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復配防腐油管高溫高壓氣密性檢測試驗

2018-08-22 03:09:50李艷飛劉春苗葛俊瑞和鵬飛袁則名
石油化工應用 2018年7期

李艷飛 ,劉春苗 ,葛俊瑞 ,和鵬飛 ,袁則名

(1.中海石油(中國)有限公司上海分公司,上海 200335;2.中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司,天津 300452)

東海X氣田天然氣中含有較高的CO2組分,氣井產水且井下處于高溫高壓(150℃,50 MPa)狀態。在此腐蝕環境下,生產管柱需選擇較高的防腐材質。在實際生產過程中,井筒內溫度和壓力自下而上逐漸降低,為降低開發成本,上部油管可選擇較低防腐級別的油管;下部油管由于受力相對較小,可以選擇較低鋼級的油管。由于不同防腐材質、不同鋼級油管螺紋溫度膨脹系數不同,電位也不同,可能會產生螺紋連接縫隙變化或腐蝕,進而降低油管螺紋連接處的氣密性[1-3]。而高溫高壓氣井對生產管柱的氣密性要求比常規井更高,因此有必要針對不同防腐材質、不同鋼級復配的油管螺紋連接進行氣密性檢測試驗,以驗證復配油管螺紋連接的氣密性[4,5]。

1 氣密性檢測試驗

1.1 試驗目的與試驗方法

試驗目的:測試不同防腐材質、不同鋼級復配油管在常溫、高溫兩種環境下螺紋連接的氣密性能。

試驗方法:特別制作一個公扣絲堵和母扣絲堵,與兩個不同鋼級的油管短節連接成為試驗管串,實現不同防腐材質、不同鋼級的3組復配油管氣密螺紋相互連接,采用高壓氣泵作為氣源和壓力源,采用止壓閥控制和截斷壓力傳遞,采用壓力計進行評估,每次試驗均可實現對3組螺紋連接的氣密性檢測,簡單高效。為更好對比不同條件下油管氣密性,本次試驗分5階段進行,即:無腐蝕環境油管常溫氣密性試驗、無腐蝕環境的高溫氣密性試驗、腐蝕環境下液體密封試驗以及腐蝕后的常溫、高溫氣密性試驗,試驗流程(見圖1)。

1.2 試驗樣品及試驗裝置

本次氣密性檢測試驗樣品包括油管短節兩個、油管堵頭兩個(公扣絲堵和母扣絲堵各一個),用到模擬地層水、高壓氣泵、壓力表、恒溫水槽、恒溫烤箱以及高溫試驗井筒。油管短節和油管堵頭參數(見表1)。

復配油管常溫氣密性檢測試驗管串連接圖(見圖2)。

試驗管串在恒溫水箱試驗圖(見圖3),最高試驗溫度為100℃。高溫試驗井筒(見圖4),其深度為4.5 m,最高試驗溫度為250℃。

圖1 復配油管連接氣密性檢測試驗示意圖

表1 試驗樣品參數表

圖2 復配油管常溫氣密性檢測試驗管串連接圖

圖3 恒溫水箱連接圖

圖4 高溫試驗井筒(250℃,4.5 m)

2 試驗結果分析

2.1 常溫氣密性試驗

在常溫環境下進行氣密封試驗,試驗壓力升高至20 MPa時,水槽中試驗樣品無氣泡冒出,保壓初期很短時間壓力下降較快,隨后壓力緩慢下降。

試驗壓力繼續升高至35 MPa,保壓曲線與20 MPa時的保壓曲線趨勢相同,在保壓初期很短的時間內壓力下降較快隨后壓力緩慢下降,分析此現象與壓力系統有關;在整個試驗過程中試驗樣品位于水槽中,無氣泡冒出,判斷試驗樣品無氣體泄漏。綜合分析,試驗管串在常溫高壓下氣密封性能良好。

