10mm)粒級上升等問題進行了分析,提出了降低混合料中大球含量,改善混合料粒度組成、提高燒結礦質量的措施,并取得了良好效果。關鍵詞:燒結礦;自產(chǎn)精礦;混合料粒度;大球一、前言酒鋼4號燒結機于2011年1月份建成并投入運行,4號燒結機工藝流程原"/>
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摘 要:對酒鋼4號燒結機,在使用全自產(chǎn)精礦生產(chǎn)初期所暴露出的混合料中大球(>10mm)粒級上升等問題進行了分析,提出了降低混合料中大球含量,改善混合料粒度組成、提高燒結礦質量的措施,并取得了良好效果。
關鍵詞:燒結礦;自產(chǎn)精礦;混合料粒度;大球
一、前言
酒鋼4號燒結機于2011年1月份建成并投入運行,4號燒結機工藝流程原本按照全磁鐵精礦進行設計,為進一步降低煉鐵成本,2013年6月4#燒結機主鐵料結構由全外購磁鐵精礦變?yōu)槿x自產(chǎn)精礦,與外購周邊精礦相比,自產(chǎn)精礦粘性大,粒度細(磁鐵精礦-200目≤60%,自產(chǎn)精礦-200目≥85%),造球性能較好,混合料中大球(>10mm的生球)含量上升,大球(>10mm的生球)在燒結過程中不易固化,燒結礦強度差,以返礦的形式在生產(chǎn)流程中循環(huán),導致燒結礦返礦率(內(nèi)部返礦率、綜合返礦率)居高不下,造成加工成本的上升;同時燒結餅經(jīng)過單輥破碎、摔打、環(huán)冷機急冷爆裂后,燒結餅含粉率上升影響冷卻效果,致使環(huán)冷機出礦溫度高,在一定程度上限制了產(chǎn)能的發(fā)揮和系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
二、原因調(diào)查及分析
從表1可以看出,4號燒結機混合料通過二次混合機后,混合料中大球(>10mm的生球)含量上升11個百分點,對混合料大球貢獻比例達到70.0%。說明二混制粒工藝是造成使用全自產(chǎn)精礦后混合料大球上升的直接原因。
三、措施及效果分析
1、實施措施
2016年10月開始對燒結工藝流程進行優(yōu)化改造,新設計三混-5皮帶,給料-1可逆接至三混-5皮帶,三混-5皮帶接至三混-1皮帶(短接二次混合機),皮帶之間均采用低交料,降低混合料造球時間月3.5min,抑制>10.0mm大球比例
2、措施實施后效果分析
2.1 混合料參數(shù)分析
從上表數(shù)據(jù)分析:實施前、后用料結構基本變化不大;新流程投用后混合料中<1mm粒級較優(yōu)化前上升4.33%,1-3mm粒級上升5.03%,混合料中3-5mm粒級上升4.9%,5-10mm粒級下降8.17%,大于10mm粒級下降6.07%,同時混合料粒級差為下降趨勢,混合料粒度呈變好趨勢,更加的說明混合料粒度組成整體趨于均勻。
2.2生產(chǎn)過程分析
從表4數(shù)據(jù)分析:優(yōu)化后料層和優(yōu)化前相同,1#、2#主管負壓分別上升966 Pa、616Pa,負壓上升主要原因是混合料中<1mm、1-3mm粒級上升后,料層透氣性下降造成的。依據(jù)生產(chǎn)對比來看,由于<3mm粒級增加所致的主管負壓上升對生產(chǎn)過程和產(chǎn)能未造成影響,相反由于混合料中大于10mm粒級下降6.07%后,基本杜絕了混合料中的大球,燒結礦到環(huán)冷機后沒有二次燃燒的情況,環(huán)冷機出礦溫度大幅下降,通過現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)來看,環(huán)冷機出礦溫度較原系統(tǒng)生產(chǎn)下降了16℃左右,優(yōu)化后綜合返礦較優(yōu)化前下降15%。
2.3現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境改善分析
混合料混合制粒流程優(yōu)化改造后,混合料中大球含量降低,混合料粒度分布趨于合理,燒結礦成品礦粒度、強度有所提高,除塵器粉塵量下降,現(xiàn)場環(huán)境大幅改善。
四、結束語
通過對4號燒結機燒結工藝流程進行優(yōu)化改造,大幅降低了混合料中大球(>10mm的生球)含量,混合料粒度分布趨于合理,燒結礦成品礦粒度、強度有所提高,除塵器粉塵量下降10%以上,內(nèi)部返礦下降15%,同時由于混合料中大球(>10mm的生球)含量的降低,燒結礦到環(huán)冷機后基本杜絕了二次燃燒的情況,環(huán)冷機卸礦溫度下降16℃,為提高燒結礦產(chǎn)量、設備安全運行提供了有力保障。
(作者單位:酒鋼宏興鋼鐵股份有限公司選燒廠)