摘要:水平井固井質量的影響因素包括很多方面,主要包括:井身質量的影響、鉆井液性能不達標、水泥漿和前置液指標不符合要求、固井施工不連續、下套管困難、套管難以居中、水泥漿頂替率低等。在實際的固井質量控制過程中,要保證水平井自身的井身質量,強化水平井鉆井液管理,選用合適的套管扶正器,優化管串結構,保證套管居中,提高頂替效率,這樣才能夠保證水平井固井質量。
關鍵詞:水平井固井;質量控制;井身質量;套管扶正器;管串結構
地層裂縫發育的低承壓特點、地層的高孔滲造成水泥漿在候凝期間發生滲漏,無法有效的油水層間封隔,水平段長套管不易下到位等影響固井質量;因此,重點是強化井眼準備、優化管串結構、采用漂浮理論,同時對固井尾漿提出了“高初稠、快觸變、短附加”的漿體技術要求。盡力減少水泥漿候凝期間的滲漏,有效地提高了該地區水平井固井質量。經過5井次的施工結果表明:對主力產層的固井質量優質率從原來的28%提高到了66.5%。文中的方法更適應塔里木油田碎屑巖地層固井,且簡單實用。
1固井難點
1.1地層壓力系數低,易漏失
薄砂層油藏原始地層壓力53.54~54.02MPa,埋藏深度5000m左右,壓力系數1.09~1.1,相應的產層鉆進過程中,鉆井液密度一般為1.22~1.28g/cm3之間。
1.2儲層孔滲相對較高,地層易發生滲漏
志留—泥盆系儲層平均滲透率266.15×10-3μm2。石炭系儲層滲透率主要分布于(2.58~71)×10-3μm2,下石炭系砂巖儲層孔隙度主要分布于4%~19.2%,滲透率主要分布于(6~163)×10-3μm2。白堊—第三系儲層平均孔隙度12.2%,平均滲透率71.76×10-3μm2,為中孔、中滲的較好儲層。已有研究表明在候凝過程中,水泥漿在儲層中易發生滲漏導致二界面膠結弱化,儲層段封固質量降低,孔滲較高的地方固井質量較差。
1.3水泥漿性能不完善
目前在研究區油層的單級固井,比較成熟的方案為高低密度水泥漿組合使用,用低密度領漿封固上部重合段和斜井段,常規密度尾漿封固下部水平段。常用水泥漿體系為LD、GT、BX。水泥漿基本性能滿足固井施工要求,但尾漿初稠低(10~20BC),滲漏阻力小;尾漿稠化時間過長,滲漏時間長,水泥漿在儲層中的滲漏導致二界面膠結弱化,儲層段封固質量降低。
1.4水平段長,固井質量差
該地區水平段的長度一般在800m左右,水平段較長。固井質量不易保證的原因,一是由于套管自身重量導致套管“躺”在井眼里面,套管偏心,居中度不高;二是水泥漿在運移過程中,趨于在流動阻力小的上部流動,套管與地層緊密接觸的下部則流速較慢,出現所謂的分層現象,頂替效率不高。
2技術措施
基于以上難點,施工現場采取了一些技術措施,對解決這些問題有較好的效果,同時,作者也提出了自己的一些設想和建議。
2.1強化井眼準備
調整泥漿性能,泥漿屈服值過高,不易于頂替,增加漏失風險,其它條件不變,通過軟件模擬,鉆井液的切力由10Pa降低至4Pa,循環摩阻當量密度可降低0.02~0.04g/cm3,且循環驅替效率由60%提高到98%,下在套管前,調整鉆井液以降低摩阻和防鉆屑沉降為目的;注水泥施工前鉆井液以改善流動性為主,在保證壓穩地層和井壁穩定性的前提下,降低泥漿的密度、粘度和切力等性能,提高其流動性。
2.2優選水泥漿體系
根據地層滲透性強的特性,改進的重點是:在肯定前期技術工作的基礎上,為防止由于候凝期間滲漏引起的固井質量差,采用“靜止堵漏”的原理,總體上傾向于提高水泥漿尾漿的塑性粘度和屈服值,同時縮短尾漿稠化時間,也容易實現壁面剪應力固井工藝。提高水泥漿尾漿初稠,增強體系的觸變性,尤其是高溫下的觸變性,增大漿體對地層的滲流阻力,水泥漿泵送到位靜置后膠凝強度發展迅速,提高了水泥漿內部應對地層流體竄的結構阻力。同時,靜膠凝強度過渡時間較短,極大降低了形成竄流通道的風險。最大程度上達到防止氣體或其它流體侵擾、竄流、形成竄流通道的目的。另一方面縮短施工附加時間,減少候凝期間水泥漿滲漏時間。
