胡明茂,趙锎,李峰,董曉光,周清華
(湖北汽車工業學院 機械工程系 ,湖北 十堰 442002)
D530焊裝線是從KUKA公司引進的具有國內先進水平的焊裝生產線,焊裝線生產品種為標準型、加長型和高頂雙臥車型三大系列車型的駕駛室,它由6個工位的地板線和11個工位的總裝線及一個調整線組成(圖1)。D530焊裝線總計17個工位,設計節拍為7.17 min/臺,但是由于該車型市場需求增大,生產線產能不能滿足市場要求,經測算滿足市場需求的生產節拍必須達到6 min/臺。企業為了完成生產任務,不得不采取加班等措施,極大地增加了企業的生產成本。因此,急需對現行生產線進行分析,找出影響產能的因素,實施改善,滿足6 min/臺的產能要求[1]。
D530焊裝線各工序作業時間是核算產線能力的基礎數據,也是找出瓶頸工位的前提條件[2]。首先要測定每個工位的工序時間。采用秒表測時法進行。事先要對各個工位作業內容進行“作業要素”劃分,一般劃分為主體作業、輔助作業(附隨作業)、休息等待。這樣便于后面根據作業要素性質進行針對性改善。對D530焊裝線進行時間測定,最后得到各工序作業時間(表1),并繪制出該焊裝線的平衡率山積表(圖2)。

圖1 焊裝生產線現場布局圖

表1 各工序作業時間(s)

圖2 焊裝線平衡率山積表
其中:主體作業是指直接進行焊裝的作業。附隨作業是搬運、提取焊裝零件等作業,等待加工零件到位時間[3]。如以地板20序為例,該工位工人主要任務是焊裝前圍總成和臥鋪板。經過觀察測時可知,工人用于焊裝的總時間為353s,用于搬運、提取焊裝零件的時間為26s,另外在生產中還有52s的等待時間。工序總時間為:353+26+52=431s,而要求生產節拍6min/臺,約360s,該工位超出生產節拍:431-360=71s。
通過圖2和表1可知,地板20工位、總裝20工位、總裝60工位為焊裝線瓶頸工位,為了提高焊裝線產能,必須對地板20工位、總裝20工位、總裝60工位進行改善。
運用5W1H分析方法和IE的程序分析、操作分析和動作分析技術對生產線及瓶頸工序分析,找出造成瓶頸的原因和影響生產效率的因素。
利用流程程序分析法對地板20工位進行作業流程分析,并繪制作業流程圖(圖3),由圖3可知:地板20序總作業時間430s,其中主體作業時間352s;搬運行走26s;等待52s。
該工位作業流程中安裝后上橫梁操作用時較長,達到167s,占整個工位作業時間的47%,是要重點改進環節。
對安裝后上橫梁操作用時進行進一步觀察,同時用5W1H分析原因。

圖3 地板20工位作業流程圖
發現地板20工位在安裝后上橫梁時需要對后上橫梁定位,定位方式采用6把大力鉗進行定位,每把大力鉗都采用人工定位夾緊,各把大力鉗平均定位夾緊時間為:22s、21s、22s、34s、34s、34s,合計167s,是該操作用時長主要原因見圖4 。

圖4 大力鉗定位夾緊
由圖5可知:總裝20序總作業時間407s,其中主體作業時間219s;搬運行走19s;等待169s由總裝20工位作業流程分析圖可知。
造成總裝20工位效率低下原因是30工位和20工位的焊鉗共用一臺懸點變壓器,兩把焊鉗無法同時工作,所以20工位必須每次等待135s,待30工位焊完后方可作業。因此交叉作業等待時間浪費大[4]。

圖5 總裝20工位作業流程圖
由圖6可知:總裝60序總作業時間412s,其中主體作業時間200s;搬運行走51s;等待161s,找到問題點:上線裝置運行等待浪費大,消除等待浪費是改善的重點。
此外通過對總裝60序進行分析可知,其主體作業時間也較長達到200s。其中:前頂焊接98s,裝配中頂102s。前頂焊接時間較長的原因是:該工位焊點較多。焊點40個,焊接面凹凸導致路徑不同,作業時間較長。減少該工序的主體作業時間也是改善的重點[5]。

