999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

某航空發(fā)動機止推軸承故障分析

2018-06-05 07:23:10黃宇生黃玉凌王欣欣
西安航空學院學報 2018年3期
關鍵詞:發(fā)動機故障

黃宇生,黃玉凌,王欣欣,舒 毅

(1.長沙航空職業(yè)技術學院 航空機電設備維修學院,長沙 410124;2.中國人民解放軍第四七二三工廠,河北 邯鄲 311826)

0 引言

軸承是發(fā)動機的重要旋轉部件,起著支撐和傳動的作用[1]。軸承的工作環(huán)境惡劣,故障類型多,危害性較大[2],常見的故障有滾道磨損、滾道劃傷、滾動體剝落、保持架開裂、斷裂等[3]。軸承故障影響發(fā)動機的壽命、工作安全性和可靠性,輕則導致發(fā)動機報軸、斷軸,產生嚴重振動,重則導致發(fā)動機空中停車,甚至引發(fā)飛行事故[4-7]。導致軸承失效的因素復雜多變,由于工作環(huán)境和失效程度的差異,產生的失效形式影響各不相同[8-9]。

因此,在航空發(fā)動機維修過程中,開展軸承的故障診斷與分析研究,統(tǒng)計軸承發(fā)生的各類故障[10],有效地分析各種故障產生的原因,針對性地提出預防和工藝改進措施,建立軸承修理數(shù)據(jù)庫,對軸承的快速有效維修、提高發(fā)動機修理質量、降低修理成本和縮短發(fā)動機修理周期,以及保證發(fā)動機的安全和可靠運行具有重要意義[11]。本文從某型航空發(fā)動機止推軸承的外觀檢查、尺寸測量、裝配工藝和理化檢測等入手,分析了故障的產生機理和原因,提出了相應的預防和改進措施。

1 故障情況

某型發(fā)動機外廠滑油光譜檢查時,發(fā)現(xiàn)Fe元素、Cr元素超標,實測Fe元素含量20.4ppm(告警值7.8ppm),Cr元素含量1.7ppm(告警值1.3ppm)。但磁性金屬檢屑器上僅有少量金屬屑,未見明顯異常。分解高壓滑油濾,用煤油清洗油濾后,使用吸鐵棒從清洗的煤油中吸附出大量金屬屑。由于影響了發(fā)動機的正常使用,發(fā)動機返廠排故。

分解發(fā)動機低壓轉子和高壓轉子,發(fā)現(xiàn)低壓轉子軸軸承輔助列保持架磨損、裂開和掉塊,如圖1和圖2所示。滾動體磨損和剝落,如圖3所示。軸承腔內有大量金屬屑積聚,并在空氣管內腔存在大量細末狀金屬屑。其它軸承外觀未發(fā)現(xiàn)異常。

圖1 輔助列內滾道損傷

圖2 輔助列保持架裂開及掉塊

圖3 滾動體剝落

將高速齒箱、低速齒箱、輔助齒箱、內齒箱、主滑油泵、前軸承滑油泵分解至零組件狀態(tài),均未見異常。分別收集故障軸承、故障軸承附近零件、高壓滑油濾殼體和濾芯上的金屬屑,送理化中心進行理化分析。分析結果表明,金屬屑主量元素成分近似軸承鋼材料Cr4M04V。通過檢查發(fā)動機維修記錄,發(fā)動機發(fā)生故障前的大修無軸承修理記錄,定檢無異常,故障發(fā)生時發(fā)動機的剩余壽命占本次壽命期約20%。

2 軸承故障分析與討論

2.1 軸承結構分析

某型發(fā)動機低壓轉子軸為止推滾珠軸承,軸承分主列和輔助列。主列和輔助列共用一個內圈,軸承的內圈壓裝在中介軸上,并用花鍵螺母1和杯形墊圈固定在軸上。外圈壓裝在高壓轉子后軸的內圓柱面上,輔助列在前。主列在后,輔助列前有調整墊圈,墊圈前為預緊彈簧,在裝配時通過控制花鍵螺母2的裝配力矩,使預緊彈簧發(fā)生壓縮變形,給軸承輔助列提供一個幾千牛頓的軸向預緊力,軸向預緊力通過輔助列傳遞到主列,從而預防軸承主列輕載打滑,減小內圈、外圈、滾珠和保持架產生磨損,如圖4所示。

