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20000 m3/h空分設備下塔液泛 故障原因分析與處理

2018-04-02 07:26:44周金城
低溫與特氣 2018年1期
關鍵詞:區域設備

周金城

(馬鞍山鋼鐵股份有限公司 氣體銷售分公司,安徽 馬鞍山 243000)

0 引言

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱:馬鋼)氣體銷售分公司配備的20 000 m3/h空分設備由杭氧設計、制造,采用分子篩吸附器吸附凈化、液氧內壓縮、全精餾制氬、氪氙與氖氦粗制工藝流程。20 000 m3/h空分設備下塔為篩板塔,上塔、粗氬塔、精氬塔、粗氖氦塔、貧氪氙塔均為規整填料塔。20 000 m3/h空分設備精餾系統流程簡圖見圖1。

20 000 m3/h空分設備自投產,因空分設備設計、設備維護措施及設備故障原因影響,下塔發生多起液泛,對空分設備精餾工況影響大。為此,馬鋼通過空分設備技術改造、故障隱患消除、操作方法改進等處理措施,消除下塔液泛,使空分設備安全穩定運行。

1 下塔塔板設計不完善

1.1 液泛故障現象與原因分析

2004年1月16日,馬鋼20 000 m3/h空分設備初次投運,氧氣純度合格、氮氣純度未達標,純液氮節流閥V3開度較大。2004年1月18日,為提高氮氣純度,增大下塔回流比,將純液氮節流閥V3開度減至64%時,下塔發生液泛。下塔發生液泛時空分設備運行參數見表1。

圖1 20 000 m3/h空分設備精餾系統流程簡圖Fig.1 20 000 m3 /h ASU distillation system flow diagram表1 下塔發生液泛時空分設備運行參數Table 1 The ASU operating parameters when flooding occurs

   項目1月16日正常運行參數1月18日液泛運行參數下塔阻力/kPa15.5~15.827~33下塔壓力/kPa451~453473~481下塔液空液位/mm500~55040~130氧氣純度/%99.899.8氮氣純度/10-6O238~432000氧氣產量/(m3·h-1)1900018700低壓空氣量/(m3·h-1)4900046500中壓膨脹空氣量/(m3·h-1)2600026000高壓空氣量/(m3·h-1)2700026000

杭氧設計人員根據20 000 m3/h空分設備工藝流程與下塔設備結構特點,對下塔液泛時空分設備運行參數分析。因馬鋼20 000 m3/h空分設備設置氖氦粗制流程,分別從主冷冷凝側、下塔頂部抽取3股富含氖氦氣的氮氣作為提取粗氖氦氣的原料氣,進入粗氖氦塔參與精餾。為提高3股含有氖氦氣的氮氣中氖氦氣濃度,在原下塔頂部增設3塊塔板,增設的3塊塔板間距設計小。

空分設備運行時,主冷冷凝側部分液氮作為下塔回流液,經液氮回流閥V11進入下塔頂部增設的3塊塔板參與精餾。因增設3塊塔板間距小,在減小純液氮節流閥V3開度,進入增設3塊塔板回流液體量增加時,塔板中液體未及時通過溢流斗流入下一塊塔板,造成增設3塊塔板液面增厚及溢流斗液位上升。在溢流斗液體液位升至與塔板液體液面水平時,回流液體在溢流斗中流動阻力大,無法通過溢流斗流入下一塊塔板,使下塔頂部Ⅰ段精餾區域發生液泛,造成下塔Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ段精餾區域回流液體量減少,上升蒸氣液化量降低,下塔壓力升高,進塔加工空氣量減少,下塔精餾工況劣化。

1.2 處理措施

1.2.1應急處理措施

為保證公司生產,對下塔頂部Ⅰ段精餾區域發生液泛處理措施如下:

增大純液氮節流閥V3開度,增大粗氖氦塔冷凝器熱負荷,增加從下塔頂部液氮抽取量。開啟下塔頂部液氮排放閥,排放液氮。以此降低下塔頂部增設3塊塔板液面厚度與溢流斗液面高度,消除下塔頂部Ⅰ段精餾區域液泛。

在下塔頂部Ⅰ段精餾區域液泛消除后,未減少純液氮節流閥V3開度調節氮氣純度,以此維持設備運行。

1.2.2下塔液氮管線技術改造

通過設備技術改造,消除因下塔頂部增設3塊塔板造成下塔發生液泛現象。2004年4月,對20 000 m3/h空分設備下塔液氮管線進行技術改造,具體技術改造措施如下:

經杭氧設計人員對20 000 m3/h空分設備下塔理論計算,將下塔頂部增加3塊塔板的Ⅰ段精餾區域不作為精餾區域,下塔Ⅱ段精餾區域至下塔Ⅵ段精餾區域塔板數量可以在下塔Ⅱ段精餾區域頂部分離出氧含量不大于5×10-6氮氣,在下塔Ⅵ段精餾區域底部分離出純度合格的富氧液空。

將液氮回流閥V11出口液氮管道移出下塔Ⅰ段精餾區域,直接導入下塔Ⅱ段精餾區域頂部,使液氮回流閥V11出口液氮不經過增設3塊塔板。因增設的3塊塔板無回流液體下流,避免下塔回流液體因增設的3塊塔板間距小,在Ⅰ段精餾區域塔板上滯留,不使下塔Ⅰ段精餾區域發生液泛。下塔液氮管線改造示意圖如圖2所示。

圖2 下塔液氮管線改造示意圖Fig.2 A schematic diagram for the reconstruction of the liquid nitrogen pipeline in the lower tower

1.3 效果

2004年5月7日,20 000 m3/h空分設備液氮管線改造完畢投入運行,效果顯著??辗衷O備運行至今,下塔頂部Ⅰ段精餾區域未因增設的3塊塔板發生液泛,氮氣氧含量降至不大于10×10-6。

2 下塔液空管線設計不佳

2.1 液泛故障現象與原因分析

20 000 m3/h空分設備自投產運行,液空節流閥V1保持全開狀態。2005年6月3日,在減小純液氮節流閥V3開度,增加下塔回流比,使氮氣氧含量達到設計指標時,下塔發生液泛。下塔發生液泛時空分設備運行參數見表2。

表2 下塔液泛時空分設備運行參數Table 2 The ASU operating parameters when flooding occurs

杭氧設計人員根據20 000 m3/h空分設備工藝流程設計特點,對下塔液泛運行參數分析。馬鋼20 000 m3/h空分設備設置氪氙粗制流程,從下塔塔釜抽取一股富含氪氙的液空進入貧氪氙塔,作為提取貧氪氙的原料液。因馬鋼20 000 m3/h空分設備未設置氪氙精制設備,貧氪氙塔未投運,下塔液空經液空節流閥V1、V701分別進入上塔提餾段與粗氬冷凝器。

液空節流閥V1與閥門進口處液空管線直徑均為Φ90 mm,將液空節流閥V1全開,液空經此液空管線流量低。在減小純液氮節流閥V3開度時,下塔增加回流液體滯留于下塔Ⅵ段精餾區域,無法通過液空節流閥V1進入上塔提餾段,下塔塔釜液空液位高。造成下塔Ⅵ段精餾區域塔板與溢流斗液面均上升,下塔Ⅵ段精餾區域塔板回流液體積累、懸浮,下塔Ⅵ段精餾區域發生液泛。

因下塔Ⅵ段精餾區域發生液泛,下塔Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ段精餾區域回流液體與上升蒸氣熱質交換效率降低,氮氣氧含量上升,進塔加工空氣量減少,氧氣產量降低。

