樊星辰
(首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司,河北 唐山 063200)
某廠的3號連鑄機是由西門子奧鋼聯設計研發,作為世界上最厚的直弧型板坯連鑄機之一,結晶器在線調寬、噴嘴3D自動調節、采用結晶器液面自動控制、扇形段遠程自動輥縫調節、動態二冷配水以及動態輕壓下等國際先進技術,充分實現高效、可靠生產高品質特厚板坯。其產品規格:厚度 250、300、350和 400 mm,寬度1600~2400 mm,年產量110萬噸,主要品種為裝甲艦艇板海洋平臺及船用鋼、軍工板、高強度結構鋼等特殊用途的產品[1]。
該特厚板坯連鑄機扇形段輥系在線連續運行時間較長,平均過鋼量超過100萬噸。在對扇形段的關鍵部件下線維修進行解體檢查時,發現軸承座水道和輥系水道均有不同程度的銹垢現象。軸承座水道的生銹腐蝕嚴重影響了對軸承的水冷效果,會導致軸承座局部漏水,甚至導致軸承由于過熱、潤滑不好而損壞[2];輥系水道結垢則導致輥系水冷效果嚴重減弱,嚴重影響輥系的有效使用壽命[3]。因此,有必要對輥子及軸承座水道銹垢進行分析和提出解決辦法。
為了更好的分析輥系及軸承座水道銹垢成因,對不同尺寸的輥系進行拆解和測量、對軸承座進行切割解體,并測量銹垢層的厚度。
(1)圖1為φ270 mm輥系軸承座,段號B1-2/2,過鋼量66萬噸。其水路設計間隙4 mm,銹垢層厚度0.5 mm。銹垢僅存在于水路內圈,外圈無銹垢現場。
(2)圖 2為 φ300 mm輥系軸承座,段號HS4,過鋼量160萬噸。其水路設計間隙5 mm,銹垢厚度0.8 mm。銹垢僅存在于水路內圈,外圈無銹垢現場。
(3)圖3為φ270 mm輥系輥套,段號B3-6/1,過鋼量100萬噸。其水孔直徑16 mm,銹垢厚度0.5 mm。
(4)圖4為φ270 mm輥系心軸,段號B3-6/2,過鋼量80萬噸。其水孔直徑φ16 mm,銹垢厚度0.5 mm

圖1 φ270 mm輥系軸承座銹垢情況

圖2 φ300 mm輥系軸承座銹垢情況

圖3 φ270 mm輥系輥套銹垢情況圖

圖4 圖1 φ270 mm輥系芯軸銹垢情況圖
軸承座本體材質為Q345D,平均的氧化速度約為0.3~0.4 mm/年。軸承座蒙皮(水道外圈)材質為不銹鋼,表面基本沒有銹跡和水垢。輥套材質25CrMo、輥子芯軸材質為42CrMo,屬耐熱鋼,其抗氧化性能一般,長期在水浸的環境中容易生銹。
表1為某廠3#連鑄機設備內冷水水質報告,其中樣品1取自設備水進水總管路,樣品2取自設備水回水總管路。通過對水樣的分析,可以看出設備機冷水水質無異常,滿足工藝要求。

表1 設備內冷水水質報告
表2為軸承座及輥系內銹垢成分分析報表,其中全鐵含量占54.9%,遠高于含量1.55%的CaO,說明銹垢成分主要為鐵銹,水垢含量可忽略。銹垢成分分析與水質化驗報告中水的總硬度值不高于0.4 mmol/L相吻合,即軟水結垢量極低,基本可忽略。銹垢成分分析和軸承座蒙皮內側無銹無垢情況吻合,蒙皮材質為不銹鋼,長期經歷機冷水沖刷后并無結垢現象。

表2 銹垢成分分析報表計
先對輥系進行沖洗,輥系清理后,安裝在試水工裝上,將輥子水循環的進、出口接專制的單管路法蘭,使所需清洗的輥系成為獨立的閉路循環系統,并要求清洗過程始終使設備清洗液為全滿狀態和無氣堵現象。
先沖洗的目的是沖出所清洗的輥系中的雜質金屬氧化物、疏松的污物及部分沉積物,并對臨時管線的接點、法蘭、等進行檢查,出現問題可在加藥前及時處理,為下道工序的酸洗除垢效率和質量做好準備工作。
根據表2對銹垢成分的分析,可以發現,銹垢的主要成含 Fe2O3、CaCO3、MgCO3,可用一定配方的酸液進行除垢清洗,其反應方程式為:

酸洗是化學清洗中最重要的一步,它關系到結垢的效果。某廠整體清洗劑采用的是獲得國家科委二等獎的LAN-826高精設備水系統緩蝕清劑,加4%~5%濃度的酸洗液進行循環清洗,進口端酸洗液濃度保持3.5%左右,在保持連續有足夠的清洗能力的同時,避免洗液和水垢發生激烈反應產生過量氣體混合物噴出,出口端酸洗液經過設備內的水垢反應消耗,每三十分鐘分析化驗,使清洗液的濃度控制在3.5%左右,當清洗液濃度在定時間內趨于穩定,最后消耗誤差為0.5%時,即為清洗終點,這時對設備內清洗液進行置換排放,使PH值達到4~5左右的工藝要求,再進行酸堿中和處理處理,最后用“鈍化預膜劑”進行鈍化處理,來提輥系的的耐腐蝕性能。
將酸洗后的輥系拆解,車掉輥套端面焊接堵,檢查輥系水路酸洗后的情況,測量輥套水孔直徑,與設計值對比。
軸承座清洗方案與輥系清洗方案相同,工裝依據軸承座圖紙制作,檢測原則與輥系檢測相同。
(1)通過酸洗除垢的方法清洗和軸承座,使得軸承破損報廢大大降低,年均可降低55%。
(2)通過酸洗除垢的方法清洗扇形段輥系,扇形段輥系組裝速度大大提高,并且是扇形段的在線使用壽命大大提高,為提高連鑄機的作業率奠定了堅實的基礎。
(3)酸洗后進行的預膜鈍化處理,能極大的減緩水道的銹蝕結垢速度。
通過分析連鑄機輥系及軸承座水道形成銹垢的原因,并對銹垢、水質等進行分析,利用酸洗工藝可以極大的去除銹垢,除垢率達到原水垢覆蓋面80%以上。進而降低軸承等備件費用,延遲扇形段在線使用壽命,該經驗方法可供其他連鑄機借鑒。
[1] Sascha Helmut Skrube,Paul Pennerstorfer,Josef Watzinger等.新型400 mm厚板坯連鑄機的開發和應用[J].世界鋼鐵,2013,13(06):51-56.
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[3] 吉文俊,尤紅麗.改造輥子軸承冷卻水管路及延長扇形段使用壽命[J].機械管理開發,2011(06):126-127.
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