圖4 軸承結構原理圖

*注:1.花鍵螺母;2.花鍵螺母;3.預緊彈簧;4.調整墊圈;5.高壓后軸;6.導管;7.輔助列軸承;8.主列軸承;9.中介軸

2.2 受力分析

發(fā)動機高壓轉速低于83%時,此時發(fā)動機的軸向力方向為向前,即故障軸承主列受到向前的力作用,使得軸承輔助列同樣受一個向前的作用力,而為了保持故障軸承主列一直存在一個向后的力作用,預緊彈簧提供的預緊軸向力應比轉子的軸向力大,確保故障軸承的主列受到向后的力作用,此時預緊彈簧處于最大壓縮狀態(tài)。發(fā)動機高壓轉速高于83%時,此時發(fā)動機的軸向力方向為向后,即故障軸承主列受到向后的作用力。此時預緊彈簧提供的預緊軸向力最小,預緊彈簧處于最小壓縮狀態(tài)。

2.3 尺寸檢測

2.3.1 配合尺寸

測量軸承輔助列內圈、外圈與中介軸的配合尺寸、調整墊圈和預緊彈簧尺寸。由于輔助列滾子及內外滾道表面磨損比較嚴重,無法準確計量,未測量滾子實際尺寸及軸承實際游隙值。檢測尺寸數(shù)據(jù)見表1、表2,由復測尺寸可以看出,故障主軸承的主列及輔助列直徑尺寸存在不同程度的超差,最大超差項為內圈內徑超0.021mm。根據(jù)故障軸承與中介軸承的配合尺寸數(shù)據(jù),內圈內徑與中介軸的配合尺寸符合要求,內圈內徑尺寸超差不影響軸承的正常使用。

表1 故障軸承尺寸測量情況

表2 故障軸承與中介軸承配合尺寸檢測情況

2.3.2 預緊彈簧尺寸檢測

重新測量預緊彈簧的翹曲度及高度值,如表3所示。

表4統(tǒng)計了9臺維修的發(fā)動機預緊彈簧翹曲度、高度值變化情況。由表4可知,預緊彈簧隨著發(fā)動機的使用,性能均存在不同程度的變化。其中約33%的變化量為負(預緊彈簧翹曲度變小,性能變好),變化范圍為-0.17~0mm;有約67%的變化量為正(預緊彈簧翹曲度變大,性能變差),變化范圍為0~+0.21mm。因此預緊彈簧的翹曲度隨著發(fā)動機使用時間變化無固定規(guī)律;而以上統(tǒng)計的預緊彈簧高度值均符合設計圖紙要求,且未發(fā)生過故障軸承輔助列剝落故障。

表3 預緊彈簧測量數(shù)值表

表4 大修及排故發(fā)動機預緊彈簧翹曲度及自由高度值變化表

表5對比了同樣出現(xiàn)軸承輔助列剝落故障的發(fā)動機預緊彈簧尺寸情況。從數(shù)據(jù)可知,兩臺出現(xiàn)故障軸承輔助列剝落故障的預緊彈簧翹曲度變化量相當,且兩臺預緊彈簧均存在尺寸變小的情況。由此可以推斷,在預緊彈簧高度值滿足要求的情況下,預緊彈簧翹曲度發(fā)生變化不能構成導致軸承腔出現(xiàn)大量金屬屑故障的充分理由。

2.4 宏觀檢查

2.4.1 主列檢查情況

軸承主列內圈顏色發(fā)烏,主列外圈及滾珠顏色較光亮,無異常。主列保持架內側邊,圓周呈黑色,表面有摩擦擠壓痕跡,兜孔表面有一定程度的摩擦擠壓痕跡。

2.4.2 輔助列檢查情況

圖5 外圈剝落爬坡局部形貌

圖6 內圈剝落局部形貌

圖7 滾動體變形

軸承輔助列外圈滾道圓周有爬坡現(xiàn)象,爬坡部位呈摩擦擠壓特征,滾道邊卷邊,如圖5所示。輔助列內圈滾道一側邊沿圓周局部有剝落,滾道上有周向劃痕,如圖6所示。輔助列滾珠磨損變形,部分滾珠磨損呈錐形,該類磨損形態(tài)系滾珠輕載打滑所致,如圖7所示。

