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松科2井超高溫水泥漿固井技術

2018-06-13 09:17:54李韶利宋韶光
鉆井液與完井液 2018年2期
關鍵詞:實驗

李韶利, 宋韶光

(中石化中原石油工程有限公司固井公司,河南濮陽457000)

松科2井設計井深為6 400 m,是迄今為止中國最深的大陸科學探井,也是國際上在沉積巖環境中實施最深的大陸科學探井。與國內外已竣工的各類深部科學鉆井工程相比,其工程固井實施存在的難點為施鉆區域大于4 000 m井深時平均地溫梯度達3.9 ℃,該井6 000 m以深的井溫將超過230℃,完鉆之前可能超過260 ℃(距該井6 000 m處的古龍一井于井深6 300 m營城組完井時的井溫即達226 ℃),井溫環境要求固井技術上有大的突破。水泥漿超高溫下穩定性不易保證,水泥漿“熱稀釋”現象嚴重,表現為水泥漿失水量大、穩定性差、析水量大,而且水泥石超過110 ℃易發生衰減,上部水泥漿強度發展緩慢等;尾管固井,環空間隙小,要滿足安全提取鉆具的需要,要求水泥漿在提鉆時間內保持良好的性能,因此超高溫水泥漿設計是一大技術難題[1]。中原固井研究人員通過對超高溫緩凝劑和降失水劑的研究,優化石英砂細度及比例,加入纖維增韌防竄材料,設計了耐260 ℃(井底靜止溫度)的超高溫水泥漿體系,通過評價其在松科2井四開尾管中的應用,水泥漿各項性能均滿足松科2井固井要求,創下超高溫固井新記錄。

1 超高溫水泥漿設計

1.1 超高溫緩凝劑及降失水劑的優選

根據資料研究[2-10],采用“四元”共聚抗高溫降失水劑和三元共聚復合膦酸鹽類緩凝劑,提高耐溫穩定性,避免了“熱稀釋”現象帶來的風險。

優選2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、丙烯酸(AA)、 丙烯酰胺(AM)和N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)合成的四元共聚物降失水劑JSJ-Ⅱ。N-乙烯基吡咯烷酮(NVP),分子結構中的內酰胺基極性較大,具有親水和親核性基團的能力,而其分子環上及形成的聚合物長鏈中,又具有非極性的亞甲基和次亞甲基,使其具一定的疏水性,因此含有NVP單體的聚合物具有部分疏水締合聚合物的特性。該四元聚合物降失水劑的分解溫度為370 ℃左右,比一般的聚合物降失水劑要高,主要是因為在高分子鏈上引入了剛性的磺酸基和內酰胺基,提高了分子鏈的剛性,分子鏈的內旋轉位阻增大,使得分子鏈的熱運動困難,從而提高了聚合物的耐溫性能。

優選的緩凝劑是由2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)、富馬酸(FA)和衣康酸(IA)三元共聚物PAC與乙二胺四亞甲基膦酸鈉(EDP)復配的一種抗高溫緩凝劑HNJ-Ⅱ。該緩凝劑抗溫達180 ℃,與降失水劑配合,抗溫可達250 ℃,對水泥漿有一定的分散作用,加量在0.8%~2.0%時對抗壓強度無不良影響,30~180 ℃下加量呈線性關系,溫度在140~180 ℃范圍內,稠化時間變化很小,在此溫度區間內性能穩定。

1.2 硅砂的優選

選擇合理的硅砂細度及加量,使硅鈣比接近于1,以防止水泥石后期強度的衰退。普通硅酸鹽油井水泥在大于110 ℃的高溫下,強度驟然下降,水泥石滲透率急劇增大,為防止水泥石高溫強度衰退,必須在水泥中添加高溫穩定劑——硅砂(SiO2)。當水泥中加入SiO2后,SiO2一方面吸收水泥水化時析出的Ca(OH)2,降低液相中的Ca2+濃度,打破了C2SH2或C2SH(A)等高鈣水化硅酸鹽的水化平衡,同時與水泥中的α-C2SH起反應,生成一種低硅鈣酸鹽——托勃莫來石(C5S6H)和硬硅鈣石(C6S6H),這2種單體的強度可達到32 MPa以上,因此提高了硅酸鹽水泥在高溫下的強度和熱穩定性。硅砂(石英砂)是高含SiO2材料,所以提高了整個混合物中的硅和鈣的物質的量的比,使物質的量的比更接近于1,這樣有利于阻止高溫非滲透水泥漿滲透率下降,內部結構更加密實,提高了水泥石抗壓強度,防止了水泥石后期強度的衰退。

