李昱民
(江西銅業集團公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江銅集團貴溪冶煉廠(簡稱貴冶)熔煉一系統日均生產陽極銅1300t。工藝流程采用閃速熔煉—PS轉爐吹煉—回轉式陽極爐精煉。陽極爐工序則分為回轉式陽極爐精煉和圓盤澆鑄機兩部分,主要工藝流程見圖1。
轉爐產出的高溫液態粗銅含銅98.5%以上,由行車加入陽極爐后經過氧化還原精煉為含銅99.2%以上的陽極銅,再由溜槽導流至圓盤澆鑄機,進行陽極板澆鑄作業,合格的陽極板作為工序的主產品交付電解車間進行電解精煉。本文結合生產實際,分析了精煉澆鑄過程中影響銅直收率的主要因素;通過制定相關措施、精細管理,使陽極爐工序銅直收率得到提高。
經生產分析得出:影響陽極爐工序銅直收率高低的關鍵工藝為:陽極爐精煉過程和圓盤澆鑄過程。在整個工藝過程中,投入的物料為轉爐來粗銅,產出主要中間物料為:精煉渣、廢陽極板、廢銅模、廢銅。
要提高銅直收率須降低精煉渣、廢陽極板、廢銅模、廢銅的含銅量入手。即控制銅在精煉渣、廢銅、廢陽極板、廢銅模中的損失。
陽極爐工序部分中間物料的銅損失率技術指標匯總于表1

圖1 工藝流程

表1 精煉澆鑄過程中各產物的銅損失率匯總
以上可以看出,陽極爐銅直收率的主要影響要素為:
(1)在氧化結束后排渣過程中,銅在精煉渣中的損失。
(2)液態陽極銅由陽極爐導流至圓盤澆鑄機的過程中,銅水飛濺損失,澆鑄包粘結和活動溜槽內剩的廢銅。
(3)圓盤澆鑄過程中廢陽極板的產出。
(4)澆鑄銅模消耗的陽極銅。
因此要提高陽極爐銅直收率須從以下四個方面進行。
(1)減少精煉渣內含銅量。
(2)減少圓盤澆鑄過程中液態銅水流失產生的廢銅。
(3)減少廢陽極板的產出。
(4)減少澆鑄銅模的消耗。
在精煉排渣過程中,銅金屬以氧化亞銅的形式隨精煉渣一同排出,同時還夾帶少量的單質銅,精煉渣再次加入轉爐造成銅的流失;直接降低了銅直收率。
3.1.1 精煉渣含銅高的原因
粗銅氧化精煉的基本原理[1]在于銅液中存在的大多數雜質對氧的親和力都大于銅對氧的親和力,且多數雜質的氧化物在銅液中的溶解度很小,當空氣或壓縮空氣中的氧通入銅液中便優先將雜質氧化除去。但是熔體中,銅占絕大數,而雜質占極少數,故其氧化機理可認為銅首先發生氧化作用。反應方程式如下。

所生成的Cu2O立即溶解于熔融銅液中,其溶解度隨溫度升高而增加,其關系見表2。

表2 氧化亞銅在銅液中的溶解度
雜質氧化是放熱反應,隨著溫度的升高,則殘留雜質濃度增大。同時,溫度過高,溶體中飽和Cu2O亦多,造成渣含銅高。
3.1.2 減少精煉渣含銅的措施
針對以上原因制定措施。
(1)精準判斷氧化終點樣,及時排渣。
(2)氧化精煉過程的溫度不宜過高,一般在1130~1150℃;減少渣含銅量。
(3)排渣時如爐口結銅不平,單質銅會隨氧化渣流失,所以放渣前爐口必須清理干凈。 制定措施后精煉渣部分技術指標列于表3。

