谷雷


摘要:根據(jù)水泥磨“聯(lián)合粉磨”系統(tǒng)中存在過粉磨現(xiàn)象,制約臺效提升和造成電耗偏高現(xiàn)象,本文通過實踐證明“半終粉磨”的可行性。
關鍵詞:水泥磨 改造 能耗 聯(lián)合粉磨 半終粉磨。
一、改造的必要性
節(jié)能降耗是企業(yè)生存和發(fā)展不斷追求的目標,某集團公司現(xiàn)已運行的124臺水泥磨系統(tǒng)中,仍以“聯(lián)合粉磨球磨機工藝系統(tǒng)為主,數(shù)量達68臺,其特點即為經(jīng)輥壓機(或CKP立磨)充分預粉磨后,半成品全部進入下游的球磨機進行深化研磨生產(chǎn)。一般此類系統(tǒng)預粉磨后的半成品中≤32um的成品顆粒比例在25~35%范圍,該部分細粉入球磨機后勢必占用有效磨內容積,制約粉磨能力進一步提高并加重了部分磨內物料的過粉磨現(xiàn)象。
因此針對上述“聯(lián)合粉磨”系統(tǒng)的工藝特點,我中心于2012年3月下旬開始在集團下QX公司2#水泥磨CKP+φ4.8 9.5m實施了“半終粉磨工藝改造”試點項目,并于5月16日開始試運行。經(jīng)反復對比驗證,改造后的2#水泥磨系統(tǒng)臺時產(chǎn)量得到顯著提高,平均臺時由改造前的190t/h(PO42.5)提到230 t/h(P042.5)范圍,最高運行臺時達240 t/h,提產(chǎn)幅度達21%左右,標況運行狀態(tài)的分步電耗已降至31.3 kwh/t,達到國內先進電耗水平,取得了顯著經(jīng)濟效益。
二、工藝改造思路
針對QX公司2#水泥磨預粉磨半成品中大量存在的超細粉(比表面積230m2/kg左右,顆粒分布較寬,其中≤32um約35%左右),通過在進入球磨前的物料輸送環(huán)節(jié)加裝分料擋板和輸送斜槽,將上述半成品物料通過擋板調整全部(或部分)首先送入球磨選粉機進行選粉分級,部分成品被選粉機選出后,其余半成品物料再回到球磨機進行粉磨,這樣大幅減輕球磨內物料過粉磨現(xiàn)象,降低磨內物料負荷通過量,從而提高了磨機系統(tǒng)的臺時產(chǎn)量。
三、改造周期及費用
工程周期:主要為半終粉磨改造過程中的土建施工及鋼結構(支撐斜槽)制作,設備安裝及調試持續(xù)約一個月時間,期間不影響磨機系統(tǒng)正常運行。
投入費用:按工藝流程依次增加了鋼平臺、半成品入料三通、分料百分擋板、輸送斜槽等設備,其中分料百分擋板較為關鍵,負責控制半成品進入選粉機及球磨的比例量;QX公司2#水泥磨上述改造設備總費用約為12萬元。四、改造前后參數(shù)對比
五、成品水泥性能對比
QX公司2#水泥磨完成“半終粉磨工藝改造”后,截止到5月末,對比未進行改造的1#水泥磨,期間相同物料配比的PO42.5出磨水泥質量性能對比如下:
經(jīng)上表數(shù)據(jù)對比,在出磨水泥化學成分基本相同的情況下,改造后2#水泥磨出磨水泥較1#水泥磨其標準稠度需水量有所提高,水泥強度基本相同,凈漿流動度有一定程度降低,需結合熟料及混合材性能調整予以改善。
六、綜合效益對比分析
經(jīng)實際運行對比,QX公司2#水泥磨“半終粉磨工藝改造”后臺時產(chǎn)量提高非常顯著,平均臺時產(chǎn)量約提高21%左右,噸水泥分布電耗改造后降低約7.4 kwh/t;按照QX公司平均電價0.52元/kwh計算,如2#水泥磨達到70%年運轉率即140萬噸水泥產(chǎn)量,則該磨機系統(tǒng)每年度可降低電耗成本539萬元,經(jīng)濟效益顯著。
而其改造設備投入僅需12萬元左右,投入產(chǎn)出比效果明顯;另外水泥凈漿流動度雖有所影響,但可以通過靈活調整半成品進入選粉機比例、調整熟料及混合材性能進行解決,相較上述大幅運行效益改善情況,基本不影響其推廣價值。endprint