烷基水楊酸鹽清凈劑,并對抗氧劑及分散劑進(jìn)行調(diào)整,研制出了新一代船用中速機油,用于MAN B&W四沖程發(fā)動機上進(jìn)行潤滑使用,發(fā)動機工況20%~100%,燃料硫含量3.5%,經(jīng)過近6500 h使用,拆機檢測結(jié)果表明,潤滑油清凈分散性良好,抗磨性能優(yōu)異,可滿足發(fā)動機的潤滑使用。
船用油配方多使用清凈劑、分散劑、抗氧劑、破乳劑、抗泡劑等核心添加劑,復(fù)配基礎(chǔ)油調(diào)制而成[2-3]。本方案中,選擇烷基水楊酸鹽進(jìn)行配方調(diào)制,其中烷基水楊酸鹽的技術(shù)指標(biāo)見表2。

表2 烷基水楊酸技術(shù)指標(biāo)
自表2中可以看出,該烷基水楊酸鹽堿值為280 mgKOH/g,為中高堿值,添加劑水分及機械雜質(zhì)控制較好。經(jīng)過與其他添加劑進(jìn)行復(fù)配后,調(diào)制成TBN40的船用中速機油DCB4040H,相關(guān)技術(shù)指標(biāo)見表3。

表3 DCB4040H技術(shù)參數(shù)
從表3中可以看出,研制產(chǎn)品DCB4040H相關(guān)指標(biāo)滿足Q/SY RH2014中對TBN40產(chǎn)品要求,烷基水楊酸鹽清凈劑可應(yīng)用于TBN40的船用中速機油指標(biāo)要求。
本次實驗,選取丹麥航運公司Scandlines所經(jīng)營的Puttgarden - Rodby客運航線上的一條客滾船Prinsesse Benedikte上進(jìn)行,實驗機型為MAN B&W公司所生產(chǎn)的6L32/44CR機型。該機型技術(shù)先進(jìn),能夠?qū)崿F(xiàn)低燃油消耗時輸出較高功率,并同時保持較低的NOx排放,正是由于其出色的NOx排放控制,其已取得了美國環(huán)境保護(hù)局的Tier2三類發(fā)動機的排放認(rèn)證[1]。該發(fā)動機運行參數(shù)見表4。

表4 MAN 6L32/44CR發(fā)動機運行參數(shù)
由于所選擇的船舶是客滾船,每日僅在白天航行,單日航行時間約12 h,為保證實驗結(jié)果具有參考性,約定總測試時間6500 h,并在不同時間段內(nèi)進(jìn)行采樣分析。且主要的檢測項目為100 ℃黏度、水分、不溶物、堿值。同時進(jìn)行光譜分析,測定常規(guī)磨損元素Fe、Cu、Cr、Pb、Sn等。
在實驗初期,選擇特定缸,對發(fā)動機進(jìn)行拆機檢測,并記錄活塞環(huán)、缸套等關(guān)鍵部位數(shù)據(jù);待實驗結(jié)束后,對同樣部位進(jìn)行檢測,并記錄相關(guān)部位磨損數(shù)據(jù),進(jìn)行對比分析。
由于此類船用四沖程發(fā)動機通常不明確潤滑油換油期,僅對發(fā)動機內(nèi)的潤滑油進(jìn)行定期分析檢測,指標(biāo)不合適時進(jìn)行油品更換。但按照以往經(jīng)驗,配備油底殼的濕式發(fā)動機,其潤滑油的換油時間約3000~4000 h。
本次實驗機型為干式,外置潤滑油循環(huán)柜,柜體4 m3,每日運行有消耗后補加至正常機油位,實驗過程無換油。試驗過程中取樣總量16 L(單次取樣2瓶,每瓶500 mL,共取樣16次),并對取出來的樣品進(jìn)行分析檢測。
實驗中選擇了第4缸和第5缸進(jìn)行對比檢測,分別于實驗前后進(jìn)行測量,同時對運動部位進(jìn)行了測試分析。其中缸套檢測結(jié)果見表5,缸套表面見圖1。

表5 缸套磨損結(jié)果
5#缸缸套

圖1 5#缸缸套表面情況
從表5可以看出,4#及5#缸平均磨損值均遠(yuǎn)低于極限值,且磨損率也均小于極限磨損率,證明油品抗磨效果良好。而對5#缸的表面檢測表明,表面未見擦傷及異常磨損,缸套網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)依然存在。
同時對活塞環(huán)進(jìn)行了磨損檢測,結(jié)果見表6及圖2。

表6 活塞環(huán)磨損情況
4#缸活塞環(huán)

圖2 4#缸活塞環(huán)情況
從表6可以看出,4#及5#缸活塞環(huán)第1道環(huán)磨損率為0.006 mm/1000 h和0.007 mm/1000 h,均低于限定的0.024 mm/1000 h。第2道及第3道環(huán)幾乎未見磨損。而從圖2中4#缸活塞環(huán)實際情況來看,各環(huán)均為活動環(huán),活塞環(huán)表面有輕微積炭。
曲軸箱及凸輪軸箱的潔凈程度見圖3。從圖中可以看出,箱體表面并無任何沉積物,箱體異常潔凈,證明油品清凈分散性能良好。

圖3 曲軸箱及凸輪軸箱
經(jīng)過長達(dá)6500 h的運行,對潤滑油油樣進(jìn)行了采集,并對潤滑油常規(guī)項目進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果包括黏度、水分、不溶物、堿值,相關(guān)結(jié)果見圖4~圖7。

圖4 100℃黏度

圖5 水分檢測結(jié)果

圖6 堿值測定結(jié)果

圖7 不溶物測定結(jié)果
從圖4中黏度測定結(jié)果可以看出,經(jīng)過長時間運轉(zhuǎn),油品黏度基本保持不變,并未出現(xiàn)較大波動。從圖5中水分測定結(jié)果可以看出,油品具有較好的分水效果,水分一直維持在較低水平。不溶物測定也可以看出,長時間運轉(zhuǎn)不溶物含量未出現(xiàn)較大變化。
堿值測定結(jié)果可以表明,在使用周期內(nèi),油品持續(xù)補加,堿值一直維持在大于30 mgKOH/g以上,油品堿值保持性較好。同時對油品的磨損元素進(jìn)行了檢測,相關(guān)結(jié)果見圖8~圖9。

圖8 Fe元素分析

圖9 其他磨損元素分析
從圖8鐵元素磨損來看,油品運行周期內(nèi)磨損控制較為合理,未出現(xiàn)異常磨損,而對其他元素Cr、Cu、Pb、Sn的檢測結(jié)果表明,磨損量均低于10 mg/kg,磨損控制較好。
烷其水楊酸鹽清凈劑應(yīng)用于船用中速機油,用于MAN B&W新式四沖程發(fā)動機6L32/44CR的潤滑,具備較為優(yōu)異的清凈分散性及抗磨損性能。通過近6500 h的實機測試,對潤滑油的采樣檢測結(jié)果表明其黏度控制較好,水分及不溶物控制良好,堿值保持性較強。同時對發(fā)動機的拆解分析表明,該潤滑油具備較優(yōu)異的清凈分散性能及抗磨損性能。