2.4.3 調整墊圈檢查情況

軸承調整墊圈表面有一道沿圓周一周的損傷溝痕及磨損痕跡,通過體視鏡放大觀察,系摩擦擠壓損傷。

2.4.4 預緊彈簧檢查情況

兩預緊彈簧墊圈中心孔附近配合面有沿圓周溝痕;外圓配合面有沿圓周溝痕,溝痕均為摩擦擠壓痕跡。

2.5 故障軸承理化分析常規(guī)檢查

2.5.1 硬度分析

檢測故障軸承組件套圈及滾珠硬度,內圈硬度為61.2HRC,外圈硬度為60.8HRC,輔助列滾珠硬度為61.3HRC。JB/2850—2007要求是套圈60~65HRC、鋼球61~66HRC,均符合國軍標要求。

2.5.2 金相分析

分解故障軸承組件,沿軸向取金相樣本,制備后金相顯微觀察。軸承輔助列滾珠表面有白層,結合滾珠磨損情況判斷,滾珠表面白層系摩擦造成的燒傷;滾珠基體顯微組織為正常的淬回火組織,符合YB/T2805要求。套圈內圈基體顯微組織為正常的淬回火組織,符合YB/T2805要求;內圈表面未見燒傷。軸承輔助列外圈基體顯微組織為正常的淬回火組織,符合YB/T2805要求;外圈表面未見燒傷,但存在局部塑性變形及摩擦擠壓形成的折疊。

2.5.3 顯微分析

圖8 輔助列外圈滾道表面損傷

圖9 輔助列內圈滾道表面剝落

圖10 主列內圈滾道剝落與劃痕

軸承輔助列外圈滾道沿圓周有爬坡現(xiàn)象,表面呈鱗片狀的摩擦擠壓形貌,有沿軸向的小裂紋、擠壓折疊和剝落等損傷痕跡,如圖8所示。軸承輔助列內圈滾道邊圓周局部有片狀剝落,剝落形成小凹坑,坑內呈摩擦擠壓形貌,坑邊有小裂紋,滾道沿圓周有明顯的劃痕,如圖9所示。軸承主列內圈滾道表面有顯微剝落,剝落形成小麻坑,局部有沿圓周劃痕,如圖10所示。

經(jīng)上述掃描電鏡顯微觀察,軸承輔助列套圈滾道剝落屬起源于表面的滾動接觸疲勞剝落,軸承主列內圈滾道剝落屬于顯微剝落。

2.5.4 保持架斷口分析

將保持架掉塊斷口放入掃描電鏡顯微觀察,疲勞源區(qū)位于保持架內側表面兜孔邊,表面起始、點源、源區(qū)有毛邊及碰磨痕跡,未見材料及冶金缺陷。疲勞區(qū)平坦,擴展充分,可見疲勞條帶特征及疲勞弧線特征,瞬斷區(qū)較小,約占斷口面積的1/8,顯微形貌為韌窩特征。保持架斷口形貌如圖11~圖16所示。

圖11 保持架斷口形貌

圖12 保持架斷口源區(qū)顯微形貌

圖13 擴展區(qū)疲勞條帶

圖14 擴展區(qū)疲勞弧線

圖15 瞬斷區(qū)顯微形貌

圖16 瞬斷區(qū)韌窩形貌

2.6 故障結論及原因排查

綜上所述,故障軸承組件故障主要表現(xiàn)為輔助列保持架疲勞斷裂、輔助列滾珠磨損變形、套圈滾道滾動接觸疲勞剝落等,集中于軸承輔助列。而軸承主列內圈滾道有相對較輕的顯微剝落,與軸承輔助列磨損剝落后潤滑性能降低有關。軸承輔助列滾珠變形導致保持架受力不均勻,保持架兜孔邊被摩擦擠壓成尖銳毛邊,萌生疲勞裂紋,最終導致保持架疲勞斷裂。

軸承顯微組織及硬度正常,符合標準要求。軸承內圈滾道表面未發(fā)現(xiàn)燒傷現(xiàn)象,滾道表面未見腐蝕、外來物嵌入等現(xiàn)象,可排除材質、潤滑不良、腐蝕及外來物嵌入等因素導致軸承磨損剝落。滾珠在內圈滾道爬坡造成滾道磨損,從而導致滾道滾動接觸疲勞剝落。故障原因排查如下:

