蘭州石化公司催化二聯合車間在搞好裝置安穩優運行的同時,念好“安全、節能、環保”六字經,在挖潛增效、管理措施、用水思路等方面開展攻關活動,從細節上優化生產,助推裝置節能降耗。2018年1—5月,300×104t/a重催裝置累計加工原料147.85×104t,裝置綜合能耗(標油)達到34.68 kg/t。
300×104t/a重催裝置是煉油廠能耗大戶,而四機組又是該裝置節能降耗的關鍵設備之一。為保證裝置四機組達到最佳運行狀態,車間對“只巡不檢”現象采取“零容忍”,強化設備的維護保養,加強機組的在線監測、離線監測分析等日常管理,規范機組日巡檢、周聯檢、月例會運行機制,切實落實標準化“五位一體”的聯檢制度,1—5月四機組累計發電4200×104kWh。
CO余熱鍋爐也是300萬催化裝置重要的節能設備,主要利用催化裝置生產過程中產生的高溫再生煙氣,產出6.4 MPa、420℃左右的次高壓蒸汽,既滿足裝置自用,又平衡煉油系統管網蒸汽。為保證余熱鍋爐的功能最大化,車間制定余熱鍋爐吹灰器的管理規定,每天8:30—16:00班由崗位操作人員投用激波吹灰器對過熱器、蒸發器、省煤器進行全面吹灰;每天16:00—24:00班投用長伸縮式吹灰器、耙式吹灰器對水保護段受熱面和脫硝反應器床層進行吹灰。新型吹灰器的應用使得煙氣熱能得到高效回收利用,提高鍋爐產汽量,排煙溫度穩定控制在160~170℃之間,1—5月裝置外輸蒸汽量平均達到284.37 t/h,遠高于去年同期,達到了環保節能并舉的效果。
把節水降耗提到降低裝置運行成本、提高裝置核心競爭力的高度,裝置空冷器較多,為了降低軟化水用量,車間定期對空冷管束進行沖洗,維持空冷良好的運行工況。在滿足系統冷卻負荷的前提下,盡可能少用或停用部分空冷噴水,根據氣溫變化優化空冷風機運行。同時減少物料偏流,改善物料在空冷管束內的流動工況,提高在用空冷器的冷卻效率,還將降低空冷用水量與空冷噴水率一并納入班組競賽,有效合理利用資源。
煙氣脫硫裝置吸收塔新鮮水耗量較高,目的是為了補充吸收塔內循環漿液的熱蒸發損失,維持吸收塔正常液位,是車間的水耗“大戶”。而車間現有2套酸性水汽提裝置生產的凈化水,僅有50%左右輸送給常減壓裝置回收使用,多出來的凈化水都白白流失掉。車間將部分凈化水代替新鮮水使用,極大地降低了新鮮水的消耗。車間還積極嘗試將凈化水作為催化分餾塔頂部換熱器的水洗水,讓凈化水“吃干榨盡”,實現凈化水回收、新鮮水耗量降低的目標。