陳瑞勇
(晉煤集團趙莊二號井,山西 晉城 048000)
山西晉煤集團趙莊煤業(yè)有限責任公司趙莊二號井(簡稱趙莊二號井)隸屬于山西晉城無煙煤礦業(yè)集團限責任公司,屬于證照齊全的合法礦井,趙莊二號井2007年3月正式開工建設,2010年4月開始生產(chǎn),礦井設計生產(chǎn)能力0.9 Mt/a,但在建設中留有富余系數(shù),實際生產(chǎn)能力略高于此。
趙莊二號井3#煤層瓦斯含量測定結(jié)果表如表1所示。從表1可以看出,常壓下趙莊二號井3#煤層可解吸含量占煤層原始含量比例為4.2%~35.4%,殘存瓦斯含量占煤層原始含量比例高達64.6%~95.8%。
因趙莊煤礦井下煤體具有較高的瓦斯含量,在地面筒倉內(nèi)存儲的煤炭資源會釋放大量瓦斯氣體到筒倉內(nèi),易使筒倉內(nèi)發(fā)生瓦斯積聚現(xiàn)象,這樣埋下重大安全隱患進而影響煤礦安全生產(chǎn)。當瓦斯積聚現(xiàn)象較嚴重時,還有可能引發(fā)筒倉內(nèi)瓦斯爆炸事故,但因筒倉內(nèi)瓦斯涌出現(xiàn)象較復雜,加之筒倉幾乎屬于封閉容器,這些因素都會在某種程度上增加筒倉內(nèi)瓦斯治理的難度及其特殊性;當人們在筒倉下口給煤機周圍開展裝車放煤工作時,裝卸口內(nèi)的瓦斯易釋放出來,而筒倉下口又屬于一相對較封閉的環(huán)境,筒倉下口放煤0.5 h后,放煤口上部空間內(nèi)瓦斯的濃度可達到2%~3%,給煤機四周的瓦斯甚至高達6%~7%,這樣會導致筒倉下口出現(xiàn)高濃度瓦斯積聚現(xiàn)象,會給地面筒倉裝車外運埋下重大安全隱患。如何治理筒倉下口瓦斯積聚,防止瓦斯事故發(fā)生,保證地面筒倉的正常安全生產(chǎn),根據(jù)其它礦井治理經(jīng)驗,決定對筒倉放煤口以上的密閉空間進行充填,杜絕瓦斯積聚的根源。

表1 趙莊二號井3#煤層瓦斯含量測定結(jié)果
地面筒倉下口附近存在空間,形成了類似于井下采煤工作面回風隅角的隅角渦流區(qū),放煤時,煤體釋放的瓦斯由于浮力作用,易上浮充填隅角渦流區(qū),造成瓦斯積聚。
結(jié)合趙莊二號井筒倉實際情況,通過對筒倉下口頂部充填新型充填材料使充填區(qū)內(nèi)瓦斯為0,其它區(qū)域降到安全濃度以下。通過對趙莊二號井地面筒倉下口頂部充填阻燃材料,可有效防止隅角瓦斯積聚現(xiàn)象,形成相對較完善的自然通風來稀釋排放筒倉下口處積聚瓦斯,實現(xiàn)筒倉本質(zhì)安全,確保安全高效生產(chǎn)。具體措施如下,充填后現(xiàn)場效果見圖1:
(1)對瓦斯積聚區(qū)充填無機材料防止瓦斯積聚,撤除原來監(jiān)測瓦斯設備,治理瓦斯達到一勞永逸的效果。
(2)充填區(qū)吊頂材料、充填材料必須采用阻燃材料。充填區(qū)材料填充要嚴實,無空隙且充填物不吸附瓦斯。同時充填區(qū)吊頂要穩(wěn)固、牢靠,不得影響其它設備運轉(zhuǎn)、檢修。另外充填后表面要光滑、平整,煤塵不易粘附。
(3)充填區(qū)域瓦斯?jié)舛葢艿停覀}下未充填區(qū)域在自然通風狀態(tài)下瓦斯?jié)舛炔怀^0.5%。

圖1 充填后現(xiàn)場效果
(1)填充材料Ⅱ是一種新型無機液體填充材料,反應物流淌性小,能夠快速發(fā)泡,快速成型與充填,并能高倍發(fā)泡,在低溫下便可反應。加之填充材料Ⅱ成型后具有較好的韌性,可承受部分抗壓強度,可在某種程度上起到支撐作用與緩沖作用。此外,固化物的韌性與實際變形性都較好,不會出現(xiàn)發(fā)脆開裂現(xiàn)象,密封性能良好。