(1)潤滑冷卻不良。軸承各部位未見變色等形貌,對中心滑油管進行流量試驗,測試結果無異常,排除軸承潤滑冷卻不良因素導致故障。

(2)軸承質量問題。經(jīng)故障件金相檢查,軸承顯微組織及硬度正常,符合標準要求。同時該套軸承已使用一千多小時,軸承質量問題因素排除。

(3)軸承載荷異常。失效的故障軸承是低壓止推球軸承輔助列,只受到預緊軸向力的作用,故預緊軸向力的大小決定了輔助列是否能夠正常工作。通過對故障件的理化分析,得出導致故障軸承輔助列剝落的故障原因為輔助列鋼球出現(xiàn)輕載打滑,即輔助列軸承受到的預緊軸向力偏小,同時結合預緊彈簧尺寸檢測及其他發(fā)動機預緊彈簧尺寸統(tǒng)計分析,排除軸承載荷異常因素。

(4)外來物進入問題。通過分解檢查。未發(fā)現(xiàn)外來物或雜質,對收集到的金屬屑進行能譜分析,結果顯示金屬屑成分接近Cr4Mo4V材料成分,未見異常金屬元素,因此排除污染物進入情況。

(5)軸承裝配問題。復查裝配工藝,與原廠工藝規(guī)范一致;復查新機裝配的檢驗記錄,無異常情況。復查軸承裝配過程,由于花鍵螺母擰緊是采用力矩扳手而不是限力扳手,這就導致在裝配過程中可能由于人為因素出現(xiàn)裝配力矩不足的問題,故無法排除軸承裝配問題。

(6)腐蝕問題。通過失效軸承的理化分析,未見腐蝕形貌,可以排除軸承腐蝕因素。

(7)軸承配合尺寸不合格。查閱裝配原始記錄,未發(fā)現(xiàn)軸承尺寸及游隙存在異常情況,可以排除軸承游隙不合格問題。

通過對滾子軸承剝落故障的以上因素進行分析,除軸承裝配問題外,其余因素均可排除。

3 故障的發(fā)生機理及預防措施

結合發(fā)動機故障軸承裝配結構、受力分析及相關尺寸檢測情況分析,當發(fā)動機高壓轉速大于83%時,由于軸向力的換向,導致預緊彈簧此時處于最小壓縮狀態(tài),提供的預緊軸向力最小。若花鍵螺母的裝配力矩不足,將導致預緊彈簧提供的預緊軸向力變小,造成預緊彈簧和調整墊圈發(fā)生相對運動,使得故障軸承輔助列出現(xiàn)輕載打滑及爬坡故障。若輔助列滾珠出現(xiàn)輕載打滑,將導致保持架受力不均勻、兜孔邊磨損,從而使保持架疲勞斷裂。

由于預緊彈簧和調整墊圈均存在不同程度的周向磨損,預緊彈簧及調整墊圈存在周向運動,即在運轉過程中預緊彈簧、調整墊圈和故障軸承出現(xiàn)松動現(xiàn)象。花鍵螺母裝配力不足是造成該松動現(xiàn)象的主要原因。隨著發(fā)動機使用時間的增加,滾珠在內圈滾道爬坡會造成滾道磨損,最終導致輔助列保持架出現(xiàn)疲勞斷裂,滾道滾動接觸產生疲勞剝落。

基于以上分析可以得出,該套軸承的失效機理為花鍵螺母裝配力矩不足,造成預緊彈簧提供的預緊力不足,導致故障軸承輔助列出現(xiàn)輕載打滑及爬坡故障,使軸承輔助列保持架斷裂和滾道剝落。

為了避免該故障再次產生,需完善某型航空發(fā)動機直推軸承的裝配流程及檢驗制度。嚴格執(zhí)行花鍵螺母的裝配力矩,將花鍵螺母2的裝配工序調整為關鍵工序,執(zhí)行自檢、互檢和專職檢驗的三檢工序。對此工序應定員、定崗,確保裝配質量穩(wěn)定、可靠。每次大修或檢修,應測量并記錄預緊彈簧的尺寸及性能參數(shù)。及時發(fā)現(xiàn)存在的潛在故障,并采取適當?shù)念A防性修理措施,以便于總結預緊彈簧使用后的性能衰減情況。通過研究其性能衰減與高度值變化的關系,舉一反三,避免類似故障發(fā)生。

[1] 董歡.某型航空發(fā)動機中介軸承故障診斷技術研究[D].沈陽:沈陽航空航天大學,2017.

[2] 周至瀾,馬純民.航空發(fā)動機軸承失效分析與預防[M].北京:科學出版社,1998:37-39.

[3] HARRIS T A,KOTZALAS M N.滾動軸承分析[M].5版.羅繼偉,馬偉,楊咸啟,等,譯.北京:機械工業(yè)出版社,2010:112-112.