2.2  處理措施

2.2.1操作方法改進

開啟下塔液空排放閥,排放下塔Ⅵ段精餾區域液空。同時,增大粗氬冷凝器液空進液閥V701開度,因入粗氬冷凝器液空管線直徑為Φ203 mm,可有效將下塔Ⅵ段精餾區域液體通過粗氬冷凝器工作輸入上塔。為避免因進入粗氬塔氬餾分流量高,粗氬冷凝器冷凝側氮氣積聚量增大,降低氬餾分氬含量,不使粗氬塔發生氮塞。以此,降低下塔液空液位與阻力,消除下塔Ⅵ段精餾區域液泛。

同時,在空分設備冷開車、熱開車調純階段,減小純液氮節流閥V3開度,調節氮氣純度時,采用同步投運粗氬塔方法,將下塔Ⅵ段精餾區域液空及時轉移至粗氬冷凝器,不使下塔Ⅵ段精餾區域發生液泛。

2.2.2下塔液空管線技術改造

2010年10月,通過對下塔液空管線進行技術改造,消除下塔Ⅵ段精餾區域發生液泛。具體下塔液空管線改造措施如下:

針對馬鋼20 000 m3/h空分設備自投產,貧氪氙塔未投運狀況,取消貧氪氙塔精餾功能。將從下塔抽取經液空節流閥V1603進入貧氪氙塔,作為提取貧氪氙原料液的部分液空,改為進入液空節流閥V1出口直徑為Φ110 mm液空管線,使液空節流閥V1與V1603并聯,從而增加液空節流閥V1所在液空管線的液空流量,有效將下塔Ⅵ段精餾區域液空輸入上塔提餾段。下塔液空管線改造示意圖如圖3所示。

圖3 改造后空分設備精餾系統流程簡圖Fig.3 The schematic diagram of the reconstruction of the lower tower liquid and air pipeline

2.3 效果

2005年6月,20 000 m3/h空分設備操作方法改進完畢,下塔Ⅵ段精餾區域未因液空節流閥V1所在液空管徑小發生液泛,氮氣氧含量調至5×10-6~8×10-6。同時,因氬餾分氬含量控制較低,液氬產量未達標。

2010年12月,20 000 m3/h空分設備下塔液空管線改造完畢,投入運行,下塔Ⅵ段精餾區域未因液空管徑小發生液泛,氮氣氧含量小于5×10-6,液氬產量較大幅度提高,效果明顯。

3 分子篩吸附器故障影響

3.1 液泛故障現象與原因分析

2011年8月,處于冷備用狀態的20 000 m3/h空分設備分子篩吸附器發生進水故障。使用庫存分子篩、氧化鋁將進水失效的分子篩、氧化鋁更換、活化后,空分設備開車,下塔阻力較高,氧氣純度合格,氮氣氧含量大于22×10-6未達標。

隨著空分設備運行時間延長,下塔液空液位與阻力波動幅度增大,分子篩吸附器出口空氣中二氧化碳含量與氮氣氧含量同步升高。對下塔液空分析化驗,液空中二氧化碳含量高。根據生產計劃,空分設備運行3周后,停機再次轉入冷備用狀態。20 000 m3/h空分設備停運前運行參數見表3。

表3 20 000 m3/h空分設備停運前運行參數Table 3 20 000 m3/h ASU before the stoppage of operation parameters

通過對20 000 m3/h空分設備運行參數分析,20 000 m3/h空分設備下塔發生液泛。在空分設備停機后,對分子篩吸附器中分子篩、活性氧化鋁取樣分析化驗,更換的分子篩、活性氧化鋁因庫存時間長,吸附容量大幅度降低。在空分設備運行時,分子篩吸附器吸附效率降低,分子篩吸附器出口空氣中二氧化碳含量逐步上升,使下塔塔板篩孔被固態二氧化碳逐步堵塞,下塔塔板液體厚度增加,下塔塔板阻力逐步增加,使下塔Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ段精餾區域發生液泛。

