梁超
(大連橡膠塑料機械有限公司,遼寧 大連 116036)
同向雙螺桿因其適用性較強而被廣泛應用于高分子材料加工領域,但在固液共混,尤其是高添加比例液體料的場合研究并不多。目前市場上供應的相關設備均為低產量、低添加比例的混煉擠壓機組。隨著行業的發展,市場需要開發出高產能、高添加比例的混煉擠壓機組。
以HDPE料和某種液體料(近似硅油)為試驗物料,在小型機組上進行擠出混合試驗,通過改變組合并調整工藝參數,摸索出大規模生產所需的加工流程及主要配置,為工業化機組的開發積累經驗,是本次試驗的最終目的。
(1)同向雙螺桿擠出機,大連橡膠塑料機械有限公司制造,螺桿公稱直徑72 mm,長徑比可調,主電機功率250 kW,螺桿轉速50~500 r/min,模板孔:24 mm×Ф1.8 mm,切粒形式為水下切粒,切粒電機功率3.7 kW。
(2)失重秤,申克天津工業技術有限公司制造,加料能力50~500 kg/h,精度±0.5%,配粉料、粒料加料螺桿。
(3)JYMD-12.5液體計量泵,浙江愛力浦泵業有限公司制造,泵形式為液壓隔膜泵,精度±1%,計量泵能力200 L/h,流量調節方式為手動。
SJSH-72同向雙螺桿混煉擠壓造粒機組主要由加料系統、電機、聯軸器、減速器、機筒、螺桿、過渡體、換網裝置、開車閥、水下切粒裝置等組成,如圖1所示。

圖1 SJSH-72同向雙螺桿混煉擠壓造粒試驗機組示意圖
本試驗所選物料有兩種:固體物料選用燕山石化生產HDPE物料(粒料和粉料兩種),液體原料為某種液體。物性參數見表1和表2。

表1 固體原料物性

表2 液體原料物性
利用SJSH-72試驗平臺對不同相的兩種物料(HDPE和液體料)進行共混擠壓并造粒試驗,分析及優化工藝參數,明確試驗目標如下:
(1)成品顆粒經檢測(DSC差示掃描量熱儀)須100%合格;
(2)試驗機組的目標生產能力應達到200 kg/h;
(3)顆粒尺寸:Ф1.5~2.5 mm;
(4)整個工藝過程中料溫控制在230℃以內;
(5)測試出機組在合格率保證的前提下的最高添加比例。
試驗成品粒子的性能指標須滿足表3要求。