為保持水泥漿的穩定性,提高水泥石的致密度,根據顆粒匹配及緊密堆積原理,對硅砂的粒徑和加量進行篩選,結果見表1。根據表1粒徑組合實驗確定了硅粉粒徑組合為30% 80目(0.180 mm)+30% 120 目(0.125 mm)+37% 200 目(0.076 mm)+3% 270目(0.056 mm)。

根據表2硅砂不同加量下水泥石的強度實驗,可以看出,60%硅砂加量基礎強度值低于14 MPa,加量為40%、50%硅砂的水泥石均無強度衰退,且加量50%時強度增加的更多,由此確定硅砂的最佳加量為50%。

表1 硅砂粒徑組合的優選

表2 硅砂不同加量下水泥石強度實驗

1.3 優選彈塑劑

固井水泥石是一種先天帶有一定缺陷和微裂縫的脆性材料,在射孔、高溫高壓注氣、注水、酸化壓裂等過程中會受到損傷,引起膠結面破壞或使水泥環產生徑向破裂,地下流體對套管和水泥環的腐蝕加劇,套損率上升,引起油氣井產量大幅度降低。為了提高水泥環的彈韌性,降低水泥環的脆性,通過在水泥漿中添加適當的增韌材料,來提高水泥石的性能。彈塑性材料顆粒充填于水泥石內部的孔隙中,與水泥的結晶體形成能夠束縛微裂縫產生和發展、吸收應變能的變形結構中心,彈性材料產生的柔性膨脹補充水泥石體積收縮,改善水泥石的脆性,提高水泥石的變形能力。對普通水泥石和彈韌水泥石進行了三軸應力實驗,結果見圖1。

優選的新型彈韌性材料TR-G,由顆粒和纖維共同組成,改變了纖維單一材料塑性擴展區大的缺陷,提高水泥石的彈韌性;同時該彈塑劑可使纖維表面粗糙,提高與水泥石的摩擦力;親和性強,提高了與水泥石的黏結力,而且在水泥漿中分散性好,不易結團。水泥石在大型壓裂作用下不發生破裂,保持了水泥環的完整性,減少氣竄發生。經測試,在70 MPa下彈韌水泥石的變形量大于φ177.8 mm套管的變形量。

圖1 水泥石三軸應力實驗(圍壓為30 MPa,溫度為90 ℃)

2 超高密度水泥漿性能評價

通過優選抗高溫外加劑材料,經過實驗,研究出了抗180~240 ℃的超高溫水泥漿體系,即G級油井水泥+ 50%砂+(7%~10%)降失水劑JSJ-Ⅱ+ (3.0%~7.0%)緩凝劑HNJ-Ⅱ+(2.0%~3.0%)彈性劑TR-G,對其基本性能進行了評價。

2.1 水泥漿性能

2.1.1沉降穩定性

配制超高溫水泥漿,在增壓稠化儀中分別在180、 210、 240 ℃及 90 MPa下養護 1 h后,拆出倒入500 mL量筒,靜置2 h,測水泥漿上中下密度差,實驗結果見表3。實驗結果表明,超高溫水泥漿體密度差不大于0.03 g/cm3,漿體穩定性好。

表3 超高溫水泥漿沉降穩定性實驗

2.1.2稠化性、失水量及流變性

實驗測定了超高溫水泥漿的基本性能,結果見表4。由表4可以看出,該水泥漿可抗240 ℃高溫,漿體流動性好,稠化時間可調,具有直角稠化的特點,其失水量可控制在100 mL之內。實驗水泥漿配方如下。

1#G級油井水泥+7%降失水劑JSJ-Ⅱ+50%砂+ 3.0% 緩凝劑HNJ-Ⅱ+2.0%TR-G

2#1#+3%JSJ-Ⅱ+2.5%HNJ-Ⅱ+0.5%TR-G

3#2#+1.5%HNJ-Ⅱ

表4 超高溫水泥漿基本性能

2.2 水泥石強度性能

根據松科2井固井設計要求,評價了頂部160℃和180 ℃及底部靜止溫度260 ℃的抗壓強度。

表5 超高溫水泥石強度實驗

由表5可知,該超高溫水泥漿體系形成的水泥石飽滿無收縮,壓裂過程中保持了模塊的完整性,有一定的韌性,最大的特點是強度高,超高溫下后期強度無衰退,48 h強度大于14 MPa,21 d強度大于30 MPa。

