李延雷 劉靜茹

摘要:本文采用美國AFT流體分析計算軟件,對某1000MW機組的主蒸汽、再熱蒸汽系統管道的壓降進行優化,通過優選管道規格、選用煨彎彎管、減少管道長度等措施,并經技術經濟比較,提出了最佳的管道選擇規格。
關鍵詞:火電廠;主蒸汽和再熱蒸汽系統;壓降
1概述
在火電廠設計中,主蒸汽及再熱蒸汽系統的壓降是一項重要的性能考核指標。合理優化主蒸汽及再熱蒸汽系統的壓降,對于機組的設計和運行都有極為重要的意義。
眾所周知,在其它邊界條件相同的條件下,提高汽機主汽門的進汽壓力可以降低機組的熱耗率、提高機組的熱效率。因此,在主機招標選型階段確定汽機的進汽參數就顯得格外重要,特別是對超臨界機組及超超臨界機組:另一方面,在主機已確定的前提下,通過優化四大管道、特別是主蒸汽管道和再熱蒸汽管道的規格及其附件形式,也可以再提高機組的熱效率。
根據山東電力工程咨詢院1000MW機組與主機廠配合的經驗,主蒸汽壓力每提高1MPa可以降低熱耗0.2%左右。若鍋爐出力壓力不變,減少主蒸汽管道壓降,則汽機入口壓力將提高,汽機熱耗可降低。再熱系統壓降的大小對汽輪機熱耗的影響較為明顯,若再熱系統壓降由9%降低為7%,熱耗可降低約0.25%。
2降低壓降采取的措施及壓降計算
2.1降低壓降采取的措施
管道壓降是指管道流動阻力、動能變化、重力勢能變化之和,其中流動阻力包括沿程摩擦阻力和局部阻力。降低管道壓降可提高機組的熱經濟性,多發電,進而提高電廠的運行經濟性。本文為了降低主蒸汽系統、再熱系統的壓降,采取了以下措施:
①合理地選擇主蒸汽及再熱蒸汽系統的管道規格。
在相同流量下,管道的內徑越大,壓降越小。因此,適當增大管道內徑是降低壓降的最有效方法。但主蒸汽和再熱蒸汽管道均為合金鋼材料,價格高,增大管道內徑必然增加初投資。因此,應進行多方面綜合技術經濟比較,合理選擇主蒸汽和再熱蒸汽管道規格。
②優化主蒸汽、再熱熱段、再熱冷段管道長度。
管道的沿程阻力和管道的長度有直接的關系,因此,本工程經過合理優化主廠房設備管道布置,減小汽機房,除氧間,煤倉間和爐前通道尺寸,減少四大管道長度,既降低了管道阻力,又節省了初投資。
③采用內徑管道,選擇合適的管道粗糙度。
在阻力計算中,管道的等值粗糙度對沿程阻力影響較大,而不同工藝生產的管道其等值粗糙度是不同的。本工程主蒸汽、再熱蒸汽管道選用進口歐美的控制內徑管,其等值粗糙度e=0.0457mm,和前蘇聯標準規定的e=0.2mm相比,使得管道的阻力大大降低。
④在主蒸汽管道上不裝設流量測量噴嘴,降低主蒸汽管道壓降。
⑤優化選用Y型三通、彎管,以降低局部阻力。
根據布置,除了汽機進口第一個彎頭處布置比較緊張,無法采用彎管外,主汽和熱段的其它彎頭均優化為彎管。本工程優化后的彎管規格數量詳見表1。
2.2壓降計算
在管道規格選型時,采取給定管徑,計算熱耗變化值(折算至年燃煤費用差值),同時,計算管道規格(折算管道初投資差值),綜合比選后,選擇經濟最優化的管徑。另外,比較了采用彎管技術后的收益情況。冷段管道比熱段管道費用低,故適當提高冷段管道的管徑對增加投資影響不大,卻可以明顯降低再熱系統的阻力。本文根據工程實際情況,采用先進的美國AFT流體計算軟件,計算以TMCR工況為例進行壓降計算。
3壓降優化后技術經濟分析
3A主汽系統壓降技術經濟分析
主蒸汽系統經過管徑優化、布置優化、彎管替代彎頭優化后,管道阻力大為降低。從表2中可以看出,主蒸汽管道優化后的阻力為0.553MPa,占汽機主汽門的額定壓力的1.98%。這樣保持汽機主汽門的額定壓力不變,可以降低鍋爐過熱器出口壓力,降低給水泵的出口壓力,能夠節省給水泵的能耗。
表2是主汽管道的阻力計算結果,我們進行了大量的必選,最終選擇了ID356x100規格的主汽管道,并采用彎管技術。
3.2再熱蒸汽系統壓降技術經濟分析
再熱系統經過管徑優化、布置優化、彎管替代彎頭優化后,管道阻力大為降低。從表3中可以看出,再熱系統壓降降低比較明顯,整個系統壓降為0.149MPa,占高壓排汽口壓力的2.45%。
熱段管道也采用彎管技術,冷段管道增大了管徑,最終選取規格為:熱段管道ID711×57,冷段管道φ1219×45。整個再熱系統的壓降優化為5.95%,與常規電廠的8%的壓降比較有較好的經濟效益,見表3。
4結論
通過以上的論述和比較可知:
①按照推薦規格以及采取的壓降優化措施,在TMCR工況下,主蒸汽管道的壓降為0.553MPa,為汽輪機額定進汽壓力(28MPa(a))的1.98%:再熱系統的壓降為0.149MPa,為汽輪機高壓缸排汽壓力(6.079MPa(a))的5.95%,均滿足《大中型火力發電廠設計技術規范》的要求。
②推薦主蒸汽管道、再熱熱段管道采用煨彎彎管的方案,既能能降低機組運行費用,提高電廠機組效率,達到節能的目的,同時也有利于管道的安全運行。
③本工程經優化后推薦的主蒸汽管道,再熱熱段管道,再熱冷段管道的規格,不但壓降能滿足要求,而且經濟性最好。主蒸汽管道壓損優化至1.98%,汽機熱耗可降低約13.5kJ(kW·h),節省標煤耗約0.491g/(kW·h),20年總收益約3022.6萬元:整個再熱系統的總壓降優化至5.95%后,汽機熱耗可降低約9kJ/(kW·h),節省標煤耗約0.33g/(kW·h),20年總收益約1738.8萬元。endprint