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壓力機液壓系統常見故障分析與研究

2018-01-30 05:43:43蔣祖信
中國設備工程 2018年7期
關鍵詞:系統

蔣祖信

(四川機電職業技術學院,四川 攀枝花 617000)

1 壓力機液壓系統工作原理及特點

1.1 壓力機液壓系統特點

該系統采用高壓、大流量、恒功率控制的壓力反饋變量柱塞泵為系統主油路供油,該泵的流量隨系統壓力升高而自動減少,與液壓缸組成了容積控制回路,減少了系統的功率損失,系統油溫得到有效控制。

主缸豎直放置,當上滑塊組件沒有接觸到工件時,系統在自重作用下高速運動,由高位油箱通過充液閥向主缸上腔補油,可以降低主泵功率,提高了系統原動機功率利用率。

在減速壓制、保壓延時時,系統壓力急劇升高,主泵流量隨系統壓力升高而自動減少,直至為零,避免了高壓溢流造成的功率損失,系統油溫得到有效控制。

主缸回程時,采用了帶有卸荷閥芯的液控單向閥,高壓油先經單向閥的卸荷閥芯泄壓,結構簡單,有效避免了振動和沖擊。

主缸和頂出缸利用換向閥的中位機能形成互鎖,主缸工作循環完成后,頂出缸才能動作,避免了兩缸的誤動作,提高了設備的安全性。

系統采用低壓、小流量、定量泵為系統控制油路單獨供油,保證了控制油路油壓的穩定,使系統中的液控閥能正常工作,保證了系統工作的可靠性。

1.2 壓力機液壓系統工作原理

主泵1和輔助泵2同時啟動,主泵1的液壓油通過電液換向閥5和6的中位卸荷,輔助泵2的液壓油經溢流閥13流回油箱。

主缸快速下行:1YA得電,5YA得電,電液換向閥5和7處于右位,主泵液壓油經電液換向閥5右位、單向閥10進入主缸上腔;主缸下腔液壓油經液控單向8、電液換向閥5右位、電液換向閥6中位回油箱。主缸在自重作用下快速下行,主泵1的流量此時不能滿足主缸快速下行的流量要求,主缸上腔形成負壓,充液閥14打開,通過高位油箱向上腔補油。

減速壓制:當主缸碰到行程開關2s時,5YA失電,液控單向閥8關閉,主缸上腔壓力升高,主泵流量自動減少,充液閥14關閉,主缸下腔壓力達到順序閥9(背壓閥)的調定壓力時,順序9開啟,下腔油液經順序閥9(背壓閥)、電液換向閥5右位、電液換向閥6中位回油箱。主缸慢速接近工件,當主缸帶動上滑塊接觸到工件時,上腔壓力進一步急劇升高,主泵流量將自動減少,實現慢速壓制。

保壓延時:當主缸上腔壓力達到壓制調定壓力時,壓力繼電器7發出電信號,1YA失電,主泵液壓油經電液換向閥5、電液換向閥6中位卸荷,上腔壓力經充液閥14、單向閥10實現保壓。當上腔壓力降低到壓力表22的調定壓力時,發出電信號,1YA得電,主泵向上腔供油;當上腔壓力達到壓力表22的調定壓力時,1YA失電,保壓時間由時間繼電器調定,保壓過程直到時間繼電器發出電信號,保壓過程才結束。

泄壓回程:保壓結束后,時間繼電器發出電信號,2YA得電,電液換向閥5處于左位,液壓油經電液換向閥5處于左位、液控單向閥8進入主缸下腔;液動閥12在上腔高壓油作用下處于上位,溢流閥11調定充液閥14的控制壓力,打開卸荷閥閥芯,上腔高壓油經充液閥14的卸荷閥閥芯泄壓。當上腔壓力降低到一定值時,液動閥12復位處于下位,溢流閥11關閉,充液閥14主閥芯打開,上腔油液流回高位油箱,實現快速回程。

停止:主缸回程碰到行程開關1s時,2YA失電,液控換向閥5處于中位,主泵1通過液控換向閥5、電液換向閥6中位卸荷,液控單向閥8關閉,主缸下腔油液封閉,主缸在原位停止。

下缸頂出及退回:當3YA得電,電液換向閥6處于左位,主泵液壓油經電液換向閥5中位、電液換向閥6左位進入下缸下腔,下缸上腔油液經電液換向閥6左位回油箱;當4YA得電時,電液換向閥6處于右位,下缸下行退回。

當某些工件需要拉伸壓邊時,要求實現上下模具的合模,使合模后的模具既保持—定的壓力將工件夾緊,又能使模具隨上滑塊組件的下壓而下降(浮動壓邊)。這時,換向閥6處于中位,由于上缸的壓緊力遠遠大于下缸往上的上頂力,上缸滑塊組件下壓時下缸活塞被迫隨之下行,下缸下腔油液經節流器19和背壓閥20流回油箱。

