劉東陽 馬 巖 支軍令
(鄭州旭飛光電科技有限公司,鄭州 450016)
隨著國內民族產業的蓬勃發展,由東旭集團和國資委共同投資的鄭州旭飛光電科技有限公司5代TFT-LCD液晶玻璃基板生產線已全面投入生產。在向各大用戶面板廠商提供產品的冷端加工工藝當中,玻璃基板表面的Particle數量和Adhered Glass缺陷嚴重影響了產品最終品質。
國內冷端生產設備基板傳送方式普遍采用牛皮材質齒型帶傳送,玻璃基板在進行精切割時會產生玻璃微粉,飛濺至四周空氣中和皮帶表面,因玻璃粉為透明狀,雖然日常都進行了清掃,仍會有許多肉眼不可視的微粉殘留物,導致玻璃基板傳送時粘附在玻璃表面,形成ADC缺陷,影響產線產品品質,同時給下游用戶造成不良影響。
從熱端下架的玻璃基板需要按照切割工序,對玻璃基板四邊進行精切,切割完成后玻璃基板上會表面形成約0.06mm的垂直裂紋,然后基板傳送至掰斷工位進行掰斷,掰斷刀沿著餌料裂紋位置施力。因掰斷時玻璃餌料受力,玻璃微粉會發生濺射。
基板餌料掰斷后玻璃微粉在四周空氣中飄浮,而后飄落在設備和工作臺傳送帶上,產線雖然進行日常清掃、并由工作臺下方清掃毛刷清掃齒型帶,但仍然會有部分玻璃微粉在基板傳送過程中粘附在基板表面。
因工作臺齒型帶傳送與設備下方毛刷摩擦產生靜電,導致齒型帶傳送時玻璃粉塵被吸附到工作臺臺面上,因無除靜電裝置,玻璃粉塵聚集后粘附在基板表面。
每月公司根據生產倒排任務給予產線定期停機計劃,產線停機以后組織人員對產線進行清掃。過去設備主體和傳送皮帶僅依靠人員使用無塵布擦拭,且對日常打掃效果沒有綜合評定標準,導致產線經常發生因產線停機打掃造成二次污染的問題。
針對玻璃餌料掰斷時受力迸濺問題,首先可以在掰斷刀側面增加阻擋裝置,當掰斷后玻璃微粉發生飛濺時,有效防止其落到玻璃表面或工作臺上;其次可以將餌料掰斷下落滑槽通道整體進行密閉封裝,并在底部安裝吸塵管路,形成負壓腔體,將掰斷產生的微粉和餌料下落揚塵及時抽走,避免在產線上形成二次污染。
基板在傳送過程中攜帶靜電經過試驗基本可以分為兩種形態:第一種為傳送帶及設備接觸摩擦產生的靜電;第二種是由于現場溫濕度問題造成設備產生靜電無法及時釋放。針對靜電,相關工作人員可以采取以下兩種對策進行處理:第一,在工作臺傳送皮帶下方20mm位置,增加支架并安裝除靜電離子風棒;第二,嚴格對精切機設備掰斷工位溫濕度進行管控,保持常年恒溫恒濕狀態,使設備產生靜電能夠得到有效釋放。
對以往產線二次污染原因進行分析,可以得知主要問題還是與打掃方式、順序及后續檢測手段過于粗放有關。針對產線玻璃微粉清除順序問題,要結合各工序生產員工及潔凈管控小組人員意見,制定統一標準化作業流程,避免因操作方法不當引起產線二次污染;另外,對清潔工具順序以及打掃擦拭分區進行了明確區分。另外,還要對打掃質量進行確認,關閉現場照明燈,使用10萬照度鹵素燈檢查機進行探測,同時在開啟設備后,對不同分區使用顆、不同產線環境狀態進行抽測。
經過一系列管控手段,冷端后加工產線基板ADG缺陷及擦劃傷檢出率直線下降,目前公司5代基板冷端加工ADG缺陷已降低至0.1%,不僅提升了產品優良率,同時得到產品用戶進一步認可,市場占有率進一步擴大。新品認證開發也在多個用戶群內順利開展,為公司5代基板進軍高端液晶玻璃基板領域奠定了堅實基礎。
基板冷端ADC缺陷是一個較綜合性問題,它不僅受設備自身設計缺陷影響,同時與外圍環境管控方法、產線日常維護作業也有著密切聯系,只有通過更加標準化作業和管控檢測手段才能消除上述問題。另外,通過研究也受到了啟發,要想針對熱切工序ADG進行有效管控,只有不斷拓展產線工藝,才能使設備工藝水平穩定提升。