圖6 總裝60工位作業流程圖
a)減少地板20工位安裝后上橫梁作業時間解決方案
安裝后上橫梁作業定位夾緊采用大力鉗人工夾緊耗時167s。
改善方案為設計2個弓形專用夾具自動夾緊定位,僅用時9s。
b)減少總裝20工位等待時間方案
20工位與30工位合用一臺懸點變壓器,20工位因工序等待135s/臺。
改善后為20工位新增一臺懸點變壓器,20工位工序等待時間為0。
c)減少總裝60工位上線裝置運行等待時間方案
1) 影響上線裝置運行等待時間關鍵因素
一是搬運工件安全要求;二是PLC程序控制不合理。
該工位工作內容是:人工裝配焊接中頂蓋總成時。焊接前由物料存儲區存放的中頂蓋通過空中懸架把中頂輸送到60焊接工位,零件(中頂)放到位、空車返回時??紤]到安全因素(防止中頂蓋從空中掉落傷人和輸送裝置與人發生碰撞),原設計要求工人仍應在工作區域外等待?,F場測時表明:輸送裝置抓取中頂、空中運輸、放置中頂時間分別為:27s、20s、24s;空車返回時,相應時間分別為:18s、20s、27s。整個過程工人都要在防護網下的安全區等待,其中送件進程等待71s;回程等待65s,總計136s。
2) 減少總裝60工位上線裝置運行等待時間對策
輸送裝置在送料時,工人在安全區處等待,空車返回時,不要等待,直接進入作業區進行焊接作業。則總裝60工位可減少等待時間65s。
3) 改善方案驗證
送件進程安全性驗證:輸送裝置具有自鎖機構,即使沒有壓縮空氣時,壓頭也不會打開,必須人工用手錘輕敲才能開啟,從而保證在輸送過程中零件不會掉落。
空車返程安全性驗證:零件(中頂)放到位、空車返回時,原設計要求人員仍應在工作區域外等待。若此時人員進入工作區域開始焊接(圖7) ,則人員與上線裝置最近處的距離為縱向20cm、橫向170cm,不存在相互干涉,工人可以進行焊接中頂作業。搬運工件的安全性滿足現場要求。

圖7 中頂焊接作業區
在經過企業安全生產部門確認的情況下,并有現場主管技術員與生產廠家進行磨合同意的情況下,修改焊接PLC安全控制程序,更改空車返程時的安全判別條件,使之在輸送裝置返程時也可以焊接。消除空車返程時造成不必要的時間等待浪費。
4)減少總裝60工序的主體作業時間
由于60工位承擔的焊點多,可以通過將部分焊點轉移到別的工位來縮短作業時間。如:60工位有焊接用的焊鉗,能否轉移到90工位?
總裝90工位是人工點焊工位,焊接前支柱與頂蓋搭接部位。同時補焊前工位機器人無法補焊的焊點??傃b90工位焊點直徑、焊點強度、焊點外觀質量等品質管理項目上的要求與60工位完全一樣。可以把總裝60工序部分焊點轉移到總裝90工位來焊接。不會影響其他工位焊接裝配。這樣把總裝60工位12個焊點轉移到總裝90工位焊接(圖8),可節約60工位焊接時間約30s。

圖8 前頂焊接部位
改造方案實施后,3個瓶頸工位工序作業時間縮短,由焊裝生產線平衡率山積表(圖9)可知,生產效率提高,達到了317s/臺的產能,超過了360s/臺改善目標,提高了經濟效益。
改善前產能為7.17min/臺,改善后為5.28min/臺,雙班制,每班8h,每年按250個工作日計算,每年可多生產:
250×2×8×60÷5.28-250×2×8×60÷7.17=45 454-33 472=11 982(臺)
一年可節約人工成本費用 (未含輔助人員成本):
11 982臺 × (5.28÷60)h/臺 × 20人× 10元/人·h =210 883(元)
節約11 982臺輛份動能費用:10元/輛×11 982臺輛=119 820(元)
總計每年產生效益:
210 883(元)+119 8208(元)=330 703(元)

圖9 改善后焊裝生產線山積表
針對D530車身焊裝生產線存在的問題,運用方法研究、作業測定及流水線平整的理論方法進行分析、改善,使生產線的生產能力得到提高,同時給出了解決這類問題的一般方法,對其他汽車制造企業有借鑒意義。
[1] 黃毅敏. 面向中國制造業的工業工程應用與挑戰[J]. 工業工程與管理,2015(10):157-164.
[2] 盧海洋. 工業工程在F公司生產線平衡中的應用[J]. 物流技術,2014(2):295-299.
[3] 雷加社. 提高焊裝線生產效率的研究應用[J]. 汽車實用技術,2011(6):21-22.
[4] 魯建夏. 工作研究在生產裝配線優化設計的應用[J]. 工業工程與管理,2004(2):83-85.
[5] 王?,? 工作研究在汽車儀表機芯裝配線中的應用[J]. 制造技術與機床,2011(11):50-54.