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細(xì)化燃燒調(diào)整,消除低氮燃燒器改造后負(fù)面影響

2017-11-21 05:40:16郭榮順

◎郭榮順

細(xì)化燃燒調(diào)整,消除低氮燃燒器改造后負(fù)面影響

◎郭榮順

大唐寶雞熱電廠造為低氮燃燒器后,爐膛NOx排放濃度大大降低,但也出現(xiàn)了低負(fù)荷期間,主、再熱汽溫與設(shè)計(jì)值偏差較大,后屏過熱器13點(diǎn)金屬壁溫偏高,鍋爐再熱器出口溫度偏差較的問題,通過控制磨煤機(jī)的運(yùn)行方式、調(diào)整SOFA開度、二次風(fēng)配比,控制爐膛風(fēng)箱差壓、氧量措施,解決了低負(fù)荷主再熱器偏低的問題。

大唐寶雞熱電廠電廠一號(hào)爐為上海鍋爐有限公司生產(chǎn)的330MW亞臨界自然循環(huán)鍋爐、單爐膛、一次中間再熱、燃燒器擺動(dòng)調(diào)溫、平衡通風(fēng)、四角切向燃燒、固態(tài)出渣、運(yùn)轉(zhuǎn)層以上露天布置、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。鍋爐燃用煙煤。鍋爐的制粉系統(tǒng)采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置五臺(tái)中速磨煤機(jī),改造為湖南大唐節(jié)能科技有限公司制造的采用水平布置、對(duì)置丘體高濃縮比新型低氮燃燒器(濃粉處于迎和面、淡粉處于背火面),其風(fēng)量比率重新配置,降低主燃燒區(qū)域的二次風(fēng)量,占總風(fēng)量的70~80%;提高了燃燼區(qū)域二次風(fēng)量,占總風(fēng)量的20~30%,AA、AB、BC、CD、DE層二次風(fēng)與一次風(fēng)燃燒器正切,EE層二次風(fēng)、分級(jí)風(fēng)OFA反切10度(消旋),AA層風(fēng)口更小,燃盡風(fēng)SOFA燃盡風(fēng)正切每增加垂直擺動(dòng)汽缸,可遠(yuǎn)方操作。

低氮燃燒器改造后效果分析

低氮燃燒是通過控制燃煤在爐膛內(nèi)部的燃燒方式及燃燒條件,使NOx的生成濃度降低,通過分級(jí)配風(fēng)、燃料濃淡分離等手段,降低了NOx的生成率,達(dá)到降低NOx濃度的目的。大唐寶雞熱電廠早期燃燒器使省煤器出口燃汽中NOx濃度最高可達(dá)到720mg/Nm3左右,改造為湖南大唐節(jié)能科技有限公司制造的采用水平布置、對(duì)置丘體高濃縮比新型低氮燃燒器后NOx降低到160~260mg/Nm3水平,實(shí)現(xiàn)了降低爐膛出口NOx的目的,經(jīng)過SCR脫硝系統(tǒng),NOx的總排口濃度小于40mg/Nm3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足國(guó)家大汽污染物排放標(biāo)準(zhǔn),燃燒器改造前后NOx對(duì)比表見表一。