通常情況下,水泥漿體經過高溫養護后表現出高溫稀釋的性能,但從表3中試驗數據可以看出,BX水泥漿體系經過高溫養護后,K值增大,n值降低,表現出高溫增稠的現象,而LD、GT水泥漿體系均表現為高溫稀釋,同時,BX水泥漿體的觸變性經過高溫養護后得到加強,初、終切力差值由常溫的9.2Pa增長到高溫下的16.4Pa,增長了78%。并且高溫下觸變性的發展也較為迅速,5min的終切已經達到10min的終切的92%。同時,通過SPN值法進一步考察3種水泥漿體系的防竄能力,BX水泥漿體系高溫增稠的性能、高溫下觸變性快速發育的能力更適合于滲漏地層的“靜止堵漏”作業;較短的靜膠凝強度過渡時間及較低的SPN值說明其防竄能力更強,更適合于地層流體復雜的固井施工作業。從漿體性能來看,BX水泥漿體系通過降失水劑控制20~30BC的初始稠度,較強的觸變性及較好的防氣竄性能更適用于碎屑巖固井。
2.3改進固井工藝
堅持大排量施工。采用紊流頂替的原則,提高施工排量,特別是頂替排量,原則上要求環空返速不低于1.2m/s。采用“漂浮固井”的原理。在替漿過程中水平段替清水,加大水平套管內外的密度差,使其“漂在”水泥漿中。根據相關理論研究計算結果,在水平井段套管外環空為1.90g/cm3的水泥漿的情況下,套管內充滿1.00g/cm3的清水比套管內充滿1.90g/cm3泥漿,其有效重量會減少50%左右,而產生一個使套管串向上的漂浮趨勢,但在實際上這個漂浮力還同時取決于套管串的剛度和井眼軌跡情況。采用預應力固井技術。提高替漿結束以后套管內外的壓差,在水泥漿凝固之前,給套管一個向內擠壓的力,使其產生微變形。待水泥漿失重以后,隨著環空擠壓力的降低,套管慢慢膨脹,剛好彌補水泥石形成過程中的體積收縮,最大限度地減小套管與水泥環之間的間隙。考慮到設備的承受能力,套管內外壓差控制在10MPa較為合適。
2.4優化套管管串
在管串的最下端排一根2m左右的短套管,在短套管上安放一只旋流剛性扶正器,使整個管柱始終處于一種“抬頭”的狀態,減小管串尖端遇臺階阻卡的情況。優選帶有導流槽的螺旋大倒角剛性扶正器,其目的一是提高套管在井眼中的居中度,二是改變環空流體流態,提高水泥漿的驅替效率,同時,還能有效降低接箍遇阻卡的幾率,幫助套管順利下入。水平段每1根套管加放一只旋流扶正器,大斜度段每2根套管加放一只旋流扶正器,其它井段每3~5根套管加放一只旋流扶正器。
3現場應用
通過改善井筒條件,降低泥漿的粘切,采用漂浮理論工藝,同時優選BX水泥漿體系,固井質量優質率大幅度提高。通過對BX體系下的5井次長封固水平井固井質量進行統計,全井固井質量平均合格率70.2%,平均優質率49.3%;目的層固井質量平均合格率83.2%,平均優質率為66.5%。
4結論
(1)改善井筒條件,降低泥漿粘切,減小泥漿觸變性,采取優化管串、“漂浮”理論、提高施工排量有助于提高固井頂替效率,提高固井質量;
(2)BX水泥漿體系,其水泥漿的高初稠、較強的觸變性及防竄性能能夠更好地適應研究區地層的高孔滲特性,阻止水泥漿在候凝期間的滲漏,減少對水泥漿的污染,提升層間封隔,從而提高該地區水平井固井質量。
參考文獻
[1]董大秋.水平井固井質量的影響因素及提升措施探討[J].西部探礦工程,2018(4).
作者簡介:劉百春,身份證號碼:652801197406016112,男,高級工程師,現就職于塔里木油田公司油氣工程研究院。
(作者單位:塔里木油田公司油氣工程研究院)