文 亓海峰
蒸汽鍋爐是人民生產(chǎn)和生活中廣泛使用的特種設(shè)備。本文通過檢驗發(fā)現(xiàn)一起鍋爐鍋筒底部腐蝕的問題,結(jié)合此臺鍋爐運行情況對腐蝕的形成原因進行了分析,提出了幾點預(yù)防措施以保障鍋爐的安全有效運行。
山東省萊蕪市某化工有限公司D Z L1 0-1.25-AⅡ型蒸汽鍋爐,在2016年內(nèi)部檢驗時發(fā)現(xiàn)有嚴重的腐蝕現(xiàn)象。鍋筒底部距前管板600mm范圍內(nèi)面積770mm*720mm,鍋爐內(nèi)爐膽水側(cè)存在約16個大小不等的圓形麻點狀腐蝕凹坑,形貌基本相同,其中最大一個圓形腐蝕坑ф72mm,深11.50mm,最小一個圓形腐蝕坑ф12mm,深11.40mm。鼓包表面呈紅褐色,用小尖錘輕敲鼓包處,在內(nèi)表面形成一腐蝕坑,坑內(nèi)堆著腐蝕產(chǎn)物,其內(nèi)有黑色粉末狀物,腐蝕產(chǎn)物越多,蝕坑越深。在此鍋爐煙管側(cè)面還發(fā)現(xiàn)大量的腐蝕鼓包,剝?nèi)ス陌跓煿苌狭粝乱桓g斑點。但從整個鍋爐腐蝕情況來看,在高溫輻射區(qū)腐蝕程度要比煙管和其他部位嚴重。根據(jù)《鍋爐定期檢驗規(guī)則》第十九條第六款規(guī)定,需要由具備資質(zhì)的修理單位,對缺陷部位進行挖補,經(jīng)無損檢測和水壓試驗合格后運行。由于維修工作,致使大批訂單延誤,經(jīng)濟損失數(shù)十萬元。
腐蝕狀況見下圖。

通過此鍋爐鍋筒腐蝕部位的產(chǎn)物分析,可判斷此腐蝕主要是氧腐蝕。從腐蝕部位來看,腐蝕凹坑不僅分布在爐膽母材上,而且還分布在焊縫熱影響區(qū)上。
通過取樣,進行金相檢驗分析。在距離前管板約650mm處的焊縫熱影響區(qū)及母材上打磨見金屬光澤,用酒精溶液清洗,在金相顯微鏡上觀察及拍攝金相照片。其檢驗結(jié)果:發(fā)現(xiàn)母材的顯微組織均為正常的鐵素體和珠光體,鐵素體晶粒度為8級,熱影響區(qū)為魏氏組織。化驗分析腐蝕產(chǎn)物,主要為Fe2O3,其次為CaO。取腐蝕坑內(nèi)腐蝕產(chǎn)物化驗分析:Fe3+含量為152mg/L,F(xiàn)e2+含量為6.4mg/L,其它成分如下表:

對于此臺蒸汽鍋爐腐蝕的成因,有以下幾點分析:
首先,水中溶解氧是引起金屬發(fā)生電化學(xué)腐蝕的一個主要因素。近一段時間以來由于領(lǐng)導(dǎo)層和司爐人員的更換調(diào)整,此臺鍋爐在整個運行過程中,鍋爐給水除氧設(shè)備未得到有效利用,除氧效果不好。從而使給水中的溶解氧帶入鍋爐內(nèi),引起電化學(xué)腐蝕,鐵和氧形成兩個電極,鐵的電極電位比氧的電極電位低。氧氣對鋼和鐵的腐蝕速度具有雙重影響,一方面,氧氣無論對于陰極還是陽極,都是很好的去極化劑,加速了金屬的腐蝕速度。另一方面,鍋爐水中溶解氧濃度增大,由于鋼材受溶解氧腐蝕的結(jié)果,在其表面產(chǎn)生致密的保護膜,所以會使腐蝕減弱。保護膜形成后,雖然可在鋼材表面減少腐蝕核心的數(shù)目,卻提高了每個已開始腐蝕點的腐蝕速度。所以由于氧腐蝕具有局部性的特點,我們就看到了一個個麻點狀潰瘍腐蝕凹坑。
其次,根據(jù)了解,此鍋爐于2014年03月16日內(nèi)部檢驗時未見異常。在2016年03月15日定期檢驗時發(fā)現(xiàn)上述腐蝕缺陷,經(jīng)核實該公司主要生產(chǎn)過氧化苯甲酰、苯甲酰氯、過氧化苯甲酸叔丁酯等過氧化物類產(chǎn)品。該公司生產(chǎn)車間在2015年10月份輸送過氧化物類產(chǎn)品的管道發(fā)生泄漏,未引起安全管理人員重視,致使部分產(chǎn)品流入軟水池并帶入鍋爐中。由于過氧化物類產(chǎn)品在103℃~106℃溫度下受熱易分解產(chǎn)生氧氣,此鍋爐白天運行時間短,壓火時間較長,爐膛前部溫度較低,析出氧氣在鍋筒內(nèi)底部距前管板600mm周圍聚集停滯,造成氧腐蝕。使鍋爐內(nèi)產(chǎn)生了大量的氧腐蝕產(chǎn)物,加上爐水Cl-含量較高,又會引發(fā)氧濃差腐蝕,氧腐蝕點成為陽極,周圍成為陰極。這樣如果有氧氣存在,腐蝕就會不斷深入,繼續(xù)加劇。當(dāng)溫度升高時,各種物質(zhì)在水溶液中的擴散速度加快,鍋爐水中電阻降低,金屬的保護膜很容易受到破壞,這樣加速了金屬的腐蝕速度。