(2)填充材料Ⅱ固化物不燃燒(即使使用噴燈、電焊也不會燃燒),也不延燃、抗靜電性優(yōu)。
同時填充材料Ⅱ為無毒、無刺激氣味,對環(huán)境和人員無任何污染(符合環(huán)保要求),且運輸方便。
(3)填充材料Ⅱ采用機械化操作的充填方式,大幅度提高了工作效率的同時也大大的降低了工人工作強度,且充填設備動力規(guī)格符合井下安全生產(chǎn)要求。且填充材料Ⅱ發(fā)泡倍數(shù)大,單位立方充填量少,能減輕下部支撐物的載荷。此外填充材料Ⅱ閉孔率低,在1mm厚度下都不會漏風,不會出現(xiàn)瓦斯二次吸附,施工簡單,操作方便。在處理瓦斯、火區(qū)有獨特的優(yōu)勢。
(1)保護充填區(qū)域的設備設施,做好測量工作,確保底板盡量水平后,再搭架。安裝滿堂紅支架,底部為角鋼做為主支架,用工字鋼做梁,每個工字鋼間以距為3.0 m布置。
(2)預留充填孔,充填孔距離最頂端不大于20 cm。同時在支架上方鋪設彩鋼板,進行封底。在彩鋼板上鋪設風筒布,防止漏漿。并通過預留的充填孔進行充填施工。
(3)實地查看注漿地點施工情況,配合礦方做好相應準備工作。并把泵及配件、譽邦填充材料Ⅱ號充填材料運至施工地點,準備清洗劑和若干棉紗。準備工作就緒后,接好與泵所連接的管路和混合槍,接通壓風管(供風管路快速接頭為A19,供風壓力為0.4~0.8 MPa,流量>3m3/min。 ),試驗泵所連接的管路是否暢通及出料比例是否合格。
(4)待施工技術(shù)人員核實泵能正常運轉(zhuǎn)后,把A、B兩組份的進料管插入相應吸料桶;正常施工時,確保材料始終按配比為1∶1的體積比混合,絕對不能出現(xiàn)斷料現(xiàn)象。在注漿過程中,必須注意觀察泵及注漿孔,當泵的壓力表指示數(shù)值達到標準,可以停止向該孔注漿,并轉(zhuǎn)移至下一注漿孔;如此循環(huán),直至充填工程施工結(jié)束。
(5)用施工前所準備的清洗劑清洗氣動多功能注漿泵及其配件,檢查清點數(shù)量。并協(xié)助礦方做好回撤設備及整理現(xiàn)場工作。
趙莊二號井地面筒倉下口頂部安全隱患區(qū)域使用充填阻燃材料前,由于經(jīng)常發(fā)生瓦斯超限等情況,按每次超限停產(chǎn)1 h計算,每次將影響產(chǎn)量500 t左右,使用充填阻燃材料后沒有發(fā)生瓦斯超限等情況,并撤除了瓦斯監(jiān)測設備,減少了設備、監(jiān)測費用和電費每年約12萬元,經(jīng)濟效益可觀。
充填阻燃材料后在充填區(qū)域內(nèi)瓦斯?jié)舛冉禐?,倉下未充填區(qū)域在自然通風狀態(tài)下瓦斯?jié)舛任闯^0.5%,保障筒倉的正常安全生產(chǎn);保證了作業(yè)區(qū)域的正常進行,杜絕了瓦斯事故的發(fā)生,為作業(yè)人員提供了安全良好的工作場所,提升人員工作安全感,社會效益顯著。
本項目研究具有普適性,大大提高了經(jīng)濟效益,保證了作業(yè)區(qū)域的正常進行,杜絕了瓦斯事故的發(fā)生,為作業(yè) 人員提供了安全良好的工作場所,提升人員工作安全感。項目的研制成功不僅可以在晉煤集團地面筒倉推廣應用,也可以在全國的有瓦斯危害的筒倉推廣應用,前景廣闊。
〔1〕江 山,李旭澤.采面上隅角煤體空隙充填瓦斯治理技術(shù)[J].中州煤炭,2011(6):30-32.