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(江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇 淮安 223200)
淮安堿廠重質純堿生產裝置選用φ2500×27000自身返堿及爐頭出堿蒸汽煅燒爐,重灰爐主機200 kW/h,換熱面積2 200 m2,設計能力600 t/d。自2011年3月投產至今已有7年多時間,期間系統運行整體平穩,產量能夠達到設計目標。但是在運行期間重灰爐爐頭曾多次出現爐頭動浮環脫落、爐頭混合段抄板結疤脫落、爐頭出氣箱本體段結疤等問題影響重灰系統的穩定運行。針對以上問題,本文簡單介紹了煅燒爐爐頭基本結構,對生產過程中煅燒爐爐頭存在的問題進行了探討并提出了相應的解決措施,確保自身返堿蒸汽煅燒爐平穩運行。
重灰自身返堿蒸汽煅燒爐爐頭及內部結構如圖1、圖2所示。從圖1(a)可以看出,爐頭結構主要由外罩、外筒體和內筒體三部分組成。外筒體和內筒體之間含有返堿道和出堿道,外筒體上含有返推螺旋、圓環及動浮環,其中返推螺旋的主要作用是為了防止返堿和部分一水堿隨著爐子轉動向圓環處轉移,而動浮環和圓環的主要作用就是通過與放在動浮環卡槽內的靜浮環之間的配合,阻止返堿和一水堿進入到出堿口,影響產品質量。圖1(b)是內筒體外部360°展開平面圖,圖上可以看出該自身返堿煅燒爐是爐頭出堿,爐體上含有兩條出堿成品管,同時含有兩條返堿管,在返堿管的出口處,由12塊大左螺旋板構成,主要是將兩個返堿口分成多點返堿,從而確保爐頭各點返堿量均勻。圖中4塊大右螺旋板主要作用就是將從返堿道出來返堿從外罩上攪拌起來,從而通過爐頭抄板送入爐內。

(a)

(b)圖1 煅燒爐爐頭結構
圖2為煅燒爐爐頭內部抄板分布圖,從圖中可以看出,煅燒爐爐頭內部預混段共有24塊抄板,分為四排。最上面一排是最靠近爐內加熱管的一排(即預混段最后一排),其與前面三排抄板方向完全相反,作用也與前三排抄板作用不同。前三排抄板主要起到對一水堿和爐頭返堿進行混合,同時對混合后的混合堿通過螺旋向爐內推料的作用,而最上面一排主要是減緩物料向爐內推進的速度,確保爐頭預混段有足夠的存灰,從而避免爐頭出現結疤現象;最下面一排(即爐頭最前面一排)抄板長度較長,焊接在內筒體與爐頭圓板(見圖1(a))上,該排抄板主要是為了將被大右螺旋板從返堿道出口帶出來的返堿推入到預混段與一水堿進行混合,同時保證返堿道的返堿能夠源源不斷的進入到預混段,確保爐頭預混段一水堿不出現結疤及沾爐現象。

圖2 煅燒爐爐頭內部抄板圖
在重灰生產過程中,經常會出現煅燒爐主機電流大幅度波動情況發生,如圖3所示,2012年3月的某天,煅燒爐主機平均電流為350 A時,主機最高電流波動可以達到400 A,最低只有275 A,波動幅度較大,現場發現爐頭有異響。正常生產時,也多次出現煅燒爐主機過載跳停情況,如圖4所示,2014年12月某天,煅燒爐主機平均電流只有280 A左右的情況下,電流從280 A直接波動到580 A,煅燒爐主機跳停,現場發現重灰爐每轉到一個位置時,爐頭產生較大摩擦聲音,同時外罩被頂起晃動,法蘭螺絲全部松動。

