余慧英
窯尾技術改造結構加固設計簡介
Structural Reinforcement Design for Preheater Technology Modification
余慧英
在中國水泥廠有限公司3號窯燒成系統技改中,通過改造局部設備,優化工藝流程,達到降低能耗、適當提高設備生產能力的目的,更好地執行國家節能增效的方針政策。本文敘述了在窯尾改造過程中遇到的一些加固設計計算,鋼梁鋼柱的加固方案,施工需要注意的問題等,供類似改造工程借鑒。
技術改造;加固設計;技改效果
窯尾技改一般是對運營多年的老廠進行改造,通過對分解爐進行擴容改造、三次風管旋風筒局部改造、更換煙室,優化工藝流程,解決運行過程中存在的熱耗偏高、分解爐及五級筒出口溫度倒掛、煤粉在爐內燃燒不完全等問題,進一步降低系統熱耗,降低成本,適當提高設備生產能力,提高產品質量,在水泥廠得到較為廣泛的運用。改造涉及結構框架的加固計算,各層平面中的鋼梁、鋼平臺、鋼梯的部分拆除新加,鋼梁鋼柱強度不夠需要加固等結構問題,本文以中國水泥廠有限公司3號窯燒成系統技改為例,介紹改造中結構專業加固的設計和施工。
1.1 工藝主要修改內容
(1)9.150m平面煙室加大,煙室混凝土基礎需要改造。
(2)由于三次風管改造,19.150m平面新加三次風管支架。
(3)45.150m平面分解爐改造。
(4)對部分樓梯及檢修平臺改造。
1.2 設計荷載
框架所受主要荷載按來源分類如下:
(1)結構荷載:鋼結構樓板恒載1kN/m2(鋼梁自重程序自動計算),樓板活載取4.0kN/m2、積灰荷載取0.5kN/m2、雪荷載不考慮,抗震設防烈度為7度,設計基本地震加速度為0.10g,設計地震分組為第一組,基本風壓:0.4kN/m2。
(2)工藝荷載:三次風管支架荷載,煙室荷載,分解爐荷載,旋風筒荷載,風機等設備、檢修鋼平臺、樓梯等荷載。
由于老廠建設時間較長,其間可能存在各種修改,最好在設計前土建、工藝、電氣、設備等專業做實際現場測繪,確保設計符合實際需要,按現行GB 50144-2008《工業廠房可靠性鑒定標準》和GB 50292-1999《民用建筑可靠性鑒定標準》進行可靠性鑒定,其鑒定結果作為加固設計的依據。根據改造的工藝資料,搜集原有結構資料,采用PKPM建模計算框架,對計算承載力不足的梁柱進行加固。
1.3 車間結構加固設計
中國水泥廠有限公司3號窯燒成系統窯尾框架,地上7層,其中首層9.150m平面以下為混凝土框架,9.150m平面以上6層為鋼框架結構,標高19.150m,32.650m,45.150m,58.150m,72.650m,84.050m,框架柱網尺寸為24m×16m,總高度84.050m。柱網布置見圖1。

圖1 柱網布置圖
上部鋼框架鋼柱為焊接H型鋼柱,截面尺寸最大H900×850×30/40,最小H500×500×18/25;鋼框架梁為焊接H型鋼梁,平面鋼梁為焊接H型鋼梁、熱軋H型鋼、熱軋普通工字鋼及槽鋼等。
1.3.1 9.150m混凝土平面
煙室改造荷載沒太大變化,原混凝土梁柱強度足夠,僅對煙室基礎進行局部改造,原錨栓保留,表面鑿毛,二次澆注加大基礎面積。當原錨栓銹蝕嚴重,無法與新設備錨固,可以將原澆注層打掉采用CGM高強灌漿料重新澆注,澆注層少灌30mm厚,新增一塊30mm厚的鋼板,板上開好螺栓孔,套在原螺栓上,再二次澆注,然后將新煙室支腿焊在新加的30mm鋼板上。
1.3.2 上部鋼結構加固改造平面
19.150m平面工藝新加三次風管支架,支架荷載較大,經復核,支架下部鋼梁及周邊傳力的鋼框架梁截面不夠,需要加固。45.150m平面分解爐修改比較大,荷載增加大,需要拆除中間1個柱網內的樓面,重新布置平面。經復核,邊緣框架梁截面需要加固,由于新加方形膨脹節頂部離鋼梁很近,此處可采用鋼梁上下貼鋼板加固,要特別注意加固鋼梁不要碰到設備。
部分樓層的旋風筒需要整體旋轉,支點位置發生變化,要新加支點鋼梁,以確保受力安全。
(1)鋼梁加固
采用方案:
a新加荷載不大時可采用鋼梁下貼鋼板,為了貼合密實,與原結構協同工作,鋼板中間間距300開孔塞焊,邊緣角焊縫滿焊。
b新加荷載較大、鋼梁強度欠缺較多時,可在原鋼梁下面加T形鋼補強,T形鋼高度除按計算確定外,還需滿足焊接施工的操作空間要求。此時要特別注意增加梁高度后是否碰到設備,當影響設備時,可采用局部鋼梁上翻,根部加高,中間貼板,上下翼緣貼板等方案滿足工藝需要。