最后,現(xiàn)場檢驗及運行記錄表明此鍋爐停爐頻繁,并且在停爐期間,沒有采取任何保護措施,設(shè)備運行維護和管理不到位,保養(yǎng)記錄也沒有。也未配備持證水處理作業(yè)人員,沒有對鍋爐水樣及時進行化驗分析。停用鍋爐腐蝕所造成鍋爐表面粗糙,凹坑狀態(tài)及腐蝕產(chǎn)物會成為運行中腐蝕的促進因素。當(dāng)鍋爐經(jīng)常停用、啟動,在運行腐蝕中生成的低價氧化鐵,在鍋爐下次停用時,由于吸收空氣中的氧又重新被氧化成高價氧化鐵。這樣,隨著運行和停用交替進行,腐蝕過程反復(fù)進行,從而導(dǎo)致腐蝕加劇,所以,啟停頻繁的鍋爐腐蝕尤為嚴重。
綜合起來,該鍋爐由于給水含氧量超標和爐水指標不合格引發(fā)了鍋筒的腐蝕的發(fā)生。如果不能及時發(fā)現(xiàn),會引起鍋筒泄漏,甚至引發(fā)事故的發(fā)生,后果不堪設(shè)想。
預(yù)防鍋爐腐蝕工作,防止此類情況的再次發(fā)生,不僅節(jié)省了人力物力財力等費用,而且又對鍋爐的安全運行起到了保障作用。要避免和減緩腐蝕,除制定好針對上述成因的有效措施外,還應(yīng)在管理上對腐蝕的預(yù)防采用以下對策。
根據(jù)此公司生產(chǎn)工藝特性,嚴格按照G B/T1576-2008《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》標準進行水質(zhì)化驗,并隨時檢測鍋爐給水和鍋水溶解氧含量。對于工業(yè)鍋爐,當(dāng)鍋爐蒸發(fā)量≥10t/h要除氧,要求給水溶解氧含量≤0.1mg/L。常用的給水除氧方法主要是熱力除氧和化學(xué)除氧兩種,熱力除氧法是采用熱力除氧器將水中溶解氧除去,它是給水除氧的主要措施。對于蒸發(fā)量小工業(yè)鍋爐采用熱力除氧存在一定困難,因此化學(xué)除氧法目前是主要的除氧措施。
我們認為,一方面,電解質(zhì)溶液中氧離子濃度的變化,直接決定著腐蝕速度。提高給水的pH值,可以防止給水管道中氫去極化腐蝕,也能防止金屬表面保護膜的損壞。所以一般控制給水pH值在7.0以上。另一方面,在鍋爐水pH值低于10的情況下,氧腐蝕極易發(fā)生,多年的檢測經(jīng)驗證明,當(dāng)爐水pH值在10-12之間時,氧腐蝕速度就會減緩,因此在鍋爐運行過程中,加強排污,及時調(diào)節(jié)鍋爐爐水堿度,保證鍋爐的pH值在此范圍內(nèi)。實行科學(xué)、有效的排污,保持鍋爐水質(zhì)達標,是減緩或防止鍋爐結(jié)垢,保證蒸汽品質(zhì)和防止鍋爐金屬腐蝕的重要措施。當(dāng)然,新裝鍋爐要在煮爐過程中鈍化好金屬保護膜。
很多鍋爐在停用時,由于維護保養(yǎng)不到位,使空氣中的氧氣和水分進入鍋爐系統(tǒng),當(dāng)再次運行時容易導(dǎo)致腐蝕進一步加劇。因此在鍋爐停用期間,可采取阻止空氣進入鍋爐系統(tǒng)內(nèi)部的濕法保護、降低鍋爐系統(tǒng)內(nèi)部濕度的干法保護、使用緩蝕劑保護等三種保護方法,目的都是避免和減緩鍋爐在停爐時發(fā)生的腐蝕現(xiàn)象。
配備持證鍋爐相關(guān)人員,人的問題是核心因素和關(guān)鍵,加強鍋爐安全管理人員和司爐人員的責(zé)任心。建立崗位責(zé)任制,責(zé)任到人,一環(huán)扣一環(huán),密切配合好,形成合力。按照鍋爐房的人員配備,做好水處理記錄,健全水質(zhì)管理制度,對待安全問題,不能有絲毫麻痹和懈怠心理,安全重于泰山。水處理作業(yè)人員與司爐人員密切配合,按照GB1576-2008水質(zhì)標準執(zhí)行,加強水質(zhì)處理和監(jiān)測力度,根據(jù)鍋爐給水和爐水檢測指標合格與否,適當(dāng)進行鍋爐排污,及時調(diào)節(jié)爐膛燃燒狀況。
因此,本文對腐蝕情況作簡要介紹,這個案例作為警示,以引起使用單位的足夠重視。