羅 燦,顏智勇,蔡意祥,向 萍,顏鳴揚,謝 軍
(1.湖南農業大學資源環境學院,湖南長沙 410128;2.冷水江市環境保護監測站,湖南冷水江 417500)
某工業園區磺化油生產廠家利用非食用植物油經催化發生酯化反應,再中和形成磺化油[1]。酯化廢水是聚酯過程中產生的各類廢水,成分復雜、pH低、COD高、油類高[2]。 廢水中碳氮磷比值與生化處理理想比值相差較大,且難生物降解的有機物較多,單純采用生物法處理該廢水,無法達到排放要求,還需進一步處理[3]。高級氧化工藝深度處理廢水反應速率快,不產生二次污染物。通常高級氧化法有濕式氧化法、臭氧氧化法、Fenton氧化法、光催化氧化等。濕式氧化法反應需在高溫、高壓條件以及催化劑的作用下才能高效進行[4];臭氧氧化法處理廢水的投資大,運行成本高[5];光催化氧化法反應條件光能利用率較低,實際操作困難[6]。Fenton氧化法能高效處理難生物降解有機物而不產生二次污染物,反應條件相對溫和,操作簡單,且反應速度快,工藝占地面積小[7-9]。因此采用Fenton氧化法作為磺化油廢水生化處理后的進一步處理。
磺化油廢水排放量為120 m3/d,出水水質要求達到《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T 31962—2015)C級標準,廢水水質和排放標準如表1所示。

表1 廢水水質和排放標準
磺化油生產廢水有機污染物濃度高、有一定浮油及懸浮物,且污染物中含有一定濃度的難生物降解有機物。磺化油生產廢水預處理先經隔油池去除大部分浮油,再自流進調節池對廢水pH進行調節,后用泵提升入UASB反應池進行厭氧處理,廢水中大部分COD在厭氧池中去除;厭氧池處理后的水自流至MSBR反應池,污水在MSBR反應池進行好氧處理,以降低廢水中部分COD和氨氮;好氧處理完畢后將上清液泵入Fenton混凝池,主要去除MSBR池出水中難以被生化處理的COD。Fenton混凝池中先進行Fenton氧化反應,反應完全后進行混凝,沉淀出水無異味且達標排放。具體工藝流程如圖1所示。