隨著下塔塔板篩孔堵塞程度增加,下塔液泛逐步加劇,下塔上升蒸氣液化量與回流液體蒸發量逐步降低,使氮氣氧含量上升,下塔液空液位與阻力波動,入下塔低壓空氣、中壓膨脹空氣、高壓空氣流量降低。

3.2 處理措施及效果

通過訂購質量合格的分子篩與活性氧化鋁,將空分設備2臺分子篩吸附器中分子篩、活性氧化鋁全部更換。同時,將下塔、主冷、粗氬塔、精氬塔、粗氖氦塔液體排盡,在分子篩吸附器中分子篩、活性氧化鋁全部更換完畢,啟動空壓機、投運空冷系統、再生活化分子篩吸附器,對20 000 m3/h空分設備進行全面加溫,清除空分設備低溫系統積聚的二氧化碳。

2012年2月,20 000 m3/h空分設備開車運行,下塔Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ段精餾區域液泛現象消除,空分設備運行工況穩定,效果較好。

4 粗氬塔氮塞影響

4.1 液泛故障現象與原因分析

2011年4月25日,空壓機入口導葉因定位器故障出現波動現象。在分子篩吸附器升壓階段,氬餾分氬含量升至15%,粗氬冷凝器液空液位由正常運行280 mm升至750 mm。同時,下塔液空液位與阻力值均大于其報警值,氮氣氧含量由2.1×10-6升至大于7000×10-6,入下塔低壓空氣、中壓膨脹空氣、高壓空氣流量均降低。

根據故障現象分析,下塔Ⅵ段精餾區域發生液泛。在分子篩吸附器升壓階段,空壓機入口導葉因定位器故障波動,入下塔參與精餾加工空氣量減少,主冷熱負荷降低,上塔提餾段氬富集區下移,氬餾分氮含量增大,粗氬冷凝器冷凝側氮氣積聚量增大,粗氬冷凝器熱負荷下降,粗氬塔發生氮塞。

因粗氬塔發生氮塞,粗氬冷凝器液空蒸發量減少,粗氬冷凝器液空液位升高,下塔部分液空無法通過粗氬冷凝器工作輸入上塔,滯留于下塔Ⅵ段精餾區域,下塔Ⅵ段精餾區域塔板液面厚度與溢流斗液位上升,使下塔Ⅵ段精餾區域發生液泛,下塔回流液體與上升蒸氣熱質交換效率降幅大,氮氣氧含量高。

4.2 處理措施及效果

1.將液空節流閥V1全開,開啟下塔液空排放閥,同時增大純液氮節流閥V3、污液氮節流閥V2開度,降低下塔液空液位及阻力。

調節主塔工況,使氧氣純度與氬餾分氬含量穩定。同時調節粗氬塔工況,消除粗氬塔氮塞,保持粗氬塔運行,消除下塔Ⅵ段精餾區域液泛。

2.根據生產計劃,在空分設備停機時,將空壓機入口導葉定位器更換。同時,針對空壓機入口導葉定位器故障較多,造成粗氬塔氮塞,使下塔Ⅵ段精餾區域發生液泛現象,2012年1月,對空壓機入口導葉定位器實施移位技術改造。

空壓機入口導葉定位器安裝在入口導葉執行機構支架中,因空壓機機體振動影響,入口導葉定位器故障率高。通過對入口導葉定位器進行移位技術改造,將入口導葉定位器移出空壓機機體,安置在無振動固定支架中,有效避免入口導葉定位器故障,粗氬塔運行工況穩定,下塔Ⅵ段精餾區域未再次發生液泛,效果明顯。

5 結束語

針對馬鋼20 000 m3/h空分設備投產后,下塔發生多起液泛現象,馬鋼在杭氧設計人員指導下,分析下塔發生液泛具體原因,根據20 000 m3/h空分設備工藝流程與設備結構特點、通過設備技術改造、故障隱患消除、操作方法改進,消除下塔發生液泛影響因素,保證設備安全穩定運行。

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