胡雋雋,劉凱,吳向東
(安徽江淮汽車集團股份有限公司技術中心,安徽 合肥 230601)
自GB/T 27630《乘用車內空氣質量評價指南》發布以來,車內空氣質量已成為衡量汽車品質的重要指標,氣味性已成為消費者選擇購車的重要指標之一;2016年1月22日國家環保部發布GB 27630意見稿,對汽車的環保性要求隨之加嚴,解決汽車零部件的氣味性問題已刻不容緩[1-4]。
將整車拆解為零部件總成,測試零部件總成的氣味性,與江淮零部件企標限值進行對比[5],發現不達標的零部件總成主要有以下5個,詳見表1:

表1 整改前不達標的零部件總成一覽表
將零部件總成分解至二級部件材料分別進行分析,座椅總成主要拆分為座椅發泡、座椅面套、金屬嵌件、金屬骨架四部分,其中金屬件對氣味性無影響,主要從發泡和面套排查座椅重點影響源,從發泡與面套檢測對比結果來看(詳見表2、表3),重點改進的零部件為發泡。
通過分析,主要從以下兩個方面來改善座椅總成氣味性:
1)原材料變更:發泡配方中增加醛類消除劑;
2)工藝變更:a)發泡澆注采用機器人澆注替代手工澆注,澆注時產生的氣體通過專用管道排放到戶外,不會對車間的發泡造成污染;b)管道改造,發泡真空開泡機的開泡排氣通過管道排入戶外,不會造成二次污染;c)倉儲變更:發泡上懸掛鏈后熟化,擺放有一定間隙,避免排放緊密。

表2 座椅總成發泡材料有害化學物質統計表

表3 座椅總成面套材料有害化學物質統計表
座椅總成經整改后滿足企標要求,檢測結果詳見表4:

表4 座椅總成整改前后氣味性對比表
將零部件總成分解至二級部件材料分別進行分析,儀表板總成主要由塑料本體及噴涂件構成,詳細影響因素如下:
(1)塑料件本體
塑料粒子本身乙醛表現不佳,且零件長時間存放乙醛不會明顯衰減,PP降解主要在注塑過程中,在高溫與剪切的作用下,聚丙烯降解,生成甲醛、乙醛、丙酮等小分子物質。通過生產線改造,對苯類有改善,但對醛類很難達到有效控制。聚丙烯基料在聚合過程中存在單體和高聚物,并且需添加溶劑、催化劑等,這些都會對原材料氣味性產生影響。
(2)出風口、裝飾條、中控面板
涂料是甲苯、乙苯、二甲苯的主要來源,經過對基材原料、生產工藝和油漆配方進行多輪調整,改善效果明顯。
通過分析,主要從以下三個方面來改善儀表板總成氣味性(詳見表5):
1)原材料變更:a)通過使用低 VOC環保原材料(如普利特低VOC的PP+EPDM-T20等);
b)采用低苯油漆。
2)工藝變更:a)嚴格控制注塑工藝,避免溫度過高,例注塑PP時溫度控制在210~230度之間
b)對包覆產品在供方進行烘烤處理;
3)倉儲變更:產品存放于工位架,倉庫通風。

表5 儀表板總成材料變更方案
儀表板總成經改進后滿足企標要求,檢測結果詳見表6:

表6 儀表板總成整改前后氣味性對比表
將零部件總成分解至二級部件材料分別進行分析,主要由零部件本體、吸音棉、包覆表皮、防撞塊組成,詳細影響因素如下:
(1)零部件本體
構成零部件本體的原材料都是PP、ABS,對甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、甲醛等揮發有影響。
(2)吸音棉
吸音棉材料為棉氈,采用膠水固定,對甲苯、乙苯、二甲苯、甲醛、乙醛等揮發有影響。
(3)包覆表皮
包覆表皮材料為 PVC+泡沫,同樣采用膠水固定,對甲苯、乙苯、二甲苯等揮發有較大影響。
(4)防撞塊
防撞塊的材料為EPS,對乙苯、苯乙烯等揮發有影響。
通過分析,主要從以下三個方面改善門板總成氣味性:
1)原材料變更:a)通過使用低 VOC環保原材料快速提升零部件VOC品質(如低VOC的PP+EPDM-T20等);b)采用雙組份吸音棉替代廢棉氈;c)采用低VOC油漆;
2)工藝變更:a)嚴格控制注塑工藝,避免溫度過高,如注塑PP時溫度控制在210~230度之間。

