侯曙光
(江門職業技術學院,江門 529000)
為了提高市場競爭力,滿足客戶需求,企業迫切需要提高生產效率。本文結合生產實際需要,針對特定產品的使用性能和加工過程,提出了橡膠彈簧的開發設計方案。從生產實踐看,該方案滿足了客戶的使用要求,提高了生產效率,降低了生產成本,為企業創造了更多的利潤空間。
通過動力源帶動執行機構往復運行,實現單向閥的開啟和閉合,進而完成吸取和壓出工作介質的目的,結構原理如圖1所示。通過結構圖可以看出,閥體的安裝面需要和其他部件配合,閥座和支架在軸向上的尺寸要滿足和閥體孔的配合需要。在實際的加工過程中,由于三個零件尺寸公差的累積,通過尺寸鏈(圖1)的計算,公差累積在0.15mm,而且閥體孔的軸向尺寸、閥座的厚度及支架的高度尺寸公差要求非常嚴格,加工效率低下,成本高。人們可以通過選配法、分組法、修配法等來提高裝配精度,但是產品的互換性難易保障,尤其是給后期的售后維護帶來更高的成本投入,進一步降低產品利潤。
各個閥孔的累積值是不同的,如果累積的是負值,那么在實際運行過程中,就會出現閥座和支架沿軸向竄動,使密封圈快速磨損,讓竄動加劇,產生噪音、泄露和組件的損壞,影響設備的使用壽命;如果累積的是正值,就會引起泄露。
針對產品特點,要提高產品的性能,首先要解決公差累積給產品帶來的負面影響。由于一臺設備由多個吸取和壓出的單向閥,尺寸很難控制一致,因此產品的使用壽命很容易受到該部件的影響,尤其是高頻運行時,產品的性能將會受到更大的考驗。
為了延長產品的使用壽命,提高產品的性能和生產效率,有必要針對該問題進行優化設計。由于設備涉及多個裝配體的配合,常規的鎖緊或緊定很難滿足尺寸鏈累計的公差,需要借助某種方式來消除或者自動補償尺寸來滿足要求。考慮實際的運行工況,筆者決定利用橡膠彈簧的優點來解決公差累積的問題。
橡膠彈簧是一種高彈性體,彈性模量小,受載后有較大的彈性變形,具有較高的內阻,對沖擊和高頻振動的吸收以及隔音具有良好的效果。同時,其減振效果好、共振領域小、使用壽命長、成本低,具有優良的氣密性、防水性,是減振的最佳選擇。
具體的改進結構如圖2所示,通過添加橡膠彈簧來補償公差累積,同時降低產品運行時的噪音,使產品滿頻運行時的噪音由原來的80Hz降低到55Hz;閥體孔的磨損也大大減弱,延長了產品的使用壽命。生產實踐表明效果良好。

圖1 結構原理及尺寸鏈

圖2 改進后的結構
通過橡膠彈簧對軸向間隙進行補償,結合具體產品,采用圓環型橡膠彈簧,材料為丁腈橡膠,肖氏硬度60HS,預緊力20N,預壓0.15~0.25mm,確保預壓面足夠大。結構如圖3所示,根據實際產品(閥體孔的內徑、閥座內孔的孔徑、閥彈簧的自由高、并圈量以及對應壓縮量的壓力值)設計外徑D1、內徑D2、厚度H、彈簧的強度等約束條件進行優化設計。

圖3 橡膠彈簧結構圖
橡膠材料的彈性模量E和切變模量G的關系為:

在該結構中,環槽起到關鍵作用,環槽的深度H1設置為0.4mm,考慮到閥體孔、閥座、支架的公差累計,安裝時確保橡膠彈簧的預壓縮量保持在0.15~0.25mm。在設備開始運行時,橡膠彈簧的厚度尺寸補償了裝配體的軸向公差累積,運行過程中工作介質會進入環槽增加橡膠彈簧的剛度,滿足強度要求。
通過樣機調試,將試制的產品進行驗證,通過協調改善橡膠彈簧的質量,已經可以滿足使用要求。由于結構設計的改進,閥體孔的軸向尺寸公差可以放寬到0.1mm,讓孔的加工很容易達到,同時閥座厚度尺寸公差和支架高度尺寸公差也適當放寬,以提高加工效率、降低成本。目前,已經批量生產,實踐表明,設備振動噪音降低超過30%,同時產品的性能和生產效率提升,生產成本得到降低。
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