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4.0 MPa碎煤加壓氣化爐10 000 m3/h(標(biāo)態(tài))氧負(fù)荷運行總結(jié)

2018-05-23 07:50:54趙杰豐李英杰
氮肥與合成氣 2018年3期

趙杰豐,李英杰

(河南理工大學(xué),河南焦作 454000)

河南晉煤天慶煤化工有限責(zé)任公司(以下簡稱晉煤天化)氣化工藝選用魯奇碎煤加壓氣化技術(shù)[1-2],氣化爐采用賽鼎工程有限公司在魯奇爐Mark- IV型上的改進(jìn)爐型,規(guī)格為Ф 4 000 mm×13 000 mm,操作壓力4.0 MPa,設(shè)計5開1備。

1 煤質(zhì)分析

原料煤采用晉城15#塊煤,屬于中灰、富硫、高發(fā)熱量無煙煤,其基本煤質(zhì)特征是:灰分質(zhì)量分?jǐn)?shù)在20%左右,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)在2.0%~2.5%,灰熔融性溫度高,一般大于1 450 ℃。入爐煤質(zhì)分析和灰熔點分析數(shù)據(jù)分別見表1和表2。

表1 入爐煤質(zhì)分析結(jié)果

表2 灰熔點分析數(shù)據(jù) ℃

通過前期運行,晉煤天化于2017年7月進(jìn)行了氣化爐單爐負(fù)荷摸高試驗,最高負(fù)荷達(dá) 10 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),氣化爐試驗運行穩(wěn)定,各項指標(biāo)正常,氣體成分明顯得到優(yōu)化,有效氣含量提高至70%,蒸汽分解率顯著提高,取得了較好的效果。

2 主要數(shù)據(jù)對比

2.1 氣化爐進(jìn)、出主要物料參數(shù)

氣化爐主要進(jìn)、出物料參數(shù)的對比見表3。

由表3可以看出:氧負(fù)荷達(dá)到10 000 m3/h(標(biāo)態(tài))時,單爐粗煤氣流量可達(dá)60 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),為設(shè)計值的150%,蒸汽、煤、中低鍋爐給水用量均有上漲;其中,中壓鍋爐給水用量上漲明顯,提高了50%左右,這主要是因為單爐負(fù)荷提高,爐內(nèi)反應(yīng)加快,需移除熱量增加而導(dǎo)致的。

隨著負(fù)荷提高,雖然氣化爐進(jìn)、出物料用量增加,但粗煤氣耗氧量基本保持不變,蒸汽消耗相應(yīng)降低,主要是因為耗氧量與煤質(zhì)的關(guān)系較大,若煤質(zhì)未發(fā)生大的變化,其耗氧量基本不變;蒸汽消耗的降低,主要是隨著負(fù)荷的提高,蒸汽分解率增加,從而導(dǎo)致了總蒸汽用量的減少[3]。

2.2 主要工藝指標(biāo)

氣化爐主要運行工藝指標(biāo)見表4。

表3 氣化爐主要進(jìn)、出物料參數(shù)的對比

表4 氣化爐主要運行工藝指標(biāo)的對比

由表4可以看出:對于晉城15#塊煤,當(dāng)氣化爐壓力4.0 MPa、氧負(fù)荷10 000 m3/h(標(biāo)態(tài))時,汽氧比的合適值為(4.85±0.05)kg/m3(標(biāo)態(tài)),此時氣化爐運行的各項指標(biāo),除灰鎖溫度和氣化爐與夾套壓差偏高外,均在正常指標(biāo)控制范圍內(nèi)。

灰鎖溫度報警值為400 ℃,氣化爐10 000 m3/h(標(biāo)態(tài))運行時,極易出現(xiàn)灰鎖溫度持續(xù)下降趨勢。為保證氣化爐穩(wěn)定正常下灰,汽氧比每次調(diào)整幅度為0.05 kg/m3(標(biāo)態(tài)),正常調(diào)整幅度為0.1 kg/m3(標(biāo)態(tài)),平均爐箅轉(zhuǎn)速為3 r/h(2把刮刀)。當(dāng)出現(xiàn)灰鎖溫度持續(xù)下降趨勢時,操作人員應(yīng)及時加大爐箅轉(zhuǎn)速,并拉起灰鎖溫度。

氣化爐與夾套壓差隨負(fù)荷的增大而增大,正常操作值小于50 kPa,報警值為100 kPa,聯(lián)鎖值150 kPa。高負(fù)荷運行時,當(dāng)負(fù)荷達(dá)10 000 m3/h(標(biāo)態(tài))時,需格外注意氣化爐與夾套壓差。

2.3 粗煤氣氣體成分

氣化爐粗煤氣氣體成分對比結(jié)果見表5。

表5 氣化爐粗煤氣氣體成分對比

由表5可知:當(dāng)負(fù)荷達(dá)10 000 m3(標(biāo)態(tài))時,粗煤氣中有效氣成分(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)可達(dá)到70%,比設(shè)計值60%高出多于10%;CH4體積分?jǐn)?shù)為8.06%,實際值比設(shè)計值高出2.29%,實際運行粗煤氣中有效氣成分含量大幅度提高,碳的利用率提高。因此,在條件允許的前提下,從系統(tǒng)節(jié)能降耗的角度出發(fā),氣化爐應(yīng)盡量維持在高負(fù)荷運轉(zhuǎn)。