3 固井工藝及技術措施

松科2井四開設計井深為5 800 m,φ177.8 mm套管下入深度為5 798 m,采用尾管懸掛方式固井,尾管懸掛于井深4 370 m處,采用尾管固井工藝,具有井深、尾管懸掛段長、環空間隙小,套管扶正居中困難,水泥漿在環空容易發生偏流,造成混漿帶竄槽,井底液柱壓力高,下套管及固井過程中漏失風險大。深井尾管懸掛固井,施工工藝流程相對復雜,對固井工具、附件的抗高溫和安全可靠性能要求高,井底溫度高,對水泥漿的抗高溫、高壓等性能要求高,封固段內水泥漿頂、底溫差大,頂部水泥漿凝結時間長等難點。為確保本次固井施工成功,制定了以下技術措施。

1)所有入井的套管工具、附件必須滿足抗溫260 ℃以上的要求,浮鞋采用帶側循環孔的加長浮鞋,浮鞋上部使用2個彈浮式浮箍,生產廠家要在地面進行浮力裝置的模擬實驗,確保浮力設備關閉可靠。

2)懸掛器位置為井深4 369.13~4 374.17 m,固井采用密度為1.90 g/cm3的雙凝抗高溫水泥漿體系,雙凝界面5 200 m,水泥漿返至井深4 269.13 m,懸掛器上部留水泥塞100 m。

3)為保證套管下到設計井深,測完井后采用本次完鉆時鉆具結構加雙扶正器通井(通井鉆具的剛性不低于套管的剛性),對起鉆遇阻、卡井段做短程起下鉆和劃眼,確保井眼暢通,對下入懸掛器處150 m進行刮壁作業,通井到底后大排量(排量不能低于鉆進時最大排量)循環鉆井液,確保井底無沉砂后,裸眼段打封閉液全封,為套管順利地下入做好準備,對封閉液做抗老化實驗。

4)下套管灌漿要求根根灌漿,每10根套管灌滿漿1次,鉆桿每5柱灌滿1次,灌滿后才能繼續進行作業,下完全部套管后直接接上循環短接進行循環1周,破壞鉆井液結構,當接上懸掛器后要鎖死轉盤,防止倒扣。下入下部附件時,與附件相聯接的套管要涂強力密封膠,其他套管絲扣要涂好螺紋密封脂。

5)固井時采用高效耐高溫沖洗隔離液,有效沖洗固井界面,隔離鉆井液與水泥漿,提高漿體的頂替效率。

6)為防止井漏,要求做好以下4個方面: ①下尾管前對漏失井段進行堵漏,做好地層承壓實驗(井口加壓為14.2 MPa),全井當量鉆井液密度為1.54 g/cm3,上層套管鞋當量密度為1.61 g/cm3,與施工結束后環空當量密度相差0.16 g/cm3,如果壓力無法穩住,則從井底向上進行分段加壓實驗,查找漏點,在鉆井液中加入堵漏劑,進行分段循環堵漏; ②嚴格控制套管下放速度,下放速度控制在0.46 m/s保持勻速下放,禁止猛提猛放,防止引起壓力激蕩壓漏地層,并在返出口安排專人觀察返漿情況;③套管下完后先單凡爾小排量頂通,將井底鉆井液循環至上層套管后,再根據現場泵壓及井下情況逐步增大循環排量至正常排量(15~25 L/s),循環洗井2周,泵壓無異常,振動篩處無明顯巖屑,固井前調整好鉆井液的性能;④根據現場實際情況,適當降低鉆井液的黏度和切力;優選注灰排量和替漿排量,理論上返速度為0.8~1.0 m/s,現場根據環空返漿的情況及施工壓力的變化,隨時做出合理地調整。

7)地層壓漏校核。沖洗液和隔離液各占環空高度400 m(在上層套管內共占630 m),對井深5 600 m處進行壓漏校核,模擬頂替壓力,井底環空壓耗按6.0 MPa計算。

