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(河南能源化工集團(tuán) 煤氣化公司 義馬氣化廠 , 河南 義馬 472300)
甲醇弛放氣提氫裝置的優(yōu)化與改進(jìn)
舒萬春,劉珍,馬英麗
(河南能源化工集團(tuán)煤氣化公司義馬氣化廠,河南義馬472300)
針對(duì)甲醇弛放氣提氫裝置在生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,提出了優(yōu)化與改進(jìn)措施,保障了裝置的“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”運(yùn)行。
甲醇弛放氣 ; 提氫 ; 改進(jìn) ; 優(yōu)化
義馬氣化廠甲醇弛氣提氫裝置采用膜分離與變壓吸附串聯(lián)提氫技術(shù),提取純度99.9%,氫氣用于12萬t/a甲醇合成氨裝置。膜分離裝置采用甲醇裝置弛放氣作為原料氣,利用膜堆(高分子聚合物)選擇滲透進(jìn)行氣體分離,分離后的滲透氣進(jìn)入變壓吸附裝置,非滲透氣返回前系統(tǒng)回收利用。膜分離裝置滲透氣進(jìn)入變壓吸附裝置,利用吸附劑選擇吸附原理實(shí)現(xiàn)氣體分離,分離后純度99.9%的氫氣送去合成氨,解吸氣回收壓縮后返回甲醇合成裝置。提氫裝置在生產(chǎn)運(yùn)行過程中暴露出很多問題,為此對(duì)裝置進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),實(shí)現(xiàn)裝置經(jīng)濟(jì)、安全、平穩(wěn)的運(yùn)行。
甲醇弛放氣提氫裝置包含的工段主要有:膜分離、變壓吸附及解吸氣壓縮,以下針對(duì)各工段工藝流程進(jìn)行簡(jiǎn)介。甲醇弛放氣提氫裝置流程簡(jiǎn)圖如圖1所示。

圖1 甲醇弛放氣提氫裝置流程簡(jiǎn)圖
來自甲醇裝置的(4.6 MPa、40 ℃)弛放氣進(jìn)入膜分離工段的高壓水洗塔,經(jīng)高壓水泵加壓后的脫鹽水進(jìn)行洗滌,將弛放氣中醇含量降至200×10-6以下,3臺(tái)高壓水泵2開1備。塔底含醇水送入甲醇常壓精餾塔。
弛放氣離開水洗塔攜帶有少量的液沫,經(jīng)氣液分離器進(jìn)行分離后,再進(jìn)入加熱器,將氣體升溫至50 ℃,可避免水蒸氣在膜分離器滲透?jìng)?cè)濃縮后凝結(jié),影響膜分離的使用壽命;經(jīng)過4組膜分離器,在膜組的滲透?jìng)?cè)得到的富氫氣,送入變壓吸附裝置;而非滲透氣側(cè)得到的氣體返回前系統(tǒng)。
膜分離滲透氣進(jìn)入變壓吸附裝置,經(jīng)過原料氣冷卻器,溫度由50 ℃降到40 ℃后,進(jìn)入吸附塔,采用主工藝流程為10-2-5/P(10臺(tái)吸附塔其中2臺(tái)吸附塔處于吸附狀態(tài),進(jìn)行5次均壓,連續(xù)沖洗工藝流程),經(jīng)過吸附、均壓、順放、逆放、沖洗和升壓等步序,在吸附塔上部得到H2≥99.9%、CO+CO2≤10×10-6的產(chǎn)品氫氣,吸附塔底部得到吸附尾氣,經(jīng)解吸氣壓縮機(jī)加壓后送至甲醇合成裝置。
甲醇弛放氣提氫裝置在試車及正常生產(chǎn)運(yùn)行過程中暴露出很多問題,以下針對(duì)這些問題進(jìn)行原因分析,以便探討出有利于裝置平穩(wěn)、高效運(yùn)行的優(yōu)化與改進(jìn)措施。
變壓吸附裝置采用膜分離裝置滲透氣作為原料氣,在日常生產(chǎn)中,因變壓吸附程控閥故障率較高,程控閥出現(xiàn)故障后易發(fā)生高、低壓竄氣,又因現(xiàn)場(chǎng)滲透氣外送閥為DN250截止閥,無法及時(shí)隔離,導(dǎo)致膜分離滲透氣壓力將急劇下降,膜分離裝置因膜組壓差高聯(lián)鎖跳車無法避免,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