表3 精煉渣部分技術指標匯總表
3.2.1 圓盤澆鑄過程中廢銅形成的方式
(1)澆鑄生產過程中,銅液通過爐體出銅口到活動溜槽、固定溜槽、中間包再通過澆鑄包澆鑄成合格的陽極板,銅水飛濺以及澆鑄包粘結而造成的廢銅。
(2)澆鑄結束后:活動溜槽、固定溜槽、中間包、澆鑄包內剩余的廢銅
(3)行車加粗銅灑落、氧化渣帶銅等等。
3.2.2 改進澆鑄包、活動溜槽的制作減少廢銅損失
(1)改進澆鑄包的制作[2],減少澆鑄包嘴子結廢銅。圓盤澆鑄期間,澆鑄包嘴子易結銅,粘結到一定量時需人工及時清理,如廢銅落入模內會導致陽極板偏重,嘴子下部粘結過大頂到模面影響電子秤計量。廢銅作為中間物料回爐,直接影響了銅直收率。
在銅液含氧量達標的情況下,澆鑄包易結銅的主要原因為:澆鑄包嘴子磚澆鑄結束返回時,澆鑄包嘴子制作水平度太平(側面圖如圖2);銅液在嘴子磚處停留,易形成粘結。通過加大嘴子磚的斜度(側面圖如圖3);讓澆鑄包返回時銅水在澆鑄返回時不容易沉積;熔體倒出時離銅模面的也落差變小;這樣澆鑄包嘴子不容易粘結,減少了廢銅的產出。

改進前:每爐次清理澆鑄包嘴子次數在16次以上,改進后:清理澆鑄包嘴子數在8次以內,每月按120爐次數,少清理澆鑄包嘴子8次算,每個澆鑄包嘴子清下的廢銅約3kg,月減少廢銅產出量:120*8*3*2=5760kg=5.76t
(2)改進活動溜槽制作、減少活動溜槽內剩的廢銅。現用活動溜槽,澆鑄結束后每爐次會剩余約5t大塊廢銅在活動溜槽內,直接響銅直收率。
主要原因為:活動溜槽嘴子制作太高,澆鑄結束后,活動溜槽內的銅水不能完全流出,剩銅多。通過改進活動溜槽的制作,把活動活動溜槽嘴子做淺,澆鑄結束后,使活動溜槽內的銅水盡可能的流干凈,減少活動溜槽內剩的廢銅。活動溜槽嘴子改進后:活動溜槽內剩銅約3t/爐。
改進后,澆鑄包結廢銅量及活動溜槽內剩的廢銅量部分技術指標列于表4。
其它如澆鑄時中間包、澆鑄包的飛濺以及行車加粗銅灑落不可避免也沒法考量。

表4 澆鑄包、溜槽改進后,部分技術指標匯總表
3.3.1 圓盤澆鑄[3]過程中廢陽極板產生的原因
(1)陽極爐精煉過程中:終點樣判斷失誤,銅液含氧高,澆鑄陽極銅時流動性差,陽極板耳部缺陷,造成物理規格不合格的陽極板。
(2)圓盤澆鑄過程中:生產出物理規格不好的陽極板,產生的廢陽極板。
(3)固定溜槽結銅的影響:固定溜槽內結銅多,爐子傾轉開始澆鑄時,銅液在固定溜槽內要熔化結銅,造成(中間包、澆鑄包)內銅液溫低,澆鑄出物理規格不好的陽極板。
結合貴溪冶煉廠陽極爐一系列生產實踐確定:采用終點測氧儀,精準判斷銅終點液含氧量;通過制定措施、精細管理,減少圓盤澆鑄期間廢陽極板的產出,達到提高銅直收率的目標。
3.3.2 利用終點測氧儀,精準判斷銅液含氧量
通過生產的實踐摸索,在保證陽極銅澆鑄溫度1180~1190℃的情況下,還原終點含O量控制在0.20%以下,可以保證銅液的流動性,陽極板物理規格可以得到基本保證;采用終點測氧儀后,可以精準判斷銅液含氧量。很大程度上避免了人為誤判情況的發生,對提高銅直收率達到了很好的效果。
3.3.3 減少圓盤澆鑄期間廢陽極板的產出
(1)圓盤澆鑄期間廢陽極板產生的原因。
①銅模溫度的影響:回轉式精煉陽極爐生產過程屬間歇性生產過程,生產間歇時間越長,銅模溫度就越低。而附著在銅模上的脫模劑和水汽不容易蒸發,生產出來的陽極板飛邊毛刺較多,底后部飛邊較普遍。影響到陽極板的物理規格,直接影響銅直收率。澆鑄間歇時間與銅模溫度關系見表5。