圖1 廢水處理工藝流程Fig.1 Wastewater Treatment Processes
尺寸為4.0 m×1.5 m×4.0 m,鋼筋混凝土結構。既能有效隔油,也能緩沖廢水流量帶來的沖擊,對SS有一定的去除。收集的浮油可作為磺化油生產的原料被回收利用。
調節池尺寸為 8.5 m×4.0 m×4.0 m,由鋼筋混凝土構造而成,采用玻璃鋼防腐。提升泵兩臺(一備一用),泵的型號為WQK15-15-1.5。調節池內布有曝氣裝置,通過加入氫氧化鈉,用曝氣攪拌調節pH,保證后續工藝高效穩定運行。
UASB反應池尺寸為10.0 m×7.0 m×7.0 m,由鋼筋混凝土構造而成的密閉池體,有效容積為480 m3,HRT為4 d,內設兩臺回流泵(一備一用),回流泵型號為IRG80-100。UASB反應池主要去除廢水中部分的有機物,反應池內采用分散的布水管道,管道在UASB池底鋪設均勻,進水后開啟回流泵使泥水充分混合,增大污泥與污水反應的接觸面積,使處理效率大大提升[10]。
MSBR曝氣池尺寸為10.0 m×6.0 m×4.0 m,池體是鋼混結構,有效容積為240 m3,兩臺羅茨鼓風機(一備一用),鼓風機型號為LSR80WD(一備一用),排水泵型號WQ80-10-5.5(一備一用)。MSBR反應池內部裝有組合填料,提高氧在水中的轉移速率,使水中的有機物能被微生物高效處理[11]。
Fenton反應池尺寸為6 m×6 m×4 m,池體是鋼混結構,池壁利用防腐材料,安裝一臺攪拌機,用于Fenton反應攪拌。Fenton氧化反應3 h完全后,再加堿調節pH,并加入少量PAC混凝沉淀。
污泥馴化是工程調試中重要的一部分。UASB反應池與MSBR反應池之間是自流,UASB反應器與MSBR反應器調的試可同時進行。
4.1.1 UASB反應池啟動與調試
UASB反應池內接種污水廠30 t含水率大約80%的消化污泥,加水并開啟內回流泵,混勻。考慮到原水的COD濃度高,稀釋原水進水,保證回流泵至少12 h的運行時間,待反應器處理穩定后,逐步提高反應器內負荷。此階段反應器通過提高進水COD從而提高負荷,負荷每次增加大約20%,每增加一次負荷,著重注意池內pH,使pH值控制在6.5~7.5,以防止反應器酸化給厭氧微生物活性帶來不可恢復的影響。每日監測項目一次,根據檢測結果及時調整。UASB反應器高效穩定的運行,可使調試周期變短,能更快地投入磺化油生產廢水的處理。
4.1.2 MSBR反應池啟動與調試
MSBR反應池內接種污水廠15 t含水率約85%的好氧活性污泥,加水開啟鼓風機曝氣,混勻。MSBR反應池內曝氣量不宜過多或過少,DO控制在2~3 mg/L。因UASB反應池處理后的污水自流入MSBR反應池,兩池調試可以同步進行,逐步增加負荷的同時每日監測,根據檢測結果進行分析。
經預處理/UASB/MSBR生化處理后的廢水,含有的難生物降解的有機物較多,故采用Fenton反應將其去除。在調試過程中,通過實際處理效果確定最適宜反應條件:pH值為4,反應時間為3 h,硫酸亞鐵投加量為0.8 kg/m3,30%雙氧水投加量為1 kg/m3,Fenton反應后,加堿將pH值調至7.5~9,加入少量PAC混凝沉淀后將上清液排出,沉淀污泥用泵抽入污泥濃縮池。
該污水處理工程經過兩個多月的調試,優化了各個工藝的條件。當進水pH值為7~8,UASB反應池進完水后,需保證回流泵至少運行12 h。在MSBR反應池中每次進水后需曝氣15 h。在Fenton反應池中,需先將pH值調至4,硫酸亞鐵投加量為0.8 kg/m3,30%雙氧水投加量為1 kg/m3,反應3 h。各個工藝的運行趨于穩定,工程實踐效果好,穩定運行后,經當地環保監測站監測,各項指標30 d監測數據平均值如表2所示。

表2 各處理單元處理效果
由穩定運行后數據可知:在適宜條件下,UASB/SBR工藝能去除大部分的有機物,難生物降解的有機物通過Fenton氧化反應去除,出水水質能達到《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T 31962—2015)C級標準要求。
根據各處理設備的運行時長,耗電約為145 kW·h/d,按照當地工業用電0.6元/(kW·h)計算,每日電費為87元。藥劑消耗主要來自pH調節用氫氧化鈉2 kg/m3和98%工業硫酸1.4 kg/m3以及Fenton氧化反應需硫酸亞鐵的量0.8 kg/m3和30%雙氧水量1 kg/m3,PAC消耗30 g/m3,參考市場價(氫氧化鈉2 800元/t,98%工業硫酸600元/t,硫酸亞鐵500元/t,30%雙氧水1 600元/t,PAC 2 000元/t),處理120 m3廢水藥劑費用為1 020元,合計電費和藥劑費為1 107元/d,折合為9.2元/m3。污泥托運費用以及無害處理折合水費大約為0.3元/m3。兼職定員2人,按照每人每月工資1 000元,則每日人工費為0.56元。在不計項目折舊費和設備維修費的情況下,處理120 m3廢水運行費用為1 107.86元/d,折合水費為9.23元/m3。
(1)實際穩定運行數據表明,預處理/UASB/MSBR/Fenton/混凝組合工藝處理磺化油生產廢水效果良好,CODCr、NH3-N、TP、動植物油、色度去除率分別為98%、87%、75%、98%、71%。出水各項指標達到《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T 31962—2015)C級標準。
(2)為了生化處理系統能穩定運行,在廢水進入生化反應器前需進行隔油預處理,防止油類物質與微生物結合上浮,影響污泥的沉淀。
(3)Fenton氧化法的控制條件:反應pH值為4,反應時間為3 h,硫酸亞鐵投加量為0.8 kg/m3,30%雙氧水投加量為1 kg/m3。