高壓水泵是膜分離裝置中唯一的動(dòng)設(shè)備,采用德國(guó)進(jìn)口的柱塞泵,易損耗備件費(fèi)用高。運(yùn)行期間高壓水泵振動(dòng)大,泵出口流量波動(dòng)大,泵出口壓力表及安全閥頻繁故障,泵體頻繁檢修。經(jīng)過排查分析高壓水泵原設(shè)計(jì)入口管徑小,2臺(tái)泵同時(shí)運(yùn)行時(shí)無法滿足入口吸入脫鹽水量,造成高壓水泵振動(dòng)大。
膜分離非滲透氣經(jīng)過緩沖罐穩(wěn)壓緩沖后送入甲醇合成,由于非滲透氣帶液,且非滲透氣緩沖罐氣體入口位于罐底,造成罐底積液易隨罐頂出口氣體帶走,導(dǎo)致液體無法分離出來,造成去甲醇合成裝置的氣體帶液嚴(yán)重,影響了煤氣壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行,而且縮短了脫硫劑及甲醇催化劑的使用壽命。
由于變壓吸附程控程序時(shí)間調(diào)整問題及2臺(tái)回收解吸氣壓縮機(jī)有限打氣量的制約,造成解吸氣壓力、氣量頻繁波動(dòng),導(dǎo)致解吸氣頻繁間歇放空,裝置煤氣利用率低,造成能源浪費(fèi)。
由于膜分離裝置的滲透氣經(jīng)過高壓水洗塔洗醇后進(jìn)入變壓吸附裝置,導(dǎo)致滲透氣挾帶部分飽和水蒸氣,再經(jīng)過變壓吸附裝置經(jīng)原料氣冷卻器冷卻后會(huì)導(dǎo)致部分液體冷凝,造成變壓吸附原料氣管線帶液,會(huì)縮短吸附劑的使用壽命,而且影響產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)造成后續(xù)回收氣壓縮機(jī)帶液嚴(yán)重,故障頻率高,影響裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行。
針對(duì)變壓吸附程控閥故障導(dǎo)致膜分離聯(lián)鎖跳車問題制定以下優(yōu)化改進(jìn)措施:①加強(qiáng)對(duì)變壓吸附程控閥巡檢維護(hù)與日常保養(yǎng)力度,利用計(jì)劃?rùn)z修機(jī)會(huì),對(duì)程控閥進(jìn)行檢查與隱患排查,及時(shí)更換存在缺陷的閥門;加強(qiáng)對(duì)崗位人員的操作技能培訓(xùn),提高操作人員快速判斷程控閥故障原因及消除故障的能力,減少竄壓事故的發(fā)生;②對(duì)膜分離滲透氣管線進(jìn)行技術(shù)改造:在滲透氣去變壓吸附界區(qū)閥后,增設(shè)調(diào)節(jié)閥組(PIC619A02)至火炬系統(tǒng),控制滲透汽壓力PI619A02。在新設(shè)PIC619A02調(diào)節(jié)閥組后,變壓吸附界區(qū)閥前增設(shè)調(diào)節(jié)閥組,控制變壓吸附原料氣壓力。若變壓吸附原料氣壓力急劇下降(程控閥故障時(shí)),低于2.0 MPa時(shí),動(dòng)作全關(guān)。
改進(jìn)后,若變壓吸附程控閥出現(xiàn)故障,新增的變壓吸附原料氣壓力調(diào)節(jié)閥組和滲透氣壓力調(diào)節(jié)閥組,可有效地將變壓吸附與膜分離裝置進(jìn)行隔離,避免滲透氣壓力急劇下降時(shí)導(dǎo)致膜組跳車。
對(duì)膜分離3臺(tái)高壓水泵入口管線進(jìn)行改造,將DN25入口管線統(tǒng)一改造成DN50的管線,并且在入口管線上安裝入口濾網(wǎng),避免雜物進(jìn)入造成泵的堵塞。
改進(jìn)前,高壓水泵檢修頻繁,備件損耗嚴(yán)重,平均每2個(gè)月檢修1次,每次需更換單向閥和密封件共計(jì)約3萬元。改進(jìn)后,高壓水泵打液量平穩(wěn),泵體振動(dòng)小,運(yùn)行周期加長(zhǎng),有效地減少了高壓水泵運(yùn)行的維護(hù)成本。