表3 成品粒子性能指標
(1)DSC 200 F3 DSC差示掃描量熱儀,NETZSCH/耐馳公司制造,溫度范圍-170~600/700℃,溫度重復性±0.01℃(標準金屬),溫度準確度±0.1℃(標準金屬),升降溫速率0.001~100℃/min,量熱靈敏度0.1 μW,量熱重復性±0.1%(標準金屬),量熱準確度±1%(標準金屬),溫度/熱焓校正采用多點校正技術,基線漂移 <±10 μW(-50~300℃),DSC 量熱范圍(0±600)mW。
(2)MH30MA電子秤,上海月梓電子科技有限公司制造,量程30 kg,重復性±0.2 g,線性誤差±0.3 g,穩定時間≤3 s,工作溫度17.5~22.5℃。
(3)HA100E溫 度 計,ANRITSU品 牌, 量 程-200~800℃,分辨率 0.1℃。
本試驗將兩種原料進行混合試驗及造粒,將制得的制品利用磅秤稱量粗測液體料的加入量,最終用DSC差示掃描量熱儀進行潛熱指標檢測反映兩相物料的混合程度。經過了擠壓機的混合性能測試、操作工藝參數的優化調整、不同組合下,不同固體料混合狀態比較、分析不合格粒料產生的原因等過程。
考慮到兩種原料的相態差異以及添加比例,試驗機組設置了1個固體加料口,2個液體加料口;同時設置了適合固液共混的螺桿組合,進行了初步混合試驗。
通過失重式計量秤先加入固體原料,逐漸提高加料量至設定產量(112.5 kg/h),待設備運行穩定后啟動計量泵加注液體原料,逐漸提高加注量,觀察開車閥排料情況初步判斷混合狀態,然后測量一定時間內此狀態下的排料重量,測算液體原料添加的比例;保持其余參數不變,調整螺桿轉速,探索該組合下擠壓機的最大混合能力。
由表3可以看出,在現有條件下,因液體加入比例過小,得到的均為不合格產品。經過不斷調整,選擇加料比例較高,工況比較穩定的序6進行了切粒并進行了DSC檢測,得到的指標為26 J/g,距離目標值要求甚遠。
圖2中液體料從混煉系統尾部泄漏,分析為首節加注口較為靠前,且3#位置物料混煉不足,粒料原料此時熔融不佳,未形成料封。
加注液體料后,電機負荷降低至原來的1/2左右,表明液體料加入后對HDPE熔料起了明顯的“潤滑”效果,“打滑”的同時削弱了元件對固液兩相料的混合作用,從圖3料條表面存有不少液體料也可以看出混合的不充分。
測試了轉速在180~270 r/min下的試驗,得出提高轉速的同時也降低了兩相原料的混合時間,對于提高添加比例效果不顯著。繼續提高加注量,出現了序4工況下液體加料口冒料的情況,加注管路壓力表表顯壓力≥10 MPa,加注管路堵塞,且混煉系統連接部位出現泄漏情況,表明現有條件下液體料的極限加入比例為37%左右。

表3 主機操作參數(組合1)

圖2 螺桿尾部泄漏情況

圖3 開車閥排料情況(組合1)
為進一步提高液體原料的添加比例,從以下幾方面對機組進行整改:
(1)增加機組長徑比,延長物料的混合時間;
(2)增加液體料加注口,調整加注位置,減輕原加注口負荷;
(3)更換螺桿組合(組合2),設置密封元件和混合元件,解決尾部泄漏和“打滑”問題,提高混合強度和混合效率;
(4)混煉系統各段連接部位增加密封結構,解決混煉系統泄漏問題;
(5)液體原料加注口增加單向閥,防止冒料導致加注管路堵塞。
考慮到固體料的形態會影響試驗結果,分別針對粒料、粉料兩種形態的固體料分別作了混合測試。
粒料試驗固定螺桿轉速180 r/min(反復試驗后的最佳轉速),固定粒料加料量112.5 kg/h,由計量泵在5#、7#、9#號機筒處加料,逐步提高液體料的加入量,測定方法同3.1節步驟。主機操作參數見表4所示。

表4 主機操作參數(組合2/粒料)
粉料試驗固定螺桿轉速180 r/min,固定粉料加料量82.8 kg/h,由計量泵在5#、7#、9#號機筒處加料,逐步提高液體料的加入量,測定方法同3.1節步驟。主機操作參數見表5所示。

表5 主機操作參數(組合2/粉料)
HDPE混入液體原料后,其流動性改善,開車閥基礎物料為透明黏流態,塑化良好,表面光滑流動性較好,無氣泡和其他雜質,如圖4、5所示。但液體加注管路壓力表數值一直在0~5 MPa間來回波動,液體添加比例越大,波動越大。
與切粒機連接后切粒,穩定后模頭熔體壓力在2.8~6.8 MPa之間波動,見圖6。造料樣品見圖7。
整理數據發現,組合2粒料混合造粒所得的15個樣品潛熱值,高于50 J/g的有6個,占樣本數量的40%;粉料混合造粒所得的15個樣品潛熱值,高于50 J/g的有10個,占樣本數量的66.7%,見圖8。

圖4 開車閥排料(組合2)

圖5 落地料(組合2)

圖6 模頭壓力曲線(組合2)

圖7 造粒樣品(組合2)