2.4 不同負(fù)荷加煤與排灰時間間隔

高負(fù)荷下,氣化爐的加煤與排灰時間必然會縮短。不同負(fù)荷下加煤與排灰時間間隔對比見表6。

表6 不同負(fù)荷下加煤與排灰時間間隔對比

由表6可知:當(dāng)負(fù)荷達(dá)10 000 m3(標(biāo)態(tài))時,氣化爐的加煤時間間隔明顯縮短,說明該負(fù)荷下氣化爐內(nèi)氣化劑與碳的反應(yīng)加劇,速度增快,從而導(dǎo)致用煤量上升,但同時產(chǎn)氣量也相應(yīng)增加。

氣化爐煤鎖體積為18.7 m3,每次加煤充泄壓需耗時6~7 min,5臺爐運行時,加一次煤共需耗時30~35 min。若單爐負(fù)荷均達(dá)10 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),加煤時間雖然縮短至40 min,但基本能保證6臺爐的正常供煤。灰鎖排灰的設(shè)定時間為60 min,單爐排灰充泄壓需耗時15~16 min,5臺爐運行時,排一次灰共需耗時75~80 min。若單爐負(fù)荷均達(dá)到10 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),排灰時需嚴(yán)格控制好時間,做好排隊,方可保證不會出現(xiàn)灰鎖同時充壓,并對中壓蒸汽系統(tǒng)造成沖擊等情況發(fā)生。

3 氣化爐負(fù)荷上限

單爐運行負(fù)荷不可能無限提高,首先要考慮管道的承受能力,其次要考慮爐況的穩(wěn)定性和工藝指標(biāo)的可控性。根據(jù)GB 16912—2016《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》中,對于奧氏體不銹鋼管道,當(dāng)工作壓力大于3.0 MPa、小于10 MPa時,管道流速要求撞擊場合P×v≤45 MPa·m/s,一般選取氧氣流速不超過9 m/s。

在本裝置中,氣化爐單爐的氧氣管徑為DN 100 mm,當(dāng)單爐負(fù)荷達(dá)10 000 m3/h(標(biāo)態(tài))、氣化爐壓力4.0 MPa時,根據(jù)管道流量計算公式:

Q=vA

式中:Q——氧氣流量;

v——氧氣流速;

A——管道面積。

根據(jù)計算,當(dāng)單爐負(fù)荷達(dá)到10 000 m3/h(標(biāo)態(tài))時,氧氣管道流速為9.45 m/s,P×v=37.8 MPa.m/s。其中,氧氣流速已經(jīng)超出正常選取值,管道流速要求撞擊場合值已經(jīng)十分接近臨界值;同時,高負(fù)荷時,爐況雖然穩(wěn)定,但灰鎖溫度不易控制,波動較大,因此,在該裝置的管道配置下,設(shè)定單爐最大氧負(fù)荷為10 000 m3/h(標(biāo)態(tài))。

3 結(jié)語

在上述裝置的配置條件下,從安全和經(jīng)濟(jì)兩個方面考慮,單臺氣化爐的最高負(fù)荷設(shè)定為10 000 m3/h(標(biāo)態(tài)),高負(fù)荷以9 000~9 500 m3/h(標(biāo)態(tài))為宜。在實際運行中,應(yīng)嚴(yán)格按照表4中工藝指標(biāo)控制操作,尤其是氣化爐出口溫度、灰鎖溫度、氣化爐與夾套壓差等3個指標(biāo)。當(dāng)氣化爐負(fù)荷超過9 000 m3/h(標(biāo)態(tài))后,由于物料反應(yīng)加快,加煤、排灰頻率加快,爐箅轉(zhuǎn)速相應(yīng)提高,需要操作人員精心操作,及時預(yù)判,避免因操作延誤而導(dǎo)致爐況惡化。

當(dāng)氣化爐高負(fù)荷運行時,汽氧比處在較低水平,爐內(nèi)氣化層反應(yīng)迅速,反應(yīng)溫度與灰熔點接近,如果操作稍有不慎,將會導(dǎo)致爐況迅速惡化,因此,必須保證入爐原料煤、氣化劑(蒸汽、氧氣)的相對穩(wěn)定。同時,加強員工的操作培訓(xùn),提高員工在高負(fù)荷狀態(tài)下的應(yīng)急處置能力,才可保證氣化爐在高負(fù)荷下的穩(wěn)定運行。

參考文獻(xiàn)

[1] 付國忠,朱繼承.魯奇FBDB煤氣化技術(shù)及其最新進(jìn)展[J].中外能源,2012,17(1):5- 13.

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[3] 蓋麗芳.碎煤加壓氣化技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].化肥工業(yè),2015,42(4):72- 74.

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