○ 文/王慶輝
江蘇油田挖潛無極限
○ 文/王慶輝
含水上升,遞減加速,低油價下工作量大幅減少,老油田該何去何從?
面對嚴峻的生產形勢,中國石化江蘇油田立足現有資源,在陳堡等5個區塊開展流場調整實踐,力爭以經濟適用的水驅技術挖潛增效,提升老區效益開發水平。
歷經艱苦攻關,陳堡油田在2014至2015年快速遞減時期的16.4%的年遞減速度得到有效抑制,產量大盤保持了穩定。從去年4月至今年7月初,在沒有新產能投入的情況下,陳堡油田日產油水平保持在430噸左右,為老區效益開發奠定了良好的基礎。
陳堡油田曾經是江蘇油田最大的油田,多年來均為油田調整建設的主戰場。歷經多輪次細分開發,陳堡油田的可采儲量采出程度已經達到75%,部分層系甚至達到80%以上,可以說已經接近穩產極限。
受低油價沖擊,在沒有資源接替和新建產能的情況下,陳堡穩產面臨嚴峻形勢。
作為江蘇油田的主力油田,陳堡油田的產量穩定事關全油田的效益。2015年,江蘇油田開發系統創新思路,將陳堡油田作為該油田首個規模性水動力學方法調整試驗區。
“油田穩產,必須在降本上想辦法。陳堡油田走水驅突圍之路不僅有非常迫切的現實需求,而且有扎實的技術底蘊支持。我們需要始終堅持注水是最經濟有效的開發技術手段,實現開發調整從‘調井網’到‘調流場’的轉變,力爭用最少的投入獲得最好的調整效果,做實老區存量。”江蘇油田分公司副總經理唐建東說。
從剩余油挖潛來看,陳堡油田雖然整體采出程度高,但由于陳堡油田層系多達18套層且儲層物性差異大,可研究試驗改向注水、轉向注水、多向注水、脈沖注水、調剖堵水等適應性流場調整方法,進一步提高采收率。
從流場優化來看,老油田經過長期水驅,水線固定,不同油井水驅效果差異大,可因層施策、因井制宜采取水動力調整措施,提升水驅效果,實現經濟驅油。
綜合地面、地上、地下等綜合因素,油田開發工作者認為,水驅是一門需要不斷修煉的基本功,流場調整在低油價條件下大有可為。
如果說精細注水是控制遞減的根本,那精細潛力研究就是根本的根本。
復雜的老區,總會給流場認識上帶來諸多“陷阱”。比如 :陳堡地層存在的“先天性”天然裂縫以及后期人工壓裂裂縫,給“水竄”埋下“伏筆”;部分地層傾角大,邊內注水導致剩余油存在“漂流”現象;陳堡油田在建產時期采用的“水平井+直井”的開發模式,更是讓老區油水運動規律變幻莫測。
“對于復雜區塊來說,注水不等于注水受效,受效差異的背后是能否真正抓住老區流場的主要矛盾。因此,我們的研究工作不能僅是在原有基礎上進行簡單的翻新或擴充,而要帶著問題去開展精細研究工作,以解決動態矛盾為目的。”江蘇油田研究院開發一室主任孫東升說。
研究人員以精細沉積微相研究為抓手,深化油藏描述,開展跟蹤數值模擬,分類描述平面及縱向剩余油分布規律及模式,明確調整潛力區帶。
在明確潛力的基礎上,研究人員以流線表征為手段,通過“查矛盾、識流場、辨方向、繪流線”,給老區流場分布描述一副清晰的走向圖。

●挖潛,要做好調水。
摸清了油藏油脈和水脈的走向,流場調整工作便有的放矢。
針對高含水井組,研究人員采取“控強扶弱、抑主揚次”的方式,優化流線。如陳2-2井組,在長期開發過程中,一線受效井水淹,而受效差的油井低采。研究人員根據流線數模結果,將處于主流線上的高含水井轉注,改變水驅方向。同時,提升非主流線上的注水量,扶持弱流線。通過多方向調整水線,井組日增油3.5噸,成功動用井間滯留的剩余油。
研究院陳堡項目負責人唐湘明說:“當前,陳堡油田進入中高含水期,我們需要樹立流場優化和提液穩產綜合調整思路,通過‘關、停、轉、卡、堵、調’優化流線,‘點、線、面’ 統籌兼顧均衡平面及縱向流場,強化少井多采提液穩產措施,實現低油價條件下少投入控遞減的穩產目標。”
針對陳3斷塊的邊水驅油藏,研究人員在邊部轉注部分高含水油井,打造人工強邊水驅,在油藏邊部形成強力“水排”。對于一些零散區塊,研究人員針對單向水驅或裂縫發育的注采井組,實施間歇注水,改變層內壓力梯度,迫使小孔喉剩余油滲流出來。
在試驗過程中,研究人員形成了動態調參調配、井網優選抽稀、重置注采井網、簡化開發層位、周期間歇注水等多項流場調整技術。
研究團隊制定了109井次的調整措施并進行效益排隊有序實施,目前已實施老井措施32井次,累計增油0.53萬噸。
在開展試驗的同時,研究團隊充分發揮院廠合作的優勢,開展老區綜合治理,夯實老區穩產基礎。
采油一廠按照“源頭水質治理是前提、井網完善及關系協調是基礎、工程工藝配套是保障”的治理思路,實施一體化治理,改善老油田水驅開發效果。
“流場優化是一項系統工程,我們需要多部門、多專業結合,做好措施保障和優選。同時,老區井網環環相扣,在措施優化的時候必須站在油藏的高度,做到點、線、面統籌兼顧,根據動態變化及時調整,力爭取得最佳的調整效果。”采油一廠地質研究所所長孔維軍說。
該廠充分利用流場調整的地質研究成果,深化老區潛力認識,恢復失控儲量動用。針對停井的陳2平6井,該廠在水平段高含水下利用直井段開采潛力,初期日增油達到6.9噸。針對陳3區塊的高含水層,該廠巧妙利用兩口瀕臨廢棄的套損井側鉆挖潛井間剩余油,在降低施工風險和開采成本后,分獲日產14噸和20噸左右的高產。
對老區挖潛的體會,陳堡區塊的地質負責人臧燕說:“我們在規模性流場調整的基礎上,摸清油水分布規律,想方設法挖潛每一口老井潛能,擴大成果應用。我們將老區的底子打得更牢,穩產的道路就能走得更遠。”
歷經兩年流場調整工作,陳堡油田在沒有新建產能投入的情況下,有效控遞減,保產量,實現了效益開發。
責任編輯:盧凱瑞znshixingru@163.com