圖8 潛熱值數據(組合2)
組合2的試驗結果表明:機組整改后試驗效果明顯,成品粒子潛熱值較組合1有了明顯提高,部分成品已接近或達到指標,但距離制品100%達標尚有距離。
與粒料相比,粉料的比表面積大,與液體料混合相對容易。
不論固體原料采用粉料還是粒料,試驗中液體料加注管路壓力均存在較大波動,圖6中模頭壓力的波動,圖7中造粒樣品尺寸較差的均一性均表明,液體料的添加比例與機組的混合能力仍不匹配,兩相物料的混合仍不充分,嚴重影響了潛熱指標。
從混合難易程度和兩相物料的黏度差關系來分析,理論上1#、2#、3#泵的加注量應逐級增加,但從實際試驗來看,卻呈現出不同結果。
經過不斷嘗試調整各加注口的量可以看出,各加注口的加注量互相關聯,完全取決于每段加注口后混合段的混合能力。原始加入的兩種原料的質量,同混合后成品的質量的較大差值表明:如果混合能力不足,即使添加再大量的液體料也不會提高添加比例,出于平衡,液體料會從其他渠道溢出。試驗中液體料多次從開車閥處噴出,粒子表面和循環水中帶有大量的液體料也證明了這一點,如圖9所示。

圖9 粒子循環水中混入的液體原料
為達到100%的成品合格率,將試驗機組從以下幾方面再次進行了整改:
(1)開發了新的混合元件,重新調整了螺桿組合(組合3),增強了兩相原料的混合,延長了混合時間;
(2)根據組合3重排了加注口的位置;
(3)增加了穩壓裝置,消除液體料加注管路上的壓力波動,并采取了管路保溫手段防止管路低溫下的堵塞。
仍按照3.2試驗方法,固定螺桿轉速及固體加料量(粒料、粉料均保持不變),由計量泵在4#、6#、8#號機筒處加料,逐步提高液體料的加入量,待工況穩定后記錄數據。如表6、7所示。

表6 主機操作參數(組合3/粒料)

表7 主機操作參數(組合3/粉料)
本次試驗,加工粉料時模頭熔體壓力較小,穩定在 2.6~3.4 MPa之間。
同時,成品尺寸均一性提升,表面殘留液體料也大為減少,見圖10。

圖10 造粒樣品(組合3/粉料)
組合3中,分別抽取表6中序8、表7中序8作為樣品,測定了潛熱值。當采用粒態的固體原料時,選取的65個樣本中高于50 J/g的為43個,占總樣本數量的66.2%;采用粉料原料時,45個樣本潛熱值均高于50 J/g,100%位于控制線上方,達到了試驗預期,見圖11。

圖11 潛熱值數據(組合3)
通過3種組合對HDPE固體料和液體原料進行混合試驗(見表8),比較液體料的最大混合量不難看出。組合3的混合能力更強,且固體原料在粉料狀態下的混合效果要明顯優于粒料,見圖12。

表8 液體料最大添加量對比

圖12 各組合的混合能力比較
此次選取了HDPE固體料和某種液體料(近似硅油)為原料,進行了固、液兩相物料的混合試驗。由于相態、熔融后黏度的巨大差異,且要求的指標很高,混合難度非常大。
最終試驗結果中,選用粉料作為固體原料,螺桿轉速在180 r/min時,加工溫度保持在180~220℃上下,采用3個液體加注口,通過操作參數的不斷調整和優化,制得的成品粒度分布在1.5~2.5 mm之間,較為均勻;經DSC差示掃描量熱儀檢測,粒子潛熱值指標均達到50 J/g以上,100%合格。
盡管試驗達到了目的,但仍有問題需要進一步研究。例如:試驗機組中已暴露出的不足如何在工業化機組的研制中避免和解決;如何進一步提高機組混合能力而減少液體料的溢出;如何解決成品粒子表面的殘留液體料問題;如何實現進入粒子循環水中的液體原料的分離等。