表7 門板總成材料變更方案
b)采用超聲波焊接替代膠水粘接;c)對包覆件進行后處理;
3)倉儲變更:a)開設VOC存儲區,產品置于工位架,避免產品密集堆放;b)產品放置空間增大,倉庫加強通風。
門板總成經整改后滿足企標要求,檢測結果詳見下表:

表8 門板總成整改前后氣味性對比表
將零部件總成分解至二級部件材料分別進行分析,主要由PU基材、面料、金屬燈框、XPE墊塊組成,詳細影響因素如下:
(1)PU板基材及面料
構成頂棚的原材料都是化工材料,大多容易吸附環境空氣,氣味性可探測性、可控性難度系數大。PU板主要由多元醇及聚醚、催化劑合成,添加型催化劑一般為胺類物質,具有刺激性氣味;面料中的染料及膠水不利于零部件總成氣味性。
(2)金屬燈框
金屬燈框與頂棚粘接使用氯丁膠,膠水中含有揮發性的有機物。
(3)XPE墊塊
XPE墊塊與頂棚粘接使用熱熔膠,膠水中含有揮發性的有機物。
通過分析,主要從以下三個方面來整改頂棚總成的氣味性:
1)原材料變更:a)將添加型催化劑改為反應型催化劑;b)面料采用環保染料和膠水。
2)工藝變更:成品面料收卷前增加加熱抽風裝置。
3)倉儲變更:a)原料由堆集擺放變更為分攤擺放;b)增加天窗頂棚掛架車數量。
頂棚總成經改進后滿足企標要求,檢測結果詳見下表:

表9 頂棚總成整改前后氣味性對比表
將零部件總成分解至二級部件材料分別進行分析,詳細影響因素如下:
(1)副儀表支撐塊材料
副儀表支撐塊材料為再生PU、EPS材料,對甲苯、乙苯、二甲苯等揮發有影響。
(2)膠水
所用膠水為非環保膠水(溶劑型萬能膠),對地毯總成醛類物質的含量有較大影響。
通過分析,主要從以下三個方面整改地毯總成氣味性:
(1)將副儀表支撐塊材料由再生PU、EPS更換為EPP材料;
(2)將膠水類型由溶劑型萬能膠換成高分子樹脂膠;
(3)倉儲變更:a)原料由木板墊擺放變更為預成型模擺放;b)廠房頂部開排氣孔,有利于空氣的流通,改善零部件的氣味性。
地毯總成經整改后滿足企標要求,檢測結果詳見表10:

表10 地毯總成整改前后氣味性對比表
將整改后的零部件進行裝車,依據江淮整車氣味性企標[6],重新對整改車輛開展氣味性測試,具體結果詳見表11:

表11 整車整改前后氣味性對比表
由上表可以看出,整改車輛整車氣味性為 3.5級,已達標。
隨著消費者對汽車健康要求的不斷提高,GB/T 27630《乘用車內空氣質量評價指南》近期內也將修訂為國家強制標準,這將大大促進各大主機廠嚴格管控車內空氣質量,對零部件的原材料、生產工藝等進行嚴格把關,有效提升車內空氣質量。
參考文獻
[1] GB/T 27630 乘用車內空氣質量評價指南,[S].
[2] 余鵬,郝源增,郝建鑫.汽車內飾件用低 VOC聚丙烯復合材料的制備及性能研究[J].精細石油化工進展,2009,10(12):24-26.
[3] 魏鳳玉,余錦城,吳六四,客車車內空氣質量評價[J].合肥工業大學學報(自然科學版),2007,30(8): 992-994.
[4] 范瀟瀟,項軍,孟成銘,郭建鵬.汽車內飾件用低氣味耐刮擦聚丙烯的研制[J].塑料工業,2010,38(1):80-87.
[5] Q/JQ 9083-2016車內零部件總成氣味性評價方法及等級限值要求[S].
[6] Q/JQ 13128-2016乘用車內整車氣味性主觀評價方法及等級限值要求[S].