[4] TAUQIR A,SALAM I,UL HAQ A,et al.Causes of fatigue failure in the main bearing of an aero-engine[J].Engineering Failure Analysis.2000,7(2):127-144.

[5] CHOY F K,WANG L,ZHOU J,et al.Online vibration monitoring of ball bearing damage using an experimental test rig[J].Journal of Propulsion and Power 2007,23(3):629-636.

[6] BHAT R R, NANDI V,MANOHARA V,et al.Case study on failure of ball bearing of an aeroengine[J].Journal of Failure Analysis and Prevention,2011,11(6):631-635.

[7] GUSKOV M, SINOU J J,THOUVEREZ F,et al.Experimental and numerical investigations of a dual-shaft test rig with intershaftbearing[J].International Journal of Rotating Machinery,2007(2007):1-12.

[8] 梁華,王珊珊,仇亞軍,等.軸承鋼球表面缺陷分析方法[J].軸承,2013(6):46-48.

[9] 梁存根,王德偉,鞏孟祥,等.航空發(fā)動機主軸承保持架斷裂故障分析[J].軸承,2016(5):24-26.

[10] 梁霄,張友輝,賈朝波,等.發(fā)動機主軸承外圈開裂故障分析[J].軸承,2014(5):45-47.

[11] 苗學問.航空發(fā)動機主軸承使用壽命預測技術研究[D].北京:北京航空航天大學,2008.

猜你喜歡
發(fā)動機故障
元征X-431實測:奔馳發(fā)動機編程
2015款寶馬525Li行駛中發(fā)動機熄火
故障一點通
奔馳R320車ABS、ESP故障燈異常點亮
故障一點通
故障一點通
故障一點通
江淮車故障3例
新一代MTU2000發(fā)動機系列
發(fā)動機的怠速停止技術i-stop
主站蜘蛛池模板: 欧美中文一区| 国产精品综合久久久| 中文无码精品A∨在线观看不卡| 亚洲日韩每日更新| 青草娱乐极品免费视频| 久久久国产精品免费视频| www.99在线观看| 麻豆精品国产自产在线| 欧美怡红院视频一区二区三区| 国产激爽爽爽大片在线观看| 国产亚洲精品97在线观看| 亚洲精品国产精品乱码不卞 | 男人天堂亚洲天堂| 波多野一区| 亚洲欧美日韩中文字幕在线| 中文字幕免费在线视频| 国产精品专区第1页| 人妻少妇乱子伦精品无码专区毛片| 色视频国产| 国产午夜人做人免费视频中文 | 亚欧成人无码AV在线播放| 国产小视频免费| 日本高清在线看免费观看| 99re经典视频在线| 国产精品午夜福利麻豆| 国产95在线 | 亚洲乱伦视频| 欧美第九页| 欧美一级专区免费大片| 亚洲高清免费在线观看| 国产精品林美惠子在线播放| 亚洲区一区| 成人一级免费视频| 超碰免费91| 全免费a级毛片免费看不卡| 波多野结衣亚洲一区| 午夜啪啪福利| 久久精品免费看一| 一级爱做片免费观看久久| 欧洲欧美人成免费全部视频| 国产成人免费手机在线观看视频| 日韩a级片视频| 国产伦精品一区二区三区视频优播| 午夜一级做a爰片久久毛片| 国产在线精彩视频二区| 丁香婷婷激情综合激情| 国产后式a一视频| 91伊人国产| 伊人久久久久久久| 一级毛片在线免费看| 亚洲第一页在线观看| 国产在线观看第二页| 特级精品毛片免费观看| 欧美人人干| 国产在线一二三区| 亚洲日本中文字幕天堂网| 精品国产一区二区三区在线观看| 午夜免费视频网站| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 国产一二视频| 国产精品久线在线观看| 九九热精品在线视频| 丁香五月亚洲综合在线| 欧美日韩午夜| 亚洲AV永久无码精品古装片| 国产区福利小视频在线观看尤物| 欧美高清国产| 91美女视频在线| 国产成人狂喷潮在线观看2345| 亚洲国产欧美目韩成人综合| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 亚洲精品少妇熟女| 色综合天天综合| 久久亚洲AⅤ无码精品午夜麻豆| 四虎成人免费毛片| 99久久精品免费观看国产| 日韩人妻精品一区| 久久久精品无码一区二区三区| 成人免费一级片| 日韩免费中文字幕| 亚洲欧美精品一中文字幕| 中文字幕天无码久久精品视频免费 |