懸掛器下深為4 369.13 m,水泥漿返至井深4 269.13 m,4 270~5 912 m井段的水泥漿密度為1.90 g/cm3。計算當量密度如下。

ρ當=[600+630×1.05+(5600-4269.13)× 1.90+(4269.13-630)×1.34]÷5600=1.54 g/cm3

因此要求井口破試壓力達到14.2 MPa,才能保證固井過程中井底不發生漏失。

此時上層套管鞋處鉆井液當量密度為1.54+14.2/4269.13=1.61 g/cm3。

8)為了降低施工時的替漿壓力,保證施工安全,同時防止浮箍浮鞋失效導致水泥漿倒返回尾管,要求井隊準備密度為1.90 g/cm3的加重頂替液35 m3,保證入井24 m3(套管內體積為27.45 m3)。

9)替漿大小膠塞重合時降低替漿排量,前后4 m3要根據廠家要求降低排量,以確保大小膠塞重合。

10)替漿采用流量計、鉆井液罐液面人工計量、累計泵沖3方面共同計量,確保替漿到位,若替漿量到位后仍不碰壓可以允許比理論計算替量附加1 m3后停止替漿,不強行碰壓。

11)固井施工結束后迅速起出鉆具4柱,以25~30 L/s的排量循環洗出多余水泥漿。然后再循環洗井6 h以上,補充水泥漿失重減少的壓力,保證水泥漿封固質量,然后起鉆至井口候凝,起鉆過程中做到邊起邊灌,確保井筒灌滿鉆井液(如果地層有后效,循環結束后,再起10柱鉆具,現場根據實際情況加回壓)。

12) 候凝大于72 h后(最終根據實驗情況而定),方可鉆開尾管懸掛器處水泥塞,測聲幅前不得改變井內介質密度,禁止進行套管試壓等作業,起鉆完后及時灌滿鉆井液,等待測聲幅。

13)固井前做好水泥漿化驗及水泥漿混漿實驗,現場做好水泥漿復試實驗后方可進行下套管作業。

14)為保證套管居中度,裸眼井段加1只彈性扶正器/2根套管,套管重疊段加1只彈性扶正器/3根套管,懸掛器附近3根套管1只剛性扶正器/1根套管。

4 現場應用

根據設計,松科2井四開設計井深為5 800 m,底部靜止溫度為260 ℃,循環溫度為210 ℃,實驗壓力90 MPa。要求水泥漿在超高溫下有良好的穩定性、相容性,稠化時間可調,強度不衰退等特性,為了保證套管串安全,特別要求在140 min時停機40 min,水泥漿性能仍能滿足施工要求。表6為松科2井四開尾管超高溫水泥漿性能實驗,表7為混漿性能實驗。水泥漿配方如下。

領漿G級油井水泥+50%砂+10%JSJ-Ⅱ+5.0% HNJ-Ⅱ+2.5%TR-G

尾漿G級油井水泥+50%砂+10%JSJ-Ⅱ+4.2% HNJ-Ⅱ+2.5%TR-G

表6 松科2井四開尾管超高溫水泥漿性能(210 ℃)

表7 松科2井四開混漿性能

水泥漿各項性能滿足設計要求,嚴格按照設計制定的施工控制措施進行施工,現場施工順利,固井質量良好,順利取心,得到甲方的高度贊揚。

5 結論

1.通過對抗高溫緩凝劑及降失水劑等材料的優選,研制了抗260 ℃(井底靜止溫度)的超高溫水泥漿體系,漿體穩定性好,稠化時間可調,失水量小,水泥石抗壓強度高,后期強度無衰退,保證了松科2井的固井質量。

2.合理選配石英砂的細度及加量,在高溫體系中不但能防止水泥石強度衰退,還能保證水泥漿的懸浮穩定性。

3.增韌材料的加入,改善了超高溫體系水泥石的脆性缺陷,防止氣竄。

4.采用尾管懸掛固井工藝,確保工具附件的耐溫性,嚴格控制循環當量密度,確保不壓漏地層,同時采用耐高溫高效沖洗隔離液,提高頂替效率,保證了固井施工順利。

5.超高溫水泥漿體系在松科2井井深5 800 m處的成功應用得到了中國大陸科學研究院的高度認可,為下一步最終井深6 400 m的固井奠定了基礎。

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