低氮燃燒器改造后存在的問題

低負(fù)荷再熱汽溫較設(shè)計(jì)偏低。低氮燃燒器改造后,低負(fù)荷下再熱汽溫達(dá)不到額定值。運(yùn)行中再熱汽溫通過燃燒器擺角和減溫水調(diào)節(jié),負(fù)荷變化、磨煤機(jī)運(yùn)行方式、氧量變化有一定的影響。再熱汽溫的調(diào)節(jié)主要由燃燒器擺角的擺動(dòng)調(diào)節(jié),因此燃燒器低氮改造后再熱汽溫的調(diào)節(jié)會(huì)隨受到到影響,燃燒器低氮改造后,火焰中心區(qū)變長(zhǎng),火焰中心上升,燃燒器的擺角對(duì)火焰中心區(qū)的影響不在是很大,燃燒器擺角對(duì)再熱汽溫的影響隨之減小,但對(duì)主汽溫度及減溫水量影響很大,試驗(yàn)中隨著燃燒器擺角的上擺主蒸汽減溫水量明顯增加,再熱汽溫變化不大,反之,隨著擺角下擺,主蒸汽減溫水量明顯減少,同時(shí)再熱器蒸汽溫度降低不多,調(diào)整再熱汽溫需要大幅度調(diào)節(jié)燃燒器擺角,對(duì)主蒸汽溫度產(chǎn)生一定影響,燃燒器低氮改造后,低負(fù)荷再熱汽溫較設(shè)計(jì)值偏低,175MW時(shí),再熱汽溫一般小于525℃,低于設(shè)計(jì)值15~20℃,降低了整臺(tái)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。

低負(fù)荷主蒸汽溫度較設(shè)計(jì)偏低,后屏過熱器金屬壁溫高。改造后由于低氮燃燒器改變了鍋爐燃燒的工況,鍋爐個(gè)受熱面,過熱器、再熱器輻射、半輻射、過熱吸熱量比例發(fā)生了變化,受燃燒器燃燒器四角切圓的影響和爐膛煙汽殘余旋轉(zhuǎn)的影響,特別是在低負(fù)荷階段,為了達(dá)到降低爐膛出口煙汽NOx含量,SOFA開度較大,燃燒推遲、火焰中心上移較多,下排風(fēng)開度較小,煙溫偏斜后屏過熱器壁溫高存在超溫的風(fēng)險(xiǎn)。因此擺角的擺動(dòng)受到影響,一般不能低于30%,否則,后屏過熱器13點(diǎn)溫度有超溫的危險(xiǎn),過熱器一級(jí)減溫水調(diào)門設(shè)定不能太高,設(shè)定過高容易超溫,二級(jí)減溫水切手動(dòng)全關(guān),主蒸汽溫度在535℃左右,達(dá)不到額定參數(shù),且一級(jí)減溫水量大增,降低了整臺(tái)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。

表1 燃燒器改造前后NOx對(duì)比表

表2 大唐寶雞熱電廠主再熱參數(shù)設(shè)計(jì)規(guī)范

鍋爐再熱器出口溫度偏差大。受燃燒器四角切圓的影響和爐膛煙汽殘余旋轉(zhuǎn)的影響,特別是在低負(fù)荷階段,下部二次風(fēng)開度較小,爐膛煙汽殘余旋轉(zhuǎn)的影響明顯增強(qiáng),鍋爐兩側(cè)煙汽偏差增大,燃燒器改造后風(fēng)量配比發(fā)生了變換,下部二次風(fēng)比以前更小,固態(tài)出渣爐底漏風(fēng)較大,且A側(cè)漏風(fēng)明顯比B側(cè)漏風(fēng)大,因此爐膛漏風(fēng)進(jìn)一步加劇了鍋爐兩側(cè)煙汽偏差,造成鍋爐左右側(cè)出口再熱器溫偏差較大,一般在8~12℃,再熱汽溫達(dá)不到額定值,降低了整臺(tái)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。

試驗(yàn)分析研究的必要性

低負(fù)荷占全年三分之一時(shí)間。大唐寶雞熱電廠裝機(jī)容量2×330MW機(jī)組,以目前電力行業(yè)的形式及發(fā)展趨勢(shì),我廠也只有在供熱期間,因供暖需求,才有大負(fù)荷的情況,在供熱以外的8個(gè)月時(shí)間,以目前陜西省電廠裝機(jī)容量遠(yuǎn)超過用戶需求的一半,以及降雨天汽,水電大發(fā)的情況下,我廠的機(jī)組的單機(jī)負(fù)荷只有50%左右,全廠低負(fù)荷運(yùn)行期占全年三分之一還要多。