圖2 非框架鋼梁加固立面示意圖

圖3 框架鋼梁加固立面示意圖

圖4 鋼梁加固截面圖
c當增加梁高受限時可配合腹板貼板,鋼板中間間距300開孔塞焊,邊緣坡口焊縫滿焊。如圖2、圖3、圖4。
(2)鋼柱的加固
由于45.150m平面荷載增加較大,相關中間4根鋼柱在9.150~45.150m標高之間強度不夠,需要加固,見圖5。在需補強的樓層柱側補T形鋼柱,上下翼緣傾斜過渡。當穿越懸挑鋼平臺時,等強過渡處理,翼緣截斷焊接,腹板貼板開孔塞焊,如圖6。

圖5 框架柱加固平面圖

圖6 鋼柱加固
(1)卸載
首先要求在改造加固作業正式開始前先行卸載;所有生產及輔助設備停止運行,設備中積料出清,各類鋼倉、灰斗、管道排空,樓面、操作平臺上無堆載,除必要的施工人員和小型工具外,沒有其他活荷載作用。拆除所有待更新的或不再使用的舊設備、舊管道、舊非標件等。
(2)鋼平臺安裝
做好原有鋼平臺鋼梯的記錄:在對部分多余的原鋼平臺、樓梯進行拆除,新增加鋼平臺及樓梯、設備安裝過程中,需要拆除部分有用的鋼梯及平臺,施工過程中注意做好標示記錄,便于恢復。
鋼平臺拆除前可根據現場需要,在原有結構和設備上設置吊桿,吊掛于鋼梁底或設備下。
(3)施工安全
加固改造過程中,若發現原結構或相關工程隱蔽部位出現損傷或嚴重缺陷時,應立即停止施工,并會同加固設計者采取有效措施進行處理后再繼續施工;對加固過程中可能出現傾斜、失穩或倒塌等不安全因素的結構,在加固改造施工前,應采取相應的臨時安全措施,以防止事故的發生。
焊接鋼結構加固時,原有構件或連接的實際名義應力值應<0.55fy,如按前述要求卸載后仍達不到要求,則應采取臨時支頂等措施繼續降荷或與設計院會商處理辦法。
中國水泥廠有限公司3號窯燒成系統技改,2016年3月1日開始,4月9日技改完成并恢復生產,技改工作歷時39d,總計用鋼量約88t。該項目恢復投料運營后,生料原來喂料量375~380t/h,現在390~395t/h,產量得到提高,各項能耗均有下降,以4月份煤耗電耗指標完成情況為參考,與2015年全年平均值比較,標準煤耗下降3.8kg/t,實物煤耗下降5kg/t,節約成本1.85元/t;綜合電耗下降1.7kWh/t,節約成本1.33元/t;每噸熟料氨水消耗量下降2.2kg/t,減少經濟成本1.28元/t。按熱工標定107.9kg/t,預計全年將節約煤 9 250t,電費314.5×104kWh,節約累計約587萬元,1年內就能收回技改投資成本。后期通過持續優化調整,能耗仍有下降的空間。
水泥行業作為我國主要的高能耗、高排放產業,是工業領域節能減排的重點和難點,其節能減排效果對完成我國能源消耗目標、工業可持續發展起著舉足輕重的作用;加大節能減排力度,已成為水泥行業面臨的一項艱巨而緊迫的任務。中國水泥廠有限公司3號窯燒成系統技改,通過改造局部設備,優化工藝流程,降低能耗,適當提高設備生產能力,以更好地執行國家節能增效的方針政策,值得推廣應用。
工業建筑中經常會遇到類似改造、加固的問題,有關鋼梁鋼柱加固的方案很多,本文敘述了在窯尾改造過程中遇到的部分結構加固設計施工的思路,可供類似改造工程借鑒。■
天津水泥院有限公司土耳其SIVAS項目獲PAC證書
近日,天津水泥院有限公司土耳其SIVAS項目部正式收到業主Votorantim土耳其分公司(VO?TORANTIM ?IMENTO SANAYI VE TICARET A.?)頒發的PAC預驗收證書(不含石灰石破碎和均化車間),證書生效日期為2017年8月21日。這標志著項目完成了主合同框架下的主體工作,又取得了一個里程碑式的成果。
土耳其SIVAS項目是天津水泥院有限公司與巴西Votorantim集團繼美國SCC項目、巴西Maraba水泥粉磨站、玻利維亞項目之后的又一次合作,也是Votorantim集團在美洲以外建造的首條完整的生產線。
項目合同于2015年2月13日簽署并計時。在合同執行過程中,項目團隊克服工期緊、工作界面多、氣候寒冷等不利因素影響,設備供貨整體提前近45天,燒成系統于2016年3月17日提前點火。項目于2017年6月16日完成主體車間考核工作,并于7月5日成功舉行竣工典禮。
TU393
A
1001-6171(2017)05-0077-04
2017-04-06; 編輯:張志紅