2.2 高溫氣密性試驗

將試驗管串放置于高溫試驗井筒內,加溫至150℃進行氣密封試驗,試驗壓力升高至20 MPa時,試驗井中試驗樣品無氣泡冒出,保壓初期很短時間壓力下降較快,隨后壓力緩慢下降。

試驗壓力繼續升高至35 MPa,在保壓初期很短的時間內壓力下降較快隨后壓力緩慢下降,整個試驗過程中無氣泡冒出,判斷試驗樣品無氣體泄漏。綜合分析,試驗管串在高溫高壓下氣密封性能良好。

2.3 腐蝕環境下高溫液體密封試驗

將試驗管串放置于烤箱內,加熱升溫至150℃進行液體密封試驗,試驗液體為溶解有CO2的模擬地層水,由于油管內液體受熱膨脹,以及液體中溶解氣的析出,導致壓力升高,打開手動泄壓閥排出膨脹液體,油管壓力下降,之后將油管內析出氣體排空,關閉手動泄壓閥,油管內壓力穩定在38 MPa,并保持5 d不變,說明該油管在150℃、38 MPa的腐蝕環境下,液體密封良好。

將試驗管串放置于恒溫水槽內,恒溫水浴加熱至99℃進行液體密封試驗,油管內壓力穩定在39 MPa,并保持25 d不變。說明該油管在99℃、39 MPa的腐蝕環境下,液體密封良好。

2.4 腐蝕后常溫氣密性測試

經過30 d左右的液體腐蝕試驗后,將試驗管柱放置于常溫環境下再次進行氣密封試驗,試驗壓力升高至35 MPa,壓力曲線有緩慢下降趨勢,水槽中試驗樣品無氣泡冒出,判斷此時試驗管串無氣體泄漏,說明經過腐蝕試驗后的試驗管串在常溫高壓下氣密封性能保持良好。

2.5 腐蝕后高溫氣密性測試

將試驗管柱放置于高溫試驗井筒內再次進行氣密封試驗,試驗溫度升高至156℃,試驗壓力升高至35 MPa,壓力曲線呈現緩慢下降趨勢,無氣泡冒出,說明經過腐蝕試驗后的試驗管串在高溫高壓下氣密封性能保持良好。

2.6 對比分析

氣密封檢測試驗結果對比(見表2)。從常溫高壓和高溫高壓氣密試驗結果來看,在20 MPa壓力下整體壓降較小,隨時間推移呈現逐漸平穩的趨勢;在35 MPa壓力下整體壓降相對較大,這與氣泵壓力的穩定性有關,高溫下整體壓降相對較小。

從腐蝕環境下高溫高壓液體密封試驗結果可以看出,壓力系統可保持長時間的壓力穩定,液體密封性良好。從腐蝕后常溫高壓和高溫高壓氣密試驗結果來看,常溫下整體壓降明顯較大,高溫下整體壓降明顯較小,而試驗過程均無氣體泄漏,可以看出高溫下氣密性能更為良好。

表2 氣密封試驗結果對比

3 結論

將 13Cr-L80、13Cr-P110、13Cr-L80、超級 13Cr-P110的氣密封螺紋依次連接,進行常溫高壓、高溫高壓、腐蝕后常溫高壓、腐蝕后高溫高壓等多組氣密性檢測試驗,得出結論如下:

(1)相同材質(13Cr)、不同鋼級(P110與 L80)的氣密螺紋油管在X氣田的地層水環境及高溫高壓(溫度150℃,壓力35 MPa)條件下復配使用時,其氣密性保持良好。

(2)不同材質、不同鋼級(超級13Cr-P110和13Cr-L80)的氣密螺紋油管在X氣田的地層水環境及高溫高壓(溫度150℃,壓力35 MPa)條件下復配使用時,其氣密性保持良好。

(3)常溫試驗的整體壓降明顯大于高溫試驗的整體壓降,而試驗過程均無氣體泄漏,由此可以得出,氣密螺紋扣油管氣密性能在高溫狀態下更為良好。

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