對(duì)供電煤耗的影響。大唐寶雞熱電廠2×330MW機(jī)組采用的是上海鍋爐有限公司生產(chǎn)的1065t/h亞臨界自然循環(huán)鍋爐,主燃料設(shè)計(jì)為燃煤,作為燃煤鍋爐,煤炭市場(chǎng)的變化嚴(yán)重影響著企業(yè)的發(fā)展效益,而近年來,煤炭市場(chǎng)又有復(fù)蘇的趨勢(shì),因此,節(jié)能降耗已經(jīng)迫在眉睫,對(duì)于燃煤機(jī)組,過熱汽溫每提高1℃,供電煤耗下降0.091g/kwh,再熱汽溫每提高1℃,供電煤耗下降0.08g/kwh,因此降低供電煤耗成為重中之重。

提高主再熱汽溫的試驗(yàn)分析研究

為了改善低負(fù)荷下主再熱汽溫偏低的問題,對(duì)磨煤機(jī)的運(yùn)行方式、氧量、二次風(fēng)和SOFA風(fēng)配比對(duì)主再熱汽溫額調(diào)節(jié)作用進(jìn)行了分析研究,共進(jìn)行了三次試驗(yàn),聯(lián)合磨煤機(jī)的運(yùn)行方式、氧量、二次風(fēng)和SOFA風(fēng)配比,找到最佳的運(yùn)行參數(shù)。

試驗(yàn)一:負(fù)荷175MW,保持A、B、C磨運(yùn)行,調(diào)節(jié)AA、層、AB層二次風(fēng)、SOFA風(fēng)門開度,提高爐膛風(fēng)箱差壓和氧量,通過調(diào)整,煤粉在經(jīng)過還原區(qū)后能及時(shí)與二次風(fēng)混合,強(qiáng)化燃燒,降低后屏過熱器13點(diǎn)溫度,提高再熱汽溫。AA、層、AB層二次風(fēng)、SOFA開度對(duì)主再熱汽溫的影響,由試驗(yàn)中可以發(fā)現(xiàn),開大AA、層、AB層二次風(fēng)、提高爐膛差壓后屏過熱器13點(diǎn)溫度明顯降低,一級(jí)減溫水設(shè)定提高,主蒸汽溫度達(dá)到額定值,鍋爐左右側(cè)再熱汽溫明顯偏小,當(dāng)SOFA1風(fēng)量太大,再熱器溫較為明顯降低,表明下部SOFA風(fēng)由于與煤粉汽流溫度存在較大的溫差,會(huì)對(duì)還原區(qū)煤粉燃燒起到冷卻作用,不利于提高再熱汽溫。

試驗(yàn)二:負(fù)荷175MW,因A、B、C運(yùn)行,再熱汽溫離額定參數(shù)差10℃左右,后屏過熱器13點(diǎn)溫度下降至安全線以下,因AA層二次風(fēng)口更小,二次風(fēng)強(qiáng)度大,能更有效防止?fàn)t膛漏風(fēng)的影響,我們保留A磨運(yùn)行,為了提高火焰中心,將B磨切換為D磨運(yùn)行,保持A、C、D磨運(yùn)行,氧量和SOFA變化對(duì)再熱汽溫的影響見表2,試驗(yàn)中,先降低氧量,關(guān)小二次風(fēng)門開度,開大SOFA2開度,維持風(fēng)箱差壓不變,結(jié)果發(fā)現(xiàn)對(duì)再熱汽溫影響變化不大,后屏過熱器13點(diǎn)溫度上升較大。原因是低負(fù)荷適當(dāng)提高氧量,當(dāng)過量空汽通過SOFA風(fēng)門噴入爐內(nèi),遠(yuǎn)大于燃盡階段燃料燃燼所需要的風(fēng)量,超出部分成為爐內(nèi)的冷卻風(fēng),使?fàn)t膛出口煙汽溫度降低,不利于提高再熱汽溫,且燃燒器燃燒器四角切圓的影響和爐膛煙汽殘余旋轉(zhuǎn)的影響增大,13點(diǎn)溫度上升較大,燃燒器擺角較高,一級(jí)減溫水設(shè)定較低,主蒸汽溫度調(diào)整受到影響,不利于主蒸汽溫度的提高。通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),運(yùn)行氧量由目前的4.2%降至3.7%為宜,適當(dāng)提高爐膛風(fēng)箱差壓,強(qiáng)化煤粉燃燒,有利于降低后屏過熱器13點(diǎn)溫度降低,提高主再熱汽溫,提高風(fēng)箱差壓,關(guān)小下層SOFA風(fēng),減少在還原脫氮區(qū)的燃燒時(shí)間,在燃燼區(qū)增大SOFA風(fēng)量,保證煤粉充分燃燼,使火焰中心上移,能夠很好的降低后屏過熱器13點(diǎn)溫度,提高主再熱汽溫。