2 壓力機液壓系統常見故障及故障原因分析

2.1 振動與噪音原因分析

造成液壓系統振動和噪音的原因大致有系統液壓油進入空氣、系統流量和壓力波動、管路及機械系統等幾個方面。

(1)液壓系統進入空氣產生的噪音。壓力機液壓系統采用的是變量泵、液壓缸組成的開式容積調速回路,空氣侵入的可能性大,系統中一旦進入空氣,當油液中混入空氣后,就會在液壓泵、液壓缸和液壓閥的高壓區產生氣穴現象,并以壓力波的形式傳播,造成油液振動,導致系統產生氣蝕噪音。空氣進入液壓系統主要有以下幾種途徑:油箱液位太低、油液粘度大、泵吸油管直徑小和濾油器堵塞,使泵吸油困難,造成吸空進入空氣;液壓泵軸端油封損壞,或進油管密封不良,造成空氣進入液壓油中;各個油管接頭密封不嚴或橡膠油管老化也容易使空氣進入液壓油中;液壓缸中空氣未完全排盡,在高壓作用下產生氣穴現象而引發較大噪聲。

(2)流量和壓力波動產生的振動和噪音。泵的流量和壓力波動產生的振動和噪音。泵在吸油過程中產生周期性的流量和壓力波動,造成泵的構件產生振動,而構件的振動又引起與其接觸的空氣疏密變化的振動,進而產生噪聲的聲壓波傳播出去;泵的內部元件過度磨損,使泵內泄漏嚴重,當液壓泵輸出高壓、小流量油液時產生流量波動,引發較高噪聲。

液壓閥的流量和壓力波動產生的振動和噪音。閥的頻繁開啟而過度磨損,閥錐面與閥座配合不良,造成先導閥流量不穩定,產生壓力波動而引發噪聲;先導式溢流閥因彈簧疲勞變形或失效造成調定壓力不穩定,壓力波動大而引發噪聲;液壓閥在進行節流、換向和溢流時,閥體內油液的流量、方向以及背壓發生變化,導致閥件及管道的壁面產生振動,從而產生噪聲。

(3)管路振動和噪聲。管路彎頭過多或固定卡子松動產生振動和噪聲;管路的截面積突然變化時,使其液流發生變化,產生紊流而產生噪聲;外部振源可能引起的管路共振。

(4)機械振動和噪聲。由于零件的制造誤差,裝配不當引起液壓系統的振動和噪聲;液壓閥在外力作用下使閥芯產生運動,使液流發生改變,這時閥內可動零件的機械接觸產生噪聲;缸頭油封過緊或活塞桿變形,在運動過程中會產生噪聲。

2.2 壓力不足、換向沖擊故障原因分析

壓力不足的主要原因有以下幾個方面。

第一,主泵或主缸內泄漏嚴重,導致系統壓力不足。第二,調壓閥組3和4出現故障影響系統壓力。第三,充液閥14泄漏,主缸上腔油液流回高位油箱。

壓力機換向沖擊主要發生在保壓延時完成后,主缸卸壓退回過程中,根據壓力機液壓系統工作原理可知,引起換向沖擊的原因主要有以下幾點。

第一,充液閥14的卸荷閥芯堵塞,不能有效泄壓。第二,液動換向閥12閥芯卡死,不能有效換向,充液閥的控制油直接打開主閥芯,主缸上腔高壓油沒有泄壓直接回油箱,產生換向沖擊。第三,溢流閥11故障,不能有效調節控制油壓力開啟充液閥14的卸荷閥芯,而是直接打開充液閥14的主閥芯,使主缸上腔高壓油不能泄壓,直接回油箱,產生換向沖擊。

3 故障排除與維修

由于液壓系統故障的復雜性、多樣性,液壓系統在出現故障時,在弄清系統原理及各液壓元件的作用、結構后,按照由表及里,由易到難的順序仔細檢查分析,找出問題點。針對壓力機液壓系統振動故障原因,首先,檢查油液油箱高度是否正常,油液是否變質多泡,管路各連接處的連接是否松動,系統各處外泄漏情況;其次,檢查液壓元件的彈簧是否疲勞破壞、配合表面的磨損情況,主缸的磨損、密封情況;最后,檢查主泵的磨損情況,因為壓力反饋變量柱塞泵很貴,不易輕易更換。

結合維修經驗,先檢查故障率高的元件,如壓力不足故障多發生在調壓閥組3和4上,先檢查判斷遠程調壓3和先導溢流閥4,其次是主缸與主泵。只有找準了故障原因,才能制度合理的處理辦法,減少維修時間,降低維修成本。

4 結語

液壓系統故障的診斷過程是一個復雜的過程,需要建立一套科學完善的設備維護、檢修機制,減少故障發生率,提高維修人員的液壓基礎知識和分析能力,提高故障診斷的效率和準確性,保證設備的安全正常運行。

參考文獻:

[1]雷天覺.新編液壓工程手冊[M].北京:北京理工大學出版社,1998.

[2]何存興.液壓傳動與氣壓傳動[M].華中科技大學出版社,2000.8.

[3]禹智慧.高壓大流量液壓壓力機液壓系統原理及常見故障分析 [J].機床與液壓,2017.1.

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