表5 澆鑄間歇時間與銅模溫度關系對照圖
由表可見間歇時間越長,銅模溫度越低。銅模在6個小時的時間內已經完全散熱冷卻,水蒸汽不能蒸發。冬季氣溫低的情況下,降溫更快廢陽極板更多。
②銅模冷卻水噴淋不夠均勻,銅模變形嚴重導致陽極板整體物理規格差。
③設備故障[4]需要單包澆鑄時:對銅水溫度、流動性要求較高,單包澆鑄出現流動性較差及銅水溫度較低時,澆鑄整體物理規格較差的陽極板產生的廢陽極板。
(2)針對自身工藝條件制定相應的措施。
江西銅業貴溪冶煉廠陽極爐擁有:兩套系統4臺350t回轉式精煉爐(一套系統各兩臺陽極爐,一用一備);兩套澆鑄系統(一套單圓盤28模澆鑄系統、一套雙16模澆鑄系統)。針對自身情況制定了相應的措施。
澆鑄前期整改措施。
①對噴淋水進行改進,對底部水噴頭進行固定,增加噴淋頭以達到均衡冷卻效果;并在噴淋水總管安裝過濾器,防止噴淋水雜物堵塞噴頭。
②對開裂的銅模進行捶打,開裂嚴重的銅模及時更換。
③銅模自然冷卻超過4個小時的提前烘烤(去除水蒸汽)。
④澆鑄前期,對圓盤澆鑄機多點檢試車;避免澆鑄期間發生設備故障。
澆鑄期間整改措施。
①嚴格噴涂配比。
②對銅模底部進行抹粉作業。
③澆鑄開始上部水開啟量必須達到兩個要求:一方面上部水不能過大(水不能流入銅模尾部邊框),另一方面保證陽極板在廢陽極處不會被預頂起頂穿。
④廢陽極崗位人員必須對表面有渣及小包進行處理,以達到合格陽極板的目的要求。
⑤澆鑄正常情況下,銅模溫度控制在140~180℃之間,銅模溫度要保持均衡;并控制好澆鑄速度。
澆鑄結束后
對陽極銅成品(合格陽極板)進行修正
制定措施后廢陽極板量部分技術指標列于表6。

表6 制定措施后,廢陽極板部分技術指標匯總表
3.3.4 加強固定溜槽管控
固定溜槽內剩銅多,不但直接影響到銅直收率,也對下次澆鑄的質量好壞產生影響;如果后期固定溜槽結銅多產生的廢陽極板也會相應增多。所以必須加強固定溜槽的管控措施:(1)每爐銅快澆鑄結束時,利用陽極爐爐內的銅水溫度及時化掉固定溜槽內結銅,減少下次澆鑄時固定溜槽內熔化結銅量。(2)縮短固定溜槽的使用時間,結銅多時及時清做。
陽極爐澆鑄使用的模具為自產銅模[5];所以銅模使用壽命直接影響到銅直收率。
銅模壽命主要取決與銅模的澆鑄質量;冷卻系統的好壞以及噴涂的效果。為了提高銅模的壽命,并結合生產實踐情況制定以下措施:
(1)規范銅模澆鑄,提高澆鑄銅模的質量。
(2)加強冷卻水系統及噴涂系統的日常維護。制定措施后部分銅模壽命技術指標列于表7。

表7 制定措施后銅模壽命及使用銅模塊數
通過表7可以得出制定措施后銅模消耗部分技術指標列于表8。

表8 制定措施后銅模消耗部分技術指標匯總表

表9 制動措施前后銅損失率對比表
通過表1、表3、4、6、8得出制定措施前后銅損失率列于表9;銅直收率對比表列于表10。高了產量,降低的生產指標單耗[6],同時為加強現場管理,解決了環境污染問題,實現了綠色冶煉的目標。

表10 銅直收率對比
由表可知制定措施后銅直收率提高了1.46%,達到了預期目的
綜上所述:陽極工序銅直收率由以前的94.59%提高到96.05%。銅直收率的提高,不僅給工廠提
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