試驗(yàn)三:負(fù)荷175MW,維持氧量不變,研究不同磨煤機(jī)組合時(shí)SOFA變化對(duì)主再熱汽溫的影響,維持C、D磨運(yùn)行,試驗(yàn)A、B、E磨運(yùn)行配合C、D磨運(yùn)行。試驗(yàn)結(jié)果見表3,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),下3臺(tái)和上3臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行不如中間兩臺(tái)磨煤機(jī)對(duì)主再熱汽溫的影響大,其中已ACD磨運(yùn)行較佳,原因是A磨運(yùn)行,有助于強(qiáng)化煤粉燃燒,降低后屏過熱器13點(diǎn)溫度,提高主汽溫度,再熱汽溫不受影響,上3臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行增加煤粉推遲燃燒的影響,后屏過熱器13點(diǎn)溫度較高,不利于主蒸汽溫度的調(diào)整,且不利于爐膛NOx的生成、排煙溫度、及飛灰中的含碳量的控制,中間磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),控制SOFA風(fēng)的開度,由下及上逐漸增加SOFA的開度,保持較高的爐膛差壓,能夠很好的降低后屏過熱器13點(diǎn)壁溫,提高主再熱汽溫。

表3 實(shí)驗(yàn)一 2016.03月27

表4 試驗(yàn)二 2016.04.08

表5 試驗(yàn)三 2016.04.20

湖南大唐節(jié)能科技有限公司制造的采用水平布置、對(duì)置丘體高濃縮比隱形低氮燃燒器,爐膛NOx排放濃度大大降低,但也出現(xiàn)了低負(fù)荷主、再熱汽溫達(dá)不到額定值,后屏過熱器13點(diǎn)金屬壁溫高,鍋爐再熱器出口溫度偏差大的問題,通過控制磨煤機(jī)的運(yùn)行方式、調(diào)整SOFA開度、二次風(fēng)配比,控制爐膛風(fēng)箱差壓、氧量措施,控制AA、AB層風(fēng)的開度,SOFA開度由下及上,逐漸增加,維持一定的爐膛差壓,氧量由4.2降至3.7,通過調(diào)整燃燒器擺角的方法,解決了后屏過熱器13點(diǎn)溫度高的問題,提高了主蒸汽溫度,降低了鍋爐兩側(cè)煙溫偏差,提高了再熱汽溫?;窘鉀Q低負(fù)荷主再熱汽溫低問題,主再汽溫提高10~15℃,機(jī)組的供電煤耗約降低1.495g/kwh,全年低負(fù)荷發(fā)電量按10.15億千瓦時(shí)計(jì)算,全年節(jié)約標(biāo)煤量1518噸。

表6 試驗(yàn)前后對(duì)比表

(作者單位:大唐寶雞熱電廠)

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