圖3 重灰煅燒爐主機電流趨勢圖

圖4 重灰煅燒爐主機憋停趨勢圖
通過檢查發現,重灰爐出料暢通、返堿道通暢、爐內加熱管和預混段無結疤情況,同時爐頭端面密封也都正常,后經分析認為煅燒爐主機電流波動甚至將煅燒爐主機憋停的主要原因是由于煅燒爐爐頭外筒體圓環上的上半邊靜浮環沒有固定在外罩上,由于上浮環自身重力從而使得上半邊靜浮環脫落在圓環上跟隨外筒體一起晃動,引起靜浮環和圓環、動浮環之間產生周期性扭勁,從而引起煅燒爐主機電流波動甚至憋停。因此我們采取措施,將上半邊靜浮環通過外罩兩側吊點固定在外罩上,防止跟隨外筒體一起晃動。調整后重灰爐主機電流基本無任何波動。因此,在生產過程中,必須要保證上半邊靜浮環通過固定桿固定在外罩上。
煅燒爐爐頭預混段抄板在生產過程中起著至關重要的作用,用于將一水堿和爐頭返堿充分混勻,送到爐內。但在生產過程中經常出現預混段抄板、大左螺旋板、大右螺旋板及圓板逐漸脫落,甚至全部脫落的現象,使得一水堿和返堿混合不均勻,出現預混段嚴重結疤,重灰產品大顆粒變多,爐頭積料,煅燒爐電流波動較大等問題,嚴重影響重灰系統生產穩定。有文章中提出將圓板刮刀與爐頭內筒壁固焊,在原有圓管固焊基礎上,使得圓板刮刀強度更可靠,每組抄板與內筒壁固焊根部增加四塊三角立筋板,確保抄板的強度。但是該方法并沒有從根本上解決此問題,雖然脫落時間延長,但依然會出現抄板被撕裂,圓板刮刀支架脫落的現象。
經分析,重灰煅燒爐爐頭預混段抄板之所以容易脫落,主要有以下幾點原因:
1)由于爐頭預混段是一水堿與成品重灰相互混合的區域,腐蝕性較大,內筒體材質及抄板如果使用碳鋼材質極易出現內筒體及抄板腐蝕脫落現象。
2)從圖2可以看出,爐頭向前推料的大左螺旋抄板長度分別為2 280 mm和1 523 mm,其中與圓板相連接的2 280 mm的抄板及前面第二排1 523 mm的抄板最容易脫落,主要是因為這兩排抄板正好是重灰爐進料絞龍推進一水堿下料的下落點,水分高,阻力大,同時抄板長度較長高度較高,從而所受阻力更大,更容易脫落。
3)焊接面積及強度不夠。
4)內部筒體表面僅為一層不銹鋼皮,經過長期沖刷,容易連帶抄板一起脫落。
針對重灰煅燒爐爐頭預混段抄板容易脫落的原因,我們有針對性的采取了以下幾點措施:
1)將預混段內筒體表面材質由碳鋼材質改為不銹鋼材質。
2)將抄板高度在原有基礎上降低10 cm,從而緩解其阻力。
3)在圓板與第一組抄板之間、第一組抄板與第二組抄板之間、第二組與第三組抄板之間分別用兩塊槽鋼相連接,從而增加其強度。改造后在一定程度上減緩了爐頭抄板的脫落速度,但是仍然存在抄板脫落現象,對于更好的解決抄板脫落問題的方法,有待進一步探索。
重灰系統投入前期,重灰爐爐頭出氣箱很少出現結疤現象,基本兩個月左右才需清理一次。但是自從爐頭預混段抄板出現脫落,尤其是當爐頭的四塊大右螺旋板(圖1(b)中)出現脫落,最終導致爐頭圓板脫落時,爐頭的堿疤則從內筒體與外罩之間的空白處向上結到出氣箱,并逐漸擴大。同時出現爐頭預混段結疤加劇,爐子電流波動變大等問題。后期經停下檢修,爐頭抄板及圓板恢復至原有位置,但是生產運行兩到三個班后,爐子出氣不暢,停爐檢查發現主要是因為爐頭出氣箱外罩主體一節出氣箱結疤嚴重。經過清理后正常開起,但是依然在三個班左右時間反復出現此處結疤影響出氣。
通過逐一排查重灰爐頭出氣箱結疤主要幾點原因,如爐頭出氣溫度長時間較低、爐頭出氣箱保溫伴熱不正常、出氣箱出現鐵板腐蝕或焊接處大量漏入冷空氣等,都沒有發現問題,最后判斷其根本原因是由于在檢修過程中,沒有嚴格控制圓板與外罩之間的距離,從而導致爐頭圓板與外罩之間的距離過遠,使得圓板與外罩之間的堿疤由圓板和外罩底部向上結疤延伸至出氣箱所致,如圖5所示。
為此,為了保證生產能夠穩定運行,在靠近外罩的圓板上焊接了一塊刮刀(見圖6),該刮刀在生產過程中一直處于運動狀態,從而徹底解決了該問題。因此,在后期檢修爐頭抄板過程中,一定要控制好圓板與外罩體之間的距離,避免此類事故發生。

圖5 煅燒爐爐頭圓板與罩之間堿疤

圖6 圓板上增加的刮刀
本文通過對重灰自身返堿煅燒爐爐頭近幾年在生產過程中存在的問題進行了總結,對存在的問題進行了分析探討,闡明原因,給出相應的解決方案。在實際生產中,自身返堿煅燒爐多數問題出現在爐頭段,通過對爐頭問題的總結與解決,基本保證了自身返堿蒸汽煅燒爐長周期平穩運行,在一定程度上提高了產品質量和產量。但是對于存在的部分問題仍沒有找到徹底的解決方案,還須進一步探索。