莫瑞強
(山信軟件股份有限公司,山東萊蕪271104)
根據中小型車間對碼垛工藝、設備改造的思路,初步制定碼垛控制系統西門子改造方案。
(1)控制系統采用CPU加遠程I/O的系統結構:采用一套西門子CPU S7-316,安裝在碼垛操作臺底部PLC室;遠程I/O分三部分,傳統設備同各大硬件的信息交互由傳統變頻器、P網絡實現。
(2)操作站2臺,采用WinCC監控軟件替代4#臺操作終端:1臺用于碼垛平臺設備監控、參數設定;1臺用于收集、輸出輥道等設備的監控和參數設定。
(3)控制程序和監控畫面優化:操作站上可實時監控碼垛系統的各種狀態,如CMD、SG、BG等檢測元件和變頻器等狀態;對重要數據進行查看、修改;對實時故障進行即時報警;同時可隨時查看重要數據的歷史趨勢等,方便各方人員操作和維護。
監控系統由原有的ABB MV320系統升級為西門子監控系統,操作系統為Windows 7,編程軟件為STEP7 5.5;一級監控軟件采用WinCC 7.0軟件;工作站采用DELL OPTIPLEX9010系列工作站。
我們根據現場實際和控制工藝,對整個碼垛區域進行了重新劃分和簡化,在不影響碼垛功能的前提下,將原有的分離指、單磁頭和雙磁頭等設備拆除,原有的固定筐不再進行升降運動,固定在中位,減少故障的同時提升了碼垛效率。
整個碼垛區域現在分為制動區、短尺收集區、碼垛區、成層區和筐區等五個控制區域,每個區域都有手自動選擇控制;同時,整個碼垛區域可分為A、B兩個大區,我們主要以碼垛區域A區自動控制為例進行敘述。
制動區的控制設備包括剪后制動輥道、A1/A2/B1/B2雙輥道小車(即“輥道夾”)、1~4段對齊輥道等,冷剪剪切后的成品材經剪后制動輥道傳送至制動區,制動區域自動情況下,制動區域的三個光電管CMD1、CMD2、CMD3,三選二,即兩用一備,檢測到成品材后觸發雙輥道小車動作。
制動區域選自動,雙輥道小車則自動;制動區域不選自動,雙輥道小車則手動。在4#臺操作面板上可對雙輥道小車A1、A2、B1、B2分別進行選擇,在制動區域選擇自動的條件下,光電管可觸發雙輥道小車動作,按照先B區后A區的BABA觸發順序依次循環啟動,每個區域按上升、前進、下降、后退的順序依次動作一個周期;也可選擇只用一個區進行自動控制。
對齊輥道共四段,1、2段對齊輥道對應輥道夾A區,3、4段對齊輥道對應輥道夾B區;對齊輥道分為自動控制和手動控制,對齊輥道手動控制可在制動區手動情況下,操作4#臺對應按鈕進行前進和后退動作。對齊輥道自動控制分為以下兩種情況:
(1)挑短尺輥道不動作,1、2段對齊輥道在A區輥道夾的前位和下位接近開關都有信號時,1、2段對齊輥道自動向前旋轉6 s后停止;3、4段對齊輥道在B區輥道夾的前位和下位接近開關都有信號時,3、4段對齊輥道自動向前旋轉6 s。
(2)在挑短尺輥道動作時,1、2段對齊輥道依舊跟隨A區輥道夾動作;而3、4段對齊輥道則跟隨挑短尺輥道動作,不再受輥道夾控制:挑短尺輥道前進時3、4段對齊輥道后退,挑短尺輥道后退時3、4段對齊輥道則前進。
短尺收集區域除短尺收集輥道外其他設備只有手動控制,短尺收集輥道和挑短尺輥道由變頻器控制運行,速度可在監控畫面上進行設定。
短尺收集輥道分為自動控制和手動控制,當短尺收集輥道選自動并且A區輥道夾和B區輥道夾都選擇鎖定時,短尺收集輥道自動旋轉50 s后自動停止,同時短尺提升鏈不能動作;短尺收集輥道自動控制專為定尺短尺所設計:正常生產時短尺收集輥道需選自動,當冷剪處出現短尺時,需要鎖住A區和B區的輥道夾,這時自動觸發短尺收集輥道前轉,讓短尺可以傳至短尺收集區對齊、移走。
碼垛區的控制設備包括A1A2B1B2碼垛傳送鏈1、A1A2B1B2碼垛傳送鏈2。碼垛區域設備均由變頻器控制運行,速度可在監控畫面上進行設定;若碼垛區域選擇自動控制,則以上設備都自動運行。
成層區的設備包括A區傳送鏈3和B區傳送鏈3。此區域包括A、B兩區的計數,由各自區域的接近開關完成,計數支數在畫面進行設定,計數數值在畫面上實時顯示,并可在畫面上通過按鈕加一或減一手動修改,在筐區滿足自動條件下(筐區自動條件:無急停+筐區選擇自動+活動筐變頻器送電無跳閘+筐區無鎖定按鈕+筐區安全按鈕在正常位),當計數數值到達畫面設定的“計數支數”時,可觸發活動筐自動動作。
筐區的設備包括A區活動筐、B區活動筐。各區活動筐的升降和平移都分別由變頻器控制,同時由各自的增量型編碼器反饋實時位置。筐區設為自動控制時,活動筐在等待位(升降等待位+平移后位)進行等待,當成層區的計數到達設定的“計數支數”時,可觸發活動筐動作。活動筐按照上升、前進、下降、后退、上升等順序依次完成動作,并且結合現場實際還實現了活動筐自動返回等待位、活動筐編碼器清零等功能。
2.6.1 西門子碼垛PLC與ABB RMC6 PLC通信
碼垛PLC可以控制冷剪的啟停,碼垛PLC在“無急停+制動區選自動+剪后輥道變頻運行”的條件下,可以啟動冷剪剪切;若以上條件不滿足,冷剪不能自動啟動。
2.6.2 西門子碼垛PLC與西門子收集PLC通信
(1)西門子碼垛PLC:在筐區自動情況下,若打捆輸出輥道1、打捆輸出輥道2處的光電管(來自西門子收集PLC)有信號,此時若活動筐在“有鋼等待位”東側,則活動筐自動前進至“有鋼等待位”停止并等待;光電管信號消失,活動筐繼續前進。
(2)西門子收集PLC:打捆輸出輥道1、打捆輸出輥道2在自動條件下,若“A筐OK”“B筐OK”(來自碼垛PLC)信號返回,同時在輥道光電管有信號時,打捆輸出輥道自動前進。打捆輸出輥道在手動情況下無聯鎖。
在4#臺操作面板上有一個急停按鈕,可控制整個碼垛區域的急停;而在現場共有四個安全檢修鎖定開關,分別為A區雙輥道鎖定開關、B區雙輥道鎖定開關、A區傳送鏈3鎖定開關、B區傳送鏈3鎖定開關。各安全聯鎖開關狀態在操作畫面上實時顯示。
檢修時將對應區域開關打到鎖定狀態,對應設備將無法動作,從而保證設備和檢修人員的安全。
棒材廠中小型碼垛自控系統開發與應用勘察設計項目實施后,整個碼垛區域的制動區、短尺收集區、碼垛區、成層區和筐區等五個控制區域實現了全自動控制,提升了控制功能;采用遠程站的方式連接現場設備,節省了大量電纜;改造后碼垛效率提升,應用效果良好;同時,各操作臺畫面大幅簡化,操作簡單方便,界面友好,便于操作人員監控。