針對(duì)這種情況,對(duì)非滲透氣緩沖罐進(jìn)行技術(shù)改造:在非滲透氣罐底氣體分布器上距離罐壁650 mm處增加一圈高300 mm的圍堰,將沉降在罐底的積液存在圍堰內(nèi),有效防止積液再次被入罐氣體吹走;在圍堰底部開孔增加導(dǎo)液管,導(dǎo)液管引至罐底氣體入口管導(dǎo)淋處,將積液排出,實(shí)現(xiàn)氣液分離效果。
改造后,非滲透氣緩沖罐實(shí)現(xiàn)了氣液分離效果,基本解決了去甲醇合成裝置氣體帶液的問題,避免對(duì)后續(xù)裝置造成不良影響。改造前甲醇合成裝置入口氣體排液量每天約300 kg,改造后甲醇合成裝置入口氣體基本不再帶液,甲醇合成裝置的煤氣壓縮機(jī)的檢修頻率由原來的2個(gè)月1次降為目前的6個(gè)月1次,甲醇脫硫劑及催化劑也得到有效保護(hù),延長(zhǎng)使用時(shí)間約1年,另外也大大減輕了崗位人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
為減少解吸氣放空,提高裝置煤氣利用率,針對(duì)解吸氣放空問題制定以下優(yōu)化改進(jìn)措施:①優(yōu)化變壓吸附操作,調(diào)整逆放前期時(shí)間,使吸附塔逆放和沖洗步序平穩(wěn)進(jìn)行,避免解吸氣波動(dòng)過大;②回收氣一級(jí)氣缸增加25%負(fù)荷,提高回收氣壓縮機(jī)的打氣量,減少解吸氣放空;③對(duì)解吸氣緩存能力進(jìn)行技術(shù)改造,再增加2臺(tái)解吸氣緩沖罐,提高解吸氣的緩存能力,減少解吸氣壓力波動(dòng)。
改進(jìn)后,有效地降低了變壓吸附解吸氣的放空次數(shù),提高裝置煤氣利用率0.15%,減少能源浪費(fèi)。改造前,每日解吸氣放空次數(shù)約200次;改造后,基本控制住解吸氣放空,每次放空量約20 m3,按每年運(yùn)行8 000 h計(jì)算,每年可減少解吸氣放空320萬m3。
針對(duì)變壓吸附原料氣帶液?jiǎn)栴}制定以下優(yōu)化改進(jìn)措施:①膜分離裝置負(fù)荷低時(shí),減少弛放氣洗醇的脫鹽水量;②在變壓吸附原料氣冷卻器后增加氣液分離裝置,用于分離原料氣中的水。
改進(jìn)后,變壓吸附原料氣經(jīng)過氣液分離,大大減少帶液量,避免液擊對(duì)回收氣壓縮機(jī)運(yùn)行的影響,減少回收氣壓縮機(jī)的檢修頻率,單臺(tái)壓縮機(jī)每年可節(jié)約10萬元設(shè)備運(yùn)行維護(hù)成本,而且有效保護(hù)變壓吸附吸附劑,延長(zhǎng)吸附劑的使用壽命。
通過對(duì)甲醇弛放氣提氫裝置的優(yōu)化及改進(jìn),可以對(duì)生產(chǎn)中不合理問題加以解決,保障裝置的經(jīng)濟(jì)、有效、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)還可以對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行降低,提高資源的有效利用率,也減少了生產(chǎn)過程中的不安全因素,得到了良好的經(jīng)濟(jì)效益和安全效益。但是在甲醇弛放氣提氫生產(chǎn)過程中,仍然有許多優(yōu)化改進(jìn)措施需要工藝人員不斷深入探索。
TQ051.893
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1003-3467(2017)08-0042-03
2017-05-06
舒萬春(1986-),男,助理工程師,從事化工生產(chǎn)技術(shù)管理工作,電話:13839854987。