鄭東泉
摘 要:通過減小爐膛出口煙道截面積,提高爐膛出口的煙氣流速,進而提高旋風分離器分離效率,有效降低飛灰含碳量,提高鍋爐的燃燒效率;同時收到的效果還有一定程度的降低床層溫度,穩定鍋爐運行。
關鍵詞:減??;煙道截面積;提高;煙氣流速;分離效率;熱效率
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.012
1 前言
聊城藍天熱電有限公司現有3×130T/H循環流化床鍋爐,其中#1、#2鍋爐為四川鍋爐廠不同批次生產的同型號產品。在運行期間,兩臺鍋爐床層溫度不同,同樣的鍋爐負荷情況下,#2鍋爐床層溫度比#1鍋爐床層溫度平均高出~50℃,尤其在冬季供暖期表現更為明顯。
針對上述情況,在鍋爐檢修期間,嘗試對#2鍋爐爐膛出口煙道進行了改造。在爐膛出口煙道底部利用耐火材料砌筑了300mm的平臺,減小了煙道的截面積,相同煙氣量的情況下,煙氣流速提高~10%。改造完成投運后,通過再次對比#1、#2鍋爐運行參數發現,#2鍋爐床層溫度降低超過10℃,完全達到了預期效果;同時根據每天的生產報表分析,通過本次改造,#2鍋爐的噸蒸汽耗煤量降低~9Kg/T蒸汽,有效提高鍋爐熱效率。
2 改造背景
(1)改造可行性分析討論。1)影響鍋爐床層溫度的因素主要有鍋爐負荷、入爐煤品質、一次風風量、返料灰量大小等。2)我公司#1、#2鍋爐在相同負荷情況下,入爐煤品質相同,#2鍋爐需要更高的床溫和一次風量,這就說明一個問題,#2鍋爐爐膛內部受熱面積比#1鍋爐受熱面積小。為了證實這一點,在鍋爐檢修期間,分別對兩臺鍋爐內部澆注料敷設區域面積進行了測量統計,對比發現#2鍋爐密相區澆注料面積比#1鍋爐密相區澆注料面積多42m2,受熱面積相應減小~7%。3)另外,對比兩臺鍋爐日常運行參數發現,#2鍋爐返料風壓較#1鍋爐返料風壓低~1.3KPa、返料風量高~300m3。根據這種情況可以判斷,#2鍋爐返料灰量較#1鍋爐返料灰量要少。4)結合上述幾點,改善#2鍋爐運行情況可以從增加爐內受熱面積、提高鍋爐旋風分離器分離效率兩方面考慮。
如果通過增加爐內受熱面積來實現,需要增加新的管屏或者剔除部分澆注料,但這樣會增加大量的后續維修量,并且一次性投資費用更高。相比較來說,通過提高旋風分離器分離效率來實現,比較客觀。提高旋風分離器分離效率,可以通過兩條途徑實現。第一條途徑是改造旋風分離器中心筒,提高分離效率;這種方案改造投資大。第二種途徑是通過減小煙氣流通面積、提高煙氣流速來提高分離效率;這種方案比較容易實現,并且改造投資小。
(2)改造必要性。由于#2鍋爐床溫始終偏高,為保證鍋爐運行穩定,避免爐膛結礁,一次風量也偏高。這樣長期運行,對鍋爐水冷壁的磨損程度也加劇。通過鍋爐檢修期間水冷壁的測厚數據對比不難看出,#2鍋爐水冷壁磨損嚴重程度明顯高于#1鍋爐。另外,用于水冷壁噴涂防磨的維修費用也相應增加。所以,通過技術改造來降低床溫勢在必行。
(3)改造實施階段,利用耐火材料在#2鍋爐爐膛出口煙道底部砌筑了300mm的平臺,降低煙道有效流通面積9.1%,相同煙氣量的情況下,煙氣流速提高~10%。改造完成投運后,對比#2鍋爐改造前的運行參數,相同負荷狀態下,#2鍋爐床層溫度降低超過10℃,大大改善了鍋爐的運行效果。
3 改造經濟性分析
(1)鍋爐運行穩定性能增加:通過改造,有效降低床溫10℃以上。鍋爐負荷同樣在120t/h情況下,改造前,床溫需要保持970℃以上,改造后基本穩定在950~960℃之間,很大程度上避免了#2鍋爐高溫結礁的危險;
(2)鍋爐燃燒性能提高:旋風分離器分離效率提高,增加了鍋爐返料灰量,提高了爐內物料濃度,爐內換熱效果大大改觀;
(3)節煤效益:物料未燃盡成分更多的參與循環燃燒,提高了鍋爐的燃燒效率,對比改造前后運行數據,噸蒸汽耗煤量降低~9Kg/T蒸汽,年節儉煤炭資金近100萬元;
(4)改造前后數據分析。
通過以上數據對比,相同鍋爐負荷狀態下,床溫降低13℃、返料風壓提高2KPa、爐膛壓差提高0.35KPa、噸蒸汽耗煤降低9Kg,同時旋風分離器系統阻力增加88Pa。
4 繼續改造空間的討論
將爐膛出口煙道截面積減小9.1%,提高了煙氣流速,同時也增加了系統的阻力。同樣的鍋爐負荷狀態下,改造后的引風機運行電流比改造前運行電流高出0.5A,動力消耗每年增加近2萬元。如果繼續減小爐膛出口煙道截面積,雖然能進一步提高旋風分離器分離效率,但是鍋爐的動力消耗無疑會大幅度增加。
綜上所述,通過適當減小爐膛出口煙道截面積來提高旋風分離器分離效率,雖然增加了一部分動力消耗,但是改造后提高了鍋爐的運行穩定性,并且帶來可觀的經濟效益,起到了投資小、收益大的效果。
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